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      新窯選煤廠工藝流程的制定

      2021-12-07 00:46:18敏,王
      煤炭加工與綜合利用 2021年11期
      關(guān)鍵詞:塊煤煤質(zhì)精煤

      李 敏,王 亮

      (1.中煤科工開采研究院有限公司;2.天地科技股份有限公司,北京 100013;3.中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司,寧夏 銀川 750000)

      1 選煤廠概況

      神木縣新窯煤礦位于陜北侏羅紀(jì)煤田神東礦區(qū),地處神木縣麻家塔鄉(xiāng)境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬陜西省神木縣麻家塔鄉(xiāng)管轄。

      新窯選煤廠入選神木縣新窯煤礦開采的全部毛煤,礦井原有井筒主采2-2、3-1煤,現(xiàn)已基本采完,公司決定對4-2、4-3、4-4、5-2號煤層采煤工藝進(jìn)行改造,礦井采用綜合開拓方式,在新選工業(yè)場地內(nèi)建主斜井、副斜井和回風(fēng)立井。首采面布置在4-2煤層內(nèi),選煤廠建設(shè)規(guī)模為1.5 Mt/a,工作制度為年工作330 d,日工作16 h,兩班生產(chǎn),一班檢修。

      2 煤質(zhì)特征及可選性

      2.1 煤質(zhì)特征

      新窯煤礦位于陜北侏羅紀(jì)煤田神東礦區(qū),地處神木縣麻家塔鄉(xiāng)境內(nèi),新窯井田含煤地層為侏羅紀(jì)中統(tǒng)延安組,共含可采煤層6層,編號自上而下為2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-2號。其中:2-2煤層僅賦存于井田西南角和東南部,為檸條塔露天礦開采煤層,其余5層煤為采礦許可證批準(zhǔn)的新窯上煤礦開采煤層。

      井田內(nèi)3-1煤層煤類為長焰煤(CY41),4-2煤層煤類為不粘煤(BN31)和長焰煤(CY41),4-3、4-4、5-2煤層煤類均為不粘煤(BN31)。

      井田內(nèi)各煤層為低灰、低硫、特低磷、高揮發(fā)分、富油、高熱值煤,化學(xué)反應(yīng)性、熱穩(wěn)定性和抗碎強(qiáng)度均優(yōu),是良好的動力、氣化、低溫干餾用煤。

      2.2 可選性

      由于礦井首采區(qū)布置在4-2煤層內(nèi),根據(jù)4-2煤層煤質(zhì)以及礦井開采年接續(xù)表,參考周邊海灣、補(bǔ)連塔煤礦煤質(zhì)資料對新窯煤礦4-2煤層的篩分浮沉試驗報告進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后的煤質(zhì)資料能夠更好的代表本礦的煤質(zhì)情況,以調(diào)整后的煤質(zhì)資料作為本次設(shè)計及可選性評定的依據(jù)。

      2.2.1 篩分資料

      表1為篩分浮沉報告表,表2為原煤小篩分報告表。

      表1 原煤篩分試驗報告

      表2 原煤小篩分報告

      篩分資料分析:

      (1)表1中,毛煤灰分為21.59%,屬于中灰煤;

      原煤中大于13 mm部分含量為56.41%,小于13 mm含量為43.59%,塊煤含量大于末煤含量。

      原煤各粒度級產(chǎn)率變化不大,主導(dǎo)粒級為150~50 mm粒級,產(chǎn)率為24.84%。大于13 mm塊煤占原煤56.41%,塊煤含量較大,但隨著粒度級的降低,各粒級的灰分還是呈下降趨勢,說明矸石較硬,不易碎。

      原煤中小于13 mm末煤含量中等,為43.59%,灰分為19.89%,比原煤灰分低,說明末煤中矸石含量一般,當(dāng)有市場需求時,可以部分入選,洗選后末精煤與未入洗的末原煤混合后銷售。小于0.5 mm粒級較少,占6.39%,灰分為30.59%,灰分較高,遠(yuǎn)高于原煤灰分,說明矸石易泥化。

