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      河南某鉬礦球磨機鋼球配比優(yōu)化研究及應用

      2021-11-18 14:43:16高玉和
      現(xiàn)代礦業(yè) 2021年10期
      關(guān)鍵詞:球磨機旋流器鋼球

      高玉和

      (伊萊特能源裝備股份有限公司)

      球磨機作為重要的磨礦設備,被廣泛應用于各選廠,其通過運動的筒體在摩擦力的作用下帶動介質(zhì)在磨機內(nèi)部周期性運動,原料從筒體一端進入,在磨礦介質(zhì)的沖擊、研磨和壓碎作用下從筒體的另一端排出[1-3]。

      長期以來,為提升球磨機的磨礦能力、改善磨礦效果,業(yè)界在磨機襯板參數(shù)、介質(zhì)參數(shù)、助磨劑等方面開展了大量的工作。在不改變其他磨礦條件的情況下,調(diào)整鋼球尺寸及配比具有易實施、經(jīng)濟投入低等優(yōu)點,成為推動球磨機磨礦指標優(yōu)化的重要手段[4]。

      目前,國內(nèi)圍繞球磨機鋼球配比優(yōu)化開展了大量的工作,也取得了顯著成果。張謙等[5]的研究表明,優(yōu)化球磨機鋼球配比,在處理量相當?shù)那闆r下磨礦細度可以提高10.68個百分點,磨礦技術(shù)效率提高3.35個百分點。鄭競等[6]的研究表明,改善球磨機鋼球配比,球磨機磨礦效率提高6個百分點、單位功耗降低0.42 kWh/t。黃胤淇等[7]的研究表明,采取改變鋼球配比的方式,使選礦廠銅回收率提高了3.70個百分點,球耗降低了0.032 kg/t。楊森等[8]的研究表明,優(yōu)化鋼球配比可以使磨礦產(chǎn)品0.1~0.01 mm粒級產(chǎn)率提高2.28個百分點,銅精礦回收率及品位分別提高1.34、0.94個百分點。馬帥等[9]的研究表明,改善鋼球配比后,磨礦產(chǎn)品0.15~0.010 mm與0.10~0.028 mm級別產(chǎn)率分別提高2.98、0.57個百分點,過磨情況得以改善。

      某鉬礦高壓輥磨產(chǎn)品經(jīng)濕篩,篩上進入?4.8 m×7.0 m球磨機(球磨機與水力旋流器形成閉路),篩下經(jīng)水力旋流器分級,沉砂返回φ4.8 m×7.0 m球磨機再磨,溢流進入浮選作業(yè)。為改善球磨機磨礦效果,以?4.8 m×7.0 m球磨機鋼球為研究對象,開展鋼球尺寸及配比優(yōu)化研究。

      1 試驗原料

      在采場選取6塊尺寸大于200 mm×200 mm×200 mm的礦石進行力學性質(zhì)測定;取選礦廠振篩機篩上及篩下、球磨機排礦、水力旋流器沉砂和溢流,在實驗室開展相關(guān)試驗及分析,水力旋流器返砂與振篩機篩上入磨試驗質(zhì)量比為15.5∶1。

      2 試驗方案

      (1)粒級分析。+2.5 mm物料干篩,-2.5 mm物料濕篩,-0.074 mm物料水析。

      (2)試驗。實驗室試驗及工業(yè)試驗按實際生產(chǎn)情況設置磨礦試驗條件,且保證在單一因素發(fā)生變化的情況下進行對比試驗。磨礦試驗條件見表1,為確定推薦方案是否可以帶來最佳磨礦效果,設置多組對比試驗,磨礦對比試驗方案見表2。

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      3 試驗結(jié)果與分析

      3.1 實驗室試驗

      3.1.1 力學性質(zhì)分析

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      礦石的力學性質(zhì)是礦石受到外力時表現(xiàn)出的性質(zhì),為確定適宜的鋼球尺寸及配比,需綜合考慮礦石間的力學性質(zhì)差異。礦石力學性質(zhì)分析結(jié)果見表3。

