付鎮(zhèn)
摘要:廢氣渦輪增壓器是增壓系統(tǒng)重要組成部分,因其在提高柴油機功率和經(jīng)濟(jì)性能等方面性能突出,所以目前船用主機和副機絕大部分采用增壓柴油機。廢氣渦輪增壓器好壞直接影響著柴油機的性能及可靠性。作為增壓器故障之一的增壓器喘振直接影響著柴油機的整體性能。本文以某船增壓器喘振為切入點,分析增壓器喘振的成因、故障判斷、解決方法,以及維護(hù)管理建議。
Abstract: Exhaust gas turbocharger is an important part of the supercharging system. Because of its outstanding performance in improving the power and economic performance of diesel engine, most marine main engine and auxiliary engine use supercharged diesel engine. The quality of exhaust turbocharger directly affects the performance and reliability of diesel engine. As one of turbocharger faults, turbocharger surge directly affects the overall performance of diesel engine. This paper analyzes the causes, fault judgment, solutions and maintenance management suggestions of supercharger surge.
關(guān)鍵詞:增壓器;喘振;成因;維護(hù)管理
Key words: supercharger;surge;origin;maintenance management
中圖分類號:U664.121.1?????????????????????????????????? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A????????????????????????????????? 文章編號:1674-957X(2021)21-0125-03
0? 引言
近年來,隨著船舶使用頻率及負(fù)載量逐年增大,柴油機的故障率也隨之增加,在故障清單中廢氣渦輪增壓器(以下簡稱增壓器)故障頻率也在逐漸增加,其中增壓器喘振故障比較頻發(fā)。喘振故障一旦出現(xiàn)可能帶來增壓器軸承損壞、壓氣機葉輪損壞、柴油機工作粗暴等危害,當(dāng)喘振故障不能排除時,柴油機只能降功率使用或停止使用,影響船舶航行及安全。
1? 典型案例
1.1 案例一
某船發(fā)電柴油機型號8L23/30A四沖程柴油機,直列8缸,缸徑為225mm,行程為270mm,額定功率為1280kW,增壓器是由一個單級徑流式渦輪和一個單級徑流式壓氣機組成(如圖1所示)。本柴油機正常發(fā)電負(fù)荷為580kW,主吊車運轉(zhuǎn)時負(fù)荷為630kW。某日在主吊車運轉(zhuǎn)時,增壓器出現(xiàn)“酷哧酷哧”喘振聲,隨即停止主吊車,喘振消失。隨后反復(fù)試驗,只要啟動主吊車就會出現(xiàn)喘振現(xiàn)象。
針對負(fù)荷增加出現(xiàn)喘振現(xiàn)象分析,首先可能的原因是負(fù)荷增加,進(jìn)氣量不足或進(jìn)氣壓力偏低導(dǎo)致,其次負(fù)荷增加,增壓器與柴油機間出現(xiàn)不匹配。針對分析的這兩種可能情況進(jìn)行排查。進(jìn)氣量不足或進(jìn)氣壓力偏低的排查,①對進(jìn)氣系統(tǒng)各部件進(jìn)行檢查,進(jìn)氣濾網(wǎng)、消音器、中冷器、增壓器的壓氣端無異常臟堵,排除此可能性;②對增壓器轉(zhuǎn)動檢查,沒有異常聲音、卡滯。對廢氣進(jìn)口、噴嘴環(huán)、檢查,無異常臟堵現(xiàn)象,各部間隙在測量要求范圍內(nèi)。但發(fā)現(xiàn)噴嘴環(huán)有輕微變形現(xiàn)象,拆卸后在平臺進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有3只噴嘴葉片與平臺間存在間隙,不能緊密貼合,其中一片最大間隙達(dá)到了0.6mm,分析可能是此間隙過大導(dǎo)致廢氣泄露使增壓器轉(zhuǎn)速降低,壓氣端吸氣量不足,壓力下降導(dǎo)致;對氣閥定時、噴油定時進(jìn)行檢查,符合要求,對噴油器霧化情況檢查,霧化良好。對排查中存在問題的噴嘴環(huán)更換后,柴油機負(fù)荷加至630kW時,增壓器喘振現(xiàn)象消失,柴油機工作正常。
