王浪 艾忠林 張寶 李向東 李永輝
1.甘肅中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司,中國·甘肅 兩當 741000
2.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司,中國·湖南 長沙 410012
大店溝金礦礦體均位于韌性剪切帶內(nèi),礦巖節(jié)理非常發(fā)育、破碎。目前主要采用淺孔留礦法,在回采過程和放礦過程礦石損失貧化率較大和安全作業(yè)條件差等一系列問題,直接影響到企業(yè)經(jīng)濟效益。
因此,針對上述問題,在充填工藝未完成前,結(jié)合礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀和現(xiàn)場處理能力,對現(xiàn)有單層薄至中厚礦體中的淺孔留礦采礦工藝進行優(yōu)化研究[1]。
大店溝金礦礦體均位于韌性剪切帶內(nèi),巖性為絹云石英片巖,經(jīng)過了長期內(nèi)外動力地質(zhì)作用,特別是普遍經(jīng)過了后期硅化,礦體圍巖巖石結(jié)構(gòu)較致密,硬度較大。由于屬片巖并受剪切和蝕變作用,上、下盤較破碎,為不穩(wěn)固~中等穩(wěn)固巖體。巖石硬度f=10~12,體重2.81t/m3,松散系數(shù)1.52。礦巖不結(jié)塊,不自燃。礦床水文地質(zhì)條件簡單。礦區(qū)地表允許陷落。
礦體形態(tài)比較簡單,多呈似層狀、透鏡狀礦體,根據(jù)礦體賦存狀態(tài)可以分為單層薄至中厚礦體、多層薄至中厚礦體兩大類。礦體的規(guī)模,一般沿走向長200~600m,平均走向長470m,沿傾向延伸150~400m,平均沿傾向延伸260m,其中有5個礦體長大于500m,垂深大于300m。礦體厚度1.13~8.00m,平均厚度2.12m。礦體之間呈較緊密平行產(chǎn)出,連續(xù)性較好,后期斷裂構(gòu)造、脈巖對礦體的完整性整體破壞較大。
礦房沿走向布置,運輸巷道布置在礦體下盤,采用平底結(jié)構(gòu)出礦,階段高度40~50m,礦房長度40m,礦房寬度即礦體寬度。礦房間柱寬6m,頂柱3~5m。礦房結(jié)構(gòu)參數(shù)見采礦方法示意圖(見圖1)。
圖1 采礦方法示意圖
首先沿礦脈施工沿脈巷,作為回采拉底巷。然后,在采場兩翼布置人行通風(fēng)天井,天井一般布置在礦體下盤,幾條礦體共用一條天井,并每隔5m高差施工聯(lián)絡(luò)巷,聯(lián)絡(luò)巷穿透礦體,兼做探礦,人員、材料、設(shè)備通過該天井及聯(lián)絡(luò)巷進入采場。最后,在下盤脈外施工一條脈外運輸巷,并每隔6m左右施工出礦進路。
3.3.1 鑿巖爆破
采用自下而上分層回采,分層高度2.0m,回采作業(yè)面采用梯段布置。回采鑿巖采用上向鑿巖,上向炮眼一般為前傾75°~85°,打上向炮眼時,梯段形工作面的梯段長度一般為10~15m,梯段高度1.2~2m。
3.3.2 通風(fēng)
利用全礦總風(fēng)流通風(fēng),新鮮風(fēng)流由運輸巷道、人行天井進入采場,污風(fēng)由另一側(cè)人行天井排出。每個采場配備1臺局扇輔助通風(fēng)[2]。
3.3.3 放礦
放礦分兩步驟,局部放礦和大量放礦。局部放礦一般放出每次崩落礦石的1/3左右,礦房內(nèi)暫留礦石,使回采工作面保持2.0m空間。局部放礦以后,應(yīng)立即檢查礦房頂板和上、下盤,同時處理浮石,平整場地。當?shù)V房回采至頂柱時,即進行大量放礦,大量放礦時要均勻放礦。
3.3.4 采場支護
采場在下班鑿巖之前進行撬毛和支護。礦巖較穩(wěn)固,一般不支護但對局部不穩(wěn)固地段可采用圓木支護[3]。
3.3.5 礦柱回收及采空區(qū)處理
