袁恬 蔡彪 董峰 曲建濤
(中國石油天然氣第一建設(shè)有限公司,河南 洛陽 471023)
在焊接工藝過程中會產(chǎn)生大量的粉塵等有毒有害物質(zhì)。作業(yè)人員長期在這種環(huán)境中作業(yè),會對健康造成危害,嚴(yán)重時會引起各種職業(yè)病,同時這些粉塵及有毒有害物質(zhì)也是成為主要環(huán)境污染的因素之一。根據(jù)焊接車間的實(shí)際生產(chǎn)情況,在自然通風(fēng)的基礎(chǔ)上,對該焊接車間進(jìn)行通風(fēng)除塵設(shè)計(jì),盡可能地改善作業(yè)環(huán)境,在職業(yè)病預(yù)防上也有重要意義。
某焊接車間主要從事石油化工非標(biāo)設(shè)備制造,根據(jù)非標(biāo)設(shè)備特點(diǎn),其產(chǎn)品的尺寸大小、原輔材料具有不確定性。該車間的焊接工件較大,焊接位置靈活,主要焊接方式為手工焊和二保焊(二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊),焊接過程中產(chǎn)生大量的焊接煙塵及有毒有害物質(zhì)。雖然通過改進(jìn)工藝使得源頭產(chǎn)生的塵量減少,但為了實(shí)現(xiàn)“零排廢”可對該車間進(jìn)行通風(fēng)除塵系統(tǒng)設(shè)計(jì),盡可能降低作業(yè)現(xiàn)場的粉塵濃度。
基于現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)情況,本設(shè)計(jì)采用柔性活動臂對焊煙進(jìn)行收集,支架采用可轉(zhuǎn)動的形式,且支管中間采用軟管連接,不僅增大了作業(yè)半徑,還增加了作業(yè)范圍的可能性。
為有效地捕集焊接煙塵,根據(jù)實(shí)際工作情況,將其設(shè)計(jì)成圓形傘形罩。罩口直徑D=200 mm,進(jìn)風(fēng)管直徑d=160 mm,為保證罩口斷面風(fēng)速均勻,集塵罩的擴(kuò)散角應(yīng)不大于60°,這里取,則集塵罩高度為h=93.3 mm,集塵罩的結(jié)構(gòu)及尺寸如圖2 所示。
集塵罩排風(fēng)量的大小取決于其結(jié)構(gòu)、控制點(diǎn)風(fēng)速Vx 及控制點(diǎn)至吸氣口的距離X,對于自由懸掛的傘形罩,排風(fēng)量的計(jì)算公式為:
根據(jù)罩口直徑D=200 mm,可得出罩口面積:
對于焊接煙塵,控制風(fēng)速Vx 取0.5 m/s[1],在設(shè)計(jì)罩口時應(yīng)盡量靠近有害物源并減小吸氣范圍,因此,在不影響焊接作業(yè)的情況下,X 取0.3 m。由公式(2-1)可以得到排風(fēng)罩的排風(fēng)量:
在整體的通風(fēng)系統(tǒng)中共設(shè)計(jì)5 個焊接工位,集塵罩的尺寸大小均相同,因此同理可得L1=L2=L3=L4=L5=1 677 m3/h。
根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況繪制通風(fēng)除塵系統(tǒng)軸測圖,并進(jìn)行編號,本系統(tǒng)①~⑥為最不利環(huán)路。
3.2.1 各管道沿程損失
以管段①為例,排風(fēng)量為1 677m3/h,管徑為150 mm,通過查圓形風(fēng)管摩擦阻力線算圖[1]或利用內(nèi)插算法得出實(shí)際速度v=26 m/s,比摩阻Rm=55 Pa/m。
由于吸氣臂及部分管道選用的是金屬骨架包塑軟管,管道內(nèi)壁成波紋狀,取管壁粗糙度修正系數(shù)k=2.0,根絕管壁粗糙度修正公式得
因此管段①的沿程阻力為:
其中l(wèi)1 為管段①中鍍鋅管的總長度,l2 為管段①中軟管的總長度。
同理可以得出其他管段的管徑、實(shí)際流速、比摩阻,計(jì)算出沿程損失,具體結(jié)果見表1。
表1 通風(fēng)管道沿程損失計(jì)算表
