陳婉麗
摘要:在我國(guó)的工業(yè)化和現(xiàn)代化建設(shè)中,石油煉油企業(yè)做出了巨大貢獻(xiàn)。隨著對(duì)環(huán)境保護(hù)力度的加大,人們開始在石油煉油企業(yè)中使用常減壓蒸餾裝置減壓深拔技術(shù),以減少生態(tài)污染并緩解能源危機(jī)。
關(guān)鍵詞:減壓深拔技術(shù);常減壓蒸餾裝置;應(yīng)用
前言:
在常減壓蒸餾裝置生產(chǎn)期間因原料性質(zhì)差異較大,部分油品生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生大量的金屬雜質(zhì),對(duì)蒸餾產(chǎn)生不良影響。將減壓深拔技術(shù)應(yīng)用其中,可以有效的降低金屬雜質(zhì)含量。
一、分析常壓蒸餾裝置減壓深拔技術(shù)的影響因素
從近年來(lái)的相關(guān)信息分析可以獲得,國(guó)外的減壓深拔技術(shù)遠(yuǎn)小于原油沸點(diǎn)的基礎(chǔ)上運(yùn)行的。對(duì)比來(lái)看,而我國(guó)基本上是在沸點(diǎn)的環(huán)境下進(jìn)行,應(yīng)該在這部分花費(fèi)較多的資源來(lái)研究解決?,F(xiàn)對(duì)解壓深拉技術(shù)產(chǎn)生影響的因素歸納如下:(1)真空爐的出口溫度,如果僅僅依靠以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)設(shè)定爐口溫度,很可能導(dǎo)致爐管結(jié)焦,增加裂解反應(yīng)的殘油,最終形成原料的浪費(fèi)。所以在開始之前進(jìn)行精準(zhǔn)的計(jì)算十分關(guān)鍵。(2)在生產(chǎn)過(guò)程中,以降低油氣的溫度和分壓,提高溫度。而這種壓力和溫度之間呈反比,壓力升高則溫度下降,此時(shí)的降壓效果不顯著。當(dāng)提取率不斷下降時(shí),對(duì)應(yīng)的壓力將會(huì)逐漸升高,溫度也會(huì)有所下降,需要明確的是需要在規(guī)定范圍內(nèi),如果溫度超過(guò)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)影響機(jī)油質(zhì)量。(3)氣化段真空度。如果真空單元進(jìn)料段溫度過(guò)低,會(huì)對(duì)真空系統(tǒng)抽真空率和汽油氣化率產(chǎn)生較大的干擾。真空系統(tǒng)超負(fù)荷,真空設(shè)備滑出的大部分常壓渣油都有相應(yīng)的規(guī)模要求。當(dāng)柴油比例較大時(shí),設(shè)備會(huì)過(guò)載運(yùn)行中,塔盤的壓降同時(shí)受到干擾。減壓設(shè)備爐口溫度過(guò)低,油品氣化率會(huì)很低。為了避免油渣裂解和爐管結(jié)焦的假象,國(guó)內(nèi)很多真空設(shè)備都是按季節(jié)采集氣化段和真空設(shè)備其他部分的溫度,最終氣化率較低。因此,在設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝流程圖時(shí),不需要嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件來(lái)設(shè)定減壓設(shè)備的溫度,增加了蒸餾設(shè)備和工藝的防腐技術(shù)要求。
二、減壓深拔技術(shù)在常減壓蒸餾裝置上的應(yīng)用
