楊星智, 李葳, 李曙光, 王平安
(1. 中鐵二十局集團有限公司 科技創(chuàng)新部,陜西 西安 710016;2. 中國鐵道科學(xué)研究院集團有限公司 科學(xué)技術(shù)信息研究所,北京 100081)
蘭新高鐵大梁隧道位于青海省門源縣境內(nèi),施工起訖里程為DK328+807.07—DK335+376.65,全長6 569.6 m,為雙線復(fù)合式襯砌隧道。隧道地處青藏高原東北麓的祁連山中高山區(qū),平均海拔3 600.0~4 200.0 m,最大埋深780.0 m,洞身段地表起伏明顯。
隧道穿越F5 逆沖斷層與五牛河腦—托拉溝上游向斜,且南北兩側(cè)受斷裂切割明顯,構(gòu)造形態(tài)不完整性極高。施工揭示的圍巖以板巖為主,局部區(qū)域夾泥灰?guī)r及砂巖。板巖灰(乳)為白色及青灰色、無光澤、污手,巖質(zhì)極軟,錘擊聲低沉,無回彈,易捏碎,浸水后可捏成泥團狀;全強風(fēng)化、易水化;褶皺發(fā)育,有明顯的撓曲現(xiàn)象;巖層層狀結(jié)構(gòu),薄層狀發(fā)育,泥炭質(zhì)膠結(jié),結(jié)合較差,易分離剝落;節(jié)理發(fā)育,大部分寬張,泥炭物充填,以石膏、方解石(部分區(qū)域厚度達10 cm)等礦物鑲嵌,節(jié)理面光滑潤澤;圍巖極其松散、破碎;掌子面極易剝離、擠出和滑移,拱頂張裂塌落(甚至塌方),位移明顯,甚至發(fā)生大變形,且延續(xù)時間長,難以成洞[1]。大梁隧道地質(zhì)狀況見圖1。
圖1 大梁隧道地質(zhì)狀況
根據(jù)大梁隧道各段地應(yīng)力測試結(jié)果顯示:隧道發(fā)生大變形段落圍巖以板巖為主,局部為泥巖;其圍巖單軸抗壓強度普遍為10.0~40.0 MPa,黏結(jié)力為0.3~0.5 MPa,內(nèi)摩擦角為30°~40°;垂直地應(yīng)力基本等于上覆巖體自質(zhì)量應(yīng)力,最大水平主應(yīng)力實測最大值為25.1 MPa、最小水平主應(yīng)力實測最大值為13.8 MPa;其地應(yīng)力側(cè)壓系數(shù)為1.4~2.2(均大于1),說明地應(yīng)力場以水平應(yīng)力為主導(dǎo),且水平地應(yīng)力又以構(gòu)造應(yīng)力為主;最大水平主應(yīng)力與線路交角較大,不利于隧道圍巖的穩(wěn)定;地應(yīng)力相對板巖、泥巖屬于極高地應(yīng)力[2-4]。
大梁隧道大變形屬于高地應(yīng)力引起的軟巖隧道變形,其特征主要表現(xiàn)在5個方面:變形速率快、變形量級大、變形延續(xù)周期長、支護形式破壞多樣和破壞范圍廣[5-7]。
施工期間曾發(fā)現(xiàn)開挖后掌子面存在較大的縱向位移、局部多次滑塌,初期支護鋼架局部彎扭、銼斷,拱腳常失穩(wěn),噴射混凝土大面積開裂、剝落,初期支護大變形及侵限,二次襯砌混凝土開裂、鋼筋內(nèi)鼓和仰拱隆起等現(xiàn)象。典型變形特征見圖2、圖3。
圖2 大梁隧道初期支護開裂、鋼架扭曲
圖3 大梁隧道斜井底板隆起
經(jīng)實測,單日最大變形91.6 mm,累計最大變形760.6 mm,變形不收斂時間長達150 d以上。
針對大梁隧道斜井輔助正洞前期出現(xiàn)初期支護、二次襯砌的變形、侵限失穩(wěn)等實況,為防止后續(xù)再次出現(xiàn)類似問題,確保施工安全,在理論分析基礎(chǔ)上結(jié)合以往高地應(yīng)力大變形支護經(jīng)驗,初步確定5種不同的試驗支護方案,并利用圍巖監(jiān)控量測及感觀手段檢查、校核各試驗方案的變形控制效果,進而選定合理的支護方案。各試驗均采用三臺階臨時仰拱法施工,不同試驗支護方案見表1,圍巖初期支護監(jiān)測點布置見圖4。
表1 大梁隧道不同試驗支護方案