3.2.2 各管段局部損失以管段①為例,根據(jù)集塵罩為圓形傘形罩,其擴(kuò)張角30,按照插值法算得ζ=0.09,90 彎頭2 個,ζ=0.15×2=0.3,合流三通直管段,見圖3。
其中,Pd為管段①的動壓,ρ為空氣密度,此處取1.2 kg/m3,同理可以得出其他管段的局部阻力系數(shù)(表2),以及局部損失(詳見表3)。
表2 各管段局部阻力系數(shù)統(tǒng)計(jì)表
表3 各管段局部損失、總損失計(jì)算表
則管段①的總損失:
為保證系統(tǒng)能夠按照要求的流量進(jìn)行分配,并聯(lián)環(huán)路的阻力必須平衡。對除塵系統(tǒng)而言,各并聯(lián)環(huán)路間的壓損差值不宜超過10%。
匯點(diǎn)A 處,于管段⑦與管段①的不平衡率:
則匯點(diǎn)A 處平衡。
同理,得出匯點(diǎn)B 處,管段⑧與管段①+②的不平衡率為14.1%,此處平衡。
匯點(diǎn)C 處,管段⑨與管段①+②+③的不平衡率:
調(diào)整管徑:
同理算出匯點(diǎn)D 管段⑩與管段①+②+③+④的不平衡率為47.6%,若將管段⑩調(diào)至D10=130 mm,不平衡率仍超過15%,因此采用D10=150 mm,用閥門調(diào)節(jié)。
根據(jù)表3 可以得出該通風(fēng)除塵系統(tǒng)的總阻力為:
其中KL是為了考慮系統(tǒng)漏風(fēng)所附加的安全系數(shù),這里取值1.1。
其中Kf是為考慮管道計(jì)算誤差及系統(tǒng)漏風(fēng)等因素采用的安全系數(shù),這里取值1.15。根據(jù)風(fēng)量和風(fēng)壓查看風(fēng)機(jī)樣本選擇C4-73-11No.4.5C 型風(fēng)機(jī)和Y160M2-2 型電機(jī),轉(zhuǎn)速為3550 r/min,流量為10 900 m3/h,全壓為3 383 Pa,功率15 kW。
該焊接車間主要有害物為礦物粉塵、煙塵、金屬粉塵,這些粉塵的粒徑通常在1 μm 以下,針對焊接煙塵的特性,本通風(fēng)除塵系統(tǒng)選取濾筒除塵器。
濾筒除塵器以濾筒作為過濾元件所組成或采用脈沖噴吹的除塵器,含塵氣體進(jìn)入除塵器灰斗后,由于氣流斷面突然擴(kuò)大及氣流分布板作用,氣流中一部分粗大顆粒在動力和慣性力作用下沉降在灰斗;粒度細(xì)、密度小的塵粒進(jìn)入濾塵室后,通過布朗擴(kuò)散和篩濾等組合效應(yīng),使粉塵沉積在濾料表面上[2],凈化后的氣體進(jìn)入凈氣室由排氣管,最后經(jīng)風(fēng)機(jī)排出。
該除塵器采用8 只濾筒,由于濾料折褶成筒狀使用增大過濾面積,單只濾筒的過濾面積可達(dá)23.6 m2,并使除塵器結(jié)構(gòu)更為緊湊,與同體積除塵器相比,過濾面積相對較大,過濾風(fēng)速較小,阻力較小,除塵效率可達(dá)99.9%,減少污染物排放,同時還具有使用壽命長等特點(diǎn)。
本文結(jié)合工程實(shí)例對石油化工非標(biāo)設(shè)備焊接車間的通風(fēng)除塵系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。針對焊接的非標(biāo)設(shè)備的特性,選用可移動式吸氣臂增大作業(yè)半徑的同時,增大作業(yè)半徑的可能性;根據(jù)焊接特點(diǎn)設(shè)計(jì)集塵罩,通過計(jì)算各排風(fēng)罩風(fēng)量,得出整體系統(tǒng)所需風(fēng)量。
系統(tǒng)總風(fēng)量為8 385 ,系統(tǒng)總阻力為,選擇C4-73-11No.4.5C 型 風(fēng) 機(jī) 和Y160M2-2 型 電 機(jī), 轉(zhuǎn)速為3 550 r/min,流量為10 900 m3/h,全壓為3 383 Pa,功率15 kW。
基于焊接煙塵的特性采用濾筒除塵器,該除塵器具有過濾面積大、低排放、體積小、使用壽命長等特點(diǎn)。