張錫德,董泰斌,米吉龍,代盛,王開發(fā)
(中石油塔里木石化分公司,新疆 庫爾勒 841000)
中石油塔里木石化分公司空氣壓縮機(jī)是大化肥裝置的“五大機(jī)組”之一,其作用是為合成氨裝置二段爐提供轉(zhuǎn)化所需要的壓縮空氣,機(jī)組于2010 年5 月投入運(yùn)行,機(jī)組配備了一套完整的油站系統(tǒng),為壓縮機(jī)和汽輪機(jī)提供所需的潤(rùn)滑油,為防止機(jī)組軸瓦因缺油而燒損,設(shè)置了潤(rùn)滑油低油壓聯(lián)鎖跳車控制邏輯,2019 年7 月空氣壓縮機(jī)因潤(rùn)滑油低油壓而兩次聯(lián)鎖跳車,不明原因跳車嚴(yán)重影響到化肥裝置運(yùn)行,對(duì)可能造成油壓突降的各種因素進(jìn)行分析排查,確定了故障來源,在無備件情況下,對(duì)損壞部件進(jìn)行自加工及替代修復(fù),確保了機(jī)組正常運(yùn)行。
空氣壓縮機(jī)為多軸式離心壓縮機(jī),為6 級(jí)壓縮,由德國(guó)ATLAS COPCO 公司制造,其驅(qū)動(dòng)設(shè)備為中壓注汽凝汽式透平,由杭州汽輪機(jī)設(shè)備股份有限公司生產(chǎn)。多軸空氣壓縮機(jī)型號(hào)為GT078L4K1G /GT032L2K1,其流量為58 819 Nm3/h,入口壓力為0.088 MPa,出口壓力為3.819 MPa,汽輪機(jī)型號(hào)為NK40/56,其功率為10 241 W,轉(zhuǎn)速為5 860 r/ min。
機(jī)組油系統(tǒng)由兩部分組成,一部分為潤(rùn)滑油系統(tǒng),用于機(jī)組徑向軸瓦及推力軸瓦的潤(rùn)滑及冷卻,使軸瓦建立油膜,同時(shí)將軸瓦在轉(zhuǎn)動(dòng)中產(chǎn)生的摩擦熱帶走;另一部分為控制油系統(tǒng),用于汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)及保安系統(tǒng)[1-2]見圖1,油系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)機(jī)組軸瓦安全運(yùn)行及汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速精確控制至關(guān)重要,為保證機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行,在油系統(tǒng)中采取了以下保障措施[3-4]:
圖1 機(jī)組油系統(tǒng)Fig.1 Unit oil system
(1)配置副油泵。當(dāng)主油泵出現(xiàn)故障時(shí),可運(yùn)行副油泵,以保證油系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行。
(2)設(shè)置副油泵自啟。當(dāng)潤(rùn)滑油壓力下降至0.21 MPa 時(shí),副油泵自啟,以確保機(jī)組軸瓦有足夠的油量。
(3)設(shè)置潤(rùn)滑油低壓力聯(lián)鎖。當(dāng)潤(rùn)滑油壓力下降至0.19 MPa 時(shí),觸發(fā)聯(lián)鎖,機(jī)組跳車。
(4)設(shè)置高位油箱。當(dāng)主油泵自停,副油泵無法自啟,即油泵無法供油時(shí),機(jī)組連鎖停機(jī),高位油箱給機(jī)組軸瓦供油,確保軸瓦安全。
(5)設(shè)置蓄能器。在油泵出口和控制油路安裝了蓄能器,以防止油壓瞬間波動(dòng)。