      由表3可以看出:①礦石單軸抗壓強度5.37~119.7 MPa、平均83.6 MPa,根據(jù)單軸抗壓強度計算普氏硬度系數(shù)為5.37~11.97、平均8.36,屬于硬度差異大的礦石,說明礦石易過磨,且對破碎力的承受能力差異較大;②礦石彈性模量(1.76~13.37)×104MPa、平均5.79×104MPa,說明部分礦石脆性較大;③礦石泊松比0.66~0.15、平均0.35,說明礦石總體韌性較大,可磨性較差。

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      3.1.2 球磨機磨礦系統(tǒng)產(chǎn)品粒度分析

      選廠振篩機篩上及篩下、球磨機排礦、水力旋流器沉砂和溢流粒度組成見圖1。

      由圖4可以看出:①篩上最大粒度7.68 mm,篩上、篩下-0.074 mm產(chǎn)率分別為5.56%與46.95%。②旋流器沉砂最大粒度2.07 mm,-0.2 mm產(chǎn)率43.09%,說明旋流器分級效率偏低,不利于減少過粉碎。③球磨機給礦+0.2 mm產(chǎn)率59.13%,球磨機排礦+0.2 mm產(chǎn)率53.67%,磨礦作業(yè)僅減少+0.2 mm產(chǎn)率5.46個百分點,新生成-0.074 mm產(chǎn)率6.13%,-0.010 mm產(chǎn)率占整個-0.074 mm粒級的19.0%,產(chǎn)品過粉碎現(xiàn)象嚴重,不利于后續(xù)選別作業(yè)。磨礦效果不理想,因此,需對鋼球尺寸及配比進行優(yōu)化。

      3.1.3 不同磨礦方案情況下磨礦系統(tǒng)溢流產(chǎn)品粒度分析

      產(chǎn)品粒度可以表征產(chǎn)品的粉碎程度,將礦石粒度劃分為多個粒級進行指標評價,+0.20 mm粒級含量判明磨碎粗粒能力,0.15~0.019 mm粒級含量判明易選級別的生成情況,-0.074 mm粒級含量判明細磨能力,-0.010 mm粒級含量判明過粉碎情況。不同磨礦方案情況下磨礦系統(tǒng)溢流產(chǎn)品篩析結(jié)果見表4。

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      由表4可以看出:①與現(xiàn)場方案相比,推薦方案溢流產(chǎn)品+0.20 mm減少了4.23個百分點,-0.010 mm粒級產(chǎn)率減少了1.30個百分點,-0.074 mm與0.15~0.019 mm粒級產(chǎn)率分別提高了4.54、4.42個百分點,推薦方案在保證磨礦細度的前提下,可以獲得更多中間級別的產(chǎn)品。②與其他方案相比,偏大方案溢流產(chǎn)品-0.010 mm粒級產(chǎn)率最低,但+0.20 mm粒級產(chǎn)率最高,達18.85%,-0.074 mm、0.15~0.019 mm粒級產(chǎn)率均低于其他方案,這與偏大方案平均球徑大有關(guān),保持充填率不變的條件下鋼球數(shù)量少,降低了礦石與介質(zhì)有效碰撞的次數(shù),因而總體磨礦效果偏差。③與其他方案相比,偏小方案溢流產(chǎn)品+0.20 mm粒級產(chǎn)率6.08%,在所有方案中最低;0.15~0.019 mm粒級產(chǎn)率65.24%,在所有方案中最高,較推薦方案高0.93個百分點;-0.010 mm粒級產(chǎn)率16.83%,較推薦方案高2.29個百分點,過粉碎現(xiàn)象嚴重,這是由于偏小方案鋼球平均直徑較小,介質(zhì)研磨面積大,磨礦以研磨為主,加劇了過粉碎級別的產(chǎn)生。

