譚亞韡,武曉陽,劉蘭潤(rùn),王龍浩
(唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司,河北 唐山 063000)
鐵口出鐵噴濺給鋼鐵廠的生產(chǎn)帶來諸多危害。如制約高爐產(chǎn)能提升,導(dǎo)致爐況失常;鐵口噴濺現(xiàn)象會(huì)直接導(dǎo)致高爐渣鐵排放不均,甚至出不凈,限制高爐的強(qiáng)化冶煉;形成出鐵事故,鐵口噴濺會(huì)對(duì)鐵口泥套造成破壞,一是刷壞泥套,二是在泥套內(nèi)形成頑固性積渣、積鐵,如果爐前未及時(shí)發(fā)現(xiàn)做出處理,則會(huì)導(dǎo)致堵不上口、燒壞泥炮甚至鐵水下鐵道等惡性事故;爐前工作量大,干渣量多;鐵口區(qū)域工作環(huán)境差,威脅到生產(chǎn)安全與環(huán)保;影響生產(chǎn)成本,鐵口的噴濺使得出鐵效果差,鐵次大幅增加,炮泥用量上升;主溝壽命縮短,由于鐵口的長(zhǎng)時(shí)間噴濺,鐵水落點(diǎn)附近的主溝兩側(cè)侵蝕速度加快,主溝的使用周期大大縮短[1-3]。
通常,高爐出鐵時(shí)都會(huì)伴隨著輕微噴濺,噴濺在10 min內(nèi)均屬于正常現(xiàn)象,唐鋼一煉鐵廠4號(hào)高爐由于受3號(hào)鐵口噴濺時(shí)間過長(zhǎng)的影響,3號(hào)鐵口日均出鐵量遠(yuǎn)低于同一爐座的其余鐵口,同時(shí)鐵口噴濺也大幅度降低了大蓋的使用壽命,3號(hào)鐵口大蓋更換周期約5 d,同一爐座的其余鐵口大蓋更換周期約15 d。
自2019年12月份開始,3號(hào)鐵口出現(xiàn)噴濺嚴(yán)重現(xiàn)象,噴濺時(shí)間為30~60 min(平均47 min),嚴(yán)重影響了出鐵作業(yè)。3號(hào)鐵口平均出鐵量為2 690 t/d,平均出鐵時(shí)間104.8 min;1號(hào)鐵口平均出鐵量為3 088 t/d,平均出鐵時(shí)間103 min;2號(hào)鐵口平均出鐵量為3 074 t/d,平均出鐵時(shí)間105 min;4號(hào)鐵口平均出鐵量為3 105 t/d,平均出鐵時(shí)間105 min。針對(duì)3號(hào)鐵口的噴濺情況進(jìn)行總結(jié),可將其分為3種:開口之后鐵口一直噴濺至堵口;開口之后可以正常出鐵20~40 min,之后出現(xiàn)噴濺至堵口;開口之后噴濺,正常出鐵20~30 min后繼續(xù)噴濺至堵口。4號(hào)高爐各鐵口的具體出鐵數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 4號(hào)高爐各鐵口出鐵數(shù)據(jù)
1.2.1 局部負(fù)壓吸氣
鐵口噴濺的原因之一是由于液態(tài)渣鐵從鐵口孔道中高速流出造成局部負(fù)壓,導(dǎo)致鐵口吸入氣體,氣體在接觸到高溫的熔融液體后受熱,氣體體積急劇膨脹。通過對(duì)比同一爐座其余鐵口數(shù)據(jù)情況,炮泥供應(yīng)商為同一廠家,因此可以排除高爐爐況不穩(wěn)及炮泥原料的原因。
1.2.2 煤氣竄氣
竄氣的主要通道是風(fēng)口各套與風(fēng)口組合磚之間間隙、爐殼與冷卻壁間的間隙、冷卻壁間隙、耐火砌體間縫隙[4]。高爐生產(chǎn)伴隨著煤氣的產(chǎn)生,由于煤氣通過高爐內(nèi)耐材之間或爐殼與冷卻壁間的間隙竄入鐵口而混入液體渣鐵中,在爐內(nèi)高壓的作用下,爐內(nèi)的煤氣通過這些裂紋和縫隙竄到鐵口通道,形成了鐵口煤氣火,促使鐵口噴濺的發(fā)生。此外,由于搗打料施工中采用人工搗打,可能存在密度差別,再加上冷卻壁的冷卻作用,碳素?fù)v打料無法燒結(jié),這就使得搗打料間的氣孔通道和縫隙進(jìn)一步加大[5]。
根據(jù)相關(guān)原因分析,試驗(yàn)采用高爐灌漿壓入技術(shù)來填充耐材之間或爐殼與冷卻壁間等的間隙,防止煤氣竄入鐵口,改善鐵口噴濺。
2.1.1 開孔原則
