玄先路
摘? 要:本文對公司內(nèi)部重點使用的滾筒造粒復合肥裝置在工作過程中暴露出來的問題,如造粒機、工藝和設計上的等多方面的缺陷進行了細致地分析,并在科學性和合理性的基礎上提出了相關的改進建議和改造措施,來保證本公司的基礎設施能夠有效運行,同時也為其他復合肥生產(chǎn)廠家提供有價值的參考。
關鍵詞:滾筒造粒;復合肥裝置;問題分析;改造措施
引言:
我國在滾筒造粒復合肥的制造工藝上尚處于發(fā)展階段,在發(fā)展過程中還存在著很多不足之處和有待挖掘的空間。為了實現(xiàn)轉型升級和提高生產(chǎn)效率和質量,本公司在不斷總結經(jīng)驗和外出學習的基礎上,對公司內(nèi)部的滾筒造粒復合肥裝置問題進行了一系列的優(yōu)化改造,取得了較為顯著的成效。
一、滾筒造粒復合肥裝置存在的問題
(一)原料庫方面
原料庫廠房的占地面積大約在1000m的范圍,而投料區(qū)在廠房總面積中占用了二分之一的比例,但是實際的原料存放不足500m,按照兩層托盤堆積的方式計算的話,大約可存放原料800t,設計產(chǎn)生150kt/a計算,則實際的日用料為455t。如此對比下來,那原料區(qū)的存放還不夠兩天生產(chǎn)的用量,公司想要保證每天的生產(chǎn)任務量,就需要進行二次倒料的操作。這種操作的存在和執(zhí)行,就勢必會增加叉車的臺班和一定的人工成本,從而增加了公司整體的生產(chǎn)成本。
(二)原料破碎問題
最初設計的原料破碎機采用的破碎手段是利用鉸刀進行破碎處理,但是這種手段無法真正實現(xiàn)原料的破碎,效果不明顯,效率和質量低下,不僅難以達到原料破碎的標準,而且還常出現(xiàn)跳車現(xiàn)象導致斷料的情況的出現(xiàn),嚴重影響了造粒機器出產(chǎn)的合格率。
(三)原料皮帶打滑現(xiàn)象
造成原料皮帶打滑現(xiàn)象的出現(xiàn)主要有兩點原因,一方面是原料皮帶的設計是在地坑之內(nèi),坑內(nèi)周圍的環(huán)境濕度較大,導致原料受潮濕較為嚴重,吸附水分在皮帶上,增加了皮帶的潤滑程度,導致原料皮帶易出現(xiàn)打滑現(xiàn)象;另一方面,在皮帶設計過程中長度范圍較長,而且呈現(xiàn)出多段的上坡,韌性較大,容易出現(xiàn)滾筒和皮帶之間受到不均勻的摩擦力,從而發(fā)生皮帶打滑現(xiàn)象。
(四)造粒機方面
造粒機的筒體轉速不高,不足10r/min,從而導致成粒的效果不顯著。本公司將原有的筒體電機進行了更換,但是轉速最大也僅僅維持在10r/min,距離期望目標值還存在一定的距離。另外,造粒機的內(nèi)壁上附著一張光滑的防腐板,造粒機在運轉過程中底層的原料很容易會順著內(nèi)壁進行滑動,以至于達不到滾動造粒的效果。
(五)生產(chǎn)工藝方面
蒸汽團粒法滾筒生產(chǎn)工藝是利用蒸汽熱量進行成球造粒的方式,之后再進行烘干和冷卻,但是在這種生產(chǎn)工藝下還存在著不足之處,如生產(chǎn)過程期間能耗相對較大,造粒機內(nèi)部的蒸汽用量相對較多,后續(xù)烘干溫度要更高,一般的烘干爐頭溫度可達300~500°C,生態(tài)成本相對較高;產(chǎn)品顆粒的強度不足,形成的產(chǎn)品容易板結和粉化,強度一般呈現(xiàn)在15~25N。
(六)設計缺陷問題
1、常用的設備其出口處均采用梯形漏斗形的出口狀,如果在系統(tǒng)運作過程中,有塊狀物體掉落在出料口處,很容易造成出料口堵塞,從而導致生產(chǎn)工作出現(xiàn)中斷現(xiàn)象。
2、設備廠家在對造粒機和烘干機、冷卻機以及包膜機等眾多生產(chǎn)所需的機器時,往往會因為后期制作的難度太大,導致工作效率和產(chǎn)品質量達不到目標期望。
3、斗提機的數(shù)量過多,超出了生產(chǎn)所需的正常用量,而且斗提機的數(shù)量過多將會導致清料難度的增加和投資金額、維修成本的提升。
4、粉體流冷卻器經(jīng)常會出現(xiàn)堵塞問題,導致生產(chǎn)流程被迫中斷,不能按時完成工作任務的進度,給企業(yè)效益帶來了不可忽視的消極影響。
二、對滾筒造粒復合肥裝置提出的有效改造措施
(一)原料庫的改造措施
針對原料庫存在的問題,相關負責人員可以在條件允許的情況下,將原料庫的容積進行擴容處理,擴容范圍增加2000m2,將卸車的通道取消,可以以兩層托盤堆積計量為1700m2進行計算,多存放2650t的原料,如此計算,庫存的原料容量數(shù)值可以達到3490t,可以一次性保證公司未來一周的原料使用量。