      (2)表2中,小篩分組成隨粒級減小灰分增高趨勢明顯,由26.88%增加到37.19%,也說明頂、底板或夾矸易泥化,在工藝選擇時,需要注意煤泥水的處理。

      2.2.2 浮沉資料

      表3、表4浮沉資料分析:

      塊煤和末煤的密度組成均具有低密度物產(chǎn)率高的特點(diǎn);150~13 mm粒級,小于1.4 kg/L密度級產(chǎn)率在70%左右,灰分小于6%;而 13~1 mm粒級,小于1.4 kg/L密度級產(chǎn)率均大約69.33%,灰分小于5%,中間密度物產(chǎn)率特別低,高密度物產(chǎn)率較高(產(chǎn)率在20%左右,灰分大于80%),這種密度分布有利于分選。

      主導(dǎo)密度級為1.3~1.4 kg/L密度級,塊煤產(chǎn)率41.86%,末煤產(chǎn)率46.27%,產(chǎn)率均比較高,說明煤質(zhì)比較好。

      浮沉煤泥量不大,但灰分較高,矸石有一定的泥化現(xiàn)象。當(dāng)分選密度為1.3~1.4 kg/L時,塊煤和末煤都為極難選;

      當(dāng)分選密度為1.5~1.7 kg/L時,塊煤基本為中等可選,末煤都為易選煤;

      當(dāng)分選密度為1.8 kg/L時,可選性為塊煤中等可選,末煤易選。

      產(chǎn)品要求塊煤灰分(Ad)小于8%,由表3可以看出,此時塊煤分選密度在1.7~1.8 kg/L之間,可選性為中等可選;要求末煤灰分(Ad)小于6%,由表4可以看出,其分選密度在1.7~1.8 kg/L,可選性為易選。

      表3 150~13 mm塊煤浮沉試驗報告

      表4 13~1 mm末煤浮沉報告

      3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

      選煤廠主要生產(chǎn)氣化用煤和動力用煤兩大系類產(chǎn)品,其中包括:

      大于150 mm特大塊,汽車地銷;

      150~80 mm洗特大塊,氣化用煤,汽車外銷;

      80~50 mm洗大塊,氣化用煤,汽車外銷;

      50~25 mm洗中塊,氣化用煤,汽車外銷;

      25~0.25 mm末煤,動力用煤,汽車外銷;

      煤泥:汽車地銷。

      4 工藝流程制定

      4.1 工藝流程制定需要考慮因素

      (1)塊煤和末煤分級入選。從表1可以看出,原煤中塊煤含量較高,灰分比原煤灰分高,說明塊煤中矸石含量稍高,所以塊煤必須洗選,又因為塊煤分選系統(tǒng)的成本比末煤分選系統(tǒng)成本低,有利于降低企業(yè)生產(chǎn)成本,所以要將塊煤單獨(dú)洗選。

      (2)末煤洗選環(huán)節(jié)要靈活,在煤質(zhì)好時,末煤可以不洗選或者部分洗選,煤質(zhì)差時,能全部洗選。

      (3)粗煤泥分選環(huán)節(jié)根據(jù)需要確定。在前期煤質(zhì)好時,可以不設(shè)粗煤泥洗選環(huán)節(jié),但是預(yù)留空間,以后煤質(zhì)變差、粗煤泥灰分高時,再增加分選設(shè)備。

      (4)工藝環(huán)節(jié)要簡單,投資低。

      4.2 工藝流程

      (1)采用的工藝。根據(jù)以上分析以及用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求和市場分析,結(jié)合附近選煤廠生產(chǎn)實(shí)踐,本選煤廠設(shè)計采用的選煤工藝是:150~13 mm塊原煤重介淺槽分選,13~1 mm末煤采用有壓二產(chǎn)品重介旋流器分選,1~0.25 mm粗煤泥采用振動弧形篩+煤泥離心機(jī)回收,0.25~0 mm細(xì)煤泥濃縮壓濾回收。

