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      往復(fù)式壓縮機(jī)的振動(dòng)原因分析及解決措施

      2021-09-17 04:09:06曹強(qiáng)強(qiáng)高志濤高崗劉丹妮呂勝男
      中國(guó)設(shè)備工程 2021年17期
      關(guān)鍵詞:單向閥冷卻器氣缸

      曹強(qiáng)強(qiáng),高志濤,高崗,劉丹妮,呂勝男

      (陜西延長(zhǎng)石油天然氣股份有限公司,陜西 延安 717400)

      1 往復(fù)式壓縮機(jī)工作原理及設(shè)備簡(jiǎn)介

      (1)工作原理。往復(fù)式壓縮機(jī)主要是由曲軸、連桿、十字頭、活塞桿、輔助系統(tǒng)等若干個(gè)單一部分組成,其工作原理是通過(guò)曲軸連桿機(jī)構(gòu)將曲軸旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)。當(dāng)曲軸旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)連桿的傳動(dòng),驅(qū)動(dòng)活塞做往復(fù)運(yùn)動(dòng),由氣缸內(nèi)壁、氣缸蓋和活塞頂面所構(gòu)成的工作容積則會(huì)發(fā)生周期性變化。曲軸旋轉(zhuǎn)一周,活塞往復(fù)一次,氣缸內(nèi)相繼實(shí)現(xiàn)膨脹、進(jìn)氣、壓縮、排氣的過(guò)程,即完成一個(gè)工作循環(huán)。

      (2)設(shè)備簡(jiǎn)介。志丹站共有五臺(tái)往復(fù)式壓縮機(jī),布置方式均為單層分體撬裝布置,其中再生氣壓縮機(jī)為兩列兩級(jí),2D 型對(duì)稱平衡式壓縮機(jī)、氣缸為無(wú)油潤(rùn)滑雙作用水冷式,BOG 壓縮機(jī)為四列兩級(jí),M 型對(duì)稱平衡式壓縮機(jī)、氣缸為無(wú)油潤(rùn)滑雙作用水冷式,循環(huán)BOG 壓縮機(jī)為四列三級(jí),M 型對(duì)稱平衡式壓縮機(jī)、氣缸為無(wú)油潤(rùn)滑雙作用水冷式,表1 是壓縮機(jī)主要參數(shù)。

      表1

      2 機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中異常振動(dòng)原因分析及處理措施

      是機(jī)器就會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),壓縮機(jī)也不例外,引起壓縮機(jī)振動(dòng)主要原因有兩種:一種是由于壓縮機(jī)本身運(yùn)動(dòng)部件平衡性較差、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理或者基礎(chǔ)設(shè)計(jì)不當(dāng)引起的;另一種是由于氣流脈動(dòng)引起的。氣流脈動(dòng)是指往復(fù)壓縮機(jī)管道系統(tǒng),由于壓縮機(jī)的吸排氣過(guò)程是間歇性、周期性的,故其管道內(nèi)指定點(diǎn)的氣流壓力、速度呈周期性變化的現(xiàn)象。其中最常見(jiàn)的是氣流脈動(dòng)引起的振動(dòng)。以下主要介紹機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的振動(dòng)現(xiàn)象。

      (1)壓縮機(jī)底座二次灌漿。首先,作為整體撬裝設(shè)備,在安裝過(guò)程中一定要確保地面平整,緊固螺栓牢靠。其次,一定要對(duì)壓縮機(jī)底座進(jìn)行二次灌漿,提高撬塊的固有頻率,避開(kāi)激發(fā)頻率產(chǎn)生的共振,通過(guò)在曲軸箱底部、氣缸底部、洗滌罐底部灌注配重水泥來(lái)增加撬塊剛性,改變固有頻率。

      (2)再生氣壓縮機(jī)試車時(shí)二級(jí)氣缸振動(dòng)異常。再生氣壓縮機(jī)試車時(shí),用手動(dòng)測(cè)振筆對(duì)二級(jí)氣缸缸頭進(jìn)行檢測(cè),具體檢測(cè)數(shù)據(jù)如表2。

