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      降低鉬精礦脫水作業(yè)金屬損失的研究與應(yīng)用

      2023-01-18 09:11:34原義龍史福潮
      中國鉬業(yè) 2022年6期
      關(guān)鍵詞:外排溢流精礦

      原義龍,史福潮

      (伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司,黑龍江 伊春 152500)

      0 引 言

      有色金屬選礦廠精礦在銷售前均需進(jìn)行處理以滿足后續(xù)冶煉和銷售要求,通常情況下主要是控制精礦水分,因此精礦脫水往往是精礦銷售前最后一道工藝。脫水的主要目的為脫出精礦中水分以滿足銷售需要,原則上應(yīng)無金屬損失,但實際生產(chǎn)過程中在脫水環(huán)節(jié)經(jīng)常會出現(xiàn)金屬損失[1-3],以濃縮和干燥環(huán)節(jié)尤為顯著。為了減少金屬損失,大多數(shù)選礦廠開展了大量的研究工作,例如如何減少精礦濃密機溢流水金屬損失、如何減少干燥機煙塵中金屬損失等[4-7]。

      伊春鹿鳴鉬礦是一座現(xiàn)代化大型鉬礦企業(yè),日處理原礦石5萬t,生產(chǎn)要求鉬精礦水分控制在4%~8%。鉬精礦脫水工藝為濃縮—過濾—干燥3段脫水工藝,其脫水工藝流程見圖1。

      圖1 鉬精礦脫水工藝

      本文通過對鹿鳴鉬礦鉬精礦脫水作業(yè)各環(huán)節(jié)中水、氣外排點檢測分析,查明鉬金屬損失情況,分析造成金屬損失原因,并根據(jù)設(shè)備工藝運行情況,通過實施有效的改造措施有效降低了鉬金屬損失,提升了企業(yè)的經(jīng)濟效益和綜合實力。

      1 金屬損失情況及原因分析

      1.1 濃縮作業(yè)

      鹿鳴鉬礦鉬精礦濃縮作業(yè)采用φ20 m普通濃密機,濃密機入料濃度3%~5%,細(xì)度-0.038 mm占90%。濃密機濃縮后底流濃度40%~60%進(jìn)入下一作業(yè),濃密機溢流與選別作業(yè)尾礦合并送至尾礦庫澄清回用。

      精礦濃縮作業(yè)的外排點為濃密機溢流水。對濃密機溢流水進(jìn)行為期1個月的連續(xù)取樣檢測,查明鉬金屬損失程度,檢測數(shù)據(jù)見表1。

      表1 濃密機溢流水檢測結(jié)果

      由表1 可知:全月溢流含固量42.6 mg/L,溢流沉淀物中鉬含量39.50%,經(jīng)計算在溢流中損失鉬金屬量48 kg/d,在溢流中損失大量鉬精礦。

      經(jīng)分析鉬精礦濃縮作業(yè)溢流中鉬金屬主要損失原因為:(1)選別作業(yè)物料過磨,鉬精礦泥化,難以消泡,造成鉬精礦泡沫產(chǎn)品直接從溢流沿流走;(2)選別作業(yè)入選原礦鉬含量高時,鉬精礦產(chǎn)量大,超出濃密機處理能力,造成溢流含固量過高。

      1.2 過濾作業(yè)

      鉬精礦過濾作業(yè)采用加壓過濾機,入料為濃密機底流,濃度40%~60%。加壓過濾機在生產(chǎn)過程中產(chǎn)出壓濾后鉬精礦濾餅以及濾液和濾氣。濾液為鉬精礦過濾后漿液,直接返回至濃密機循環(huán)處理。濾氣為過濾機下料倉內(nèi)壓縮氣體,下料倉卸料前需先將濾氣排放。

      過濾作業(yè)的外排點為加壓過濾的濾氣排放點,經(jīng)觀察實際生產(chǎn)中濾氣出口通常存在粉末狀鉬精礦,初步判斷其存在一定金屬損失,因此對濾氣進(jìn)行一個月的收集檢測,檢測數(shù)據(jù)見表2。