采場大量放礦結(jié)束后,在采場聯(lián)絡(luò)道布置炮孔,一次集中爆破崩落,崩落的礦石部分留在采場作緩沖墊層,其余自采場底部出礦進路放出。采場回采結(jié)束后,對采空區(qū)進行封閉處理?;夭勺鳂I(yè)順序為:鑿巖、爆破、通風(fēng)、局部出礦、撬毛、平場支護。
①礦體上、下盤圍巖局部構(gòu)造發(fā)育,巖石較為破碎。采場回采過程中,由于圍巖破碎,當回采到一定高度時,礦體上盤圍巖發(fā)生片落,造成采場寬度大幅高于設(shè)計寬度,不僅增加了一次貧化,而且由于安全問題不能進行后續(xù)開采,造成采場報廢形成大量損失[4]。
②集中放礦時,由于放礦時間較長、礦體上、下盤(特別是上盤)圍巖較破碎,發(fā)生片落。且未能有效的按照放礦學(xué)及覆蓋巖層下散體運動規(guī)律進行放礦作業(yè),以及底部放礦結(jié)構(gòu)參數(shù)不合理,致使放礦時二次貧化較大。
③礦體嚴格受構(gòu)造控制,上、下盤圍巖構(gòu)造較多,每條構(gòu)造都能使礦體產(chǎn)生位移,經(jīng)常出現(xiàn)礦體尖滅再現(xiàn)現(xiàn)象,在回采過程中將廢石采下混入礦石中造成貧化。
④礦體形態(tài)復(fù)雜,礦體厚度在走向上和傾向上變化大。礦體形態(tài)的變化造成回采過程中采幅不易控制,將廢石采下混入,直接造成采礦貧化增大。
考慮到大店溝金礦礦體賦存特點和生產(chǎn)需求,對現(xiàn)有淺孔留礦法采場結(jié)構(gòu)及回采工藝進行優(yōu)化改進(見圖2),以降低采場損失貧化率。①底部結(jié)構(gòu)優(yōu)化[5],為了降低掘進開挖對礦巖的破壞,底部結(jié)構(gòu)采取漏斗結(jié)構(gòu),同時增大喇叭口的角度,除下盤漏斗擴斗角度按45°左右,其他三面擴斗角度增大到60°以上。
圖2 采場結(jié)構(gòu)及回采工藝進行優(yōu)化示意圖
②回采過程中,留三角礦柱支撐上下盤圍巖[6]。采場內(nèi)在出礦漏斗脖子上方留三角形礦柱,降低上下盤圍巖的暴露面積,維護好上下盤圍巖。
③為了保護斗頸,在斗頸上部采用錨桿+1.0m寬的砼支護,把上下盤圍巖在采場的底部連接成整體,把上下盤圍巖的底部保護好,防止出礦時,加劇破壞圍巖[7]。
④采用“錨桿+錨索+雙筋條”支護技術(shù)手段來降低現(xiàn)有淺孔留礦法開采過程中造成的采場損失貧化(見圖3)[8]。
圖3 螺紋鋼錨桿+雙筋條支護安裝示意圖
如圖2所示,優(yōu)化后的礦房底部結(jié)構(gòu)有了較大的變動。減少了40m的沿脈工程,出礦進路參數(shù)改為8m左右設(shè)置一個,減少了一個出礦進路,增加了8m的漏斗工程,其他參數(shù)并沒有多大變化。
優(yōu)化后的采切工程施工順序有了較大的調(diào)整。首先施工采場兩側(cè)的行人通風(fēng)天井,兼做探礦。其次,在下盤脈外施工一條脈外運輸巷,并每隔8m左右布置一天出礦進路。最后,在出礦進路端部布置高度2m斗頸,然后進行擴漏回采。
與原采礦方法相比,優(yōu)化后的回采作業(yè)不同之處體現(xiàn)在采場支護:
①留三角礦柱支撐上下盤圍巖,造成部分礦石損失,除此之外,在采場內(nèi)留礦柱還會造成施工不便和影響采場最終出礦。
②采用“錨桿+錨索+雙筋條”支護技術(shù)手段維護上下盤圍巖,需增加采場支護人員,材料消耗較大,支護時間較長,影響采礦進度。
大店溝金礦采用優(yōu)化方案對1750中段、1700中段部分采場進行實驗,均取得了較為明顯的效果。單個礦房回采增加了支護時間,工人勞動強度較大,在采場增加一臺鉆機的情況下,生產(chǎn)能力沒有多大變化,工程量減少了40m。采用優(yōu)化方案后,采礦貧化率較之前發(fā)生明顯下降,出礦品位明顯提高,采場回采過程產(chǎn)生額外支護費用。通過技術(shù)經(jīng)濟分析,雖然采礦成本增高,但經(jīng)濟效益明顯增加,對于控制采場貧化具有可行性。