為防止烘爐時(shí)參與水分帶來安全風(fēng)險(xiǎn),在鐵口框周圍的爐殼上鉆眼,并打開鐵口框周圍所在的冷卻壁上的打漿孔,進(jìn)行排水(水蒸氣)、排氣,竄出的煤氣用明火點(diǎn)燃以確保安全[6]。結(jié)合爐況調(diào)查,對(duì)出現(xiàn)以下情況的部位進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,分別為:測(cè)溫點(diǎn)溫度偏高的部位、有明顯煤氣竄出的部位、冷卻壁進(jìn)出口水溫差超正常值的部位。
2.1.2 開孔部位的確定方法
鐵口位于三段冷卻壁處,提前在鐵口周圍冷卻壁縫隙處確定開孔位置并做好標(biāo)記,開孔深度為110 mm(爐皮厚度74 mm,爐皮與冷卻壁縫隙30 mm,鐵口冷卻壁厚度160 mm,考慮到碳磚安全問題,不準(zhǔn)備鉆到冷卻壁熱面,即開孔深度距冷卻壁熱面154 mm),爐皮外聯(lián)灌漿管徑50 mm,開灌漿孔共24個(gè),具體確定方法如下:
1)在3號(hào)鐵口下方二段冷卻壁豎縫隙處壓入灌漿2個(gè)孔,上方四段冷卻壁豎縫隙處壓入灌漿2個(gè)孔,上方風(fēng)口大套下壓入灌漿1個(gè)孔,左方三段冷卻壁豎縫隙處壓入灌漿2個(gè)孔,右方三段冷卻壁豎縫隙處壓入灌漿2個(gè)孔,再向右隔一塊冷卻壁壓入灌漿1個(gè)孔,合計(jì)10個(gè);
2)4號(hào)鐵口下方二段冷卻壁豎縫隙處壓入灌漿2個(gè)孔,上方四段冷卻壁豎縫隙處壓入灌漿2個(gè)孔,上方風(fēng)口大套下壓入灌漿2個(gè)孔,左方三段冷卻壁豎縫隙處壓入灌漿2個(gè)孔,右方三段冷卻壁豎縫隙處壓入灌漿2個(gè)孔,再向左隔一塊冷卻壁壓入灌漿1個(gè)孔,合計(jì)10個(gè);
3)在3號(hào)鐵口和4號(hào)鐵口之間冷卻壁上,每隔兩塊冷卻壁壓入灌漿1個(gè)孔,合計(jì)4個(gè)。
在實(shí)際生產(chǎn)中,對(duì)泥漿的壓入控制進(jìn)行約束:在鐵口周邊區(qū)域和鐵口之間的爐缸部位,每個(gè)壓入孔進(jìn)料壓力最高控制在15 kg/cm2,基礎(chǔ)壓力升高到20 kg/cm2時(shí)視為壓滿;風(fēng)口帶下方孔的進(jìn)料壓力控制在15 kg/cm2以下,基礎(chǔ)壓力為20 kg/cm2時(shí)視為壓滿;每次壓入量15 kg,每孔壓入量控制在100 kg以內(nèi),如果出現(xiàn)相鄰孔出料的情況,則視為兩孔貫通在,壓力不超標(biāo)的前提下,壓入料可適當(dāng)增加(不超50 kg)。
于2020年6月24日21:00開始進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作,21:40開始灌漿工作,25日04:30現(xiàn)場(chǎng)清理結(jié)束,具體泥漿壓入實(shí)施過程如表2所示。
表2 泥漿壓入實(shí)施過程記錄
于2020年6月10日對(duì)4號(hào)高爐3號(hào)鐵溝進(jìn)行第2次修補(bǔ),7月2日投入使用,7月26日停止使用并解體。本次使用周期內(nèi),共計(jì)出鐵138次,平均出鐵時(shí)間109 min,共計(jì)出鐵量88 107 t,平均出鐵量3 524 t/d,鐵口大蓋更換周期約10 d。通過對(duì)3號(hào)鐵口25次出鐵過程進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì),得出其平均噴濺時(shí)間為8.5 min。3號(hào)鐵口噴濺治理前后各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比情況如表3所示。
表3 3號(hào)鐵口噴濺治理前后各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比
1)通過在高爐噴濺治理中應(yīng)用高爐灌漿壓入維護(hù)技術(shù),可以有效降低鐵口噴濺時(shí)間,提高鐵口的出鐵時(shí)間、出鐵量以及鐵口大蓋壽命,同時(shí)可有效降低生產(chǎn)成本。
2)在實(shí)施“高爐灌漿壓入維護(hù)技術(shù)”作業(yè)中,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注開孔位置的選擇,保證開孔數(shù)量與開孔深度。