邱榮軍(馬鞍山鋼鐵股份有限公司第四鋼軋總廠 安徽馬鞍山 243011)
中間包是一種連鑄生產(chǎn)過(guò)程中的工序容器,鋼水注入中間包后由其分流到結(jié)晶器進(jìn)而形成鑄坯。中間包作為冶金反應(yīng)容器是提高產(chǎn)量及質(zhì)量的重要一環(huán),無(wú)論是保障連鑄操作順行,還是保證鋼液品質(zhì)符合用戶需要,中間包的作用都是不可忽視的。為了確保澆鑄安全,在中間包停澆時(shí)會(huì)保留一定量的鋼水(防止中間包卷渣),這些鋼水稱之為中間包鑄余。中間包鑄余通過(guò)翻包機(jī)將中間包和鑄余分開(kāi)時(shí),鑄余自然斷裂成4斷稱為自然分?jǐn)唷hT余自然分?jǐn)嗪罂芍苯舆\(yùn)往廢鋼間回收,若不能自然分?jǐn)啵瑒t須燒氧切割為小塊后再裝車回收,易造成鋼鐵料消耗偏大,同時(shí)燒氧切割所產(chǎn)生的大量廢氣、煙塵也會(huì)對(duì)廠房環(huán)境造成污染,影響員工身心健康。
2020年1月某廠共有265塊鑄余不能自動(dòng)分?jǐn)?,?duì)不同類型的問(wèn)題按塊數(shù)進(jìn)行了原因分析,詳情見(jiàn)表1。
表1 未自動(dòng)分?jǐn)嘣蚍治?/p>
從表1可知,不能自動(dòng)分?jǐn)嗟?65塊鑄坯,其主要原因是中間包鑄余高,共226塊,占比高達(dá)85.28%,是導(dǎo)致不能自動(dòng)分?jǐn)嗟闹饕獑?wèn)題,產(chǎn)生鑄余高的主要原因在于中間包停澆高度手動(dòng)測(cè)量誤差和中間包結(jié)構(gòu)缺陷。
目前要求在停澆前測(cè)量中間包液位,采用測(cè)量桿自最外側(cè)烘烤孔垂直插入鋼水,如圖1所示。當(dāng)觸碰到中間包包底后取出,測(cè)量桿上的粘鋼高度即為中間包鋼水液面高度。
現(xiàn)階段工藝要求,手動(dòng)測(cè)量時(shí),在測(cè)量值370 mm時(shí)進(jìn)行停澆作業(yè),但是在對(duì)冷卻后的鑄余厚度進(jìn)行實(shí)物復(fù)測(cè)時(shí),發(fā)現(xiàn)實(shí)際測(cè)量厚度在200 mm-500 mm,與控制標(biāo)準(zhǔn)370 mm±30 mm相差較大,這主要源于每個(gè)工人的技能水平不同,另外由于保護(hù)渣的覆蓋,對(duì)識(shí)別鋼水液面的準(zhǔn)確度有誤差,造成現(xiàn)場(chǎng)工人很難精準(zhǔn)判斷鋼水液面高度。
通過(guò)水模擬研究發(fā)現(xiàn)該中間包在通鋼量2.5 t/min的條件下中間包起旋高度在200 mm,所以為了防止卷渣,保證安全停澆,我們需要中間包液位控制在200 mm及以上,另外為了能夠自然分段,需要控制液面在擋壩上沿以下。然而原始的中間包結(jié)構(gòu)擋壩處未開(kāi)槽,當(dāng)鋼液低于擋壩上沿時(shí),由于擋壩的阻斷,沒(méi)有鋼水補(bǔ)充,在現(xiàn)有的通鋼條件下,容易引起鋼水卷渣,產(chǎn)生漏鋼風(fēng)險(xiǎn);另外沒(méi)有鋼水補(bǔ)充,留給現(xiàn)場(chǎng)工人的操作時(shí)間短,很難安全精準(zhǔn)控制中間包鑄余(圖1)。因此工藝要求工人操作時(shí)中間包鑄余要平均控制在10 t以上,以保證生產(chǎn)穩(wěn)定。
圖1 測(cè)量液位高度位置示意圖
