張玉鋒,劉曉東,常中亮,董成國,常 璐
(石橫特鋼集團(tuán)有限公司,山東 肥城271612)
石橫特鋼2#高爐有效容積450 m3,爐缸直徑為5600 m,死鐵層1300 mm,16個(gè)風(fēng)口,1個(gè)鐵口,頂燃式熱風(fēng)爐4座,軟水密閉循環(huán)冷卻,PW型無料鐘爐頂,料車上料,風(fēng)機(jī)選用AV50-13型軸流風(fēng)機(jī)。2020年5月份以來,煉鐵廠通過注重爐缸活躍度,精細(xì)管理,穩(wěn)定原燃料質(zhì)量,優(yōu)化操作制度,維護(hù)合理操作爐型,提高操作水平,在穩(wěn)定高爐產(chǎn)量和燃料比的前提下,2#高爐煤比指標(biāo)突破歷史最高成績,實(shí)現(xiàn)節(jié)焦降耗生產(chǎn)。
2020年4 月煉鐵廠成立煤比攻關(guān)小組,認(rèn)真研究煉鐵廠2#高爐爐況順行情況,在高爐利用系數(shù)不降低的情況下,實(shí)現(xiàn)了噴煤比的大幅提高。煤比攻關(guān)階段2#高爐的實(shí)際情況見圖1~圖3。
圖1 2020年5—10月高爐有效利用系數(shù)
圖2 2020年5—10月燃料比變化
圖3 2020年5—10月入爐焦比、煤比變化
受儲鐵式主溝影響,高爐每季度計(jì)劃休風(fēng)一次,影響當(dāng)月指標(biāo)下行。煤比提高以后,高爐入爐焦比大幅降低至335 kg/t以下,極大緩解了外購焦炭壓力,降低生鐵成本。
將焦炭入廠情況進(jìn)行通報(bào),現(xiàn)場查看焦炭水分及其他外觀情況,掌握好廠內(nèi)焦炭資源,合理搭配入爐,并將生產(chǎn)問題及時(shí)與采購部門協(xié)調(diào)解決。通過焦炭指標(biāo)的加減平均,確保焦炭CSR和CRI及焦炭水分穩(wěn)定入爐,保證焦炭負(fù)荷的穩(wěn)定,減少對爐況順行造成影響,如圖4所示。
圖4 2020年5—10月焦炭反應(yīng)性(CRI)及反應(yīng)后強(qiáng)度
確保燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,釋放燒結(jié)產(chǎn)能,高爐保持高的燒結(jié)礦入爐比例,增加高爐透指性。燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓、低粉(RDI+3.15%)按>76%控制,高質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦為提高煤比奠定了基礎(chǔ)。
塊礦選用澳大利亞礦系的紐曼塊、SP塊,潮濕,粉末多的特征及其冶金性能制約了入爐結(jié)構(gòu)。生產(chǎn)過程中,當(dāng)入爐比>13%時(shí),爐內(nèi)氣流穩(wěn)定性變差,其入爐比長期按8%~10%控制,同時(shí)對塊礦進(jìn)行晾曬和返粉摻拌,入倉前預(yù)篩分,提高塊礦的篩分效率。燒結(jié)礦質(zhì)量波動見圖5。
圖5 2020年5—10月燒結(jié)礦質(zhì)量波動
5月份2#高爐針對原燃料質(zhì)量變差情況,在不降低冶強(qiáng)的前提下,對風(fēng)口面積進(jìn)行優(yōu)化,摸索出目前原燃料條件的高爐最佳生產(chǎn)狀態(tài),高爐有步驟的對風(fēng)口面積進(jìn)行優(yōu)化。利用計(jì)劃檢修的時(shí)機(jī),調(diào)整風(fēng)口面積,既保證了爐況的穩(wěn)定,又使得入爐原燃料結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)最大化。風(fēng)口面積變化趨勢及鼓風(fēng)動能變化見圖6。
圖6 2020年5—10月風(fēng)口面積變化趨勢及鼓風(fēng)動能變化
2#高爐受爐身上部凸臺影響,日常操作采取略發(fā)展邊緣氣流的布料制度,提高煤比初始,除塵灰含碳量由15%左右升高到26%左右。布料平臺進(jìn)行微調(diào),確保邊緣氣流均勻,適量外移布料平臺,結(jié)合調(diào)整布焦圈數(shù)來分配平臺焦炭量,保證了爐況的穩(wěn)定,布袋灰含碳量降至20%左右。
密切關(guān)注爐芯溫度變化,初始爐底冷卻水量178 m3/h,8月底爐芯溫度持續(xù)下降,爐底控水至145 m3/h,隨著爐芯溫度升高,逐步恢復(fù)水量至正常水平。通過控制爐芯溫度,促使形成“鍋底式”侵蝕,既能解決高爐爐缸環(huán)流,延長高爐壽命,又能易于維護(hù)鐵口。
合理的熱制度與造渣制度是活躍爐缸的基石之一。生鐵含Si量和鐵水物理熱按生產(chǎn)中的紅線控制,加大值班人員的考核力度,確保鐵水含Si量在0.30%~0.50%,鐵水物理熱>1450℃。
選用外購焦炭后,入爐硫負(fù)荷3.8 kg/t。日常操作中,在保證生鐵質(zhì)量的前提下,終堿按方針1.17~1.22倍的下限控制,鎂鋁比按0.58控制,確保爐渣流動性,避免高堿度渣堆積爐缸。
(1)噴煤改造和水煤管理。中修過程中,未對噴煤設(shè)備設(shè)施進(jìn)行改造,制粉不足,影響高爐煤比提高。通過采取密相輸送技術(shù),從3#高爐的噴煤系統(tǒng)輸送煤粉到煤粉倉,解決了制粉量不足的問題。建立煤槍使用臺賬,定期更換,防止煤槍磨損引發(fā)磨損風(fēng)口和直吹管。崗位推行“操檢合一”,熟悉設(shè)備的同時(shí)熟悉工藝,做到工藝與設(shè)備的互補(bǔ),降低高爐休風(fēng)率。
(2)爐前管理。制定合理的爐前出鐵管理細(xì)則,提高炮泥質(zhì)量,提高鐵口日出鐵時(shí)間,同時(shí)控制出鐵速度,對出不凈渣鐵的情況進(jìn)行管理考核。安裝泥炮打泥流量計(jì),穩(wěn)定打泥量,杜絕潮鐵口出鐵,確保鐵口連續(xù)長期穩(wěn)定,減少對爐內(nèi)操作的壓力。
活躍的爐缸是高爐煉鐵長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),操作調(diào)整時(shí)不能背離活躍爐缸的底線。穩(wěn)定的原燃料質(zhì)量,是提升高爐煤比的關(guān)鍵,高爐操作以順行為首要任務(wù),切不可盲目冒險(xiǎn)追求經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。爐內(nèi)與爐外的緊密配合、相互補(bǔ)缺對高爐提高煤比尤為重要。