(6)設(shè)置自力式調(diào)壓閥。在油泵出口及潤(rùn)滑油路設(shè)置了自立式調(diào)壓閥,分別對(duì)油泵出口油壓及潤(rùn)滑油油壓進(jìn)行調(diào)節(jié),同時(shí)起到穩(wěn)定油壓的作用。
自力式調(diào)壓閥由主閥和指揮閥組成見圖2,潤(rùn)滑油由箭頭方向流進(jìn)主閥和指揮器,入口壓力P1一路進(jìn)入主閥A 室,另一路進(jìn)入指揮器C 室,做為能源使用,出口壓力P2進(jìn)入指揮器B 室做為檢測(cè)信號(hào),P1經(jīng)指揮器閥芯成為控制信號(hào)壓力Ps。
圖2 自力式調(diào)壓閥工作原理Fig.2 Working principle of self-operated pressure regulating valve
出口壓力P2作用在B 室的力與設(shè)定彈簧作用力相平衡時(shí)的指揮閥閥芯位置決定了主閥控制信號(hào)Ps大小[5]。
若出口壓力P2增加時(shí),指揮器B 室作用力增加,P2>P設(shè)定彈簧,指揮閥閥芯開度減小,作為能源使用的壓力P1經(jīng)指揮器閥芯節(jié)流阻力增加,控制信號(hào)Ps減小,該壓力進(jìn)入主閥D 室,Ps<P1+P主彈簧,主閥閥籠開度減小,出口壓力P2減小,直到壓力恢復(fù)到設(shè)定壓力[6-7]。
若出口壓力P2減小時(shí),作用方向相反。
設(shè)定壓力由指揮器調(diào)節(jié)螺釘來調(diào)節(jié)彈簧力而達(dá)到。
2019 年7 月1 日13: 51 因一段入口分離器B507液位高,導(dǎo)致氨壓縮機(jī)聯(lián)鎖跳車,進(jìn)而觸發(fā)IS-7 聯(lián)鎖(合成氣壓縮機(jī)部分聯(lián)鎖),13: 54 因水碳比低觸發(fā)IS-1 聯(lián)鎖(一段爐聯(lián)鎖),造成全裝置跳車。
事故原因經(jīng)分析及處理后,于7 月1 日15: 20 裝置進(jìn)行熱態(tài)開車,7 月2 日5: 30 裝置負(fù)荷提至40%,5: 40 空氣壓縮機(jī)開始沖轉(zhuǎn),6: 40 機(jī)組達(dá)到正常轉(zhuǎn)速,8: 17 空氣壓縮機(jī)因潤(rùn)滑油壓力低而聯(lián)鎖跳車,經(jīng)排查,未發(fā)現(xiàn)異常,從穩(wěn)妥考慮,在油冷器及過濾器處對(duì)油路進(jìn)行排氣,將潤(rùn)滑油壓力由從0.23 MPa 提高到0.26 MPa,遠(yuǎn)離低油壓聯(lián)鎖跳車點(diǎn),同時(shí)向油箱內(nèi)補(bǔ)充油量400 L,以提高油箱液位,增加潤(rùn)滑油泵吸入口壓力,防止油泵被抽空。
7 月2 日18: 20 空氣壓縮機(jī)再次啟動(dòng),7 月3 日22: 50 裝置負(fù)荷提升至78%,7 月4 日4: 48: 43 空氣壓縮機(jī)因潤(rùn)滑油壓力突然降低而聯(lián)鎖跳車見圖3,裝置負(fù)荷被迫退守至40%。
圖3 機(jī)組油壓突降情況Fig.3 Sudden drop of oil pressure of unit
停機(jī)后從ESD、DCS、ITCC 中調(diào)出機(jī)組相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù),對(duì)其進(jìn)行分析,情況總結(jié)如下:
(1)事故前:汽輪機(jī)工作轉(zhuǎn)速為5 860.23 r/min,潤(rùn)滑油壓力為0.258 MPa,控制油壓力為0.947 MPa。
