支太發(fā)
(貴州橋梁建設(shè)集團有限責任公司,貴州 貴陽 550001)
我國長江流域以南地區(qū),分布大量的高液限土區(qū)域。受高液限土力學性能、水穩(wěn)性能限制,其工程性質(zhì)較差。穿越高液限土分布區(qū)域的公路工程,若采用高液限土填筑路基,需對土體進行改良,增強土體力學性能和水穩(wěn)性能,保證路基施工質(zhì)量?,F(xiàn)階段,石灰改良、水泥改良、砂礫改良是高速公路高液限土改良的常用方法,具有較為優(yōu)良的改良效果。某高速公路工程,擬定采用水泥改良方案對沿線高液限土進行改良。為保證改良效果,該文通過試驗研究的方法,對路基高液限土水泥改良治理方案展開研究,對后續(xù)同工況下同類項目施工具有借鑒意義[1-2]。
某高速公路工程,沿線高液限土分布廣泛,因施工場地土體性質(zhì)、沿線氣候環(huán)境等因素限制,無法采用翻曬除水方案。受工程成本、施工等因素限制,對全線高液限土進行換填處理難以實現(xiàn)。綜合考慮沿線土體性質(zhì)、作業(yè)工況、工程成本等多種因素,擬定采用水泥改良高液限土方案。
以該高速公路某標段高液限土為原料,通過試驗研究的方法,確定擬采用的水泥改良高液限土方案水泥最佳摻量,保證經(jīng)改良后的土體滿足該標段線路及工程沿線線路路基填筑施工要求,確保工后路基沉降量符合相關(guān)規(guī)范要求[3]。
該次研究通過擊實試驗和無側(cè)限抗壓強度試驗對改良土體性能展開研究。基于控制變量的思想,以土體含水率、水泥摻量為控制變量,根據(jù)沿線土體含水率調(diào)查,確定該次研究所用的土體,含水率分別為12%、14%、16%、18%、20%。結(jié)合以往同類工程改良治理施工經(jīng)驗及現(xiàn)有研究文獻,確定該次水泥改良方案,水泥摻量分別為4%、5%、6%。
(1)擊實試驗方案:1)以“干土法”制作含水率分別為12%、14%、16%、18%、20%的土體土樣各5 kg;2)將土樣打包燜36 h;3)在樣本中,分別摻入4%、5%、6%水泥,拌和均勻;4)拌和完畢后,立即開始擊實試驗,測定試件最佳含水率、最大干密度。
(2)無側(cè)限抗壓強度試驗方案:1)按上述土樣制備、燜制方法,制取最佳含水率土樣5 kg;2)向土樣中分別摻入4%、5%、6%的水泥;3)按壓實度96%、94%制作試件,在標準室內(nèi)養(yǎng)護7 d;4)測定不同水泥摻量、不同壓實度的試件的基本參數(shù);5)將試件浸入水中,水面沒過試件頂約2.5 cm,開始無側(cè)限抗壓強度試驗,測定不同摻量、不同壓實度下試件無側(cè)限抗壓強度指標。
擊實方法:根據(jù)沿線土體粒徑分布情況,擊實試驗方法采用重型擊實Ⅱ法,每層擊數(shù)98次,筒容積2 150 cm3。各土樣擊實試驗結(jié)果見圖1~3。各水泥摻量下,測得擊實后改良土的最佳含水率和最大干密度見表1。
表1 不同水泥摻量下土樣最佳含水率和最大干密度
圖1 摻4%水泥土樣含水率與干密度的關(guān)系
圖2 摻5%水泥土樣含水率與干密度的關(guān)系
圖3 摻6%水泥土樣含水率與干密度的關(guān)系
由表1可知:1)隨水泥摻量增加,改良土最佳含水率隨之增加;2)水泥摻量為5%時,改良土最大干密度出現(xiàn)最大值,為1.80 g/cm3。