加裝新測(cè)量裝置并更改測(cè)量方法,采用連續(xù)中間包測(cè)溫(圖2)。將測(cè)溫點(diǎn)埋在距離中間包底部250 mm位置(當(dāng)液面小于擋壩高度即可保證鑄坯自然分?jǐn)嗉匆好婢嚯x包底高度≤400 mm,同時(shí)為了方式中間包卷渣現(xiàn)象液面距離包底高度必須≥200 mm,綜合考慮在保證中間包不發(fā)生卷渣停澆情況下盡可能降低鑄余多澆鑄鑄坯,將位置定位250 mm),當(dāng)鋼水超過(guò)250 mm,溫度約為1500 ℃左右,隨著中間包鋼水澆鑄,鋼水露出測(cè)溫點(diǎn),測(cè)溫點(diǎn)測(cè)量的溫度大幅降低。
圖2 連續(xù)測(cè)溫探頭安裝圖
當(dāng)中間包鋼水量≤30 t時(shí),溫度梯度值超過(guò)0.3 ℃/s,在現(xiàn)場(chǎng)電腦操作畫面彈出對(duì)話框提示中間包液位低并立即關(guān)閉中間包,進(jìn)行停澆作業(yè)。
分別對(duì)30個(gè)澆次鑄余厚度是否超過(guò)250 mm進(jìn)行判斷,根據(jù)翻包后實(shí)測(cè)鑄余厚度發(fā)現(xiàn)使用新測(cè)量液位系統(tǒng)判斷停澆,其中26組鑄余厚度在200 mm-250 mm之間,基本滿足中間包鑄余自然分?jǐn)嗟囊蟆?/p>
綜合各種現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,認(rèn)為進(jìn)一步提高中間包自然分?jǐn)啵环矫婵梢酝ㄟ^(guò)提高擋壩的高度,另一方面可以對(duì)中間包擋壩進(jìn)行底部開(kāi)孔,如圖3。但是增加擋壩高度,會(huì)改變中間包的流場(chǎng),致使塞棒區(qū)域中間包表面流速增加,引起卷渣風(fēng)險(xiǎn),影響鋼水潔凈度。綜合數(shù)模和水模擬實(shí)驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表2所示,擋壩底部開(kāi)孔,平均停留時(shí)間和死區(qū)體積分?jǐn)?shù)并沒(méi)有大的改變,通過(guò)該方式能夠?qū)笃诮胧剿谥車撍M(jìn)行補(bǔ)充,防止中間包卷渣,給現(xiàn)場(chǎng)工人容留充分的操作時(shí)間,且對(duì)中間包流場(chǎng)影響較小。
圖3 擋壩開(kāi)孔
表2 鋼液停留時(shí)間分布分析
通過(guò)后工序夾雜缺陷跟蹤,對(duì)開(kāi)孔前后冶金缺陷的對(duì)比發(fā)現(xiàn),開(kāi)孔中間包冶金缺陷為7.54%,未開(kāi)孔中間包冶金缺陷為7.45%,并沒(méi)有造成鑄坯質(zhì)量惡化。根據(jù)表2可知,開(kāi)孔前夾雜物去除率53.8%,開(kāi)孔后53.9%,基本相符,證明開(kāi)孔后未對(duì)鑄坯質(zhì)量造成影響。
通過(guò)提升測(cè)量精度和中間包結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,中間包鑄余明顯降低,中間包自然分?jǐn)嗦视?2.60%-31.25%提高至88.00%-95.38%。
2021年8月-10月鞏固期間中間包生產(chǎn)370個(gè)澆次2255爐,其中換中間包澆次305個(gè),停開(kāi)澆次65個(gè),換中間包中間包鑄余量由18.3 t/澆次降低為13.6 t/澆次,每個(gè)澆次降低鑄余4.7 t,停澆中間包鑄余量由13.9 t/澆次降低為10.5 t/澆次,每個(gè)澆次降低鑄余3.4 t。
中間包結(jié)構(gòu)改造后和改造前,后工序反饋冶金缺陷相當(dāng),未對(duì)鑄坯質(zhì)量造成影響。