羅 杰
(中石化金陵分公司,江蘇南京 210033)
某煉油廠常減壓蒸餾裝置水環(huán)泵機(jī)械密封故障頻繁,平均使用壽命僅為6個月,遠(yuǎn)達(dá)不到SH/T 3156—2009《石油化工離心泵和轉(zhuǎn)子泵用軸封系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》所規(guī)定的不間斷連續(xù)運(yùn)行不低于25 000 h的規(guī)定。本文從機(jī)械密封拆解狀況入手,經(jīng)仔細(xì)分析得出了適用于現(xiàn)場實(shí)際情況的修改方案。通過實(shí)施后的運(yùn)行情況得出該方案是可行的,對今后解決其他機(jī)械密封泄漏問題具有一定的借鑒意義。
該裝置水環(huán)泵為塔頂不凝氣增壓并輸送至下游裝置,其主要靠泵腔容積的變化來實(shí)現(xiàn)吸氣、壓縮和排氣,具有結(jié)構(gòu)簡單、工作平穩(wěn)可靠、操作簡單的特點(diǎn)。該不凝氣水環(huán)泵型號為2BEY1-20-1ED2-980,吸氣流量1200 Nm3/h,進(jìn)氣壓力0.02 MPa(G),排氣壓力0.25~0.27 MPa(G),進(jìn)氣溫度45℃,轉(zhuǎn)速980 r/min,原軸封采用雙端面彈簧機(jī)械密封,沖洗方案為PLAN53A。通過隔離液儲罐向有壓雙重密封提供隔離液。正常運(yùn)行時,隔離液由螺旋套維持循環(huán)[1],隔離罐壓力高于密封腔內(nèi)液體的壓力。
經(jīng)對機(jī)械密封進(jìn)行拆解,并核對各個部件及相關(guān)安裝尺寸,發(fā)現(xiàn)有如下問題:
(1)螺旋套外表面有明顯擦痕,覆蓋面約為螺旋套寬度1/3,但蹭擦寬度不一,緊固螺栓松動(圖1)。
圖1 螺旋套磨損
(2)二級機(jī)械密封O形密封圈呈高溫炭化狀,明顯受高溫失效(圖2)。
圖2 O形密封圈炭化
(3)軸套表面的緊固螺栓處和密封環(huán)處有明顯劃痕,原因為螺旋套松動后與軸套發(fā)生相對位移,產(chǎn)生摩擦(圖3)。
圖3 軸套磨損
(4)動、靜環(huán)密封面磨損量較小,但有明顯偏磨現(xiàn)象,二級密封環(huán)發(fā)生斷裂(圖4)。
圖4 密封環(huán)偏磨、斷裂
(5)軸和泵腔體同心度偏差較大,經(jīng)測量泵非驅(qū)動端軸同心度向下偏差0.28 mm,與SH/T 3156—2009規(guī)定的同心度偏差應(yīng)≤0.125 mm嚴(yán)重不符。另外,測量機(jī)械密封安裝位置的軸徑向圓跳動為0.03 mm,符合SH/T 3156—2009所要求的小于0.05 mm。
針對以上拆解發(fā)現(xiàn)的問題,結(jié)合多年來該機(jī)械密封的使用安裝情況,可以判斷密封組件異常摩擦是造成機(jī)械密封失效的直接原因,而造成摩擦的原因主要為安裝精度低和軸承箱設(shè)計缺陷。
受制于現(xiàn)場維修條件采用臥式安裝(廠家建議立式安裝),正常情況下,軸套和泵蓋之間間隙為2 mm,單側(cè)維修機(jī)械密封時(此時軸承箱拆除),轉(zhuǎn)子下沉導(dǎo)致軸套不能安裝。此時需將軸托起,機(jī)械密封安裝完成后撤出千斤頂?shù)乃查g,轉(zhuǎn)子的自重著力于軸套,會導(dǎo)致軸套輕微變形,而密封環(huán)在此過程也有可能受損(圖5),大大減少機(jī)械密封的使用壽命。
圖5 水環(huán)泵泵軸
經(jīng)測量,泵非驅(qū)動端軸同心度向下偏差0.28 mm,原因為軸承箱沒有設(shè)置定位止口或定位銷,軸承箱自重較大產(chǎn)生向下的位移,單純靠螺栓緊固不能有效精確對軸承箱定位。同心度偏差大,是造成機(jī)械密封內(nèi)件異常摩擦的原因之一。
當(dāng)機(jī)泵運(yùn)轉(zhuǎn)時,機(jī)械密封內(nèi)部組件發(fā)生不均勻摩擦。運(yùn)轉(zhuǎn)時的巨大摩擦力導(dǎo)致螺旋套緊固螺栓的松動,在軸向力和旋轉(zhuǎn)力的長時間共同作用下,螺旋套會在軸向和環(huán)向發(fā)生不規(guī)則運(yùn)動,從而導(dǎo)致軸套和螺旋套磨損、密封環(huán)受沖擊斷裂。在實(shí)際使用過程中,密封壓蓋溫度偏高也是該現(xiàn)象的客觀反映。
