曹翰林
中石化股份有限公司天津分公司烯烴部 天津 300270
天津石化聚丙烯車(chē)間丙烯循環(huán)往復(fù)壓縮機(jī)PK301采用日本進(jìn)口設(shè)備JAPAN STEEL WORKS,2016年4月,由于一段排氣溫度TI352超過(guò)140℃,觸發(fā)I308聯(lián)鎖機(jī)組停機(jī)。當(dāng)時(shí)懷疑氣閥失效,更換12個(gè)氣閥并對(duì)氣閥壓蓋、氣閥缸套進(jìn)行簡(jiǎn)單清理。由于檢修時(shí)間短,生產(chǎn)任務(wù)重,并未對(duì)造成溫度過(guò)高原因進(jìn)行徹底檢查,包括整個(gè)機(jī)組夾套水系統(tǒng),機(jī)組運(yùn)行后,雖然有所好轉(zhuǎn),但仍帶“病”運(yùn)行,溫度依然居高不下,由于長(zhǎng)時(shí)間帶“病”運(yùn)行容易造成非計(jì)劃停車(chē)給車(chē)間及公司造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失,車(chē)間決定利用2016大修期間對(duì)PK301進(jìn)行徹底檢修分析原因。
丙烯單體經(jīng)過(guò)T302頂部冷卻器(E304),然后進(jìn)入油分離器(D304),再進(jìn)入丙烯循環(huán)壓縮機(jī)PK301,單體經(jīng)循環(huán)壓縮機(jī)壓縮,壓力由0.05MPa提升至1.9MPa,送到丙烯洗滌塔T301,若生產(chǎn)高抗沖共聚物時(shí),丙烯由PK301壓縮后送至乙烯氣提塔T402。
(1)故障前壓縮機(jī)的參數(shù)情況。參數(shù)解釋?zhuān)篜I351:一段入口壓力;PI352:一段出口壓力;PI353:二段入口壓力;PI354:二段出口壓力;TI351:一段入口溫度;TI352:一段出口溫度;TI353:二段入口溫度;TI354:二段出口溫度。
針對(duì)往復(fù)式壓縮機(jī)級(jí)間出口溫度高的原因可分為:①吸氣溫度過(guò)高:如果吸氣溫度過(guò)高,那么氣體被壓縮后產(chǎn)生的熱量一定,對(duì)于同一個(gè)壓縮機(jī)來(lái)說(shuō)出口排氣溫度就越高。根據(jù)表一發(fā)現(xiàn),在一段出口排氣溫度TI352升高的同時(shí),入口吸氣溫度TI351穩(wěn)定在操作范圍20-30℃之間,所以排除吸氣溫度高造成出口溫度高的原因。②壓縮比:往復(fù)壓縮機(jī)入口設(shè)置入口濾網(wǎng),用以過(guò)濾掉工藝氣中夾帶的粉塵。當(dāng)入口濾網(wǎng)堵塞時(shí),會(huì)造成入口壓力降低,該級(jí)的壓縮比會(huì)增大,排氣溫度升高。根據(jù)表一發(fā)現(xiàn),在一段出口排氣溫度TI352升高的同時(shí),入口吸氣壓力PI351穩(wěn)定在操作范圍0.068-0.075Mpa間,所以排除壓縮比造成出口溫度高的原因。③氣閥故障:氣閥故障包括多種情況如閥盤(pán)破損、閥片變形、閥片裂紋、閥座表面接觸不好、外界物質(zhì)進(jìn)入等。同時(shí),進(jìn)壓縮機(jī)前丙烯氣通過(guò)D304油氣分離罐除沫器分離油、脂及粉料等物質(zhì),如果除沫器分離效果下降,壓縮機(jī)入口濾網(wǎng)分離能力有限,雜質(zhì)竄入壓縮機(jī)本體及管線(xiàn)內(nèi),長(zhǎng)期運(yùn)行很有可能造成氣閥失效,管線(xiàn)阻力過(guò)大,造成排氣溫度升高。單從氣閥使用壽命上看,上次檢修于2014年6月更換氣閥,PK301循環(huán)氣壓縮機(jī)組操作與維修手冊(cè)要求,每8000H進(jìn)行一次小修,當(dāng)時(shí)使用并未超過(guò)檢修周期。④活塞環(huán):活塞環(huán)是用于活塞與氣缸之間的密封。鑲嵌于活塞頭上,利用阻塞和節(jié)流的作用達(dá)到密封的目的。同時(shí),活塞環(huán)與氣缸側(cè)壁存在一定的間隙,間隙太小會(huì)使活塞環(huán)受膨脹后卡死在氣缸內(nèi),導(dǎo)致缸體與活塞環(huán)摩擦力增大,產(chǎn)生更多的摩擦熱,導(dǎo)致排氣溫度過(guò)高。此原因分析需將壓縮機(jī)解體后確認(rèn)。⑤冷卻不足:壓縮機(jī)缸體冷卻水中斷,缸體冷卻夾套結(jié)垢或冷卻效果不好。由于在2012年大檢修時(shí)對(duì)氣缸夾套進(jìn)行化學(xué)清洗,運(yùn)行四年來(lái)冷卻水中懸浮物較多,機(jī)組的長(zhǎng)周期運(yùn)行使冷卻水中結(jié)垢物沉積在冷卻缸體表面,很有可能降低了傳熱效果,從而造成循環(huán)水帶走熱量相應(yīng)減少,引起排氣溫度上升。