1.常壓塔不設(shè)常四線。在常減壓蒸餾設(shè)備的真空設(shè)計(jì)中通常選擇的是全包濕式抽吸技術(shù)。對(duì)應(yīng)的真空爐溫度需要達(dá)到404 ℃,而原油的切割溫度為580 ℃。對(duì)真空塔的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行分析,其主要由4 條測(cè)線和5 個(gè)填料組成。利用還原線能夠晚上柴油的產(chǎn)出,同時(shí)也可以引進(jìn)蠟油技術(shù),在2、3 條還原線集合之后,可以借助該技術(shù)來(lái)進(jìn)行脫蠟加工,剩余部分將利用重油加氫設(shè)備進(jìn)行操作,最后一條還原線主要是針對(duì)重油加氫設(shè)備的使用,將渣油可以經(jīng)過(guò)加工變成煉焦原料。如果渣油數(shù)量下降,此時(shí)在操作中需要減少渣油的用量。常壓塔沒(méi)有正常的四線萃取,只有常壓塔的汽化油從進(jìn)料口的上塔盤引出,然后返回到進(jìn)料口的下一個(gè)塔盤,以改善真空爐的進(jìn)料物性(降低油品的黏度),從而配合真空部分的深度萃取。
2.減壓爐爐管注汽。油品的裂解和結(jié)焦不僅與油品的性質(zhì)和溫度有關(guān),其中還包含關(guān)鍵元素,即油品在高溫環(huán)境下所滯留的時(shí)期。向真空爐管內(nèi)注入蒸汽,增加常壓重油在爐管內(nèi)的流量,減少油在高溫環(huán)境下滯留的時(shí)長(zhǎng),減少結(jié)焦,是保證真空深拔的關(guān)鍵操作。
3.減壓爐燃燒器。燃燒器是否滿足需要的燃燒性能是真空抽氣操作的重點(diǎn)?;鹧娌环€(wěn)定會(huì)對(duì)爐管過(guò)熱的現(xiàn)象有一定的影響,導(dǎo)致爐管內(nèi)的油過(guò)度裂解結(jié)焦?;鹧娓叨冗_(dá)不到相關(guān)要求,影響受熱,從而對(duì)拉拔深度產(chǎn)生影響。因此,采用專用燃燒器,保證燃燒性能滿足以下基本要求:(1)火焰高度不小于6 m。(2)火焰必須直立、強(qiáng)烈。(3)必須徹底燃燒。
4. 真空爐管道和燃燒器的布置。想要獲得受熱均勻,需要將爐管和燃燒器進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)。只有當(dāng)爐管上每個(gè)受熱點(diǎn)合適時(shí),才能達(dá)到同樣的傳熱效果,才能有效的緩解爐內(nèi)的介質(zhì)高溫現(xiàn)象,防止?fàn)t管內(nèi)的油因高溫而導(dǎo)致裂解。該機(jī)組真空爐的每個(gè)爐管對(duì)應(yīng)有兩個(gè)燃燒器,兩個(gè)燃燒器以一定的夾角排列。此外,真空爐輻射室內(nèi)有64 個(gè)外部熱電偶,每路8 個(gè)熱電偶。在生產(chǎn)操作中,要及時(shí)的檢測(cè)外部溫度的情況,最高溫度不應(yīng)超過(guò)482 ℃。
5. 減壓輸油管。從加熱爐出口支管到真空塔閃蒸段的整個(gè)支管經(jīng)過(guò)水力計(jì)算,經(jīng)過(guò)四次逐漸擴(kuò)徑后,油管壓降和溫降減小,因此緩解了減壓爐口的高溫現(xiàn)象,減少了結(jié)焦。
6.減壓塔進(jìn)料段結(jié)構(gòu)。在進(jìn)料階段主要是一種單切向循環(huán)模式。為了提高氣相的分散性,在流道中增加了防渦擋板,每隔60 ℃設(shè)置一個(gè),使氣液相盡可能均勻分散,減少夾帶,保證深拔后蠟油的質(zhì)量。分配器下方設(shè)有由抗沖擊能力強(qiáng)的規(guī)整填料和固定結(jié)構(gòu)組成的吸能器,用于減少沿塔壁分散的進(jìn)料中高速運(yùn)動(dòng)的液體對(duì)塔下部?jī)?nèi)部構(gòu)件的沖擊,吸收高速動(dòng)能,將高速飛濺液體中截留的氣體成分一起釋放出來(lái),有效避免因截留造成的底部殘?jiān)休p組分的增加。
7. 塔底、減四線設(shè)置急冷油。在該線路中,四線底部和郵箱的具體溫度都要保持在360 ℃左右,避免溫度變化影響重油質(zhì)量,或者出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象。
8.高效真空泵系統(tǒng)。真空深沖作業(yè)時(shí),真空爐出口溫度升高,真空還原頂部不凝氣體量增加,一般真空噴射器難以滿足。建議選擇一整套抽真空技術(shù),分為三個(gè)階段,每一階段分別配備20%、40% 和80% 負(fù)荷的蒸汽真空,應(yīng)運(yùn)用濕式冷氣,以實(shí)現(xiàn)低壓環(huán)境效果。