      表2 濾氣檢測結(jié)果

      由表2可知:全月在濾氣中收集鉬精礦145.86 kg,鉬品位51.44%,鉬金屬量損失約3 kg/d,鉬精礦在濾氣中存在少量損失。

      1.3 干燥作業(yè)

      鉬精礦干燥作業(yè)采用電磁螺旋干燥機,入料為鉬精礦過濾后產(chǎn)品,水分8%~16%。干燥過程中產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)除塵處理后外排。

      干燥作業(yè)的外排點為電磁螺旋干燥機經(jīng)除塵器處理的蒸汽排放點。由于蒸汽最終外排出口在廠房頂部且排出量大,不便于收集,因而對出口周邊散落鉬精礦粉末進(jìn)行一個月的收集檢測作為參考依據(jù),結(jié)果見表3。

      表3 排氣口散落粉末檢測結(jié)果

      由表3可知:全月排氣口收集散落的鉬精礦粉末1 114.87 kg,鉬品位45.62%,鉬金屬量損失約19 kg/d。鉬精礦在排出蒸汽的過程中存在一定量的損失。收集的過程中不可避免的混入部分灰塵、雜草等雜質(zhì),因此造成鉬精礦品位較低。

      實際生產(chǎn)過程中蒸汽雖然經(jīng)過除塵處理,但仍會帶出部分粉末狀鉬精礦。初步分析其原因:一是排濕風(fēng)機轉(zhuǎn)速過高,抽出大量鉬精礦粉末;二是現(xiàn)用除塵器噴霧降塵用水為選礦回水,水中含一定量固體微粒,容易堵塞除塵噴嘴,降低除塵效果;三是除塵器3個除塵作用區(qū)中的水浴區(qū)未能有效運行,降塵效果有限。

      2 改造措施及實施效果

      2.1 濃縮作業(yè)改造

      2.1.1 架設(shè)“鴨嘴”消泡水管

      在濃密機溢流堰上架設(shè)“鴨嘴”消泡水管消除鉬精礦泡沫,防止鉬精礦泡沫直接進(jìn)入溢流堰,實施照片見圖2。通過在濃密機周邊和中心傳動部位設(shè)置大量“鴨嘴”消泡水管,該裝置既能進(jìn)行消泡,又能增加鉬精礦水平運行時長,提升沉降效率。

      圖2 濃密機上的“鴨嘴”消泡水管

      2.1.2 增設(shè)沉淀池

      增設(shè)溢流水沉淀池解決正常生產(chǎn)時濃密機溢流水夾帶部分鉬精礦問題。在濃密機溢流出口附近增設(shè)一個處理能力為120 m3/h的沉淀池。對經(jīng)過沉淀池后的溢流水進(jìn)行一個月的取樣分析,分析結(jié)果見表4。在每個檢修期對沉淀池中沉淀的鉬精礦進(jìn)行回收,3個月進(jìn)行1次周期性檢修。對回收的鉬精礦進(jìn)行過濾干燥處理后取樣分析,結(jié)果見表5。

      表4 沉淀后溢流水分析結(jié)果

      表5 沉淀池回收鉬精礦分析結(jié)果

      由表4可知:經(jīng)過沉淀池沉淀后溢流水含固量降至5.3 mg/L,較沉淀前降低37.3 mg/L,效果顯著。

      由表5可知:沉淀池中回收的鉬精礦品位41.55%,3個月累計回收鉬金屬3.43 t,約45.7 kg/d。

      2.2 過濾作業(yè)

      為回收加壓過濾機排出濾氣中鉬金屬,在下倉排氣處增設(shè)自主研發(fā)的鉬精礦回收裝置,鉬精礦回收裝置示意圖見圖3。

      圖3 鉬金屬回收裝置示意圖

      進(jìn)入回收裝置的濾氣所含鉬精礦被噴入水所捕獲,然后由底部返回至濃密機循環(huán)處理,剩余濾氣再經(jīng)過汽水分離器處理后外排。在回收裝置正常運行后,再次對外排氣體進(jìn)行1個月收集檢測,結(jié)果見表6。