(2)事故前:潤(rùn)滑油有一定波動(dòng),其波動(dòng)量約為0.035 MPa,而控制油壓力波動(dòng)很小,其波動(dòng)量約為0.012 MPa。
(3)4: 48: 43 潤(rùn)滑油壓力突然下降,其值從0.258 MPa 降低至0.19 MPa,觸發(fā)油壓聯(lián)鎖,機(jī)組跳 車。
(4)潤(rùn)滑油突降1 秒后,其油壓開始上升,4: 48: 53油壓升至0.235 MPa,而后油壓基本保持穩(wěn)定。
(5)控制油壓4: 48: 43 突然下降,從0.947 MPa下降至0.918 MPa,4: 48: 44 又突升至0.977 MPa,而后油壓基本保持穩(wěn)定。
(6)潤(rùn)滑油壓先于控制油壓下降,其時(shí)間差為1 s。
(7)兩次油壓突降趨勢(shì)基本一致,都是潤(rùn)滑油壓先降,然后控制油壓再降。
(8)在兩次潤(rùn)滑油壓力突降時(shí),副油泵都成功自啟。
機(jī)組油壓聯(lián)鎖跳車后,為查找原因,首先進(jìn)行了副油泵自啟試驗(yàn),此時(shí)潤(rùn)滑油壓為0.26 MPa,副油泵在自啟狀態(tài),停主油泵,查看副油泵啟動(dòng)后潤(rùn)滑油壓力的最低值,共進(jìn)行了四次試驗(yàn),三次成功,一次油壓降至1.42 MPa,試驗(yàn)失敗,因低油壓聯(lián)鎖值為1.9 MPa。
經(jīng)分析,引起機(jī)組潤(rùn)滑油壓力突降的原因可能來自以下幾方面:
(1)油泵出口蓄能器失效
潤(rùn)滑油管路上的蓄能器,其主要作用是一方面在油泵切換時(shí)或某些原因造成油壓突降時(shí),利用蓄能器儲(chǔ)存的壓力油來補(bǔ)償油路上的瞬間用油,保持供油壓力恒定,消除機(jī)組在瞬間內(nèi)低油壓聯(lián)鎖跳車;另一方面利用蓄能器的儲(chǔ)能功能,在油路中衰減油壓脈動(dòng),起穩(wěn)定油壓的作用[8-9]。一般蓄能器內(nèi)預(yù)壓力為工作壓力的60% ~ 70%[10],因油泵出口壓力為0.12 MPa,即預(yù)壓力為0.72 ~ 0.84MPa。
首先預(yù)判油泵出口蓄能器失效導(dǎo)致低油壓聯(lián)鎖,其依據(jù)如下:
① 在事故出現(xiàn)前,潤(rùn)滑油壓力存在一定的波動(dòng)。
② 在低油壓聯(lián)鎖前副泵已自啟,但油壓未能保住。
③ 在副泵自啟試驗(yàn)中出現(xiàn)過試驗(yàn)失敗的情況。
蓄能器失效主要表現(xiàn)為蓄能器內(nèi)的預(yù)壓力過低,甚至無壓力[11],為確定蓄能器中預(yù)壓力是否正常,將蓄能器底部進(jìn)油管線閥門關(guān)閉,打開排油導(dǎo)淋閥,將蓄能器中的潤(rùn)滑油排盡,用測(cè)壓工具進(jìn)行測(cè)壓,發(fā)現(xiàn)蓄能器內(nèi)預(yù)壓力為0.81 MPa,預(yù)壓力在指標(biāo)范圍內(nèi),該原因可以排除。
(2)油泵出口安全閥失效
在主、副油泵出口管線上都安裝了泄壓安全閥,當(dāng)油壓過高時(shí)安全閥起跳,油泄至油箱內(nèi),安全閥整定壓力是工作壓力的1.05 ~ 1.10 倍[12-13],因油泵出口油壓力為1.2 MPa,其整定壓力1.26 ~ 1.32 MPa。
若安全閥失效,有可能提前泄壓,導(dǎo)致低油壓聯(lián)鎖。對(duì)安全閥出口管線觸摸,未發(fā)現(xiàn)管線有溫升,為穩(wěn)妥起見,將安全閥進(jìn)行了重新校定,經(jīng)測(cè)試起跳壓力為3.0 MPa,該原因可以排除。
(3)自力式調(diào)壓閥失效
