聞 濤,劉心語,周貞鋒
(1.衢州市鼎盛化工科技有限公司,浙江衢州 324000;2.杭州藍然技術股份有限公司,杭州 310000)
緩沖氧化物蝕刻液(Buffered Oxide Etch,BOE),簡稱“緩蝕液”。由氫氟酸(HF)與氟化銨(NH4F)依不同比例混合而成。BOE 主要用于半導體、太陽能光伏片、液晶顯示器、硅基傳感器、LED 發(fā)光元件、激光制模、電路基板、石墨烯執(zhí)行器、光學玻璃等制造行業(yè)。
當BOE 蝕刻液使用一定時間后,就作為廢液排出,成為BOE 廢液。BOE 廢液主要成分為氟化銨(NH4F)和氟化氫銨(NH4HF2),同時含有少量的氟硅酸銨,屬于危險廢棄物!大部分半導體工廠委托有資質的危廢處置單位進行無害化處理,即通過加入石灰(或消石灰),反應生成氟化鈣和氨水;有條件的處置單位會回收氨水,氟化鈣成為污泥,作無害化填埋。這種處置方式成本高、污染大、污泥處置費用高;關鍵是氟資源沒有得到有效利用。無害化處理是一種無奈的選擇。
BOE 廢液也可以用于制備氟化氫銨:以BOE廢液為原料,通入無水氟化氫或有水氫氟酸,將氟化銨轉化為氟化氫銨;再采用蒸發(fā)、冷卻結晶、離心分離和干燥,即可得到高純度且含水率低的氟化氫銨[1]。該工藝投資成本小、生產成本低、經濟價值很高;無錫SK海力士的部分BOE廢液就是采用該工藝處理的。但氟化氫銨產品的市場容量不大,自鋁型材行業(yè)限制使用氟化氫銨后,國內對氟化氫銨的使用量正在逐年下降。而芯片制造業(yè)作為國家戰(zhàn)略,近幾年的發(fā)展勢頭非常迅猛,當國產芯片的市場占有率達到70%時,每年產生BOE 廢液量將超過1 Mt。如果全部轉化為氟化氫銨,市場將無法消化這么多的氟化氫銨;導致BOE廢液仍然只能做無害化處理。
因此,資源化利用解決BOE 廢液的出路問題,也是芯片發(fā)展過程不容忽視的一個重要節(jié)點。根據BOE 廢液的組分,通過適當的工藝,可以再生為氟化氫和液氨。
BOE 廢液,來自江蘇某芯片企業(yè);氫氧化鉀,化學純;超純水。
電滲析小試裝置,EX-3BT;3 室雙極膜堆,BP-2/CT-4/AHT;電導率儀,FE30;鉗式萬用表(AS-528A)、 等離子體發(fā)射光譜,ICP;電子天平,JE3002。
雙極膜是指帶有陰離子交換層、陽離子交換層及中間催化層組合結構的膜。在這種薄膜的兩側施加電壓后,膜內的水分解為酸(H+)和堿(OH-)。圖1為雙極膜工作原理[2]。
圖1 雙極膜工作原理Fig 1 Working principle of bipolar membrane
圖2為三隔室雙極膜電滲析工作原理[3]。
圖2 三隔室雙極膜電滲析工作原理Fig 2 Working principle of bipolar membrane electrodialysis in three compartments
以氟化鉀物料為例,三隔室雙極膜電滲析原理在于,當雙極膜兩端施加電壓時,陰陽離子交換層中的離子將分別通過陰、陽層向主體溶液遷移。于是雙極膜中間界面層出現了強電場的狹窄區(qū)域,此時,氟化鉀快速解離生成K+和F-,同時在雙極膜的兩側生成H+和OH-,料液室的K+通過陽膜進入到堿室中和雙極膜陰面生成的OH-結合成KOH,H+留在物料室和F-結合形成氫氟酸。
稀氫氧化鉀溶液的濃縮屬于成熟工藝;稀氫氟酸的濃縮、脫水、氟化氫氣體冷凝、精餾后得到無水氟化氫產品也屬于成熟工藝;故不進行這二者的濃縮。
在攪拌狀態(tài)下,往BOE 廢液中加入適量的氫氧化鉀溶液,把氫氟酸和氟化銨轉化為氟化鉀和氨液;反應結束后加熱升溫,蒸出氨氣,得到氟化鉀溶液。取適量冷卻至室溫的氟化鉀溶液,加入電滲析小試裝置分解為稀氫氟酸和稀氫氧化鉀溶液。濃縮氫氟酸并脫水,得到氟化氫氣體,冷凝、精餾后得到無水氟化氫產品;稀氫氧化鉀溶液濃縮后在系統(tǒng)內循環(huán)使用。
通過對物料特性和以往經驗的分析,隨著產品氫氟酸含量的升高,離子返遷會現象會不斷嚴重,導致電流效率下降。綜合考慮能耗投資成本,初步認為控制合理的氫氟酸的質量濃度為40~60 g/L,電流效率應控制高于60%。本次試驗中電流效率、酸堿濃度和能耗是主要數據指標,因此主要進行了這3項數據指標的數據記錄與數據。
