徐 芳
(山東博選礦物資源技術(shù)開發(fā)有限公司,山東 濟(jì)寧 272000)
亭南選煤廠為礦井型選煤廠,入洗亭南礦開采原煤。亭南選煤廠分選工藝為塊末煤重介質(zhì)旋流器分選+粗煤泥重介質(zhì)旋流器分選+煤泥壓濾回收。選煤廠仍采用人工配制的絮凝劑溶液,操作工根據(jù)經(jīng)驗(yàn)手動(dòng)調(diào)節(jié)加藥量,不僅職工勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且加藥計(jì)量誤差大,造成對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。
亭南煤礦選煤廠絮凝劑加藥裝置位于濃縮池東北側(cè)一樓,主要由螺旋給料機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、絮凝劑藥劑攪拌桶、控制柜等組成,可進(jìn)行就地啟動(dòng)。其原有工作原理是由螺旋給料機(jī)給料,由鼓風(fēng)機(jī)吹入絮凝劑,與混合器供水腔下法蘭開孔噴出的清水均勻混合一起注入攪拌桶,攪拌約1 h 后,制成一定濃度的凝聚劑溶液,然后再經(jīng)水泵泵至儲(chǔ)備池,平均供兩個(gè)濃縮機(jī)使用。
該系統(tǒng)暫時(shí)為人工加藥,且不具備遠(yuǎn)程集控、無人值守的功能。由于人工添加藥劑不能實(shí)現(xiàn)添加過程均勻穩(wěn)定,造成藥劑污染和大量浪費(fèi),致使投入的藥劑不能充分發(fā)揮凝聚作用,班工人勞動(dòng)強(qiáng)度加大。因此,濃縮機(jī)加藥系統(tǒng)急需進(jìn)行升級(jí)改造。
通過建立閉路控制的“智能化加藥系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)濃縮機(jī)自動(dòng)加藥系統(tǒng)采用前饋加反饋的控制,實(shí)現(xiàn)濃縮機(jī)加藥系統(tǒng)無人值守、智能加藥,實(shí)現(xiàn)藥劑過量加藥調(diào)節(jié),為選煤廠及煤礦的數(shù)據(jù)化管理技術(shù)提供模塊化系統(tǒng),為未來搭建智慧選煤廠奠基。
設(shè)計(jì)開發(fā)了煤泥水絮凝沉降試驗(yàn)在線試驗(yàn)儀,優(yōu)化了加藥過程控制程序,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)無人控制。創(chuàng)新了機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用到選煤工藝控制中,優(yōu)化了機(jī)器學(xué)習(xí)的梯度下降法用于加藥量的計(jì)算,實(shí)現(xiàn)了特征函數(shù)的運(yùn)用。
自動(dòng)加藥系統(tǒng)的前部控制器的控制原理是,憑以往絮凝化學(xué)添加劑的經(jīng)驗(yàn)值添加沉降實(shí)驗(yàn)而建立數(shù)學(xué)模型,以煤泥水總流量與濁度作為前饋控制器的輸入信號(hào),使用E-H 界面儀前饋控制,利用數(shù)學(xué)模型依據(jù)洗煤廠煤泥量計(jì)算出需要添加絮凝化學(xué)添加劑的用量,再進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為機(jī)器控制的電機(jī)轉(zhuǎn)速,通過控制電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到控制藥劑流量的目的,如圖1。整個(gè)環(huán)節(jié)以煤泥水絮凝沉降試驗(yàn)在線試驗(yàn)儀的沉降實(shí)驗(yàn)曲線為輸入信號(hào),調(diào)控藥劑濃度,保證溢流水質(zhì)達(dá)到循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)。通過煤泥水絮凝沉降試驗(yàn)在線試驗(yàn)儀,得出一組加藥量和濁度數(shù)據(jù),繪制兩者的關(guān)系曲線,在曲線上通過梯度下降算法修正加藥系統(tǒng)的算法,實(shí)現(xiàn)找到最佳沉降效果對(duì)應(yīng)的藥劑量。
圖1 自動(dòng)加藥系統(tǒng)控制機(jī)理圖
接入螺旋給料機(jī)變頻控制,鼓風(fēng)機(jī)新增PLC 遠(yuǎn)控,從而控制絮凝劑給入量,控制藥劑量,實(shí)現(xiàn)對(duì)藥劑濃度的可控調(diào)節(jié),避免人工經(jīng)驗(yàn)的誤差。將原有的不能正常使用的手動(dòng)閥和正常使用的手動(dòng)閥更換為新的電磁閥,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程就地控制,進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)水、加藥作業(yè)。
根據(jù)PLC 系統(tǒng)控制要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)優(yōu)化,達(dá)到數(shù)據(jù)采集、過程自動(dòng)化控制要求,以完成全自動(dòng)化控制為改造目標(biāo)。
(1)螺旋給料機(jī)給料漏斗進(jìn)行擴(kuò)容改造?,F(xiàn)有鼓風(fēng)給料機(jī)干粉藥劑箱尺寸為590 mm×540 mm,無法滿足一個(gè)班組值守200 kg 藥劑量的需求,擴(kuò)容至原有四倍容量。鼓風(fēng)給料機(jī)藥劑箱擴(kuò)容增高后,一個(gè)班組內(nèi)不需要人工進(jìn)行添加干粉藥劑的工作。
