摘要:受桿管偏磨嚴(yán)重、抽油泵漏失及出砂等原因影響,M區(qū)塊生產(chǎn)中存在檢泵頻繁問題,增加作業(yè)成本,影響油井生產(chǎn)時(shí)率,為此開展技術(shù)對(duì)策研究,包括完善管理制度、優(yōu)化管柱設(shè)計(jì)、優(yōu)選防偏磨材料、扶正器以及采油泵等,提升修井質(zhì)量,取得較好效果,2020年檢泵75井次,同比減少40井次,檢泵周期由265天提高至405天,節(jié)約作業(yè)成本200余萬元,間接增油量2000余噸,低油價(jià)下實(shí)現(xiàn)降本增效目的。
關(guān)鍵詞:復(fù)雜斷塊 ?油藏 ? 檢泵周期 ?技術(shù)研究
1.概況
M區(qū)塊屬于復(fù)雜斷塊稀油油藏,斷層發(fā)育,構(gòu)造特征復(fù)雜,儲(chǔ)層發(fā)育受構(gòu)造-巖性雙重控制,構(gòu)造形態(tài)為斷背斜,上報(bào)含油面積3.25平方公里,石油地質(zhì)儲(chǔ)量1025.3萬噸,標(biāo)定采收率25.0%,可采儲(chǔ)量256.3萬噸。
自投入開發(fā)以來,M區(qū)塊先后經(jīng)歷天然能量、注水開發(fā)、深部調(diào)驅(qū)等三個(gè)開發(fā)階段,共有油井165口,開井145口,注水井40口,開井35口,日注水850噸,日產(chǎn)液1413.8噸,日產(chǎn)油205噸,綜合含水85.5%,采油速度0.73%,累積注采比0.95。
2.生產(chǎn)中存在問題
受井眼軌跡復(fù)雜、管柱受力運(yùn)動(dòng)、出砂等因素影響,近年來,M區(qū)塊油井檢泵井次逐年呈上升趨勢(shì),如表1所示,大幅度增加作業(yè)成本,影響油井生產(chǎn)時(shí)率。以2019年為例,全年檢泵115井次,占總數(shù)69.7%,平均檢泵周期僅225天。
造成油井頻繁檢泵原因主要有三方面:
一是桿管偏磨嚴(yán)重,包括三種情況,一是發(fā)生在高沖次井和井斜角變化大井,抽油桿與油管在井斜拐點(diǎn)處易接觸偏磨,導(dǎo)致桿斷;二是管柱運(yùn)動(dòng)受力失穩(wěn)造成桿管偏磨;三是低液量影響,上、下沖程的震動(dòng)載荷值較大,增加了桿管接觸的可能性。
二是抽油泵漏失,主要原因有三種,一是含砂液體沖擊閥體,造成抽油泵閥漏失;二是井筒流體中含有異物(膠皮、泥砂等),導(dǎo)致泵閥關(guān)不嚴(yán);三是抽油泵材質(zhì)差,泵閥主要成分為不銹剛,硬度相對(duì)較低,易發(fā)生沖蝕磨損,造成固定閥漏失,主要以刺漏和擴(kuò)邊為主。
三是出砂影響,M區(qū)塊出砂類型為細(xì)粉砂,粒徑范圍0.15~0.25mm,M區(qū)塊平均日產(chǎn)油量9.75噸,按照理論計(jì)算公式,最大攜砂粒徑為0.06mm,多數(shù)砂粒將無法隨采出液到井口,進(jìn)入泵筒間隙,不斷沖擊泵體,造成抽油泵間隙磨損以及固定閥損壞漏失。
3.治理對(duì)策研究
3.1完善管理制度,建立長效機(jī)制
按照“躺井追責(zé)”原則,劃分各部門管理界面,明確職責(zé)分工,完善考核細(xì)則,編制《異常井管理辦法》,做至“地面、舉升、開發(fā)、修井”各系統(tǒng)緊密結(jié)合,確保油井正常生產(chǎn)。
對(duì)于生產(chǎn)異常井,實(shí)施每天生產(chǎn)例會(huì)制度,會(huì)上各生產(chǎn)部門協(xié)力定措施,會(huì)后第一時(shí)間組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)后及時(shí)跟蹤效果,強(qiáng)化措施執(zhí)行力,優(yōu)化油井工作制度,盡可能降低“躺井率”。
3.2多措施相結(jié)合,減緩桿管偏磨程度
針對(duì)桿管偏磨嚴(yán)重問題,主要技術(shù)手段包括三方面:
一是運(yùn)用Peoffice、Pipesim等軟件實(shí)現(xiàn)井眼軌跡曲線再現(xiàn)和中和點(diǎn)分析,結(jié)合作業(yè)過程跟蹤和單井基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)分析,制定合理的工程設(shè)計(jì)方案,提高方案的可靠性和科學(xué)性。
二是對(duì)集中偏磨段研究應(yīng)用高分子材料內(nèi)襯油管,其耐磨強(qiáng)度是一般工程材料4~10倍,內(nèi)襯油管變形溫度及軟化溫度均大于100℃。
三是對(duì)于偏磨井段長、偏磨頻繁油井,采用全井段注塑扶正器扶正,相比普通扶正器,其具有摩擦系數(shù)小、重量輕、價(jià)格低、壽命長等特點(diǎn),防止抽油桿柱下沖程的失穩(wěn)彎曲和由井斜引起的桿管直接接觸磨損。
3.3以問題為導(dǎo)向,多手段治理泵漏問題
(1)應(yīng)用排沉砂抽油泵,延長油井生產(chǎn)周期。
針對(duì)區(qū)塊出砂嚴(yán)重、砂卡斷桿、下行遇阻等問題,利用長柱塞泵、短筒泵的環(huán)空沉砂通道結(jié)構(gòu),防止柱塞砂卡和砂埋。
(2)優(yōu)化固定閥結(jié)構(gòu),解決流體漏失問題。針對(duì)固定閥材質(zhì)耐磨性差、易磨損漏失問題,推廣應(yīng)用無磁閥,其不具備磁性,耐磨性高,硬度高達(dá)89MRA。
(3)針對(duì)砂粒進(jìn)行泵筒間隙致使抽油泵間隙磨損和固定閥漏失問題,開展了旋流沉砂裝置、軟密封柱塞抽油泵及柔性金屬泵試驗(yàn),控制地層砂進(jìn)行泵筒間隙量,減少抽油泵間隙漏失。
3.4強(qiáng)化過程管控,提升修井質(zhì)量
作業(yè)前要明確三大設(shè)計(jì)中要點(diǎn),作業(yè)中要堅(jiān)持檢查內(nèi)容清、關(guān)鍵工序清、管桿丈量清、問題描述清、工具數(shù)量清,要將管柱下至方案要求深度,嚴(yán)禁有問題的管桿、丈量不準(zhǔn)管桿、不干凈的管桿入井。同時(shí)強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)反饋的管桿、施工質(zhì)量問題等,要及時(shí)處理,嚴(yán)格追究責(zé)任,做出相應(yīng)處罰。
4.實(shí)施效果
在上述技術(shù)指導(dǎo)下,2020年M區(qū)塊共實(shí)施檢泵75井次,檢泵率45.5%,同比下降24.2%,平均檢泵周期由265天提高至405天,上升幅度52.8%,節(jié)省作業(yè)成本200萬元,間接增油量2000噸以上,低油價(jià)下實(shí)現(xiàn)降本增效目的。
5.結(jié)論
(1)M區(qū)塊生產(chǎn)中存在檢泵頻繁問題,增加作業(yè)成本,影響油井生產(chǎn)時(shí)率。
(2)造成油井檢泵原因包括桿管偏磨嚴(yán)重、抽油泵漏失及出砂等。
(3)開展技術(shù)對(duì)策研究,包括完善管理制度、優(yōu)化管柱設(shè)計(jì)、優(yōu)選防偏磨材料、扶正器以及采油泵等,提升修井質(zhì)量,取得較好效果。
(4)本文所取得成果和認(rèn)識(shí),可為其它油藏提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn):
[1]孫家暉.油井檢泵原因分析及延長檢泵周期措施探討[J].化工管理.2017(09).
[2]李健康.有桿泵井管桿偏磨原因分析及技術(shù)對(duì)策[J].石油機(jī)械.2000(06).
作者簡介:
劉海燕,女,1973年12月出生鞍山臺(tái)安,漢族,助工,1998年畢業(yè)于遼寧財(cái)政高等??茖W(xué)校,現(xiàn)于遼河油田興隆臺(tái)采油廠從事生產(chǎn)經(jīng)營工作。