通過(guò)解體后檢查發(fā)現(xiàn)氣閥表面、氣閥壓蓋、氣閥缸套、氣閥座均有不同程度油脂、TEAL混合物料、粉料附著,由于PK301機(jī)組的主要作用是回收反應(yīng)不完全的丙烯氣體,而且是在低壓循環(huán)系統(tǒng)末端氣體會(huì)含有雜質(zhì)其中聚丙烯粉塵顆粒和TEAL對(duì)壓縮機(jī)的正常運(yùn)行屬于有害因素,必須去除,所以氣體進(jìn)壓縮機(jī)前先經(jīng)過(guò)洗滌塔T302洗去剩余的TEAL,并且洗滌聚丙烯顆粒,洗滌后由于白油和TEAL反應(yīng)產(chǎn)生反應(yīng)熱,熱量會(huì)導(dǎo)致白油沸騰,會(huì)生成油氣,所以在氣體經(jīng)過(guò)T302洗滌后還要經(jīng)過(guò)D304罐進(jìn)行除沫處理,D304罐內(nèi)裝有網(wǎng)狀除沫器,可以冷卻過(guò)濾去除油氣。同時(shí)經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),一級(jí)排氣閥有部分閥片斷裂,由于彈簧失效,閥片受力不均,開(kāi)啟、閉合沖擊變大,最容易使閥片在短時(shí)間內(nèi)變形和斷裂,這時(shí)故障的閥片不能保證氣體通道的正常開(kāi)啟和閉合,也會(huì)造成氣體泄漏和逆流使排氣溫度過(guò)高。在對(duì)活塞環(huán)與氣缸內(nèi)壁間隙復(fù)測(cè)發(fā)現(xiàn),間隙在檢修規(guī)程范圍內(nèi),不存在間隙太小會(huì)使活塞環(huán)受膨脹后卡死在氣缸內(nèi),導(dǎo)致缸體與活塞環(huán)摩擦力增大,產(chǎn)生更多的摩擦熱,導(dǎo)致排氣溫度過(guò)高,經(jīng)確認(rèn)后排出此原因造成排氣溫度過(guò)高。經(jīng)以上分析發(fā)現(xiàn),此次PK301機(jī)組造成一級(jí)排氣溫度過(guò)高聯(lián)鎖停機(jī)原因是由氣閥失效、冷卻水系統(tǒng)失效造成的。
針對(duì)排氣溫度高故障現(xiàn)象最終更換PK301壓縮機(jī)一段、二段入口、出口氣閥12個(gè),更換入口濾網(wǎng),水力清洗一段、二段入口及出口短節(jié)和壓縮機(jī)氣缸內(nèi)部并外委專(zhuān)業(yè)廠家對(duì)PK301氣缸夾套水系統(tǒng)進(jìn)行5個(gè)小時(shí)不間斷的清理,最終于2016年9月28日開(kāi)車(chē)成功,至此PK301檢修完畢。
(1)操作人員加強(qiáng)巡檢,通過(guò)取樣分析當(dāng)T302內(nèi)液體中鋁濃度超過(guò)5%,若超過(guò)5%,T302必須按2:1比例進(jìn)行油和ATMER163的配制,盡可能的除去丙烯中的三乙基鋁和粉末。
(2)操作人員需經(jīng)常檢查D304和D311油氣分離罐的液位,避免因攜帶過(guò)多的油泥造成分離效果變差導(dǎo)致入口濾網(wǎng)和氣閥失效。
(3)由于氣閥是壓縮機(jī)中最重要和最易損壞的部件之一,通常氣閥故障是引起非計(jì)劃停機(jī)的最主要原因。與其它組件相比,氣閥最為敏感,其好壞直接影響到設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)濟(jì)性和可靠性。為此,必須對(duì)氣閥進(jìn)行定期檢查和修理,以求最大限度地減少氣閥故障出現(xiàn),并嚴(yán)格按照PK301檢修操作說(shuō)明書(shū)要求:機(jī)組運(yùn)行8000h后進(jìn)行氣閥更換。
(4)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)PK301運(yùn)行情況觀察,并繼續(xù)重視分級(jí)管理的作用,細(xì)化數(shù)據(jù)的采集,增加數(shù)據(jù)的采集點(diǎn),一旦接近或超過(guò)機(jī)組設(shè)計(jì)要求并達(dá)到報(bào)警值時(shí),應(yīng)及時(shí)調(diào)整上游及下游工藝參數(shù),保證機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行。