馬武杰,黃文全,肖華超,龍宇恒
(長江三峽通航管理局,湖北 宜昌 443002)
大型高水頭船閘閘室充泄水是通過閘室兩側輸水廊道完成的,而輸水廊道的開關控制主要由兩側的反弧門來實現(xiàn),反弧門的動力是依靠液壓油缸。液壓油缸通過剖分式聯(lián)軸器與吊桿組聯(lián)結,吊桿組再通過聯(lián)門軸與反弧門聯(lián)結[1]-[2]。
在反弧門油缸檢修前,需將油缸與吊桿組之間的剖分式聯(lián)軸器進行拆除,使油缸與下面的吊桿組分離。由于反弧門運行頻繁,剖分式聯(lián)軸器承受較大的交變應力,加之油缸檢修周期較長,剖分式聯(lián)軸器存在一定銹蝕,使得剖分式聯(lián)軸器的兩部分拆分較為困難。此外,施工平臺處空間較為狹小,更給施工帶來了困難。本文設計的反弧門聯(lián)軸器拆分工裝能較好的解決目前存在的拆卸問題。
通過對剖分式聯(lián)軸器現(xiàn)場尺寸的測量,建立了如圖1所示的剖分式聯(lián)軸器三維模型圖。
圖1 剖分式聯(lián)軸器三維模型圖
哈弗直徑為422mm,高度為435mm??紤]在剖分式聯(lián)軸器的兩側各開一個40mm×40mm×5mm 的槽,通過16t 千斤頂和楔塊將剖分式聯(lián)軸器脹開??稍谌S軟件中設計如圖2所示的剖分式聯(lián)軸器拆分工裝結構形式,剖分式聯(lián)軸器拆分工裝由左、中、右三塊焊接板,2 個楔塊、1 個16t 千斤頂、4 根螺桿及配套螺母組成。
圖2 剖分式聯(lián)軸器拆分工裝三維模型
根據(jù)哈弗直徑設計螺桿前后間距為480mm;左側板、中間板、右側板的寬度一致,為:480+30+2×40=590mm。
左側板和右側板均由一塊寬度為20mm 的板、一塊寬度為16mm 的板和八塊寬度為30mm 的筋板組成,總厚度為66mm。哈弗高度為435mm,可將左側板、中間板、右側板的高度設計為300mm。根據(jù)哈弗開槽尺寸,初步設計楔塊的尺寸如圖3所示:
圖3 楔塊尺寸示意圖
16t 機械千斤頂?shù)淖畹透叨葹?48mm,最大起升高度為180mm。螺桿長度L>(左板厚+楔塊寬)+哈弗直徑+(楔塊寬+中間板厚)+頂高+頂全行程+右側板厚=(66+70)+422+(70+20)+348+180+66=1242mm,故可取L=1400mm。剖分式聯(lián)軸器拆分工裝二維裝配圖如圖4所示:
圖4 聯(lián)軸器拆分工裝裝配圖
圖中1 為左側焊接板,2 為中間焊接板,3 為右側焊接板,4 為楔塊,5 為螺桿,6 為螺母。
對于剖分式聯(lián)軸器拆卸工裝,在三維軟件UG 中建立其模型,并將其導入有限元分析軟件ANSYS 中[3]。得到如圖5所示的ANSYS 計算模型:
圖5 剖分式聯(lián)軸器拆卸工裝有限元計算模型
采用solid187 單元進行四面體網(wǎng)格劃分,工裝材料選用Q235 號鋼材,Q235 號鋼材料特性參照GB/T 700-2006 如表1所示:
表1 Q235 鋼的力學性能
在ANSYS 軟件中將工裝各部分glue,隨后再對工裝進行網(wǎng)格劃分,得到整體有限元模型如圖6所示,其中,單元數(shù)為51885 個,節(jié)點數(shù)為92775 個。
圖6 剖分式聯(lián)軸器拆卸工裝有限元計算模型
實際工作過程中,將16t 千斤頂放在右側板上給中間板16t 水平向左的力。故可等效施加如下邊界條件:①工裝所有體進行glue;②在中間板與千斤頂接觸部分節(jié)點上施加16t 水平向右的力;③左側板右端面節(jié)點上施加全約束。圖7給出了工裝工作時施加的邊界條件:
圖7 工裝工作時邊界條件
圖8給出了工裝的整體等效應力云圖,圖9給出了整體綜合位移云圖。由圖可知,整體等效應力的最大值為446MPa,出現(xiàn)在千斤頂與左側板接觸處,表現(xiàn)為應力集中(即個別節(jié)點受載嚴重,此現(xiàn)象是由于用節(jié)點單元去模擬實體,載荷集中在個別節(jié)點上而產(chǎn)生,實體是連續(xù)的,力是均勻過渡的,不會集中在個別點上,故可忽略),其他地方的最大應力在170MPa 左右;整體綜合位移最大值為1.074mm,出現(xiàn)在絲桿端部。
圖8 工裝整體等效應力分布圖
圖9 工裝整體綜合位移云圖
以上分析可知,剖分式聯(lián)軸器拆分工裝最大應力出現(xiàn)在左側板與楔塊接觸的位置,其值在175MPa 左右,小于所選材料Q235 的屈服應力235MPa。剖分式聯(lián)軸器拆分工裝最大位移出現(xiàn)在螺桿端部位置,其值為1.074mm,螺桿長度為1400mm,變形度為0.077%,為彈性變形。
將設計出的船閘反弧門剖分式聯(lián)軸器拆分工裝應用于某大型船閘反弧門聯(lián)軸器拆卸,效果良好,僅用了不到半小時就將剖分式聯(lián)軸器拆開,安全性和時效性均得到提高。
通過對船閘反弧門剖分式聯(lián)軸器拆分工裝設計研究、強度校核及實際應用,可以得到如下結論:
(1)綜合考慮反弧門檢修場地尺寸、剖分式聯(lián)軸器尺寸及千斤頂實際尺寸設計了滿足實際需要的剖分式聯(lián)軸器拆分工裝。
(2)采用有限元軟件ANSYS 對工裝強度進行仿真分析,其結果顯示,工裝的強度滿足使用條件,工裝產(chǎn)生的變形為彈性變形。
(3)實際應用了所設計校核的剖分式聯(lián)軸器拆分工裝,提高了剖分式聯(lián)軸器拆分效率并保障了施工安全,滿足了船閘檢修實際需求。