王加磊
(呼倫貝爾金新化工有限公司,內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021506)
呼倫貝爾金新化工有限公司年產(chǎn)50萬t合成 氨/80萬t尿素項目配套氨罐螺桿冰機機組,螺桿冰機機組由YORK公司設(shè)計,制冷機組運行時R717制冷劑氣體經(jīng)RWF222壓縮機壓縮后由冷凝器冷凝成高壓飽和制冷劑液體,通過重力作用流入儲液器。由儲液器流出的制冷劑液體進入經(jīng)濟器,其間蒸發(fā)的制冷劑氣體回到壓縮機經(jīng)濟器補氣口;液態(tài)制冷劑儲存在經(jīng)濟器中并通過供液管路節(jié)流后進入客戶的氨罐,降低氨罐壓力,確保系統(tǒng)安全。
YORK公司的螺桿壓縮機在運行條件下無須潤滑油泵運行,從油分離器被送到壓縮機的潤滑油,達到系統(tǒng)排出壓力。油在壓縮機內(nèi)與所有的部件接觸,并送回到壓縮機體上比壓縮機出口壓力低的部位。壓縮機的正常操作,使得壓縮機基本上以它自身的運行起到油泵的作用。所有進入壓縮機的油被壓縮機轉(zhuǎn)子向外推出至壓縮機出口處,再返回油分離器。所有的噴油及潤滑是均靠壓差來實現(xiàn),不但節(jié)省功耗同時更是減少了潛在的故障點,避免了因油泵故障導(dǎo)致的壓縮機缺油而抱軸報廢的現(xiàn)象。壓縮機停下來時油分離器的壓力會慢慢降至系統(tǒng)吸入口壓力。便于下一次壓縮機電機的啟動。水冷式油冷卻器為殼管式結(jié)構(gòu),潤滑油在殼側(cè),其設(shè)計壓力為2.2MPa。油冷卻器固定在壓縮機撬塊上,其后的三通油溫控制閥保證供油溫度范圍穩(wěn)定在43.3~54.4℃。并且所有的潤滑油均通過一個15micro的油過濾器進行過濾,過濾后返回壓縮機進行噴油潤滑。
常壓氨貯罐TK40101A/B中的氣氨[溫度-33.9℃,壓力3.8kPa(g),流量0.992t/h]進入氣液分離器PV-103分離液氨后,進入氨罐螺桿冰機壓縮機組一段入口加壓,然后進入冷凝器HX-101的殼程,與管程中的循環(huán)水(循環(huán)水溫度由28℃升至35℃)進行換熱后,氣氨冷凝為液氨,流入下部儲罐PV-101中,然后分兩股進入經(jīng)濟器HX-102中,第一股液氨由自調(diào)閥YV-101控制,進入HX-102的殼程中蒸發(fā)為氣氨,溫度降至-12.4℃,氣氨經(jīng)氣液分離器PV-102分離夾帶的液氨后,進入冷凍的壓縮機組二段入口;第二股液氨流經(jīng)HX-102的管程,溫度降至-7.4℃,經(jīng)手動膨脹閥HCV-102節(jié)流降壓后[壓力降至0MPa(g),溫度降至-33.9℃],回到TK40101A/B中。
2018年9月10日21:00,氨罐螺桿冰機正常運行期間油溫出現(xiàn)緩慢上漲的趨勢,且在此期間因氨罐壓力低壓縮機一直處于低負(fù)荷運行,如圖1所示。在氨罐壓力沒有出現(xiàn)突然上漲的情況下,油溫由14:00時的53℃緩慢漲至21:00時75℃,達到油溫高聯(lián)鎖螺桿冰機跳車。后重新啟動螺桿冰機油溫很快達到跳車值75℃,氨罐新冰機無法正常運行。啟動備用螺桿冰機,備用螺桿冰機啟動后油溫正常。
圖1 氨罐螺桿冰機油溫高跳車趨勢圖
水冷式油冷卻器為殼管式結(jié)構(gòu),油在殼側(cè),其設(shè)計壓力為2.2MPa。油冷卻器固定在壓縮機撬塊上,其后的三通油溫控制閥保證供油溫度范圍穩(wěn)定在43.3~54.4℃。經(jīng)過和前期循環(huán)水上回水溫度進行對比,由表1可知,循環(huán)水上水溫度沒有出現(xiàn)明顯升高,反而回水溫度卻低于以往正常情況下回水溫度,循環(huán)水上回水溫差變小。初步判定油冷卻器換熱管結(jié)垢堵塞造成換熱效果下降引起油溫高。隨后對油冷卻器進行物理清洗處理,清洗完成后,重新啟動螺桿冰機油溫還是持續(xù)升高達到跳車值,無法運行,所以排除循環(huán)水和油冷卻器結(jié)垢堵塞等問題導(dǎo)致本次油溫升高。
表1 循環(huán)水上回水溫度對比表
油質(zhì)發(fā)生變化也會對油溫產(chǎn)生一定影響。經(jīng)過對油質(zhì)取樣分析,及和前期油質(zhì)分析結(jié)果進行比對,沒有發(fā)現(xiàn)油質(zhì)出現(xiàn)乳化等其他問題。油質(zhì)的黏度、水分及機械雜質(zhì)均在設(shè)計指標(biāo)范圍內(nèi),所以排除油質(zhì)出現(xiàn)惡化導(dǎo)致油溫升高。油質(zhì)分析對比結(jié)果如表2所示。