圖4 大梁隧道圍巖初期支護監(jiān)測點布置
以上5種不同試驗支護方案對現(xiàn)場隧道圍巖變形的控制結(jié)果見表2。
表2 不同試驗支護方案對現(xiàn)場隧道圍巖變形的控制結(jié)果 mm
由表中監(jiān)控量測數(shù)據(jù)和現(xiàn)場觀測可以看出:
(1)采用原設(shè)計方案支護時,累計最大變形量達689.6 mm,初期支護鋼架彎扭嚴(yán)重、銼斷,變形顯著、侵限,需進行拆換拱施工,且施做的臨時二次襯砌開裂,嚴(yán)重危及現(xiàn)場施工安全。
(2)采用試驗1方案進行支護時,累計最大變形量達到607.3 mm,其預(yù)留變形量仍過小,變形嚴(yán)重、侵限,鋼架同樣發(fā)生彎扭、銼斷,仍不能滿足現(xiàn)場施工安全。
(3)采用試驗2方案進行支護時,隧道拱部下沉值和周邊收斂值有大幅度減小趨勢。較原設(shè)計方案,累計最大沉降量為原最大沉降量的82%,累計平均沉降量為原來的77%;A-A/、B-B/基線的最大收斂量為原最大收斂量的74%;但個別地段的數(shù)據(jù)仍較大,局部初期支護有突出的現(xiàn)象,說明該方案不能保證隧道正常施工。
(4)采用試驗3方案進行支護時,隧道拱部下沉值和周邊收斂值均進一步減小。較原設(shè)計方案,累計最大沉降量為原最大沉降量的74%,累計平均沉降量為原來的68%;A-A/、B-B/基線的最大收斂量為原最大收斂量的65%;但設(shè)計預(yù)留變形量仍偏小,且局部地段仍有噴射混凝土開裂、掉塊現(xiàn)象,說明該方案基本控制了隧道的大變形,但仍不能較好地保證隧道正常施工。
(5)采用試驗4方案進行支護時,隧道拱部下沉值和周邊收斂值在試驗3的基礎(chǔ)上有進一步減小趨勢。較原設(shè)計方案,累計最大沉降量為原最大沉降量的68%,累計平均沉降量為原來的60%;A-A/、B-B/基線的最大收斂量為原最大收斂量的56%,基本未出現(xiàn)噴射混凝土開裂、剝落現(xiàn)象;說明該方案能較好地控制隧道變形、開裂,可保證隧道正常施工。
通過上述支護方案試驗效果可看出,采用試驗4方案控制變形效果顯著,可有效克服前期初期支護出現(xiàn)的噴層剝落、鋼架扭曲和二次襯砌混凝土開裂、襯砌鋼筋內(nèi)鼓等現(xiàn)象,支護結(jié)構(gòu)變形整體表現(xiàn)為基本收斂特征,變形量可控,說明“初期支護+二次襯砌”聯(lián)合支護結(jié)構(gòu)型式滿足抵抗圍巖壓力變形的要求。
不同支護方案對控制圍巖變形的效果存在較大差異。針對大梁隧道地質(zhì)和構(gòu)造復(fù)雜多變、初期支護結(jié)構(gòu)左右側(cè)變形不對稱的特征,在施工方案選取中,應(yīng)遵循“寧強勿弱,寧補勿拆”的原則、秉持“巖變我變”的動態(tài)施工理念,實現(xiàn)穩(wěn)中求快[8];同時,結(jié)合“抗放結(jié)合,快速成環(huán)”的原則,確保盡快整體成環(huán),形成整體受力狀態(tài)。
為讓支護方案更可靠、有效,方案執(zhí)行時應(yīng)與部分施工措施結(jié)合互補,并強化細節(jié)管理[9]。
(1)超前預(yù)支護。采取加密、加長超前注漿小導(dǎo)管,防止掌子面前方巖體應(yīng)力釋放引起大位移;對掌子面出現(xiàn)不整合面、順層滑動面時應(yīng)立即對掌子面噴射混凝土封閉,必要時可增設(shè)縱向玻璃纖維錨桿加固;對破碎松散巖體應(yīng)及時封堵和注漿固結(jié)。
(2)嚴(yán)控開挖進尺。大進尺對破碎軟弱圍巖易產(chǎn)生破壞性擾動,宜采取“機械為主+爆破為輔+人工修補”開挖方法,同時嚴(yán)格循環(huán)進尺。
(3)嚴(yán)格控制鋼架間距。做好鋼架的縱向、環(huán)向連接,特別是拱部、節(jié)點處等薄弱環(huán)節(jié)連接,關(guān)鍵部位可采用[18 型鋼進行縱向連接,以保證初期支護鋼架整體的剛度(見圖5)。
