呂二超
(中鐵十八局集團隧道工程有限公司 重慶 400700)
隨著我國長大深埋隧道TBM施工案例的增多,在長大深埋隧道施工中由于地質、施工環(huán)境愈加復雜[1-3],導致TBM設備故障增多,甚至出現(xiàn)需要更換關鍵部件的工程實例[4]。在不具備進行洞室擴挖、安裝橋吊等常規(guī)方法進行關鍵部件更換的條件下,狹小空間給TBM部件的更換提出了新的挑戰(zhàn)[5-6]。本文以引漢濟渭秦嶺隧洞TBM施工段為依托,研究大直徑TBM刀盤邊塊在狹小空間內的更換技術。
陜西省引漢濟渭工程是陜西省省內南水北調工程,秦嶺隧洞是整個調水工程的咽喉,隧洞全長98.3 km,設計流量70 m3/s,縱坡1/2 500,隧洞最大埋深2 012 m,屬高地應力隧洞;圍巖以花崗巖、閃長巖、變質砂巖為主,圍巖強度普遍較高[7-8];采用TBM法和鉆爆法進行施工。其中穿越秦嶺主脊段39.08 km,采用兩臺TBM施工,斷面為圓形。
項目采用德國海瑞克公司提供的敞開式隧道掘進機施工,開挖直徑為8 060 mm(新刀)/8 020 mm(刀具磨損到極限)。刀盤面板為平面設計,由1個中心塊和4個邊塊組成,共裝有50把刀具,刀盤邊塊重量分別為 25.2 t、25.3 t、26.2 t、26.7 t。
由于長期磨損,TBM刀盤面板區(qū)域局部出現(xiàn)較深的溝槽,邊塊母體磨損嚴重,常規(guī)修復已不能滿足硬巖條件下掘進時對刀盤剛度和強度的需求。需更換4塊刀盤邊塊并對中心塊進行檢修,刀盤邊塊更換涉及到大件運輸、重件起吊、邊塊旋轉、邊塊拆卸和安裝等[9-10]。但施工區(qū)段埋深大、地應力高,高強度巖爆頻繁發(fā)生,導致區(qū)段圍巖松散,不具備洞內常規(guī)方法更換刀盤邊塊條件(即擴挖、起吊設備安裝)[11-12]。在此工況條件下,為實現(xiàn)刀盤邊塊的更換,本文提出了新的邊塊更換方法——基坑法,即在TBM主機區(qū)域底部合適位置,施作基坑,在基坑內安裝專用設備,配合TBM自身空推、后退性能,完成刀盤邊塊更換。
基坑法邊塊更換方案主要包括施工準備、基坑施工、起吊設備安裝、邊塊更換,邊塊更換完成后調校、焊接,詳細流程如圖1所示。
圖1 邊塊更換流程
基坑施工需考慮TBM空推、后退時主機重量對基坑穩(wěn)定性的要求,TBM空推、后退時底護盾的通過性及專用起吊設備的安裝尺寸等方面的要求;同時,因該段落隧洞埋深大、地應力高、巖爆頻發(fā),在滿足以上需求的情況下,需控制基坑尺寸,盡量減小開挖量,降低巖爆發(fā)生頻率,保證邊塊更換過程中人員、設備安全。
(1)基坑位置
通過測量本項目刀盤邊塊與后支撐結構尺寸,刀盤邊塊無法從TBM后支撐間通過??紤]盡量減少TBM空推及后退的距離,基坑布置于后支撐后方,縱向布置于掌子面后方25~35 m(K45+735~K45+745.2)處,橫向布置于隧道底部開挖輪廓線以外,基坑中線與隧道中心線重合。
(2)基坑尺寸
根據(jù)專用起吊設備的安裝尺寸及刀盤邊塊結構尺寸要求,基坑開挖尺寸設計為(10.2×3.5×3.3)m(長×寬×深),基坑最終成型凈尺寸為(8.8×2.1×2.6)m(長×寬×深)。
(3)開挖前底拱加固
