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      脫硫系統(tǒng)單臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式淺析

      2022-12-29 03:06:00殷風(fēng)光
      上海節(jié)能 2022年12期
      關(guān)鍵詞:硫分低硫單臺(tái)

      殷風(fēng)光 李 鑫 李 征

      上海電力能源科技有限公司

      0 引言

      根據(jù)2014年9月國(guó)家發(fā)布的《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》要求,控制煙氣SO2排放對(duì)燃煤電廠有著舉足輕重的意義,而石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)由于其適用范圍廣、脫硫效率高、技術(shù)成熟等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用。但隨著裝機(jī)容量的不斷增大,脫硫整體配套的單體設(shè)備也在不斷增大,在控制煙氣SO2排放達(dá)標(biāo)的同時(shí),耗電量也在增加,達(dá)整個(gè)廠用電的1%甚至更高[1],因此,脫硫設(shè)備的節(jié)能優(yōu)化尤為重要。

      1 系統(tǒng)概況

      某廠2×700 MW超超臨界機(jī)組,脫硫采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,按燃煤硫分0.80%設(shè)計(jì),高負(fù)荷時(shí)由四臺(tái)漿液循環(huán)泵控制出口SO2濃度,低負(fù)荷時(shí)兩臺(tái)控制。脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。

      表1 脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)

      2 低負(fù)荷、低硫分工況下兩臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行問(wèn)題

      實(shí)際投產(chǎn)運(yùn)行后,所燃燃煤的硫分遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值,2020年燃煤硫分平均值為0.32%,2021年1至6月份最低達(dá)0.30%。由于脫硫是按燃煤硫分0.80%設(shè)計(jì)的,在機(jī)組負(fù)荷低于360 MW、脫硫吸收塔進(jìn)口SO2濃度<700 mg/Nm3時(shí),根據(jù)設(shè)計(jì),此時(shí)仍保留兩臺(tái)小功率漿液循環(huán)泵運(yùn)行,但兩臺(tái)泵的運(yùn)行導(dǎo)致了出口SO2濃度遠(yuǎn)低于國(guó)家規(guī)定的35 mg/Nm3設(shè)定值,低達(dá)3 mg/Nm3甚至到零值現(xiàn)象,是非常不經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行,且零值也是不被認(rèn)可的,故實(shí)際運(yùn)行中運(yùn)行人員只好采取降低吸收塔漿液pH值進(jìn)而提高出口SO2濃度的辦法。降低漿液pH值雖會(huì)提高石灰石的溶解,但過(guò)低又會(huì)降低SO2的實(shí)際吸收效果,使?jié){液中有害離子濃度增加,造成石灰石活性“封閉”。通過(guò)對(duì)進(jìn)入吸收塔石灰石漿液量和吸收塔排出漿液濃度的計(jì)算,如要同時(shí)滿足石灰石溶解和SO2的吸收,pH值應(yīng)在4.8~5.8之間[2]為佳。從實(shí)際運(yùn)行過(guò)程來(lái)看,當(dāng)吸收塔漿液pH值降至4.0時(shí),對(duì)SO2的吸收能力幾乎喪失,會(huì)產(chǎn)生結(jié)垢、腐蝕和石灰石粒子表面鈍化問(wèn)題。而在低負(fù)荷、低硫分、兩臺(tái)漿液循環(huán)泵的運(yùn)行工況下,為使出口SO2濃度不至過(guò)低甚至漂移至零,需將吸收塔漿液pH值調(diào)低至4.8以下,如此造成吸收塔漿液pH值及出口SO2濃度調(diào)整的冗余空間很小,如圖1、圖2所示。為此,探索低負(fù)荷、低硫分工況下單臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行的可行性成為研究課題。

      圖1 脫硫出口SO2濃度控制參數(shù)

      圖2 吸收塔漿液pH值控制參數(shù)

      漿液循環(huán)泵設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2。

      表2 漿液循環(huán)泵設(shè)計(jì)參數(shù)

      3 單臺(tái)漿液循環(huán)泵試驗(yàn)

      經(jīng)過(guò)摸索和實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)通過(guò)減少漿液循環(huán)泵運(yùn)行時(shí)間和運(yùn)行臺(tái)數(shù)來(lái)保證低負(fù)荷、低硫分工況下脫硫出口SO2濃度是可行的。為此,制定了單臺(tái)漿液循環(huán)泵試驗(yàn)措施,試驗(yàn)在機(jī)組負(fù)荷及燃煤無(wú)大幅波動(dòng)、鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)穩(wěn)定、無(wú)重要操作的情況下進(jìn)行。試驗(yàn)期間,全程保持一臺(tái)漿液循環(huán)泵處于備啟動(dòng)狀態(tài),即進(jìn)口門(mén)打開(kāi)。為避免備用泵進(jìn)口門(mén)長(zhǎng)時(shí)間開(kāi)啟造成管道或泵體內(nèi)漿液淤積,需間隔2 h將運(yùn)、備用泵輪換一次,對(duì)退出備啟狀態(tài)的泵進(jìn)入備用狀態(tài)前要進(jìn)行排污、沖洗和注水。當(dāng)切至一臺(tái)泵運(yùn)行前,先將吸收塔漿液pH值提高至5.5~5.8左右,避免一臺(tái)泵運(yùn)行時(shí)短時(shí)間內(nèi)無(wú)法提高pH值而造成出口SO2濃度的超標(biāo)。單泵運(yùn)行期間,除吸收塔漿液pH值不超過(guò)5.8外還要考慮系統(tǒng)的安全性,如在脫硫漿液運(yùn)行循環(huán)泵停運(yùn)時(shí),事故噴淋裝置能否滿足吸收塔內(nèi)防腐材料的安全,并為備用漿液循環(huán)泵的投運(yùn)爭(zhēng)取時(shí)間等。單泵運(yùn)行期間吸收塔漿液pH值較高,不適合石膏脫水及廢水排放,暫定在兩臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行2~3 h后再投用石膏脫水系統(tǒng),并根據(jù)廢水排放量進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