      表2

      從表2 數(shù)據(jù)可以看出,壓縮機(jī)二級(jí)氣缸缸頭徑向振動(dòng)偏大,經(jīng)檢查機(jī)組二級(jí)十字頭、氣缸等部件運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)無(wú)異常聲音。負(fù)荷試車結(jié)束后,停車時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)組出口單向閥泄漏,出口氣體倒流至機(jī)體內(nèi),于是拆卸出口單向閥,發(fā)現(xiàn)單向閥積灰嚴(yán)重,氣閥彈簧無(wú)法動(dòng)作,導(dǎo)致泄漏,對(duì)閥瓣及彈簧進(jìn)行清理后回裝,并用柴油進(jìn)行試漏,單向閥正常工作,于是機(jī)組進(jìn)行二次試車,具體檢測(cè)數(shù)據(jù)如表3。

      表3

      從表3 可以看出,壓縮機(jī)二級(jí)氣缸缸頭徑向振動(dòng)明顯減小,分析原因主要是因?yàn)槌隹趩蜗蜷y泄漏,機(jī)組輸送氣體介質(zhì)時(shí)氣流脈動(dòng)造成的,因?yàn)橐坏﹩蜗蜷y泄漏,導(dǎo)致氣體介質(zhì)倒流;此外,單向閥失效對(duì)降低其對(duì)消減氣流脈動(dòng)能量效果,因此,單向閥對(duì)管路振動(dòng)起到了非常重要的作用。

      (3)再生氣壓縮機(jī)試車時(shí),氣流共振引起聲音振動(dòng)異常。2017年5月再生氣壓縮機(jī)空負(fù)荷試車完成后,進(jìn)行負(fù)荷試車,當(dāng)壓縮機(jī)二返一調(diào)節(jié)閥全部關(guān)閉后,機(jī)組聲音異常,且管線振動(dòng)較大,經(jīng)仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),二返一調(diào)節(jié)閥旁通截止閥未關(guān)嚴(yán),氣體節(jié)流導(dǎo)致氣流發(fā)生振動(dòng),與管壁振動(dòng)頻率達(dá)到一致,從而出現(xiàn)共振現(xiàn)象。關(guān)死截止閥,異常聲音消失,振動(dòng)明顯減小。

      (4)再生氣壓縮機(jī)二級(jí)氣缸支撐板斷裂及排氣緩沖罐地腳螺栓斷裂:①同類型裝置延川站再生氣壓縮機(jī)二級(jí)氣缸支撐板斷裂,雖然支撐板不是主要減振措施,但是如果支撐板設(shè)計(jì)厚度不夠或者無(wú)加強(qiáng)筋板,則導(dǎo)致壓縮機(jī)氣缸振動(dòng)增大,機(jī)組無(wú)法正常運(yùn)行。②志丹站再生氣壓縮機(jī)B 機(jī),在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)二級(jí)排氣緩沖罐地腳螺栓斷裂,缸頭振動(dòng)較大,停機(jī)取出斷絲,發(fā)現(xiàn)該螺栓為單頭鑄鐵螺栓,強(qiáng)度等級(jí)只有6.8,強(qiáng)度等級(jí)過(guò)低。改進(jìn)措施:提供壓縮機(jī)振動(dòng)檢測(cè)數(shù)值,要求廠家重新核算,增加支撐板的厚度,并隨時(shí)檢查緊固螺栓,將壓縮機(jī)振動(dòng)將至最低。將單頭螺栓更換為雙頭螺栓,材質(zhì)由鑄鐵更換為35CrMoA 材質(zhì),并使用強(qiáng)度等級(jí)在8.8 以上的螺栓,緊固兩端采取加彈簧墊、背雙螺母的措施,保證排氣緩沖罐的穩(wěn)定性。

      (5)循環(huán)BOG 壓縮機(jī)二級(jí)冷卻器振動(dòng)異常。2018年5月日常巡檢發(fā)現(xiàn)循環(huán)BOG 壓縮機(jī)二級(jí)冷卻器封頭振動(dòng)較大,于是,用測(cè)振筆選擇二級(jí)冷卻器封頭、二級(jí)排氣緩沖罐出口管線及二級(jí)冷卻器介質(zhì)出口管線三個(gè)點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè),具體數(shù)據(jù)如表4。