由于該施工段地應力高,巖爆頻發(fā),且隧洞底拱出現(xiàn)巖體向上隆起現(xiàn)象,在基坑開挖前對K45+716~K45+755段隧洞底部120°范圍施作5.5 m長?60 mm應力釋放孔,間距0.9×0.9 m(環(huán)×縱),方形布置;并在應力釋放孔內安裝5.5 m長?32 mm中空錨桿,注砂漿錨固,如圖2所示。
圖2 基坑底拱加固示意
(4)基坑開挖
待應力釋放孔和加固砂漿錨桿施作完成后,開始后退TBM,后退至刀盤位于基坑后邊緣且保留適當安全距離。待TBM后退到位以后,在TBM刀盤前方進行基坑開挖。開挖采用小劑量炸藥,分層、多次開挖完成,人工將渣石堆積于基坑前方,待基坑開挖、支護、混凝土邊墻施作完成后,TBM向前空推,并利用刀盤及TBM自身皮帶機系統(tǒng)完成出渣。
(5)基坑支護與襯砌
基坑開挖完成后,基坑支護與襯砌主要考慮TBM空推與后退基坑邊墻承載穩(wěn)定性。因本項目TBM主機結構件總重743 t,經核算,基坑支護與襯砌采用錨桿+C30鋼筋混凝土方式進行。錨桿采用?32 mm中空注漿錨桿,鋼筋混凝土厚度70 cm。
基坑位于后支腿后方,更換四塊刀盤邊塊TBM需多次空推、后退。邊塊更換前需對主機區(qū)域原有支護體系進行拆除,并適當擴挖,以保證TBM空推、后退順利進行。
根據(jù)TBM后退距離,對TBM頂護盾后邊沿至基坑后邊沿段落共37 m(K45+716.2~K45+753.2)范圍內進行原有支護體系拆除、擴挖、重新支護。重新支護后保證斷面尺寸不小于8.7 m。
因空間限制,本項目刀盤邊塊更換需根據(jù)空間尺寸設計專用起吊設備。專用邊塊起吊設備包括吊耳、提升機構、中轉支撐、轉盤、承托機構和旋轉機構等。
(1)吊耳
吊耳由邊塊供貨方提供,根據(jù)邊塊結構尺寸和邊塊安裝螺栓布置的不同而有差別,主要解決邊塊起吊、安裝過程中構件重心穩(wěn)定問題。
(2)提升機構
提升機構由“結構架+油缸+接力桿”組成。結構架安裝在基坑上部兩側基坑邊墻上,油缸安裝于結構架上,接力桿主要考慮洞內空間位置狹小,不能提供一次起吊所需空間高度用于中轉需求,如圖3所示。
圖3 專用起吊設備示意
(3)中轉支撐
中轉支撐由“豎向支撐架+三角支撐+微調油缸”組成,主要解決提升機構因洞內空間限制,不能一次起吊倒運到位而提供的中間支撐機構。
(4)轉盤
轉盤由“墊塊+轉盤”組成。墊塊用于支撐邊塊(邊塊底部為弧形),以保證邊塊穩(wěn)固;轉盤內部安裝有滾珠,可用于旋轉邊塊。
(5)承托機構
承托機構采用鋼結構加工焊接而成,其上設計有吊耳和定位槽。
(6)旋轉機構
在轉盤和承托機構之間設計有液壓旋轉機構,可方便對刀盤邊塊進行旋轉,如圖3所示。
舊邊塊拆卸包括拆卸舊邊塊并固定在專用設備上、旋轉后下降入基坑、提升、裝車運輸四大步驟。
(1)舊邊塊拆卸
舊邊塊拆卸包括承托機構安裝、刀盤后退、焊縫刨除、邊塊固定等,如圖4所示,具體步驟如下:
①承托機構安裝
底部基坑開挖、支護、混凝土邊墻施作完成,待混凝土邊墻強度滿足要求后,將刀盤向前空推完成開挖基坑時的棄渣清理。在基坑內安裝中轉支撐和承托機構,滿足再次后退刀盤前將承托機構放置于中轉支撐上,并保證后退刀盤時TBM底護盾與托盤不發(fā)生干涉。
②后退刀盤