從上述描述中可知,油路上安裝的自力式調(diào)壓閥是設(shè)定油壓及穩(wěn)定油壓的,若自力式調(diào)壓閥出現(xiàn)故障,其性能不穩(wěn)定,會(huì)造成油壓大幅度波動(dòng),導(dǎo)致低油壓聯(lián)鎖,經(jīng)分析低油壓聯(lián)鎖是由潤(rùn)滑油調(diào)壓閥故障而引起的,其依據(jù)如下:
① 在事故發(fā)生時(shí),潤(rùn)滑油壓力突降先于控制油壓力。
② 在事故前,潤(rùn)滑油波動(dòng)遠(yuǎn)大于控制油壓力波動(dòng)。
③ 若故障來自油泵出口調(diào)壓閥,因潤(rùn)滑油調(diào)壓閥穩(wěn)壓作用,只有油泵出口壓力大幅度下降時(shí),才能引起潤(rùn)滑油壓力有較大的下降,這與事實(shí)不符。
為確認(rèn)故障來源,對(duì)潤(rùn)滑油調(diào)壓閥進(jìn)行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)指揮閥完好,主閥油缸嚴(yán)重磨損,活塞泛塞封損壞見圖4。
圖4 缸套及泛塞封損壞情況Fig.4 Damage of cylinder liner and flood plug seal
自力式調(diào)壓閥主閥由閥體、閥籠、閥桿、活塞、缸套、泛塞封及彈簧等組成見圖5。當(dāng)缸套磨損及活塞上的泛塞封損壞后,其密封效果下降,出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,作用在活塞上部的控制油通過活塞泛塞封漏至主閥出口,因泄壓,控制信號(hào)壓力PS突然減小,原有的平衡被打破,導(dǎo)致Ps<P1+P主彈簧,主閥閥籠開度突然減小,出口壓力P2猛然下降,造成潤(rùn)滑油低油壓聯(lián)鎖跳車,因P2減小,會(huì)使指揮閥閥芯開度增大,PS增大,主閥開度逐漸增大,P2在逐漸回升,因缸套磨損較嚴(yán)重,盡管Ps在增大,指揮閥閥芯開度最終達(dá)到最大值,但主閥閥籠開度始終沒有達(dá)到設(shè)定開度值,所以潤(rùn)滑油壓力未恢復(fù)到事故前的0.258 MPa,而僅為0.235 MPa。
圖5 新加工缸套及活塞Fig.5 Newly machined cylinder liner and piston
當(dāng)主閥閥籠開度突然減小、潤(rùn)滑油突然下降時(shí),因油泵出口調(diào)壓閥調(diào)節(jié)滯后原因,控制油壓力應(yīng)該有小幅上升,從圖3 可看出,控制油不但沒有上升,而且下降了0.023 MPa,結(jié)合事故前控制油也存在波動(dòng)現(xiàn)象,說明了該調(diào)壓閥也存在一定問題,當(dāng)副泵啟動(dòng)后,經(jīng)油泵出口調(diào)壓閥調(diào)壓,控制油壓力穩(wěn)定在0.977 MPa。
泛塞封是一種應(yīng)用范圍極其廣泛的密封圈,是由一個(gè)具有防腐彈簧(一般為不銹鋼)及一個(gè)類似于U 形的填充PTFE 材料制成的密封環(huán)組合而成。在系統(tǒng)壓力為零時(shí),彈簧提供初始的預(yù)壓力,當(dāng)系統(tǒng)壓力提高時(shí),U 形腔內(nèi)充滿壓力介質(zhì)而使唇邊緊貼缸壁,保證了密封在整個(gè)壓力變化過程中,始終具有良好的密封性能[14-15]。泛塞封工作極限:壓力為700 MPa,溫度為-180 ~ 300℃,線速度為20 m/s[16]。
帶骨架彈簧片的泛塞封,在運(yùn)行過程中,因聚四氟乙烯唇邊磨損后,不銹鋼彈簧片與缸套內(nèi)壁摩擦出溝槽,導(dǎo)致偶發(fā)性漏油,密封失效,當(dāng)油壓低于0.19 MPa 時(shí),機(jī)組聯(lián)鎖跳車。