      3.2 工業(yè)生產(chǎn)結(jié)果與分析

      2017年—2019年在選廠開展了工業(yè)試驗,主要考察了旋流器溢流粒度、磨機處理量、鋼耗指標??疾煲?0.100 mm和-0.028 mm為難選級別,0.100~0.028 mm為易選級別,-0.074 mm粒級產(chǎn)率為磨礦細度考核指標,考核指標見表5、表6。

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      由表5可以看出:鋼球尺寸及配比優(yōu)化后,旋流器溢流+0.100 mm粒級產(chǎn)率由31.40%降低至30.86%,0.100~0.028 mm粒級產(chǎn)率由37.80%提高至40.05%,-0.028 mm粒 級 產(chǎn) 率 由30.80%降 低 至29.09%,有效改善了磨礦產(chǎn)品粒度組成,實現(xiàn)了中間粒級產(chǎn)率提高、兩頭粒級產(chǎn)率降低的優(yōu)化目標。

      由表6可以看出:球磨機處理量由7 719 t/d提高至11 882 t/d,增產(chǎn)約54%;鋼球單耗由0.95 kg/t降低至0.40 kg/t,降幅約58%。

      可見,將現(xiàn)場?4.8 m×7.0 m球磨機的鋼球直徑80、70、60、50、40 mm,配比20∶30∶25∶10∶15,優(yōu)化為直徑80、70、50、40 mm,配比15∶25∶30∶30,可以改善磨礦產(chǎn)品粒度組成,提高球磨機處理量,降低球耗。

      4 結(jié)論

      (1)某鉬礦石單軸抗壓強度53.7~119.7 MPa、平均83.6 MPa,屬于硬度差異大的礦石,礦石易過磨,且對破碎力的承受能力差異較大;礦石彈性模量(1.76~13.37)×104MPa、平均5.79×104MPa,說明部分礦石脆性較大;礦石泊松比0.66~0.15、平均0.35,說明礦石總體韌性較大,可磨性較差。

      (2)針對礦石磨礦效果不理想問題,不同磨礦方案情況下,與現(xiàn)場方案相比,推薦方案溢流產(chǎn)品+0.20 mm粒級產(chǎn)率較低,-0.074 mm與0.15~0.019 mm粒級產(chǎn)率較高,適于選別的中間級別更多;偏大方案溢流產(chǎn)品-0.010 mm粒級產(chǎn)率最低,但+0.20 mm粒級產(chǎn)率最高;偏小方案溢流產(chǎn)品+0.20 mm粒級產(chǎn)率最低、0.15~0.019 mm、-0.010 mm粒級產(chǎn)率均高,過粉碎現(xiàn)象嚴重。因此,總體推薦方案較好。

      (3)鋼球尺寸及配比優(yōu)化后,旋流器溢流+0.100 mm粒級產(chǎn)率由31.40%降低至30.86%,0.100~0.028 mm粒級產(chǎn)率由37.80%提高至40.05%,-0.028 mm粒級產(chǎn)率由30.80%降低至29.09%,有效改善了磨礦產(chǎn)品粒度組成,實現(xiàn)了中間粒級產(chǎn)率提高、兩頭粒級產(chǎn)率降低的優(yōu)化目標。

      (4)鋼球尺寸及配比優(yōu)化后,球磨機處理量由7 719 t/d提高至11 882 t/d,增產(chǎn)約54%;鋼球單耗由0.95 kg/t降低至0.40 kg/t,降幅約58%。

      (5)現(xiàn)場?4.8 m×7.0 m球磨機的鋼球直徑由80、70、60、50、40 mm優(yōu)化為80、70、50、40 mm,配比由20∶30∶25∶10∶15優(yōu)化為15∶25∶30∶30,可以改善磨礦產(chǎn)品粒度組成,提高球磨機處理量,降低球耗。

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