周 晶,白秋林,周 禮,李西德
(1.四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院機械工程學(xué)院,四川瀘州 646300;2.中海瀝青四川有限責(zé)任公司,四川瀘州 646300)
托輥是非織造設(shè)備的重要支撐部分,工作時被動旋轉(zhuǎn),由產(chǎn)品摩擦帶動[1],其主要作用是減少產(chǎn)品的運行阻力,使產(chǎn)品的垂度不超過允許范圍,保證產(chǎn)品的平穩(wěn)運行。隨著市場對非織造產(chǎn)品需求的急劇增大,用戶對非織造設(shè)備的要求越來越高,非織造設(shè)備的托輥幅寬和轉(zhuǎn)速都不斷提高[2],對托輥動平衡提出更高要求。只有控制托輥的圓跳動量才能提高其動平衡質(zhì)量[3]。為此,針對現(xiàn)有非織造設(shè)備托輥在高速旋轉(zhuǎn)過程中存在的圓跳動超差現(xiàn)象,通過原因排查,提出相應(yīng)的優(yōu)化措施。
某公司承攬了一批非織造設(shè)備的托輥加工任務(wù),其設(shè)計要求如圖1 所示,要求加工完成后圓跳動≤0.08 mm、托輥加工后返修率低于8%。
由圖1 可知,該產(chǎn)品托輥輥體屬于細(xì)長管件,長度和直徑比例大于20∶1,加工中易變形,直線度和圓跳動均難以保證;輥體薄壁結(jié)構(gòu)局部加工余量小、加工難度大。基于上述加工難點,產(chǎn)品托輥加工后因圓跳動超差導(dǎo)致動不平衡,致使返修率較高。經(jīng)統(tǒng)計,全年多輥牽伸機輥筒結(jié)合件的平均返修率為28%(表1)。
表1 全年多輥牽伸機輥筒結(jié)合件返修率
圖1 托輥設(shè)計
為排查圓跳動超差較高的原因,從“人、機、料、法、環(huán)”5 個環(huán)節(jié)進行了全面分析,其可能涉及的因素如圖2 所示。造成托輥返修率高的主要原因有加工人員缺乏培訓(xùn)、技術(shù)水平不能滿足加工要求、設(shè)備精度不滿足加工需求、材料不符合標(biāo)準(zhǔn)、配平衡方法不合理、車間照明不符合要求等。
圖2 圓跳動超差關(guān)聯(lián)
對加工人員進行考核,成績都在90 分以上(80 分為合格),均持證上崗且技術(shù)水平高、工作時間長、經(jīng)驗豐富;對加工托輥零件的機床設(shè)備的維護、檢修記錄和設(shè)備精度進行了調(diào)查、檢測,機床按規(guī)定進行檢修、維護,設(shè)備精度滿足加工需求;對生產(chǎn)部及下料工段進行了解,確定料坯按國家標(biāo)準(zhǔn)購買,質(zhì)保書、購料憑據(jù)齊全,與來料一致,現(xiàn)場檢測圓度滿足要求;根據(jù)建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB 50034—2004 的規(guī)定,機加工車間的照明亮度推薦強度為500 lx,經(jīng)檢測,加工牽伸機區(qū)域的平均照明亮度為548 lx,滿足要求。
對配平前后圓跳動進行抽樣檢測,其檢查數(shù)據(jù)見表2。工件在配平前不合格率為20%(圓跳動合格量≤0.08 mm);按照焊接工藝配平方法對托輥配平后,圓跳動相對于配平前有9 件樣品增大,不合格樣品為4 件,不合格率由20%增大到40%。究其原因在于托輥的輥筒是薄壁結(jié)構(gòu),采用焊接工藝配平時,輥筒被焊接時受到瞬態(tài)劇烈的熱作用,內(nèi)部溫度分布差別巨大,金屬組織變化極不均勻,材料的膨脹和收縮使得內(nèi)部產(chǎn)生復(fù)雜的殘余應(yīng)力。在殘余應(yīng)力的變化和作用下,導(dǎo)致輥筒被焊接處因升溫而引起的熱變形[4],形成一個相對于其他位置的質(zhì)量集中。在勻速旋轉(zhuǎn)時,輥筒體內(nèi)任一質(zhì)量集中點都將產(chǎn)生離心力,無數(shù)個離心力組成一個慣性力系作用在軸承上,形成托輥對軸承的動壓力。如果托輥的質(zhì)量對轉(zhuǎn)軸對稱分布,則動壓力為零,即托輥不平衡量為零;否則將產(chǎn)生動壓力,即托輥有不平衡量[5]。綜上分析可判斷,焊接平衡塊配平方式是造成托輥圓跳動超差的原因之一。
