周學(xué)東
(云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司,云南開遠 661600)
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司使用的魯奇氣化爐是20世紀(jì)30年代的第一代爐型,于1965年開始建設(shè),1971年后整個系統(tǒng)先后陸續(xù)試車,1974年正式投產(chǎn),隨后又陸續(xù)安裝氣化爐共16臺,后來化學(xué)工業(yè)第二設(shè)計院對其進行過一次較大的技術(shù)改造,但運行過程中仍有一些不合理的地方有待改進。其中,閥芯和閥座的密封性能直接影響到氣化爐長周期穩(wěn)定運行。
單臺氣化爐原設(shè)計粗煤氣生產(chǎn)體積流量為7 500 m3/h,原始開車采用火把點火、空氣升溫操作技術(shù),煤箱下閥閥座原采用4塊壓塊固定,而灰箱下閥座原采用橡皮圈密封。1995年,氣化爐點火方式改用蒸汽升溫、氧氣點火,優(yōu)化了點火升溫操作工藝,并提高工作效率。
2015年和2019年,分別對煤箱下閥閥座和灰箱下閥閥座進行改造,有效提高了氣化爐運行周期和安全性能,并完成了夾套蒸汽回收改造工作,蒸汽流量、氧氣流量、汽包液位操作實現(xiàn)自動控制,加煤程序?qū)崿F(xiàn)了自動化。完成氣化爐蒸汽流量低聯(lián)鎖、超壓聯(lián)鎖、灰頸溫度高聯(lián)鎖、夾套與爐內(nèi)壓差高聯(lián)鎖、急停聯(lián)鎖等多項安全控制措施,有效保障了氣化爐的安全生產(chǎn)。在利用二氧化碳代替部分水蒸氣的氣化技術(shù)中,有了較大提升,單爐加燒二氧化碳體積流量為600~800 m3/h,總體積流量最高達到10 000 m3/h,粗煤氣一氧化碳體積分?jǐn)?shù)由11%~15%上升到18%~19%,運行工況正常,不但節(jié)省部分水蒸氣,而且減少了污水處理量和生產(chǎn)成本。
通過對魯奇氣化爐的灰箱和煤箱下閥使用情況進行了分析和總結(jié),以及針對如何提高裝置的長周期運行,提出改進措施。
灰箱是一個壓力容器,氣化爐正常運行時,在關(guān)閉灰箱充/卸壓閥、灰箱下閥、下灰自動閥的情況下,煤氣化產(chǎn)生的煤灰渣由爐條機帶動氣化爐灰盤排入灰箱,此時灰箱壓力為2.4 MPa,溫度為400 ℃左右,2 h后灰箱裝滿,停氣化爐爐條機,關(guān)閉灰箱上閥,打開灰箱卸壓閥,灰箱卸壓至常壓時關(guān)閉卸壓閥,打開灰箱下閥、下灰高壓水自動閥,待爐灰排完后,關(guān)閉灰箱下閥、下灰高壓水自動閥,打開充壓閥用中壓蒸汽充壓,當(dāng)壓力升至與爐內(nèi)壓力平衡時,關(guān)閉充壓閥,打開灰箱上閥,啟動爐條機進入下一個循環(huán)工作。制造灰箱時廠家為了減少灰渣對灰箱內(nèi)壁的磨損和腐蝕,在灰箱內(nèi)壁加焊一層耐高溫、耐腐蝕的材料[1]。
近幾年來,由于裝置的改造,使氣化爐的生產(chǎn)負(fù)荷增加;同時,原料煤質(zhì)較差、灰分含量高、石塊較多,使得氣化爐的排灰等工藝操作時間縮短,閥芯動作頻繁,灰渣等磨損和沖刷加劇而導(dǎo)致內(nèi)漏,造成灰箱下閥內(nèi)漏導(dǎo)致停車。
灰箱下閥原設(shè)計小閥座材質(zhì)為丁晴橡膠(橡皮圈),設(shè)計工作溫度為400 ℃,灰箱工作壓力為2.3 MPa,介質(zhì)為灰渣和蒸汽,原閥芯材質(zhì)為45#,灰箱下閥閥體與大閥座之間由法蘭連接,僅有4顆M36螺栓,若有1顆螺栓出現(xiàn)異?;驒z修人員在更換橡皮圈過程中有1顆螺栓絲牙未帶滿,都會發(fā)生泄漏,易引起著火爆炸事故,且橡皮圈老化較快,如果遇到橡皮圈突然損壞,就會有大量灰渣和蒸汽噴出,容易引起著火事故。改造前灰箱下閥結(jié)構(gòu)見圖1。
1—閥桿;2—閥芯;3—橡皮圈;4—螺母。
對原來灰箱下閥經(jīng)常被沖刷、易損壞的部位進行改造,將原來的橡皮圈改為硬質(zhì)合金材料,閥芯和閥座材質(zhì)都選用20MnMo堆焊。硬質(zhì)合金耐磨、耐沖刷性能好,抗沖擊力強,具有高的熱強度和良好的高溫性能,無熱脆性,可在600 ℃以下使用[2]。用不銹鋼壓環(huán)連接在閥體和閥座中間,上面與閥體焊接在一起,下面壓緊閥座。采用R412焊條,焊前預(yù)熱溫度為200~250 ℃,焊接過程中溫度不得低于預(yù)熱溫度,并盡可能一次焊完,焊后采取保溫措施緩冷[3]。閥體與大閥座法蘭連接螺栓由原設(shè)計的4顆增加至12顆,運行周期及密封安全性能得到明顯提高,還消除了容易著火泄漏的風(fēng)險,提高了使用周期。改造后灰箱下閥結(jié)構(gòu)見圖2。