二級機(jī)械密封O形密封圈炭化的主因為機(jī)械密封發(fā)生泄漏后,特別是隔離液泄漏后,機(jī)械密封失去冷卻作用,摩擦產(chǎn)生的熱量聚集導(dǎo)致O形密封圈炭化。
原泵Plan53A隔離液進(jìn)出孔LBI、LBO設(shè)計為水平方向接管,因LBO孔沒有設(shè)在高點(diǎn),無法將壓蓋腔體內(nèi)的氣體排凈,導(dǎo)致密封端面上半部沒有浸在隔離液中(圖6)。當(dāng)設(shè)備運(yùn)行時,端面無法形成穩(wěn)定的液膜,發(fā)生干摩擦。在實(shí)際使用中,隔離液罐底經(jīng)常排放出帶黑色粉末狀混懸液體,就是密封端面磨損造成的。
圖6 水環(huán)泵密封沖洗線
優(yōu)化后的機(jī)械密封結(jié)構(gòu)如圖7所示。
圖7 優(yōu)化后的密封結(jié)構(gòu)
(1)針對軸套在安裝過程中可能存在變形的情況,將整體軸套設(shè)計成兩節(jié),這樣既減小密封的安裝難度,同時因軸套長度減短,減小密封臥式安裝時軸套整體產(chǎn)生的變形量,進(jìn)一步避免螺旋套外圓與壓蓋發(fā)生蹭擦[2]。
(2)針對螺旋套蹭擦的情況,考慮到泵轉(zhuǎn)速較低(980 r/min),在保證泵送流量的前提下增大螺旋套與壓蓋之間的間隙,經(jīng)試驗,由原來的單邊間隙0.5 mm改為0.65 mm。
(3)針對密封沖洗線設(shè)計的缺陷,在密封壓蓋高點(diǎn)處設(shè)置排氣孔(圖7),用于設(shè)備運(yùn)行前排除壓蓋腔體內(nèi)的氣體,確保密封端面始終處于浸潤中,防止端面發(fā)生干摩擦加速端面磨損、減少密封壽命。
(4)針對多次發(fā)生機(jī)封安裝完成后,一級密封發(fā)生內(nèi)漏的現(xiàn)象,在一級靜環(huán)處設(shè)置限位裝置(圖7),避免壓力因工藝波動,導(dǎo)致一級靜環(huán)被推出[3]。
(5)針對軸承箱設(shè)計的缺陷,對軸承箱增加定位銷,減少安裝誤差,保證轉(zhuǎn)子和泵腔體同心度。
改進(jìn)后機(jī)械密封已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行一年半,目前運(yùn)行穩(wěn)定,未發(fā)生機(jī)械密封泄漏現(xiàn)象,提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性,降低了設(shè)備維修和維護(hù)費(fèi)用,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,保證了裝置的長安穩(wěn)運(yùn)行。通過此次改造不難發(fā)現(xiàn),對于一些結(jié)構(gòu)特殊的設(shè)備,需要根據(jù)其結(jié)構(gòu)的特殊性,在機(jī)械密封設(shè)計時,對密封的安裝和結(jié)構(gòu)做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)調(diào)整,以確保機(jī)械密封安裝完成后達(dá)到預(yù)期的安裝精度,才能保證密封的性能和使用壽命。
此次機(jī)械密封的改造時間緊促,是在未改動現(xiàn)場設(shè)備結(jié)構(gòu)的情況下實(shí)施的,方案難免未盡完善,進(jìn)一步改進(jìn)的措施建議如下:①對軸承箱托架進(jìn)行機(jī)加工,增加朝天窗口,使密封沖洗液水平進(jìn)、垂直出,保證整個密封端面液膜狀態(tài)良好;②當(dāng)前機(jī)械密封使用時,隔離液進(jìn)出溫差為32℃,遠(yuǎn)大于SH/T 3156—2009規(guī)定的隔離液為礦物油時最大溫差應(yīng)為16℃,可考慮增設(shè)隔離液外置密封沖洗液泵送泵,取消螺旋套,建立機(jī)械密封使用良好環(huán)境,也能避免因安裝原因或結(jié)構(gòu)缺陷造成螺旋套磨損。