圖5 [18型鋼的縱向連接
(4)鋼架鎖腳。常見鎖腳錨管與鋼架焊接采用“U”型或“L”型鋼筋搭接堆焊,但不能滿足高地應(yīng)力條件下限制鋼架位移和約束變形。在鋼架靠近圍巖臨空面?zhèn)容o以焊接帶孔的450.0 mm(長)×250.0 mm(寬)×16.0 mm(厚)鋼板,不但可保證鎖腳錨管實際施工位置,還可以兼顧分擔(dān)受力,鎖腳錨管加固見圖6。
圖6 鎖腳錨管加固
(5)大拱腳與墊腳。在鋼架腳部連接板處采用擴大面積的鋼墊板,起增大拱腳底受力面積的作用(見圖7)。為防止開挖中、下臺階過程中沉降突變,可在鋼架拱腳部位增設(shè)斜撐,或向內(nèi)側(cè)噴射混凝土達到擴大拱腳的作用。
圖7 擴大面積的鋼墊板
(6)長錨桿、自進式錨桿等和型鋼相結(jié)合措施(俗稱“鋼腰帶”)。約束塑性區(qū)變形,“鋼腰帶”加固見圖8。
圖8 “鋼腰帶”加固
(7)初期支護鋼架盡快閉合成環(huán),同時保證鋼架成環(huán)質(zhì)量、減小初期支護曲率。對基底有滲水浸泡部位必須采用同級混凝土回填,必要時可在隧底施做錨桿,防止高地應(yīng)力引起仰拱隆起。
(1)高地應(yīng)力軟巖隧道施工時,盡量采用三臺階臨時仰拱法,并縮短臺階長度,確保各臺階長度不超過5.0 m。合理調(diào)整工序,實現(xiàn)均衡的流水、平行作業(yè)施工。
(2)圍巖監(jiān)測點在開挖后及時預(yù)埋,并加密測點、提高觀測頻率;及時分析位移時態(tài)曲線,掌握變形規(guī)律,發(fā)現(xiàn)異常時立即處理;同時,利用量測數(shù)據(jù)成果及時驗證并調(diào)整預(yù)留變形量。
(3)加強鋼筋網(wǎng)片搭接質(zhì)量,杜絕初期支護背后出現(xiàn)空洞,若存在空洞時應(yīng)及時埋設(shè)φ42 mm 小導(dǎo)管進行注漿,或預(yù)留φ108 mm 鋼管泵送同級混凝土回填。對掌子面有水段落,應(yīng)嚴(yán)格埋設(shè)盲管進行地下滲水引排,防止浸水破壞初期支護。
(4)局部初期支護沉降、收斂出現(xiàn)突變現(xiàn)象時,若二次襯砌不能及時跟進,可采取雙層或多層鋼架及時支護保證安全。后續(xù)應(yīng)對侵限部位換拱處理,如多層支護后不侵限,可根據(jù)圍巖量測結(jié)果適時開展二次襯砌。
(5)高地應(yīng)力軟巖隧道的圍巖沉降、收斂持續(xù)時間長,或長時間不收斂。試驗發(fā)現(xiàn),圍巖變形速率小于5.0 mm/d 時可二次襯砌,只需適當(dāng)加大二次襯砌鋼筋數(shù)量、直徑及混凝土厚度等措施提高襯砌剛度,以抵抗殘余應(yīng)力釋放。
(6)抓好工序銜接,強化機械化作業(yè)能力,縮短單工序施工時間,盡快襯砌成環(huán)封閉,以減少巖層的暴露時間。
基于對高地應(yīng)力軟巖大梁隧道施工過程中產(chǎn)生的大變形進行原因分析,結(jié)合現(xiàn)場檢測及數(shù)值模擬,通過支護方案試驗對比,改進了現(xiàn)有施工工藝,形成了一套有效的高地應(yīng)力軟巖隧道大變形控制技術(shù),成效明顯。同時按照“寧強勿弱、寧補勿拆,抗放結(jié)合、快速成環(huán)”原則進行施工組織,加強“預(yù)支護”工作,加強通過超前地質(zhì)預(yù)報、圍巖量測分析等技術(shù)指導(dǎo)現(xiàn)場施工,做好錨、注、噴、支相結(jié)合的“剛?cè)岵币惑w化支護,使大梁隧道大變形問題得到了有效控制,大大降低了隧道施工現(xiàn)場的安全、質(zhì)量風(fēng)險,節(jié)約了施工成本,保證了蘭新高鐵如期開通運營,對后續(xù)川藏鐵路設(shè)計及施工均具有重大指導(dǎo)意義。