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      催化液化氣在脫戊烷塔塔底結焦原因分析及應對策略

      2023-08-04 06:54:30劉天棟
      石化技術 2023年7期
      關鍵詞:氣分胺液戊烷

      劉天棟

      中國石化海南煉油化工有限公司 海南 洋浦 578101

      中國石化海南煉油化工有限公司(簡稱海南煉化)60萬噸/年氣體分餾裝置原料為脫硫脫硫醇后的催化裂化液化氣,產(chǎn)品為丙烷、丙烯、碳四等,為下游聚丙烯裝置、MTBE裝置提供原料,原料催化液化氣脫硫脫硫醇裝置采用MDEA胺洗技術,液化氣脫硫醇采用美國Merichem纖維膜接觸脫硫醇技術。但近年受新冠肺炎的疫情影響,國內乃至世界成品油消費大幅下滑,煉油企業(yè)汽、煤和柴油出廠困難,庫存大幅上漲,醫(yī)用聚丙烯材料價格飆升,中國丙烯行業(yè)已連續(xù)多年產(chǎn)量、當量消費全球第一[1]。

      本文介紹了海南煉化氣體分餾裝置脫戊烷塔結焦情況介紹,結焦物的組成分析,結焦原因分析、采取調整手段及改造措施,從而保證氣體分餾裝置的安全平穩(wěn)運行,達到增加效益的目的。

      1 氣分脫戊烷塔底結焦情況

      如圖1所示.本裝置按四塔流程設計,即脫丙烷塔、脫乙烷塔、丙烯塔和脫戊烷塔,其中,由于丙烯塔塔板數(shù)較多,分為兩個塔串聯(lián)操作。經(jīng)過脫丙烷塔塔頂為碳二碳三餾分,塔底為碳四碳五餾分;脫乙烷塔塔頂為碳二餾分,塔底為碳三餾分;丙烯塔進一步分離丙烯、丙烷;脫戊烷塔塔頂為碳四餾分,塔底為碳五餾分。

      圖1 氣分流程簡圖

      近期,氣分裝置脫戊烷塔底冷卻器負荷降低、重沸器換熱效率下降、戊烷產(chǎn)品泵不上量,導致脫戊烷塔液位上升,影響MTBE原料碳四質量,如圖2所示,氣分裝置脫戊烷塔底重沸器換熱水前后溫差的變化趨勢,判斷氣分脫戊烷塔塔底結焦,被迫切除塔底冷卻器清焦,嚴重影響氣分裝置、MTBE裝置的長周期運行。

      圖2 脫戊烷塔底重沸器冷后溫度趨勢

      2 氣分脫戊烷塔底結焦物組成分析

      2.1 結焦物非金屬分析

      從氣分裝置采出結焦物靜置一段時間后,取出固體樣品放置烘箱內,在70℃的溫度下進行干燥,對干燥后的樣品進行C、H、O、N、S等非金屬的含量分析。結焦物中含N、O元素,且C含量達63.53%,H含量僅有7.1%,S含量達到20.76%??沙醪脚袛嘟Y焦物中含有液化氣脫硫過程中降解貧胺液的聚酰胺類物質、液化氣脫硫醇過程中的部分二硫化物、不飽和聚合烴類物質的混合物。

      所結焦物質溶于甲苯溶液,且成粘稠狀液體,聚酰胺類物質具有一定的粘稠性。進一步對結焦物組分進行分析,聚合烴類物質占比89.09%,二硫化物占比10.71%,從而相互證明上述非金屬分析結果。

      2.2 結焦物金屬分析

      結焦物干燥后取3.0g樣品,在550℃溫度下焙燒4小時,焙燒后的樣品成紅褐色,焙燒后余下的樣品質量為0.0098g,對該樣品進行Fe、Cu、Ca、Mg、Al等金屬含量分析。金屬Fe含量高達1049.33×10-6,判斷為管道腐蝕產(chǎn)物,但焙燒后樣品質量下降較多,因此判斷腐蝕并不嚴重。