1—閥桿;2—閥芯;3—不銹鋼壓環(huán);4—閥座。
通過更換閥芯、閥座的材質(zhì),可以提高灰箱下閥的關(guān)閉速度,增大關(guān)閉時產(chǎn)生的沖擊力,可以將閥芯和閥座間存在的灰渣壓碎,進而關(guān)嚴(yán)灰箱下閥?;蚁湎麻y關(guān)閉時,應(yīng)多次試關(guān),并應(yīng)聽到清脆的金屬撞擊聲[4]。改造后,延長了下閥的使用壽命,減少了因為下閥內(nèi)漏造成氣化爐停車的被動局面;減少了計劃外檢修,也節(jié)約了成本,為生產(chǎn)帶來了良好的經(jīng)濟效益。
煤箱是一個壓力容器,煤箱一個加煤循環(huán)約30 min,氣化爐正常運行時,在關(guān)閉煤箱充/卸壓閥、煤箱下閥的情況下,煤箱內(nèi)壓力為常壓,煤經(jīng)煤倉溜槽、插板閥、煤箱上閥進入煤箱,當(dāng)往爐內(nèi)加滿煤后,關(guān)閉煤箱上閥,打開煤箱充壓閥,利用氣化爐自產(chǎn)煤氣充壓,通過現(xiàn)場壓力表顯示煤箱壓力與爐內(nèi)壓力平衡時(壓力為2.4 MPa、溫度為100 ℃),打開煤箱下閥,煤靠重力加到爐膛內(nèi)。當(dāng)煤加完后關(guān)閉煤箱下閥,打開煤箱卸壓閥卸壓,當(dāng)煤箱卸壓至常壓時,關(guān)閉卸壓閥,重新加煤進入下一個加煤循環(huán)[1]。
(1)氣化爐煤箱下閥在加煤過程中經(jīng)常出現(xiàn)卡塞現(xiàn)象,尤其是煤質(zhì)發(fā)生變化、煤塊粒度加大時,卡塞現(xiàn)象更加突出,需要操作人員現(xiàn)場手動操作煤箱下閥加煤。因此,當(dāng)多臺氣化爐同時卡塞時操作人員無法應(yīng)對,卡塞嚴(yán)重時需要停爐處理,在加大了操作人員勞動強度的同時,開停爐增加蒸汽消耗量及煤氣放空量,造成經(jīng)濟損失。
(2)目前,氣化爐所用煤塊粒度在10~90 mm,破碎機破碎時產(chǎn)生的粉煤較多,而大量粉煤進入氣化爐后容易導(dǎo)致氣化爐結(jié)塊、爐溫升高,需要停爐熄火清理,嚴(yán)重時直接導(dǎo)致爐內(nèi)灰盤燒壞,需要進行大修更換灰盤等,增加檢修費用。
煤箱下閥所用閥座內(nèi)徑為300 mm,閥桿直徑為60 mm,加煤通道僅為120 mm,通常煤塊粒度控制在10~90 mm,2種粒度稍大的煤同時進入便會導(dǎo)致卡塞,還有固定小閥座上的壓塊容易脫落,導(dǎo)致停爐。
為了減少煤粉,節(jié)約成本,需要加大煤塊粒度。針對上述問題及原因分析可對煤箱下閥進行改進:
煤箱下閥小閥座內(nèi)徑由300 mm加大至340 mm,原設(shè)計的4件壓塊固定小閥座改為壓蓋,8顆螺栓固定壓蓋,使壓蓋不容易脫落,可以延長運行時間。
改造后煤箱下閥裝配圖見圖3。具體零部件見圖4~圖7。
1—閥芯;2—小閥座壓蓋;3—大閥座;4—小閥座。
圖4 煤箱下閥大閥座
圖5 煤箱下閥閥芯
圖6 煤箱下閥小閥座
圖7 煤箱下閥小閥座壓蓋
煤箱下閥小閥座原設(shè)計采用4塊壓塊,加上4顆M24螺栓固定,壓塊壓緊小閥座,小閥座又壓緊大閥座,小閥座與大閥座之間用纏繞墊密封。螺栓、壓塊都容易掉落,無法起到密封作用,導(dǎo)致煤箱下閥泄漏?,F(xiàn)將壓塊改為壓蓋,用8顆M20螺栓固定后,纏繞墊不容易散,壓蓋也不容易脫落,可以延長煤箱下閥的使用周期。改造前一般100多天更換1次煤箱下閥,改造后只需要1年更換1次;另外,煤箱下閥小閥座內(nèi)徑由300 mm加大至340 mm也減小了堵塞概率。
一般情況下,煤箱和灰箱下閥的檢修費用每次約9 000元,人工費約400元。改造前每年檢修3次;改造后每年檢修1次,按檢修費和人工費計算,每年每臺魯奇氣化爐可以節(jié)約18 800元。因此,云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司16臺氣化爐1年共節(jié)約300 800元左右。
2017年因煤箱下閥和灰箱下閥漏氣共停爐檢修10多次,造成經(jīng)濟損失達220 000元。自2019年對10臺氣化爐的下閥進行改造后,沒有發(fā)生因漏氣而停爐檢修的情況。通過改造,延長了下閥的使用壽命,減少了因為下閥內(nèi)漏造成生產(chǎn)停車的被動局面。氣化爐裝置實現(xiàn)了長周期、穩(wěn)定運行,為以后裝置運行提供了良好的基礎(chǔ),也帶來了良好的經(jīng)濟效益。