1.2 案例二
某船柴油機主機型號12V20/27,12缸,缸徑為200mm行程為270mm,額定功率為1200kW。在額定轉(zhuǎn)速1000r/min時,增壓壓力0.24MPa~0.29MPa;單缸爆發(fā)壓力≤10MPa;單缸排煙溫度≤530℃,單級、徑流式渦輪增壓器。某天修后航行試驗,加速至930r/min時,A列增壓器開始出現(xiàn)“空空空”斷續(xù)性喘振。主機轉(zhuǎn)速降至840r/min時,喘振現(xiàn)象消失。柴油機在930r/min工況時B列排氣溫度比A列排氣溫度低約30℃,其余參數(shù)正常。此型柴油機排氣系統(tǒng)路徑是交叉式,主要是A列各缸排氣匯總后進(jìn)入B列增壓器端,B列各缸排氣匯總后進(jìn)入A列增壓器端,進(jìn)氣系統(tǒng)路徑主要是A、B列增壓器增壓后匯總至中冷器,然后再至各缸進(jìn)氣口。
針對A列增壓喘振現(xiàn)象進(jìn)行分析,鑒于柴油機剛修理完畢,排除柴油機進(jìn)氣系統(tǒng)各部件臟堵引起的進(jìn)氣不足導(dǎo)致的增壓器喘振。重點檢查柴油機與增壓器匹配性及增壓器轉(zhuǎn)動靈活性。①增壓器靈活性檢查,將增壓器護(hù)罩及外殼進(jìn)行拆卸,增壓器內(nèi)部清潔良好,轉(zhuǎn)動平穩(wěn)無卡滯;②柴油機與增壓器的匹配性檢查,對B列各缸的氣閥間隙、噴油定時檢查均符合要求,高壓油泵拆解未發(fā)現(xiàn)異常,針對B列排氣溫度低問題,提高了高壓油泵的供油量。再次出海試驗,主機轉(zhuǎn)速加速至930r/min時,A列增壓器未出現(xiàn)喘振現(xiàn)象。
從以上兩個案例可以看出引起增壓器喘振的原因很多,排除往往是一一排查,故障點準(zhǔn)確判斷比較困難。為更好修理維護(hù)增壓器,預(yù)防或排除增壓器喘振故障,從增壓器發(fā)生喘振的機理和故障點入手進(jìn)行分析判斷。
2? 喘振的表現(xiàn)及原理
增壓器喘振是其固有特性,是在進(jìn)氣流量減少到一定程度時所發(fā)生的一種非正常工況下的振動,通常表現(xiàn)為壓氣機出現(xiàn)劇烈波動,并伴隨很大的吼叫聲。
增壓器產(chǎn)生喘振的原理較為復(fù)雜,當(dāng)壓氣機處于低流量高背壓工作狀態(tài)時,進(jìn)入壓氣機的空氣流向與壓氣機葉片入口之間產(chǎn)生沖角(如圖2、圖3所示),當(dāng)這個角度擴大到一定程度時,進(jìn)氣流與壓氣機葉片之間就會有較嚴(yán)重的氣流分離,該氣流以周期性強烈的脈沖形式表現(xiàn)出來,氣流壓力、速度和流量等均發(fā)生急劇變化,在其外部變現(xiàn)就是增壓器不斷發(fā)出振動和吼叫聲。
3? 喘振的成因
增壓器喘振從修理角度出發(fā)增壓器喘振按其發(fā)生機理可分為氣體通道阻塞[1]引起的喘振、增壓器或柴油機故障引起的喘振、增壓器和柴油機不匹配引起的喘振等。
3.1 氣體通道阻塞引起的喘振
增壓器氣流通道的阻塞是喘振的主要原因,因為阻塞會導(dǎo)致流阻增大而使壓氣機流量減小,背壓升高。增壓系統(tǒng)的氣體流動路線:進(jìn)氣濾器→壓氣端→中冷器→進(jìn)氣管→進(jìn)氣閥→燃燒室→排氣閥→排氣管→廢氣端→煙囪。他們的流通面積都是固定的,任何部位發(fā)生堵塞、變形。都有可能因流動阻力增大而使壓氣機背壓升高、流量減少引起喘振。
例如中冷器臟污,氣缸內(nèi)進(jìn)氣不暢無法完全燃燒,造成后燃排溫升高,致使轉(zhuǎn)速升高、壓氣機吸氣量也增加,而增加的空氣不能全部進(jìn)入氣缸,因此就產(chǎn)生了喘振;噴嘴環(huán)積碳,廢氣經(jīng)過噴嘴環(huán)時流速會加大,促使增壓器轉(zhuǎn)速上升,導(dǎo)致壓氣機進(jìn)氣量增大,多余的空氣堵在進(jìn)氣口產(chǎn)生氣流擾動,也會引起喘振;柴油機長時間運行,進(jìn)氣濾器、噴嘴環(huán)、葉輪等部件都可能出現(xiàn)臟堵,柴油機的氣閥上產(chǎn)生積碳,都會造成增壓系統(tǒng)流道堵塞,從而產(chǎn)生喘振。
3.2 增壓器或柴油機故障引起的喘振
3.2.1 增壓器故障
壓氣機葉輪變形或損壞,會使增壓能力減弱,引起效率下降,可能會導(dǎo)致流經(jīng)壓氣機的空氣流量減小,從而引起喘振。噴嘴環(huán)變形,可能會使廢氣流速增高,增壓器轉(zhuǎn)速上升,壓氣機進(jìn)氣流量增大,使部分空氣堵在壓氣端入口,從而引起喘振。
3.2.2 柴油機故障
柴油機由于各缸負(fù)荷不均勻,噴油提前角提前或滯后,氣閥密性不良,噴油器霧化不良等問題引起燃燒狀態(tài)變差,排溫較高,排出的廢氣能量增加,從而使增壓器轉(zhuǎn)速升高,造成壓氣端的吸氣量大于出氣量就會發(fā)生喘振。