后退刀盤使刀盤中心與基坑中心位于同一斷面上,旋轉刀盤將1#邊塊置于水平狀態(tài),保證其重心與專用起吊設備旋轉機構中心在同一斷面上。
③承托機構定位
將承托機構頂升,使轉盤與邊塊緊密貼合,如圖4所示。
圖4 舊邊塊拆卸步驟
④邊塊固定
在利用轉盤及其上的墊塊固定邊塊后,為保證拆卸、起吊等過程中的穩(wěn)定和安全,在1#邊塊底部安裝斜撐,保證斜撐底面為水平狀態(tài)。
⑤邊塊拆卸
刨除焊縫并拆卸1#邊塊連接螺栓,完成邊塊與中心塊脫離。
(2)旋轉降入基坑
舊邊塊降入基坑包括后退刀盤、邊塊轉體、提升機構安裝、邊塊起吊降入基坑等,具體步驟如圖5所示。
圖5 舊邊塊降入基坑步驟
①后退刀盤:利用TBM自身性能,通過整機后退,完成刀盤邊塊與中心塊脫離,繼續(xù)后退TBM直至刀盤離開基坑后沿位置。
②邊塊轉體:頂升承托機構,使1#邊塊脫離巖面。然后利用旋轉機構將邊塊進行90°旋轉,保證邊塊輪廓位于基坑輪廓范圍內。
③提升機構安裝:安裝提升機構結構架于基坑邊墻上,同時安裝油缸等提升設備部件。
④邊塊起吊降入基坑:利用提升機構和承托機構上吊耳和定位銷,將“承托機構+邊塊”提起,拆除中轉支撐結構后,利用提升油缸將“承托機構+邊塊”放置于基坑底部。保證放入基坑底部的承托機構和刀盤邊塊不高于基坑邊墻高度。
(3)舊邊塊提升
舊邊塊提升采用舊邊塊降入基坑的逆步驟。
①提升機構拆卸:拆除提升機構,保證TBM空推或后退時底護盾不與已降入基坑的舊邊塊發(fā)生干涉。
②空推:將TBM向前空推,直至基坑位于TBM后支腿后方。
③安裝提升機構:安裝提升機構結構架于基坑邊墻上,同時安裝油缸等提升設備部件。
④邊塊起吊:利用提升機構和承托機構吊耳與定位銷將“承托機構+邊塊”起吊,通過中轉支撐中轉后將邊塊提升至脫離基坑位置。
(4)舊邊塊裝車運輸
舊邊塊裝車運輸是將舊邊塊從旋轉機構轉運至運輸板車上并運輸?shù)倪^程,中間涉及有邊塊提升、軌道安裝、裝車運輸?shù)裙ば?,如圖6所示。
圖6 舊邊塊裝車
①邊塊提升
安裝邊塊上的吊耳及邊塊提升油缸,將轉盤與邊塊進行分離,分離后完成邊塊提升。
②軌道安裝
在承托機構上安裝軌道并與運輸軌道連接。
③邊塊裝車運輸
軌道安裝完成后,將運輸板車推至提升機構下方,完成舊邊塊裝車、固定、運輸。
通過上述方法分4次將4個舊邊塊全部拆卸運輸完成。
新邊塊安裝采用舊邊塊拆卸的逆步驟完成。
(1)新邊塊降入基坑
采用運輸平板車將新邊塊運輸至基坑上方,然后采用舊邊塊提升的逆步驟,依次執(zhí)行提升機構安裝、邊塊與運輸板車脫離、邊塊起吊、邊塊中轉、邊塊降入基坑。
(2)新邊塊提升、旋轉、安裝
拆除提升機構,TBM后退直至基坑后沿完全位于TBM刀盤前方,采用舊邊塊降入基坑的逆步驟進行。
依次執(zhí)行提升機構安裝、承托機構+邊塊提升、承托機構定位、提升機構拆除、邊塊90°轉體、邊塊定位安裝。
本文通過引漢濟渭工程嶺北TBM施工段落在長大深埋隧洞、高地應力、強巖爆、狹小空間,不具備常規(guī)更換方法需進行隧洞擴挖條件下,更換刀盤邊塊的案例,介紹了此工況條件下,基坑開挖、支護參數(shù)、專用起吊設備設計,舊邊塊拆卸、運輸,新邊塊安裝步驟。成功解決了刀盤邊塊更換困難的難題。同時也證明,該方法安全可行,可為類似工程提供經驗借鑒。