      項(xiàng)目 5月5 日 5月6 日 5月7 日 5月8 日 5月9 日 5月10 日 5月11 日二級(jí)冷卻器封頭軸向振動(dòng) 22.5mm/s 23mm/s 22.8mm/s 23.2mm/s 22.6mm/s 22.5mm/s 22.3mm/s二級(jí)冷卻器封頭徑向振動(dòng) 18.5mm/s 19.2mm/s 18.3mm/s 18.6mm/s 19mm/s 19.3mm/s 18.3mm/s緩沖罐出口管線軸向振動(dòng) 23mm/s 22.5mm/s 22.8mm/s 22.8mm/s 22.6mm/s 22.8mm/s 22.6mm/s緩沖罐出口管線徑向振動(dòng) 18mm/s 18.5mm/s 18.3mm/s 19.2mm/s 19mm/s 18.4mm/s 18.8mm/s冷卻器介質(zhì)出口管線軸向振動(dòng) 16.5mm/s 17mm/s 16.8mm/s 16.2mm/s 16.6mm/s 16mm/s 17mm/s冷卻器介質(zhì)出口管線徑向振動(dòng) 12.3mm/s 12.4mm/s 12.8mm/s 12.2mm/s 12.9mm/s 13mm/s 12.5mm/s

      根據(jù)表4 可以看出,最高振幅高達(dá)23.2mm/s,依據(jù)往復(fù)式壓縮機(jī)振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)《JB/T8541-1997》振動(dòng)烈度達(dá)到D 級(jí),已經(jīng)嚴(yán)重影響機(jī)組正常運(yùn)行,針對(duì)此問(wèn)題,設(shè)備組立即展開(kāi)討論,最終一致認(rèn)為是由于二級(jí)排氣緩沖罐出口管線過(guò)短,且出口處有兩處彎頭,氣流脈動(dòng)不斷地沖擊彎頭導(dǎo)致管路振動(dòng)增大。改進(jìn)措施:經(jīng)過(guò)討論,首先,決定在二級(jí)排氣緩沖罐出口法蘭處增加泄漏孔板,并在二級(jí)冷卻器上增加止推支架。限流孔板與緩沖罐連在一起使管道尾端不再具有反射條件,可以將原來(lái)管道內(nèi)存在的駐波變成行波,從而降低了管道中的脈動(dòng)不均勻度,來(lái)實(shí)現(xiàn)減振的目的;其次,通過(guò)在二級(jí)冷卻器與鋼結(jié)構(gòu)之間增加止推支架,來(lái)改變管道支撐數(shù)量、位置和結(jié)構(gòu),從而改變管道的固有頻率,以避免共振。應(yīng)注意的是:采用增加支承的方法要對(duì)管道進(jìn)行應(yīng)力核算;支承剛度越大,固有頻率越高,反之越低。于是,此處支撐采用了剛性連接,并選擇質(zhì)量較小的鋼管作為支撐。改進(jìn)后的運(yùn)行檢測(cè)數(shù)值具體統(tǒng)計(jì)如表5。

      表5

      (6)壓縮機(jī)裝配間隙發(fā)生變化導(dǎo)致振動(dòng)異常。壓縮機(jī)只要運(yùn)行,就會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),而機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,超過(guò)規(guī)定檢修時(shí)間,可能會(huì)導(dǎo)致機(jī)械磨損,引起裝配間隙過(guò)大,導(dǎo)致振動(dòng)增大,所以往復(fù)式壓縮機(jī)運(yùn)行在規(guī)定時(shí)間內(nèi)一定要進(jìn)行檢修,檢查機(jī)組裝配間隙。檢修時(shí),要記錄檢修前與檢修后的裝配間隙,一定調(diào)整在規(guī)定范圍內(nèi),防止機(jī)組由于平衡性差,導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)過(guò)大,影響長(zhǎng)周期運(yùn)行。

      3 結(jié)語(yǔ)

      綜上所述,結(jié)合運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)分析原因,得到了可觀的處理措施,壓縮機(jī)的振動(dòng)有了明顯的降低,對(duì)壓縮機(jī)的安全平穩(wěn)運(yùn)行起到了良好的推動(dòng)作用,這些措施和方法在實(shí)踐中得到了驗(yàn)證,希望為同類型的壓縮機(jī)起到積極的影響。

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