      表6 外排濾氣中鉬精礦檢測結(jié)果

      由表6可知:濾氣在經(jīng)過鉬金屬回收裝置處理后,1個月外排濾氣中含鉬精礦2.47 kg,換算成鉬金屬為49.6 g/d,比改造前降低2.950 4 kg/d,鉬金屬回收效果顯著。

      2.3 干燥作業(yè)

      2.3.1 降低排濕風(fēng)機轉(zhuǎn)速

      排濕風(fēng)機的風(fēng)量與攜帶鉬金屬是呈正比,因此降低排濕風(fēng)機轉(zhuǎn)速、風(fēng)量可減少鉬金屬損失。基于此,在滿足鉬精礦水分的情況下,盡量降低風(fēng)機轉(zhuǎn)速。首先將排濕風(fēng)機由工頻改為變頻,然后檢測不同轉(zhuǎn)速條件下鉬精礦水分,確定最佳排濕風(fēng)機頻率。風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)整和鉬精礦水分試驗結(jié)果見表7。

      表7 風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)整試驗結(jié)果

      由表7可知:隨著風(fēng)機頻率提高,蒸汽排出量增大,鉬精礦產(chǎn)品水分降低。結(jié)合鉬精礦產(chǎn)品水分低于8%的要求,綜合考慮,選擇將排濕風(fēng)機頻率定為35 Hz。

      2.3.2 干燥機除塵系統(tǒng)改造

      在降低排濕風(fēng)機轉(zhuǎn)速減少風(fēng)量攜帶鉬金屬損失的情況下,通過改造干燥機除塵系統(tǒng),提高除塵效率,減少鉬金屬損失。改造內(nèi)容包括:

      (1)將除塵系統(tǒng)噴淋用水更換為新水,并增加管道泵提高噴淋壓強,緩解噴嘴堵塞的問題;

      (2)噴淋區(qū)和水膜區(qū)噴淋水管路單獨鋪設(shè),各噴淋水支管做成可拆卸式,便于管路疏通,并在每個檢修期疏通管路;

      (3)啟用水浴區(qū),在水浴區(qū)安裝液位計和聯(lián)鎖的排水閥門,提升除塵效果。

      改造后的除塵裝置示意圖見圖4。

      圖4 改造后除塵裝置示意圖

      攜帶鉬金屬的蒸汽進(jìn)入除塵裝置,經(jīng)噴淋區(qū)、水浴區(qū)和水膜區(qū)的多次除塵后外排,這樣大大提高了除塵效率,同時最大限度地回收蒸汽中的鉬,回收的含鉬精礦溶液經(jīng)泵送回濃密機循環(huán)處理。在改造的除塵裝置調(diào)試運行正常后,再次對出口周邊散落的鉬精礦粉末進(jìn)行1個月的收集檢測,結(jié)果見表9。

      表9 改造后排氣口散落粉末檢測結(jié)果

      由表9可知:蒸汽在經(jīng)過除塵后,1個月外排蒸汽中含鉬精礦55.38 kg,換算為鉬金屬為965 g/d,較改造前降低18.035 kg/d,鉬金屬回收效果良好。

      3 結(jié) 論

      (1)通過對脫水工藝流程各環(huán)節(jié)排放點的檢測和分析發(fā)現(xiàn),鉬精礦脫水作業(yè)存在鉬金屬損失現(xiàn)象,鉬金屬的損失直接影響企業(yè)經(jīng)濟效益,導(dǎo)致總金屬回收率降低。

      (2)根據(jù)檢測結(jié)果和分析,有針對性地提出降低鉬精礦濃縮作業(yè)、過濾作業(yè)和干燥作業(yè)金屬損失的改造措施。實施后,各作業(yè)降低鉬金屬損失分別為45.7 kg/d、2.950 4 kg/d、18.035 kg/d,整個脫水作業(yè)合計降低鉬金屬損失量66.685 4 kg/d,為企業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟效益。

      (3)研究提出的各項措施從根源上起到了降低鉬精礦脫水作業(yè)金屬損失的作用,提高了資源利用率和企業(yè)效益,同時可為類似礦山降低脫水作業(yè)金屬損失提供借鑒。

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