      (2)分選工藝流程。從表1可以看出,大于150 mm特大塊含量為2.09%,含量很少,灰分為28.31%,比原煤灰分稍高,說明特大塊中矸石含量很低,故將這部分毛煤先在固定篩(篩孔150 mm)上進(jìn)行分級,經(jīng)過手選除雜后直接作為特大塊產(chǎn)品,篩下150~0 mm原煤至塊原煤分級篩分級(干法13 mm和濕法3 mm),篩上物(150~13 mm)進(jìn)入重介淺槽分選,分選后的塊精煤先經(jīng)過固定篩脫介后,再進(jìn)入精煤篩脫介脫水,塊矸石與末矸石一起經(jīng)脫水脫介篩處理后作為最終矸石。

      篩下13~0 mm末煤可以直接旁路,也可以進(jìn)入脫泥篩脫泥(篩縫0.5 mm),篩上末煤(13~0.5 mm)由有壓兩產(chǎn)品重介旋流器分選。為了減少精煤脫介設(shè)備,分選后的塊精煤和末精煤同時進(jìn)入1臺雙層精煤脫介篩(下層篩孔0.5 mm,上層篩孔25 mm),經(jīng)過脫介脫水后,生產(chǎn)出塊精煤(150~25 mm)和末精煤(25~0.25 mm)。塊精煤由塊煤分級篩(放置在產(chǎn)品倉上,上層篩孔80 mm,下層篩孔50 mm)篩分后作為洗特大塊(150~80 mm)、洗大塊(80~50 mm)和洗中塊(50~25 mm),末精煤由離心機(jī)二次脫水后分別作為末精煤產(chǎn)品,末矸石經(jīng)過矸石脫介脫水篩處理后作為矸石。

      原煤分級脫泥篩篩下水(0.5~0 mm煤泥水混合物)和末精煤離心液由振動弧形篩和煤泥離心機(jī)脫水后,混入末精煤。弧形篩篩下水和煤泥離心機(jī)離心液進(jìn)入濃縮機(jī)。

      濃縮機(jī)溢流水返回洗選系統(tǒng)循環(huán)使用,濃縮機(jī)底流進(jìn)入細(xì)煤泥回收系統(tǒng),壓濾回收。

      圖1 原則工藝流程

      (3)工藝流程的特點(diǎn)。此工藝創(chuàng)新點(diǎn)在于:塊煤系統(tǒng)和末煤系統(tǒng)共用1套介質(zhì)系統(tǒng),1套脫介篩和1個合格介質(zhì)桶以及1套分流系統(tǒng),而且塊、末煤系統(tǒng)分選密度可以不同,可以分別調(diào)節(jié);充分利用了雙層篩上下篩面,避免了一般塊煤脫介篩上層物料多,下層幾乎沒有物料的情況,減少了設(shè)備臺數(shù),降低了投資;塊煤系統(tǒng)和末煤共用1套介質(zhì)回收系統(tǒng),可以充分利用介質(zhì)回收設(shè)備,有利于設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,設(shè)備入料不會因為原煤粒度組成的變化,而造成稀介質(zhì)在不同磁選機(jī)間分配不均勻問題,影響磁選機(jī)回收率。

      5 結(jié) 語

      新窯選煤廠的工藝流程開拓了選煤廠設(shè)計的新思路,利用1套重介系統(tǒng)來分選塊煤和末煤,1套脫介篩來實(shí)現(xiàn)末煤和塊煤的脫介作業(yè),可以達(dá)到分選密度的精確調(diào)節(jié)和分流量的精確控制,投資大幅度降低;選煤廠已經(jīng)投入運(yùn)行生產(chǎn),生產(chǎn)狀況正常,其噸煤介耗低至0.25 kg,如此低的介耗,節(jié)省了生產(chǎn)經(jīng)營成本。

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