自力式調(diào)壓閥是fisher 的產(chǎn)品,因廠商無現(xiàn)貨,從周邊廠調(diào)配一臺(tái)自力式調(diào)節(jié)閥,經(jīng)法蘭改造后安裝使用,油泵開啟后潤(rùn)滑油無壓力,經(jīng)分析、檢查,確認(rèn)調(diào)壓閥是控制上游壓力的,不適用。
(1)因無調(diào)壓閥及配件,經(jīng)分析,決定采取以下措施:
① 用304 不銹鋼加工一個(gè)整體活塞來代替分體式活塞,用O 型圈密封代替泛塞密封,其材質(zhì)為丁睛膠,使用溫度范圍為 -25 ~ 100 ℃,如圖5 所示。
② 用304 不銹鋼加工一個(gè)缸套,配合活塞上的O 型圈密封。
③ 對(duì)油泵出口調(diào)壓閥進(jìn)行檢查,因無配件,據(jù)分析,油泵出口調(diào)壓閥仍在可控范圍內(nèi),最終未對(duì)該調(diào)壓閥進(jìn)行強(qiáng)行拆檢。
④ 提高潤(rùn)滑油壓,將潤(rùn)滑油壓力從0.23 MPa 提高至0.26 MPa。
⑤ 根據(jù)經(jīng)驗(yàn),從穩(wěn)妥考慮,將潤(rùn)滑油聯(lián)鎖值從0.19 MPa 改至0.17 MPa,同時(shí)將聯(lián)鎖延時(shí)從1s 改為3 s。
2019 年7 月5 日23: 30 空氣壓縮機(jī)啟動(dòng),啟動(dòng)后潤(rùn)滑油壓力波動(dòng)狀況基本消除,運(yùn)行正常,而控制油壓力仍然存在波動(dòng)現(xiàn)象見圖6。
圖6 油系統(tǒng)運(yùn)行情況Fig.6 Operation status of oil system
(2)后續(xù)工作
① 各訂購一套潤(rùn)滑油調(diào)壓閥及油泵出口調(diào)壓閥,在冬季裝置停工期間進(jìn)行更換。
② 各訂購一套調(diào)壓閥的維修包,對(duì)于潤(rùn)滑油調(diào)壓閥,其維修包中包括缸套及泛塞密封件等配件,對(duì)換下調(diào)壓閥進(jìn)行檢修,做備用。
③ 建立調(diào)壓閥維護(hù)保養(yǎng)管理制度,對(duì)調(diào)壓閥進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng),做到預(yù)防性維修,確保調(diào)壓閥完好。
④ 建立調(diào)壓閥備品備件清單,根據(jù)庫存及時(shí)采購備件。
空氣壓縮機(jī)因潤(rùn)滑油壓力突降,兩次觸發(fā)低油壓聯(lián)鎖跳車,對(duì)事故原因進(jìn)行分析及排查,得出以下結(jié)論:
(1)自力式調(diào)壓閥主閥泛塞密封失效是潤(rùn)滑油壓力突降、機(jī)組聯(lián)鎖跳車的根本原因。
(2)泛塞密封唇邊磨損后,不銹鋼彈簧片與缸套發(fā)生摩擦,缸套磨出溝槽,導(dǎo)致密封失效。
(3)泛塞密封漏油會(huì)導(dǎo)致控制信號(hào)壓力突降,主閥閥籠向關(guān)小的方向運(yùn)動(dòng)。
(4)在潤(rùn)滑油調(diào)壓閥故障后,副泵自啟對(duì)潤(rùn)滑油壓力影響不大,對(duì)油泵出口壓力略有影響。
(5)自加工缸套及O 型圈替代泛塞封能有效解決主閥缸套密封。
(6)適當(dāng)降低低油壓聯(lián)鎖值或提高油壓運(yùn)行值可有效避免低油壓聯(lián)鎖跳車。
(7)制定備品備件儲(chǔ)備定額,對(duì)自力式調(diào)壓閥定期保養(yǎng)是防止突發(fā)故障的關(guān)鍵。