表2 油質(zhì)分析對比表
如油過濾器出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,經(jīng)過油冷卻器阻力變大,會導(dǎo)致螺桿冰機潤滑油油壓降低,出油量變小等一系列問題,最終導(dǎo)致潤滑油溫度升高,嚴(yán)重時會出現(xiàn)抱軸燒瓦等事故的發(fā)生。經(jīng)過遠傳儀表的顯示和就地手動測量均顯示過濾器壓差為35kPa,和以往正常工況下過濾器壓差數(shù)值基本一致,過濾器壓差未出現(xiàn)上漲,且壓縮機軸承振動一直處于正常范圍內(nèi),沒有波動上漲的現(xiàn)象出現(xiàn),所以排除油過濾器壓差高導(dǎo)致壓縮機油溫升高。
氨罐螺桿冰機控制系統(tǒng)為PLC控制,出現(xiàn)冰機油溫持續(xù)升高無法運行,儀表人員對PLC控制回路中數(shù)據(jù)點進行手動測量,與控制面板反饋數(shù)據(jù)一致,均達到螺桿冰機跳車值75℃。同時現(xiàn)場使用紅外測溫槍對螺桿冰機油溫進行測溫顯示78℃,與實際控制面板數(shù)據(jù)相符,故排除儀表故障引起螺桿冰機油溫高聯(lián)鎖跳車。
經(jīng)過油冷器冷卻后的冷油和未經(jīng)過油冷卻器的熱油匯合后經(jīng)過三通油溫控制閥保證供油溫度穩(wěn)定在43.3~54.4℃。經(jīng)現(xiàn)場使用紅外線測溫槍對經(jīng)過油冷卻器熱油溫度和冷油溫度進行測溫,發(fā)現(xiàn)油冷卻器前熱油溫度和油冷卻器匯合后的油溫都為73℃,進油冷卻器熱油溫度(溫控閥后)為37℃,且油冷卻器循環(huán)水上回水溫差僅有3℃,說明進入油冷卻器的油量非常少,溫控閥失去作用導(dǎo)致油溫升高壓縮機無法正常運行。
氨罐冰機油系統(tǒng)上的溫控閥開啟和關(guān)閉的過程就是感溫介質(zhì)受熱膨脹力與彈簧壓縮力相互作用的平衡過程(見圖2)。因此,假設(shè)在某溫度下,閥芯的移動量為△X,溫控閥達到平衡狀態(tài)。對閥芯進行受力分析,則有:
其中:P膨脹力為感溫介質(zhì)受熱膨脹力;K為彈簧剛度;F彈簧力為彈簧的預(yù)緊力;f為阻力(閥芯的摩擦力)。
Fx為閥芯的驅(qū)動力,并取閥芯打開的運動方向為正,在溫控閥出口溫度升高的過程中Fx≥0,則有:
反之,在溫控閥出口溫度降低的過程中,感溫介質(zhì)處于收縮狀態(tài),則P膨脹力=0,F(xiàn)x≤0,故有:
自力式溫控閥的控溫過程是一個動態(tài)的平衡過程,由上式可以看出,在感溫介質(zhì)和運動阻力不變的情況下,閥芯的驅(qū)動力只與彈簧剛度和彈簧力有關(guān)。而彈簧的設(shè)計應(yīng)滿足:
在彈簧力一定的的條件下,由(2)式可以看出,彈簧的剛度K增大可以使閥芯的驅(qū)動力減小。為了驅(qū)動閥芯動作就需要更大感溫介質(zhì)的膨脹力。如圖4所示,出口溫度反饋感溫元件3(溫包)來對感溫介質(zhì)膨脹力進行調(diào)節(jié),一旦感溫元件出現(xiàn)問題,導(dǎo)致感溫元件沒有隨著油溫的升高發(fā)生變化和及時調(diào)整,最終導(dǎo)致油溫持續(xù)升高壓縮機跳車。
結(jié)合(4)式和圖3的溫度曲線,可知當(dāng)調(diào)節(jié)彈簧的剛度逐漸減小時,回復(fù)溫度也逐漸降低,甚至?xí)隹販匾蟮南孪?。這是因為相對較小的彈簧剛度會造成閥芯回復(fù)過程中,不能提供足夠的彈簧力以克服運動阻力f。相反,增大彈簧剛度有利于閥芯的快速回位,提高溫控閥的降溫響應(yīng)速度,但同時也會造成溫控閥整體工作溫度升高。
綜上分析此溫控閥失去作用應(yīng)該為溫控閥感溫元件(溫包)失效導(dǎo)致其失去自動調(diào)節(jié)功能,以及彈簧剛度隨著使用時間變長剛度逐漸降低,使溫控閥降溫響應(yīng)速度變慢,導(dǎo)致油溫出現(xiàn)持續(xù)上漲等現(xiàn)象發(fā)生,最終導(dǎo)致螺桿冰機無法運行。
圖2 溫控閥結(jié)構(gòu)圖
圖3 彈簧剛度對溫度影響的曲線
根據(jù)以上原因分析及現(xiàn)場實際工況,將此溫控閥改為手動閘閥進行手動調(diào)節(jié)控制,改造完成后。此冰機重新啟動運行,壓縮機油溫一直維持在45~53℃,運行工況良好。