三、減壓深拔的優(yōu)化調(diào)整
1.常壓拔出率。如果常壓抽提率過(guò)高,常壓基礎(chǔ)油會(huì)變重。真空爐爐管溫度升高4 ℃后,設(shè)備總提取率略有增加,但真空側(cè)線殘?zhí)剂亢秃土棵黠@增加,對(duì)后續(xù)加工設(shè)備影響較大。考慮到真空爐進(jìn)料控制閥堵塞,真空爐出口溫度降至404 ℃。
2.減壓爐出口溫度。提高真空爐出口溫度和提高真空塔進(jìn)料汽化率是完成真空拉深的重要方法之一。根據(jù)規(guī)劃條件,真空爐出口溫度控制在404 ℃,真空系統(tǒng)工作良好,無(wú)結(jié)焦等異常情況。
3.減底吹汽量。吹蒸汽的主要作用是控制氣壓,改善抽出率。合適的蒸汽噴吹率意味著在不影響真空度和產(chǎn)品質(zhì)量的情況下,設(shè)備的總抽汽率最高。因此,在生產(chǎn)過(guò)程中,在調(diào)整減底吹氣量的同時(shí),保持減壓爐管注汽量不變。
4.減壓塔底溫度。如果真空塔底部溫度過(guò)高,塔內(nèi)高溫油會(huì)裂解,裂解氣會(huì)影響塔頂?shù)倪€原真空度;當(dāng)?shù)撞康臏囟炔粩嘞陆禃r(shí),此時(shí)的原油溫度也會(huì)受到影響,導(dǎo)致能耗增大。
5.凈洗油流量。拉深之后,在閃蒸段中的油氣中重金屬等雜質(zhì)含量上升,對(duì)蠟油的質(zhì)量進(jìn)行檢查,一級(jí)指標(biāo)和三線殘?zhí)剂恐?,結(jié)果顯示超標(biāo)。因此,在85% 處理負(fù)荷不變的情況下,凈洗油流量逐漸增加,并觀察到對(duì)副產(chǎn)物殘?zhí)亢康挠绊憽T趯?shí)際的應(yīng)用過(guò)程中,減壓深拔技術(shù)的使用能夠有效地減少減壓渣油的收率,這樣也就進(jìn)一步減少了焦油的使用量,從而也能夠減少在焦化裝置上,進(jìn)行加工的原料。在原有加工量的基礎(chǔ)上,進(jìn)行預(yù)測(cè)的過(guò)程中,通過(guò)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變,能夠進(jìn)一步影響煉油企業(yè)的效益實(shí)現(xiàn)。如果在去年的產(chǎn)品價(jià)格的基礎(chǔ)上,通過(guò)相應(yīng)的計(jì)算,也就能夠在催化裂化裝置上所消耗的能量,將企業(yè)的一部分效益體現(xiàn)出來(lái)。從這一角度來(lái)看,由于催化裂化裝置所產(chǎn)生的焦量加大,也就會(huì)使得產(chǎn)品總量減少。通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,在其中應(yīng)用減壓生產(chǎn)技術(shù),能夠進(jìn)一步降低焦化裝置中的蠟油收率,而且也能夠減少所產(chǎn)出的蠟油量。這也就使得在催化裂化裝置中,會(huì)需要更多的原料消耗。通過(guò)對(duì)于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變,能夠提高企業(yè)的收益。
結(jié)束語(yǔ):
常減壓分餾裝置減壓深拔技術(shù)的煉油行業(yè)的使用,在一定程度上減少了能源消耗和環(huán)境污染問(wèn)題。但在后續(xù)發(fā)展中,還需要提高減壓爐出口溫度、科學(xué)設(shè)置減壓爐管產(chǎn)生的柱汽并改善急冷油系統(tǒng)優(yōu)化洗滌段,以進(jìn)一步提升減壓深拔技術(shù)。
參考文獻(xiàn):
[1]黃波林.燕山石化常減壓裝置減壓深拔技術(shù)改造研究[D].北京化工大學(xué),2019.
[2]陸曉青,李和杰.常減壓蒸餾裝置的減壓深拔設(shè)計(jì)與實(shí)踐[J].廣東化工,2018,45(15):194-197.