鄒少彪
(湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司,湖南 湘潭 411100)
湘鋼于2009年引進(jìn)自意大利特魯茲·弗卡斯公司負(fù)壓操作的環(huán)形套筒石灰窯,當(dāng)時(shí)該窯是被全世界石灰生產(chǎn)者公認(rèn)最好的豎窯窯型, 其特點(diǎn)是:窯體內(nèi)有一內(nèi)筒與外筒同心布置, 石灰石原料在內(nèi)、外套筒之間的環(huán)型空間分布,煅燒后經(jīng)14個(gè)拱橋布料后,下沉到卸灰平臺(tái)水平設(shè)置的七個(gè)鋼制出灰托盤內(nèi),正常情況下,出灰托盤不動(dòng)作,石灰就不會(huì)卸至窯下料倉。 為了將一定數(shù)量的石灰卸至窯下料倉,每個(gè)托盤上都配有一套液壓推桿裝置,在液壓油缸的帶動(dòng)下做前后伸縮往復(fù)動(dòng)作,從而將石灰卸到窯底料倉。 七套托盤每天排灰量為600 t左右,由于七臺(tái)液壓油缸同時(shí)受一路液壓油路控制,七個(gè)推桿幾乎同時(shí)運(yùn)作,且七套出灰托盤在程序中為聯(lián)鎖控制,只要任何一套出灰托盤出現(xiàn)問題,都有可能造成窯內(nèi)局部結(jié)瘤現(xiàn)象,從而導(dǎo)致整個(gè)套筒石灰窯必須休風(fēng),所以出灰托盤的正常與否直接影響到套筒石灰窯的正常生產(chǎn)。
意大利原設(shè)計(jì)出灰機(jī)油缸與出灰托盤的聯(lián)接方式如圖1所示(改進(jìn)前)。
圖1 改進(jìn)前的油缸與托盤結(jié)構(gòu)示意圖
(1)液壓油缸與托盤間的聯(lián)接:將CD250型系列液壓油缸絲桿擰入帶有M33 mm×2 mm內(nèi)絲的軸承銅套內(nèi),再將軸承銅套(見圖2)安裝在型號(GE80ES)Φ80/Φ120的關(guān)節(jié)軸承內(nèi)圈中。 用M80 mm×2 mm的圓螺母擰到軸承銅套后端M80 mm×2 mm的外絲中,再用止動(dòng)墊圈卡住圓螺母,通過上述組合固定,使軸承筒套不能從關(guān)節(jié)軸承內(nèi)圈中拉出。 把裝有軸承銅套的關(guān)節(jié)軸承裝在托盤框架中心,用Φ120擋圈卡住關(guān)節(jié)軸承前端使其不能從托盤框架中拉出, 因安裝關(guān)節(jié)軸承的托盤框架后面為鋼結(jié)構(gòu), 且關(guān)節(jié)軸承因受熱膨脹卡在托盤框架內(nèi), 以至關(guān)節(jié)軸承亦不能被推出。
圖2 軸承銅套實(shí)物圖
(2)油缸與窯殼間的聯(lián)接:將軸承銅套內(nèi)絲擰入CD250型系列液壓油缸缸體外絲上, 然后將軸承銅套安裝在型號為(GE80ES)Φ80/Φ120的關(guān)節(jié)軸承內(nèi)圈中,用卡圈將關(guān)節(jié)軸承固定在窯殼上,因此端為常溫,且出現(xiàn)故障的次數(shù)很少,所以沒進(jìn)行改進(jìn),在此只簡單陳述。
此時(shí)出灰機(jī)系統(tǒng)通過液壓油缸與軸承銅套的聯(lián)接來往復(fù)推拉出灰托盤進(jìn)行出灰, 因關(guān)節(jié)軸承與軸承銅套之間或多或少會(huì)存在相對運(yùn)動(dòng), 導(dǎo)致液壓油缸絲桿經(jīng)常退出,由于石灰溫度比較高,平均在200℃以上(如圖3所示),灰塵大,環(huán)境惡劣,導(dǎo)致裝在關(guān)節(jié)軸承內(nèi)的軸承銅套很難從關(guān)節(jié)軸承內(nèi)圈中拉出,關(guān)節(jié)軸承也受熱膨脹,卡在出灰托盤框中無法取出,而軸承銅套與關(guān)節(jié)軸承均為易損件, 更換液壓油缸時(shí)必須同時(shí)更換軸承銅套與關(guān)節(jié)軸承, 因受作業(yè)空間小、溫度高、灰塵大等因素影響,每次卸取軸承銅套與關(guān)節(jié)軸承時(shí),即便順利也需要4 h以上,耗時(shí)長,同時(shí)還增加了材料備件的損耗費(fèi)用。