(二)原料破碎手段的改造措施
在條件允許的情況下,相關負責人員可以將公司內(nèi)部的負責破碎的機器去除,將原料皮帶一分為二,在中間處可以安裝鏈式破碎攪拌機,這種改進方式不僅可以達到很好的破碎效果,而且可以保證原料的均勻程度,值得注意的是,在以原料皮帶為基礎安裝破碎攪拌機的同時,還要對原料皮帶進行適應性改造,確保其能夠與攪拌機工作相輔相成。如果部分企業(yè)存在現(xiàn)場環(huán)境尚不適宜進行改造的操作,可以延緩并討論下一步行動計劃。
(三)皮帶打滑現(xiàn)象的改進措施
第一,針對地坑內(nèi)皮帶設計的改進措施,相關負責人員可以轉變工作方式和工作理念,將處于地下的原料皮帶轉為地面工作,如果公司內(nèi)部環(huán)境不支持原料皮帶置于地上,那么可以引進一些通風除濕的設備安裝在原料皮帶工作處,保證場地內(nèi)的環(huán)境的通風干燥,防止水分浸入到皮帶上。第二,針對皮帶過長和多段上坡的問題進行改進的措施,工作人員可以在機器的首尾兩端安裝雙動力滾筒,改善多段上坡的現(xiàn)狀,或者將原本的單皮帶改成兩條、甚至多段皮帶并且進行縮短的行為操作。
(四)造粒機方面
造粒機的工作效率和工作質量直接和造粒的成果掛鉤,對于造粒機筒體轉速不足的情況,公司要盡可能地引用轉速更充足的筒體電機,同時生產(chǎn)廠家也應該注重企業(yè)的生產(chǎn)需求,迎合市場供需,生產(chǎn)出更優(yōu)質量的筒體,將筒體轉速的速率維持在12~15r/min上下。另外,對于原料順著防腐板進行滑動的問題,相關設備廠家應該加入一定量的抄板進行底層原料的均勻分布,從而保證原料在機器內(nèi)部可以進行混合翻料和滾動造粒的基礎技術工作。
(五)造粒工藝方面
公司技術人員可以將蒸汽團法造粒改造為半料漿管式反應器造粒,并且可以兼容管式反應器配合氨軸生產(chǎn)技術、氨化造粒技術以及混酸器配合氨軸生產(chǎn)技術。首先,可以在造粒機內(nèi)部安裝上半料漿管式反應器,對管式反應器中和度進行調和,可以有效減少管式反應器的堵塞問題以及對氨的利用效率,同時可以增加床層的二次氧化程度,從而確保料漿的中和度,提升造粒床的床層溫度,進而減輕烘干的負荷程度。其次,在造粒機內(nèi)部裝上新型的噴氨軸,并且將該軸定位在管兩處,由出料側進行伸入,延伸到造粒機內(nèi)部,并且在現(xiàn)有的造粒平臺進行操作管理,直接對噴氨軸進行合理化控制。再次,在造粒機內(nèi)部加入混酸器,通過濃硫酸的稀釋調配,對濃硫酸的稀釋熱量進行有效利用,可對床層的溫度進行提高,促進反應效果,從而保證產(chǎn)品的正常生產(chǎn),來增加裝置的生產(chǎn)彈性程度。最后,在總返料的傳送帶上安裝托秤,以計量系統(tǒng)返料量,從而為造粒液固比的控制提供參數(shù)數(shù)據(jù)。
(六)設計缺陷問題的改進
1、對于出口易堵塞的問題,相關生產(chǎn)廠家應該在相關設備的設計時進行格柵板的機械處置,塊狀原料在流向出口時,將會被格柵板阻截,不至于出現(xiàn)堵住原料的正常流向,也便于清理。包膜機的出口可以設計一張篩網(wǎng),來保證成品粒度的合格率。
2、設備廠家在對造粒機、烘干機、冷卻機和包膜機時,應該進行相應的配套機械零件設計,如滾齒和滾圈的潤滑油池,防止后期的設備工作出現(xiàn)后期制作難度過大,無法完成生產(chǎn)任務的問題。
3、在生產(chǎn)過程中如果可以避免使用斗提機則不去使用,如果必須使用時,也保證在一套系統(tǒng)設計搭配一臺斗提機即可,生產(chǎn)過程中多余的斗提機位置可以更換成皮帶傳送裝置。
4、要經(jīng)常對粉體流冷卻器進行檢查和維修,在設計上可以增加通徑在200mm以上的副線輔助工作,即使在冬天低氣溫的環(huán)境下也可使用副線工作,而避免使用粉體流冷卻器,進而達到節(jié)約電能的節(jié)能降耗工作。
結語:本公司針對生產(chǎn)中的觀察和研究以及對外出學習成果的借鑒,進行與多條復合肥生產(chǎn)線的對比工作,已經(jīng)在很大程度上貫徹落實了相關問題和缺陷的改進,相關設置的生產(chǎn)能力已經(jīng)達到期望目標,復合肥產(chǎn)品的質量得到了有效提升,但是仍有部分設置存在更改難度,后續(xù)工作還有待討論進行。
參考文獻:
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