將反應液通過雙極膜進行氟化鉀轉化制備氫氟酸和堿,控制氫氟酸的質量濃度為40 g/L,氫氧化鉀的質量濃度控制在112 g/L。物料的初始電導率為238.3 mS/cm,實驗過程中隨著酸室的鉀離子的遷移,堿室氫氧化鉀的含量不斷提高。雙極膜的電滲析轉化終點:酸室H+的濃度為2 mol/L(酸室電導率為38 mS/cm 左右)。實驗中電流效率η、酸堿含量和功率的隨反應時間的變化分別見表1與圖3。
表1 產質量濃度40 g/L氫氟酸時的相關參數Tab 1 The relevant parameters for the preparation of 40 g/L hydrofluoric acid with mass concentration
圖3 產質量濃度40 g/L的氫氟酸的功率Fig 3 Power for preparation of 40 g/L hydrofluoric acid with mass concentration
實驗總耗時55 min,平均電壓25.8 V、電流3.9 A、溫度27 ℃;HF 處理量0.44 kg/(h·m2),能耗4.148 W·h/g;KOH處理量1.15 kg/(h·m2),能耗1.598 W·h/g。表明產質量濃度40 g/L 的氫氟酸時,其測得的酸室、堿室電流效率遠高于產業(yè)化要求的>60%的要求,可繼續(xù)提高產氫氟酸含量。
將反應液通過雙極膜進行氟化鉀轉化制備氫氟酸和堿,控制氫氟酸的質量濃度為60 g/L,氫氧化鉀的質量濃度控制在112 g/L。物料的初始電導率為238.3 mS/cm。實驗過程中隨著酸室的鉀離子的遷移,堿室的濃度不斷提高。雙極膜的電滲析轉化終點:酸室H+的濃度為3 mol/L(酸室電導率為55 mS/cm 左右)。實驗中電流效率η、酸堿含量和功率的隨反應時間的變化見表2與圖4。
表2 產質量濃度60 g/L氫氟酸時的相關參數Tab 2 The relevant parameters for the preparation of 60 g/L hydrofluoric acid with mass concentration
圖4 產質量濃度60 g/L的氫氟酸時功率Fig 3 Power for preparation of 60 g/L hydrofluoric acid with mass concentration
實驗總耗時80 min,平均電壓24.4 V、電流4.1A、溫度29 ℃;HF 處理量0.41kg/(h·m2),能耗4.342 W·h/g;KOH 處理量1.09 kg/(h·m2),能耗1.652 Wh/g。表明產質量濃度60 g/L氫氟酸時,其測得的電流效率已接近產業(yè)化要求的>60%的要求,尤其是堿室電流效率已接近60%最低要求。
在產質量濃度40、60 g/L的氫氟酸結束,并分析其相關數據后,進行產質量濃度60 g/L的氫氟酸驗證性實驗。本次實驗中電流效率、酸堿濃度和功率的變化分別見表3與圖5。
表3 驗證性實驗的相關參數Tab 3 Relevant parameters of confirmatory experiment
圖5 驗證性實驗功率與時間的關系Fig 3 Relationship between power and time in verification experiment
實驗總耗時80 min,平均電壓26.1V、電流4.0 A、溫度25 ℃;HF 處理量0.44 kg/(h·m2),能耗4.372 W·h/g;KOH處理量1.08 kg/(h·m2),能耗1.770 W·h/g。結果與2.2節(jié)實驗基本一致。
驗證了雙極膜電滲析轉化氫氟酸的技術可行性,同時驗證了轉化率、單位膜面積的處理能力及能耗等參數,為后續(xù)研究和工藝開發(fā)奠定了基礎。實驗結果表明,在溶液氟化銨的質量分數12.9%的情況下,產質量濃度60 g/L 的氫氟酸時,雙極膜的酸室電流效率約為75%,相當于氟化氫產品的雙極膜電耗約為4.3~4.5 MW·h/t;堿室電流效率約為68%,相當于氫氧化鉀產品的雙極膜電耗約為1.6~1.8 MW·h/t。
根據現有技術,分離后的稀氫氟酸和稀氨水,可提濃到工業(yè)級產品標準,進一步純化也可以得到電子級的純度,混配后可以回用到芯片制造生產線使用。
BOE 廢液通過雙極膜電滲析工藝,可以分解為氟化氫和液氨,氟資源和氨資源都得到了回收利用,市場容量巨大。該工藝流程簡單、成本低、安全可靠,放大后即可實現工業(yè)化生產。