3.3 增壓器和柴油機失配引起的喘振
增壓器與柴油機在各工況下是相互匹配工作的[2](如圖4所示),例如當(dāng)柴油機卸負(fù)載時,供油量突然減少,氣缸內(nèi)所需空氣量急劇減少,而增壓器轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速由于慣性等因素卻一時無法同步下降,使增壓器壓氣端吸氣量與氣缸所需相對過多,使多余的空氣堵塞在壓氣端進(jìn)口處而發(fā)生喘振;柴油機載荷波動較大或者過載時,柴油機燃燒狀態(tài)變差,排氣溫度升高,排氣總管的廢氣能量增加,使增壓器轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速升高,造成壓氣機的吸氣量大于出氣量而發(fā)生喘振。
4? 喘振的故障判斷
結(jié)合修理判斷當(dāng)增壓器發(fā)生喘振時一般先檢查柴油機排氣溫度、增壓壓力和增壓器轉(zhuǎn)速,從而判斷引起喘振的原因是增壓系統(tǒng)流道堵塞還是柴油機故障。
4.1 流道堵塞
如果柴油機排氣溫度、增壓壓力和增壓器轉(zhuǎn)速均正常,喘振可能是增壓系統(tǒng)流道堵塞引起的。這時就要檢查增壓系統(tǒng)流道是否通暢,主要檢查進(jìn)氣濾器和中冷器等部件,清潔臟堵部件;檢查噴嘴環(huán)和葉輪葉片,清洗噴嘴環(huán)、葉輪[1];檢查壓氣機葉輪和擴壓器,清洗葉輪和擴壓器,對損壞件進(jìn)行修復(fù)或更換。
4.2 柴油機故障
柴油機在運轉(zhuǎn)過程中,如果排氣溫度過高和增壓壓力過高、增壓器轉(zhuǎn)速過快等,這些故障引起增壓器喘振的可能性很大。針對這些故障現(xiàn)象主要檢查進(jìn)、排氣閥,確保氣閥無泄漏;檢查燃燒狀況,噴油提前角、噴油器霧化情況、高壓油泵噴油量,以確保燃燒良好。
5? 維護(hù)管理
增壓器喘振的危害性很大,為使增壓器處于良好的工作狀態(tài),保證柴油機正常運轉(zhuǎn),我們平時在修理和維護(hù)過程中要重視,預(yù)防增壓器發(fā)生喘振現(xiàn)象。
5.1 修理維護(hù)
增壓器首先拆檢前,必須閱讀領(lǐng)會說明書的相關(guān)要求,清楚拆裝工藝、步驟。其次,按技術(shù)要求解體增壓器,清潔好各部件,尤其是的噴嘴、葉片和壓氣機的葉輪和擴壓器[3]。對增壓器上各油孔、氣孔疏通清潔。各相關(guān)部件的清潔是保證裝配后增壓器高效運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。再次,關(guān)于修換件。仔細(xì)檢查各部件,尤其是噴嘴、葉片組,以便及時發(fā)現(xiàn)隱患,采取相應(yīng)防范措施,這也是避免檢修后發(fā)生故障的防范。對于軸承應(yīng)嚴(yán)格遵循說明書及銘牌上所推薦的使用時間,及時予以換新。最后,增壓器裝配,按照技術(shù)要求逐步進(jìn)行安裝,并且逐步進(jìn)行檢查測量,滿足要求后進(jìn)行下一步工序。對于某些型號的增壓器裝配時要保證K、L、M值符合規(guī)范[1],所以裝配時必須清楚K、L、M、K1、K2的概念、測量方法及調(diào)整方法。這里K值是指轉(zhuǎn)子在自由狀態(tài)下,壓氣端轉(zhuǎn)子端面與蓋板特定端面之間的垂直距離S,這個值在壓氣機蓋板內(nèi)側(cè)一般均有標(biāo)識,一般實測方法是在上緊兩端軸承緊固螺絲后再松開螺絲,測量此距離S,即為K值;K1、K2是指轉(zhuǎn)子在壓氣端和端兩個極端位置時距離S,L=K-K1[1],M=K2-K[1],所以L、M值實際就是轉(zhuǎn)子在自由狀態(tài)下壓氣機工作輪與兩側(cè)殼體間的最小間隙,它兼顧了轉(zhuǎn)子工作所需的膨脹空間。增壓器安裝完畢后,應(yīng)無異常聲音、卡滯,將增壓器防護(hù)好等待安裝。
5.2 使用保養(yǎng)
①按照說明書要求正確保養(yǎng)柴油機,按時檢查和調(diào)整氣閥間隙,防止氣閥間隙過大或過小,導(dǎo)致氣閥關(guān)閉不嚴(yán),出現(xiàn)燒蝕等情況。②監(jiān)控柴油機的燃油霧化情況,加強噴油器保養(yǎng),避免柴油機在高負(fù)荷運行時各缸負(fù)荷不均勻。③按照說明書要求定期清洗增壓器側(cè)、壓氣側(cè)、進(jìn)氣濾網(wǎng)及中冷器等,保證氣道順暢。④防止柴油機負(fù)荷突加和突降。⑤加強柴油機各項參數(shù)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時查明原因解決問題。
參考文獻(xiàn):
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