按照現(xiàn)行公路工程無機結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗規(guī)程,結(jié)合上述擊實試驗結(jié)果,采用靜壓法制作三種水泥摻量下,壓實度分別為94%、96%的直徑50 mm、高50 mm的改良土土體試塊進行無側(cè)限抗壓強度試驗[4-5]。
(1)水泥摻量為4%時,改良土中各成分構(gòu)成比例為:水泥∶水∶土=1∶3.33∶25,試驗結(jié)果見表2。
表2 不同壓實度下?lián)?%水泥改良土的無側(cè)限抗壓強度
(2)水泥摻量為5%時,改良土中各成分構(gòu)成比例為:水泥∶水∶土=1∶2.91∶20,試驗結(jié)果見表3。
表3 不同壓實度下?lián)?%水泥改良土的無側(cè)限抗壓強度
(3)水泥摻量為6%時,改良土中各成分構(gòu)成比例為:水泥∶水∶土=1∶2.76∶16.67,試驗結(jié)果見表4。
表4 不同壓實度下?lián)?%水泥改良土的無側(cè)限抗壓強度
(4)試驗結(jié)果分析:1)各水泥摻量下,試件平均抗壓強度,均不小于0.8 MPa,滿足規(guī)范要求;2)水泥摻量為4%、5%時,試件浸水養(yǎng)護時,出現(xiàn)較為嚴重的質(zhì)量損失,不符合規(guī)范要求,故判定抗壓強度值不符合施工要求;3)水泥摻量為6%時,試件平均抗壓強度為1.0 MPa,試件浸水養(yǎng)護損失質(zhì)量符合規(guī)范要求,壓實度為94%時,可適用于94區(qū)路基填筑,壓實度為96%時,可適用于96區(qū)路基填筑。
為驗證該次試驗確定的水泥摻量為6%時的高液限土改良方案有效性,確定后續(xù)改良治理方案施工控制參數(shù),選擇該工程K19+400~K20+600段進行改良試驗。該路段為路床位置,長200 m,寬12 m,厚0.8 m,水泥摻量為6%。該次以工后沉降量作為評價水泥改良方案治理效果的主要依據(jù),沉降觀測點布設(shè)于試驗段中線、邊線位置,觀測改良后高液限土填筑路基沉降指標數(shù)據(jù)。中線1#、2#、3#測點與正常土質(zhì)路基在各時段下累積沉降值對比見表5。
表5 摻量為6%時不同時間下累計沉降觀測結(jié)果
由表5可知:1)經(jīng)改良后的土體,累積沉降量在60 d時達到最大值,60~80 d累積沉降量無變化,表明路基60 d后基本穩(wěn)定;2)改良后土體在各時間段下,累積沉降量均小于正常土質(zhì)路基,在工后80 d,最大累積沉降差值為6.9 mm,表明經(jīng)水泥改良后的高液限土具有比正常土質(zhì)更加優(yōu)異的工程性能;3)經(jīng)上述分析可知,該文提出的水泥摻量為6%時的高液限土改良方案具有較理想的高液限土改良效果,可滿足高液限土分布區(qū)域內(nèi)的路基填筑施工要求。
綜合上述,擊實試驗及無側(cè)限抗壓強度試驗,水泥摻量為4%、5%時,試件無側(cè)限抗壓強度測試值滿足規(guī)范需求,但浸水養(yǎng)護造成的質(zhì)量損失超出規(guī)范需求,故抗壓強度不合格;試件水泥摻量為6%時,土體抗壓強度符合規(guī)范要求,此時土體最佳含水率為16.12%,最大干密度為1.80 g/cm3,壓實度為94%時,可滿足94區(qū)路基填筑要求,壓實度為96%時,可滿足96區(qū)路基填筑要求。
經(jīng)試驗段施工驗證,改良土工后60 d,土體沉降基本穩(wěn)定,累積沉降量明顯小于正常土質(zhì)路基沉降值,表明水泥摻量為6%時,水泥改良方案可有效改善高液限土工程性能。