表2 零件配平前后圓跳動抽查檢測記錄 mm
托輥輥筒現(xiàn)有加工工藝流程如圖3 所示。輥筒經(jīng)粗車后,現(xiàn)場隨機抽取5 件產(chǎn)品進行筒體直線度及不平衡合格量檢測,檢測結(jié)果見表3,直線度不合格率為100%(直線度合格量≤0.20 mm/m),動平衡不合格率為40%(不平衡量合格量≤90 g),其原因是在粗車外圓與精車中心架外圓之間少了一道校直工藝,修正不平衡量,加工中產(chǎn)生的變形和跳動會造成其壁厚不均勻。因此,托輥輥筒現(xiàn)有工藝流程不合理,也是造成圓跳動超差的原因之一。
表3 輥筒經(jīng)粗車后直線度、不平衡量檢測記錄
圖3 托輥輥筒現(xiàn)有工藝流程
托輥結(jié)合件現(xiàn)有工藝流程如圖4 所示,結(jié)合件采用粗精磨外圓成形后再校動平衡,其圓跳動、直線度檢測記錄如表4 所示,圓跳動不合格率為40%(圓跳動合格量≤0.08 mm),直線度不合格率為40%(直線度合格量≤0.20 mm/m),究其原因是動平衡校正補焊的平衡塊引起輥體變形。因此,托輥結(jié)合件現(xiàn)有工藝流程不合理,也是造成托輥圓跳動超差的原因之一。
表4 托輥結(jié)合件圓跳動、直線度檢測記錄
圖4 托輥結(jié)合件現(xiàn)有工藝流程
將焊接平衡塊配平方式調(diào)整為螺紋連接平衡塊配平方式[6]。在原有設(shè)計圖的基礎(chǔ)上,外幅板增加8 個平衡孔,用于校平衡后配平,結(jié)構(gòu)改進如圖5 所示。托輥加工完成后,在長軸動平衡機上測出托輥的不平衡點及不平衡量,找到對應(yīng)的平衡螺孔,增加相應(yīng)質(zhì)量的平衡塊,利用螺釘進行固定即可完成配平。結(jié)合件加工完成后,增加兩塊封板遮擋平衡塊,防止雜物進入,保證外形美觀。
圖5 輥軸結(jié)構(gòu)改進
如圖6 所示,假設(shè)在輥軸任一處有一質(zhì)心A 導(dǎo)致輥軸動不平衡,做長軸動平衡機檢測,測量出質(zhì)心A 的不平衡力Fa的大小、方向。要使托輥旋轉(zhuǎn)時處于動平衡狀態(tài),需一力與Fa平衡。設(shè)需要的力為Fb,則平衡力Fb與Fa等值、反向。通過圓心O,以Fb左右兩邊的平衡塊安裝孔C、D 為基準(zhǔn),做出輔助線OC、OD,利用力的平行四邊形公理,將Fb分解到輔助線OC、OD 上,即可算出平衡孔C、D 處所需要的平衡分力Fb1和Fb2的大小,則平衡孔C、D 處所加配重質(zhì)量(式中F 為C、D 處計算出的平衡力)。
圖6 調(diào)平原理
調(diào)整輥筒加工工藝,增加了一道校直工藝和一道車平衡孔工藝,工藝流程如圖7 所示。工件校直可以減小加工變形量,保證坯件的質(zhì)量,提高下一步加工工序的精度;車工件兩端平衡孔再次去除工件的不平衡量,進一步來減小工件的不平衡量、跳動。經(jīng)過粗車調(diào)整,筒體不圓度及軸孔同軸度超差引起壁厚不均勻問題得到控制。
圖7 調(diào)整后的輥筒加工工藝
調(diào)整后結(jié)合件加工工藝流程如圖8 所示,在結(jié)合件進行磨削加工時要把粗、精磨分開,粗磨加工后進行校動平衡、配平衡、復(fù)平衡工藝,然后再進行精磨加工,減小配平衡后產(chǎn)生的平衡誤差。
圖8 調(diào)整后結(jié)合件加工工藝
將焊接配平方式改為螺紋連接平衡塊增重方式、調(diào)整加工工藝后,對托輥結(jié)合件進行檢測,檢測結(jié)果見表5,返修率從平均28%下降至4%,實現(xiàn)改進目標(biāo)。
表5 托輥結(jié)合件檢測記錄
針對托輥圓跳動超差現(xiàn)象,從“人、機、料、法、環(huán)”5 個環(huán)節(jié)進行全面分析,尋其質(zhì)量原因,并以質(zhì)量原因為切入點,從產(chǎn)品設(shè)計和工藝調(diào)整兩個方面實施改進。生產(chǎn)實踐證明,將熱加重配平的方式改進為螺紋連接冷加重配平,優(yōu)化加工工藝流程,能有效提高非織造設(shè)備的托輥的動平衡質(zhì)量,可為類似長軸薄壁管狀零部件的動平衡提供參考。