      在確認(rèn)吸收塔事故噴淋裝置可靠、機(jī)組負(fù)荷低于360 MW、吸收塔進(jìn)口SO2濃度<700mg/Nm3、脫硫出口SO2濃度<35 mg/Nm3的最佳工況下,對(duì)脫硫裝置進(jìn)行了單臺(tái)漿液循環(huán)泵的運(yùn)行試驗(yàn):在兩臺(tái)石灰石漿液泵運(yùn)行時(shí),調(diào)節(jié)吸收塔漿液pH值到5.5左右,然后停運(yùn)一臺(tái)漿液循環(huán)泵,并將其進(jìn)口門(mén)保持開(kāi)啟,控制脫硫出口SO2在30 mg/Nm3。試驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖3、圖4所示。

      圖3 脫硫出口SO2濃度控制參數(shù)

      圖4 吸收塔漿液pH值控制參數(shù)

      從圖中可看出,脫硫出口SO2濃度滿足超低排放限值要求。

      根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果和表3數(shù)據(jù),在低負(fù)荷、低硫分工況下采用單臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行,時(shí)間平均按10.5 h計(jì)算,每天每套脫硫系統(tǒng)節(jié)電6 200 kWh,按當(dāng)前每天全廠發(fā)電3 000萬(wàn)kWh計(jì)算,約合廠用電率0.065%。

      表3 漿液循環(huán)泵參數(shù)

      4 試驗(yàn)過(guò)程中存在的問(wèn)題及解決辦法

      根據(jù)機(jī)組負(fù)荷及進(jìn)口硫分,結(jié)合試驗(yàn)數(shù)據(jù),單臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行時(shí)吸收塔漿液pH值在5.8以上,如果兩臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行時(shí)機(jī)組負(fù)荷及硫分沒(méi)有大幅上升,吸收塔漿液pH值可維持在5.0~5.4左右。

      切至兩臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行后,漿液pH值從5.9降至5.0用時(shí)超過(guò)1 h,此階段脫硫出口SO2濃度極易出現(xiàn)低值,稍有不慎就可能為0,故在一臺(tái)漿液循環(huán)泵切至兩臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行前,需將吸收塔漿液pH值降至5.5~5.8以下,同時(shí)還要避免出口SO2濃度超標(biāo)。

      切至兩臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行后,如果出現(xiàn)出口SO2濃度較低,且可能出現(xiàn)零值情況時(shí),值班員可采取在40~50 min之間緊急停運(yùn)一臺(tái)漿液循環(huán)泵,借此拉高該時(shí)段小時(shí)均值,避免零值情況。

      5 邏輯優(yōu)化

      1)原脫硫系統(tǒng)保護(hù)邏輯

      (1)吸收塔入口煙溫(三取中)高于180℃延時(shí)600 s發(fā)出MFT;

      (2)吸收塔出口煙溫高于75℃、漿液循環(huán)泵全停、任一引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,延時(shí)600 s發(fā)出3個(gè)“FGD請(qǐng)求MFT”。

      2)邏輯優(yōu)化方案

      刪除原漿液循環(huán)泵保護(hù)跳閘條件,以便在機(jī)組低負(fù)荷、低硫分工況下,單臺(tái)漿液循環(huán)泵跳閘時(shí)備用漿液循環(huán)泵能快速啟動(dòng),避免機(jī)組MFT及脫硫出口數(shù)據(jù)超標(biāo)。優(yōu)化邏輯為:當(dāng)一臺(tái)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行、脫硫吸收塔進(jìn)口煙溫高于70℃、吸收塔液位高于7.0 m時(shí),如漿液循環(huán)泵A單臺(tái)運(yùn)行跳閘時(shí),聯(lián)鎖開(kāi)備用漿液循環(huán)泵B、C、D進(jìn)口電動(dòng)門(mén),自動(dòng)啟漿液循環(huán)泵B,聯(lián)啟成功后漿液循環(huán)泵C中止自動(dòng)啟,進(jìn)口門(mén)保持開(kāi)狀態(tài),若漿液循環(huán)泵B聯(lián)啟失敗,180 s后啟漿液循環(huán)泵C。

      6 結(jié)語(yǔ)

      運(yùn)行實(shí)踐證明,在低負(fù)荷、低硫分工況下,如果脫硫出口SO2濃度滿足環(huán)保排放要求,實(shí)施單臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式在一定程度上降低了脫硫能耗,實(shí)現(xiàn)了安全、經(jīng)濟(jì)與環(huán)保的共贏。

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