(2)接入螺旋給料機(jī)變頻控制,鼓風(fēng)機(jī)新增PLC 遠(yuǎn)控,從而控制絮凝劑給入量,控制藥劑量,實(shí)現(xiàn)對(duì)藥劑濃度的可控調(diào)節(jié),避免人工經(jīng)驗(yàn)的誤差。
(3)現(xiàn)場(chǎng)閥門大多為手動(dòng)閥,需要添加電磁閥。將原有的不能正常使用的手動(dòng)閥和正常使用的手動(dòng)閥更換為新的電磁閥,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程就地控制,進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)水、加藥作業(yè)。
(4)新增液位計(jì),在儲(chǔ)備池及藥劑攪拌裝置新增液位計(jì),監(jiān)測(cè)藥劑液位。
(5)新增絮凝劑濃度計(jì),在絮凝劑出藥管道新增絮凝劑濃度計(jì),實(shí)時(shí)監(jiān)控藥劑濃度。
(6)新增濃縮機(jī)煤泥水濁度監(jiān)測(cè)裝置(濁度儀)。在濃縮機(jī)(3 臺(tái))位置增加3 臺(tái)E+H 界面儀、3 臺(tái)濁度儀,以其濁度值的高低對(duì)煤泥水的加藥量進(jìn)行二次修訂,根據(jù)其指標(biāo)反饋,設(shè)定加藥量。
(7)搭建遠(yuǎn)程控制界面,新增獨(dú)立的自動(dòng)加藥機(jī)PLC 系統(tǒng),新增傳感器指令模塊,實(shí)現(xiàn)一鍵啟動(dòng)、遠(yuǎn)程停送藥、超限(故障)報(bào)警、自動(dòng)調(diào)整加藥參數(shù)等功能。
(8)對(duì)現(xiàn)有煤泥水性質(zhì)進(jìn)行沉降試驗(yàn),統(tǒng)計(jì)出多個(gè)適應(yīng)各種煤泥水性質(zhì)的控制方案,以供加藥系統(tǒng)智能控制濃縮池藥劑濃度,確保加藥更及時(shí)、準(zhǔn)確。
(1)設(shè)備內(nèi)容。煤泥水絮凝沉降試驗(yàn)在線試驗(yàn)儀模擬人工試驗(yàn)的方法,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)精確采取煤泥水樣檢測(cè)的全過程,最終輸出 4~20 mA 信號(hào),集控中心顯示絮凝劑加藥量和清水層濁度之間的關(guān)系曲線,并能輸出開關(guān)量,以便聯(lián)動(dòng)聲光報(bào)警和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。該試驗(yàn)儀能夠量化清水層的質(zhì)量指標(biāo),提供關(guān)系曲線,為合理用藥提供理論支持,進(jìn)而降低系統(tǒng)藥劑消耗,消除過度用藥而增加的環(huán)保隱患,具有較高的實(shí)用和推廣價(jià)值。
(2)工作原理。試驗(yàn)樣品由濃縮池入料管中上部自流方式給入試驗(yàn)柱體頂部支管;液體加藥定量裝置用于液體絮凝劑加藥的計(jì)量;清水沖洗管位于試驗(yàn)柱體的頂部待清掃裝置的支管,用于試驗(yàn)柱體的清洗;濁度傳感器安裝在試驗(yàn)柱體,用于監(jiān)測(cè)煤泥水的濁度;磁力攪拌裝置位于試驗(yàn)柱體的底部,用于煤泥水的攪拌;各管路上均配備電磁開關(guān),根據(jù)試驗(yàn)進(jìn)程需要,由上位機(jī)控制各管路的開合和流量的調(diào)節(jié);根據(jù)加藥量和清水層濁度,繪制加藥量和清水層濁度變化曲線。
(3)實(shí)現(xiàn)目的。煤泥水絮凝沉降試驗(yàn)在線試驗(yàn)儀由采樣給料管、試驗(yàn)柱體、清水沖洗管、定量溢流管、液體加藥定量裝置、濁度傳感器、電磁開關(guān)、電磁泵、磁力攪拌器、PLC/PID 控制器、工業(yè)計(jì)算機(jī)和顯示器組成。試驗(yàn)柱體位于試驗(yàn)儀暗箱內(nèi),為帶有多個(gè)支管接口的透明有機(jī)玻璃圓柱體;采樣給料管采集煤泥水樣部位為濃縮池入料管中上部,自流方式給入試驗(yàn)柱體頂部支管,為煤泥池加藥提供加藥量依據(jù)。該儀器應(yīng)用后,將提供濃縮池加藥量的理論數(shù)據(jù),降低系統(tǒng)藥耗,杜絕過度用藥,節(jié)約材料費(fèi),盡可能減輕藥劑對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響。
(1)經(jīng)濟(jì)效益分析。① 人工效益。改造后選煤廠濃縮車間人員為1 人在崗,目前人員為2 人在崗,按人均工資10 萬元/ 年,可節(jié)約10 萬元/年。② 降低損耗效益。該項(xiàng)目應(yīng)用后噸煤藥劑使用量減少15 g/t,每年入洗量按500 萬t 計(jì)算,酰胺平均單價(jià)為13 155 元/t,年節(jié)約藥物費(fèi)用為5 000 000×15÷1000÷1000×13 155=98.66 萬元。
(2)社會(huì)效益分析。自動(dòng)加藥去除人為因素,節(jié)約藥品,降低對(duì)環(huán)境的影響。在地面集中監(jiān)測(cè)監(jiān)控,現(xiàn)場(chǎng)減員,崗位無人則安,通過實(shí)現(xiàn)無人值守減少巡檢人員在固定地點(diǎn)作業(yè)時(shí)間,從源頭上杜絕人員傷亡的可能性。
(3)環(huán)境效益分析。改造后,選煤廠溢流水質(zhì)達(dá)到循環(huán)標(biāo)準(zhǔn),生活廢水大大減少。