圖3 數(shù)據(jù)監(jiān)控界面圖
(3)因油缸絲桿容易從軸承銅套中退出,但七臺(tái)油缸上的絲桿退出長度不一樣, 導(dǎo)致七套出灰機(jī)推拉托盤的行程不一樣,從而影響石灰的均勻下料,造成窯內(nèi)局部結(jié)瘤,進(jìn)而影響石灰的質(zhì)量。
(4)若液壓油缸滲油或損壞需要更換,則必須整套系統(tǒng)休風(fēng),人需站在托盤內(nèi)才能進(jìn)行更換,石灰溫度高,空間狹小,只能一個(gè)人彎腰進(jìn)行檢修,且托盤下面是幾米深的料倉,檢修人員危險(xiǎn)性很高。
(5)銅套內(nèi)絲損壞或關(guān)節(jié)軸承損壞,也需要休風(fēng)處理,并且都需要取出油缸后才能進(jìn)行處理更換。
(6)每天都要對油缸絲桿退出情況進(jìn)行檢查,且每周都要對其進(jìn)行緊固,這在一定程度上加重了檢修工作量, 且稍有差錯(cuò)就會(huì)造成油缸絲桿全部退出,從而造成設(shè)備事故,同時(shí)也對產(chǎn)品質(zhì)量造成一定影響。
(7)因油缸與托盤、窯殼都有聯(lián)接,且都有軸承銅套、關(guān)節(jié)軸承、卡圈等材料,大同小異,并且軸承銅套和關(guān)節(jié)軸承的安裝技巧性很強(qiáng), 不是所有檢修人員都熟悉其安裝順序與方法, 若碰到不是很熟悉的檢修人員當(dāng)班時(shí),會(huì)在無形中延長檢修時(shí)間。
液壓油缸與窯殼間的聯(lián)接方式出現(xiàn)故障的次數(shù)很少,不進(jìn)行改進(jìn),主要對液壓油缸與托盤間的聯(lián)接方式進(jìn)行改進(jìn)(見圖4):取消原有的關(guān)節(jié)軸承、軸承銅套、擋圈、止動(dòng)墊圈、圓螺母等組合部分,改為將一個(gè)M33 mm×2 mm的高強(qiáng)度螺母滿焊在一塊長380 mm,寬90 mm,厚10 mm的普通鋼板中心的背面,然后將油缸絲桿與M33 mm×2 mm的螺母聯(lián)接(油缸絲桿前后可按實(shí)際情況考慮是否增加背帽與卡環(huán))。如圖5中橢圓內(nèi)所示,在托盤框架中心上割兩個(gè)中心距為260 mm, 直徑為18 mm的圓孔, 最后用兩根M16 mm×120 mm的高強(qiáng)度螺栓將上述鋼板固定在托盤框架前端上(注意:高強(qiáng)度螺栓兩端均要加一個(gè)彈性墊圈)。
圖4 改進(jìn)后油缸與托盤間聯(lián)接結(jié)構(gòu)示意圖
圖5 改進(jìn)后油缸與托盤間聯(lián)接結(jié)構(gòu)A-A剖面圖
改進(jìn)前為液壓油缸通過軸承銅套、關(guān)節(jié)軸承等組合聯(lián)接來帶動(dòng)托盤前后往復(fù)移動(dòng),改進(jìn)后由液壓油缸通過與M33 mm×2 mm螺母的聯(lián)接帶動(dòng)托盤前后往復(fù)移動(dòng),從受力上基本一樣,但改進(jìn)后有如下好處:
(1)因取消了托盤框架中的關(guān)節(jié)軸承,即減少了軸承銅套與絲桿的相對運(yùn)行, 從而大大降低了絲桿退出的可能性, 因油缸與窯殼的固定也是通過了一個(gè)關(guān)節(jié)軸承,且此處沒進(jìn)行改動(dòng),關(guān)節(jié)軸承依舊能起到調(diào)心作用, 所以減少托盤框架中的關(guān)節(jié)軸承對調(diào)心沒有太大影響。經(jīng)過一年多的試運(yùn)行證明,改進(jìn)后運(yùn)行平穩(wěn)、無異?,F(xiàn)象發(fā)生,改進(jìn)前與改進(jìn)后絲桿部分退出情況見表1(改進(jìn)前)與表2(改進(jìn)后)。
表1 2020~2021年油缸絲桿退出次數(shù)統(tǒng)計(jì)(改進(jìn)前)
表2 2020~2021年油缸絲桿退出次數(shù)統(tǒng)計(jì)(改進(jìn)后)
(2)改進(jìn)后可調(diào)節(jié)出灰托盤的行程,當(dāng)要減短或延長托盤行程時(shí),只需要松開上述M16 mm×120 mm的高強(qiáng)度螺栓,然后旋轉(zhuǎn)M33 mm×2 mm的螺母至恰當(dāng)行程時(shí)再擰緊M16 mm×120 mm的高強(qiáng)度螺栓即可。 因托盤的行程直接影響窯內(nèi)的料面情況與產(chǎn)量的高低,所以托盤行程的調(diào)節(jié)顯得尤為重要。
(3)改進(jìn)前更換一個(gè)油缸需將關(guān)節(jié)軸承、軸承銅套、擋圈、止動(dòng)墊圈、圓螺母等全部拉出,因上述材料備件長期處于高溫環(huán)境, 會(huì)有一定變形, 不利于更換,以至在更換過程一切順利的情況下,需休風(fēng)4 h左右才能更換完,若關(guān)節(jié)軸承、軸承銅套、擋圈、止動(dòng)墊圈、 圓螺母等有一樣變形嚴(yán)重則更換時(shí)間要大大延長,改進(jìn)后則只需將M16 mm×120 mm的高強(qiáng)度螺栓及M33 mm×2 mm的螺母擰出即可對油缸進(jìn)行更換,用時(shí)最多半小時(shí),且無需休風(fēng)處理,更不需要檢修人員站在托盤內(nèi)進(jìn)行檢修, 一方面減輕了檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了爐窯的作業(yè)率,間接地增加了公司的效益, 另一方面大大降低了檢修人員的安全風(fēng)險(xiǎn)等級。
(4)改進(jìn)前聯(lián)接方式復(fù)雜,碰到突發(fā)情況能很快組裝好的檢修人員不多, 大多數(shù)人員在把關(guān)節(jié)軸承安裝到托盤上時(shí)都是靠碰運(yùn)氣, 稍有偏差關(guān)節(jié)軸承就會(huì)卡在托盤中進(jìn)出兩難;改進(jìn)后結(jié)構(gòu)簡單,檢修人員基本上一看就懂,一學(xué)就會(huì),心理上都不抵抗干這檢修項(xiàng)目了。
(5)改進(jìn)前每更換一套關(guān)節(jié)軸承、軸承銅套等至少需2 000元的材料備件費(fèi)用,改進(jìn)后取消了上述材料備件, 七套出灰托盤按每年更換一次可節(jié)約上萬元的材料備件費(fèi)用。
在大家都在想辦法挖潛增效、 降低維修成本、降低休風(fēng)率的大環(huán)境下,筆者通過長時(shí)間在現(xiàn)場的觀察與思考,堅(jiān)持以一臺(tái)好的設(shè)備是延長設(shè)備使用壽命和提高設(shè)備作業(yè)率的保障為指導(dǎo)思想,提出了出灰機(jī)聯(lián)接方式改進(jìn)的方案并加以實(shí)施,自套筒石灰窯出灰機(jī)經(jīng)過改進(jìn)以后,運(yùn)行效果良好,降低了因出灰機(jī)故障造成的停窯, 同時(shí)為出灰機(jī)設(shè)備檢修提供了方便,縮短了檢修時(shí)間,提高了爐窯作業(yè)率,降低了設(shè)備后期的維護(hù)及備件采購成本,改造達(dá)到了預(yù)期效果。