      3 氣分脫戊烷塔結焦原因分析

      3.1 催化裂化熱裂化反應加劇影響二烯烴含量

      Mauleon等認為衡量催化裂化熱裂化程度的一個指標為丁二烯,他與熱裂化指數(shù)(<C2/i-C4)比值有很好的對應性,隨著提升管頂部溫度的提高,丁二烯含量會急劇上升[2]。

      因此熱裂化指數(shù)越高,說明發(fā)生的反應中熱裂化程度越高。熱裂化指數(shù)與提升管反應出口溫度有很好的對應關系,且從2020年3月份開始因增產(chǎn)液化氣丙烯需要,催化裂化裝置回煉粗氣油且提升管出口的提高,裝置熱裂化指數(shù)升高,一定程度上加劇脫戊烷塔進料丁二烯的含量。

      貧胺液濃度設計范圍為25%~30%,從2020年至今平均值為24.08%且呈下降趨勢。貧胺液濃度過低為胺液降解所致,那么降解后產(chǎn)物中含有部分二酸、二胺物質。聚酰亞胺類物質一般由二胺和二酸反應生成[3],為氣分脫戊烷塔底結焦物的前身物。該列催化液化氣脫硫后富胺液的熱穩(wěn)態(tài)鹽達5.1w%,遠大于控制指標≯2w%,且消泡時間高達54s,說明胺液熱穩(wěn)鹽含量高,會導致胺液發(fā)泡,腐蝕性增強,雜質含量增加,胺液損失增大,影響后路精制液化氣的質量,進一步影響脫戊烷塔操作。

      3.2 抽提效果不理想

      堿液氧化再生過程中,氣、液兩相反應易造成部分二硫化物返回被液化氣之中,抽提溶劑硫含量過低,而C4,C5 餾分中的硫化物主要是甲硫醇、乙硫醇、二硫化物和甲硫醚[4]如圖6所示,抽提效果查導致液化氣中二硫化物增多,進入氣體分餾裝置后附著于換熱器殼體及機泵入口過濾網(wǎng),造成換熱效果下降,機泵入口堵塞[5]

      4 應對措施

      4.1 適當降低催化裂化反應苛刻度

      降低催化裂化提升管出口溫度,提高原料預熱溫度,提高再生燒焦溫度,進一步降低劑油比,從而降低熱裂化反應產(chǎn)生,降低液化氣中二烯烴的生成。熱裂化指數(shù)從0.29下降至0.23。

      4.2 改善胺液品質

      做好胺液加注、使用、儲存方面的質量控制,建立標準化加注胺液、儲存胺液操作規(guī)程,胺液加注過程中避免抽空,減少系統(tǒng)內氧含量,從而提高貧胺液濃度,保證濃度在25%以上,試用新型高效負荷脫硫溶劑,減少液化氣中二硫化物,減少胺液降解發(fā)泡。

      4.3 定期清洗塔底冷卻器及增上過濾器

      聚合物在脫戊烷塔底數(shù)量及停留時間長短是結焦周期不可忽略的因素,塔底結焦物多,造成停留時間過長,則更易積聚,不利于長周期運行[6]。根據(jù)脫戊烷塔的操作工況,利用戊烷返塔線倒引,保證塔底組分正常外送情況,定期置換、清洗脫戊烷塔底冷卻器,增加塔底的擾動效果,減輕聚合物的生成。塔底清焦周期由15天延長至40天,塔底結焦現(xiàn)象得到緩解。與此同時,在脫戊烷塔底冷卻器前,增設可切除過濾器,進一步保證塔底長周期運行。

      5 結論

      通過對結焦物的分析,判斷其組成為降解貧胺液的聚酰胺類物質、液化氣脫硫醇過程中的部分二硫化物、不飽和聚合烴類物質的混合物,通過降低催化裂化反應苛刻度,提高胺液濃度同時試用高效脫硫劑,并在定期清洗脫戊烷塔底冷卻器,增上塔底過濾設施等一系列設施,戊烷出裝泵入口堵塞減緩,換熱水用量下降,MTBE質量改善,氣分裝置脫戊烷塔裝置運行周期顯著增長。

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