衡永忠
摘要: 碎煤機(jī)是電廠輸煤系統(tǒng)必不可少的篩碎設(shè)備。燃煤的篩碎質(zhì)量,將直接影響電廠制粉設(shè)備的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,否則,將會(huì)降低磨煤設(shè)備的生產(chǎn)效率,增加制粉的耗電量,并加快磨煤設(shè)備部件的磨損。因此,保證大小孔篩板完好是通過(guò)篩碎質(zhì)量的關(guān)鍵之一。
關(guān)鍵詞:? ?碎煤機(jī) ; 大孔篩板 ; 斷裂 ; 修補(bǔ);
一、簡(jiǎn)介
破碎裝置是電廠輸煤系統(tǒng)中必備設(shè)備,公司燃料上煤系統(tǒng)安裝兩臺(tái)沈陽(yáng)電力機(jī)械廠生產(chǎn)的型號(hào)為KRC12×21環(huán)錘式碎煤機(jī),出力800t/h,進(jìn)料塊度≤350mm,出料塊度≤300mm,通過(guò)上級(jí)滾軸篩將300mm×300mm以下的原煤篩分后,直接運(yùn)到下級(jí)輸送帶,將篩上的大塊煤運(yùn)到碎煤機(jī)進(jìn)行破碎,滿足鍋爐用煤需求。
1、環(huán)式碎煤機(jī)工作原理:
主要破碎過(guò)程可分為:沖擊、劈剪、擠壓、折斷、滾碾幾個(gè)過(guò)程。由于高速回轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子環(huán)錘的作用,使煤塊在環(huán)錘與碎煤板、篩板之間,煤與煤之間,產(chǎn)生沖擊力、劈力、擠壓力、滾碾力,這些力大于或超過(guò)煤在碎裂處碎裂前所固有的抗沖擊力載荷以及抗壓、抗拉強(qiáng)度極限時(shí),煤就會(huì)破碎??傊筛鶕?jù)環(huán)式碎煤機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),把碎煤過(guò)程分為兩個(gè)階段,第一階段是通過(guò)篩板架上部的碎煤板與環(huán)錘施加沖擊力,破碎大塊煤;第二階段是小塊煤在轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)和環(huán)錘(自轉(zhuǎn))不斷地運(yùn)轉(zhuǎn)下,繼續(xù)在篩板弧面上破碎,并進(jìn)一步完成滾碾、剪切和研磨作用,使之達(dá)到所要求的破碎粒度,從篩板柵孔中落下排出。
2、主要結(jié)構(gòu)
環(huán)式碎煤機(jī)的結(jié)構(gòu)主要包括驅(qū)動(dòng)裝置、機(jī)體、轉(zhuǎn)子、機(jī)蓋、篩板與篩板調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)。
二、篩板斷裂的原因
通過(guò)滾軸篩滾軸旋轉(zhuǎn)推動(dòng)物料前移,將上級(jí)皮帶來(lái)煤30mm*30mm以下的原煤篩分后,直接運(yùn)到下級(jí)輸送帶,將篩上的大塊煤運(yùn)到碎煤機(jī)進(jìn)行破碎,以滿足鍋爐用煤需求。
造成碎煤機(jī)篩板斷裂的原因有很多:
1、來(lái)煤中木棒、草包、石頭和鐵件等雜物較多;
2、卸煤系統(tǒng)除鐵器除鐵效果差;
3、上煤系統(tǒng)戰(zhàn)線長(zhǎng),安裝除鐵器數(shù)量不夠或安裝位置不對(duì)(未能在碎煤機(jī)上一級(jí)皮帶上安裝除鐵器);
4、篩板磨損超標(biāo)或篩板間隙過(guò)小;
分析:
現(xiàn)場(chǎng)查看:卸煤系統(tǒng)安裝一套除鐵裝置,上煤系統(tǒng)安裝三套除鐵裝置,并在碎煤機(jī)上級(jí)和下級(jí)皮帶都安裝了除鐵器,在#71皮帶機(jī)上經(jīng)常出現(xiàn)大塊煤,#1除細(xì)木器的滾軸上滯留的大塊煤也較多,經(jīng)常造成滾軸篩滾軸間卡阻停機(jī)保護(hù),檢查中發(fā)現(xiàn)#1滾軸篩篩齒和三通擋板下口溜料板磨損情況良好,檢查#1碎煤機(jī)篩板時(shí),發(fā)現(xiàn)大孔篩板左側(cè)兩根主筋板斷裂缺損,形成較大的孔洞,致使大塊煤未經(jīng)破碎由此處進(jìn)入下級(jí)#71皮帶機(jī)上,運(yùn)至#1除細(xì)木器,造成除細(xì)木器滾軸卡阻,影響系統(tǒng)正常運(yùn)行(篩板損壞部位見(jiàn)下圖):
1、大塊煤未經(jīng)破碎由此進(jìn)入下級(jí)皮帶及除細(xì)木器,造成除細(xì)木器卡阻跳停,需要人工清理大塊煤,系統(tǒng)頻繁啟停,增加運(yùn)行人員的工作量。
2、皮帶機(jī)實(shí)載重啟,各皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)扭矩增大,液力耦合器溫度突然升高,容易造成易熔塞過(guò)載保護(hù)噴油。
3、未經(jīng)碎煤機(jī)破碎,碎煤機(jī)破碎效率低,增加了磨煤機(jī)損耗。
4、容易增加檢修、運(yùn)行人員工作量。
三、解決方法
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看,考慮到檢修時(shí)間長(zhǎng)(需一周)、更換大孔篩板工作量大,投入的人力較多,工種多,安全風(fēng)險(xiǎn)較高,所以決定采取修補(bǔ)筋板來(lái)縮短系統(tǒng)備用時(shí)間,提高系統(tǒng)安全可靠性。
方法:按照篩板厚度選用厚度為30mm的#45鋼板,加工成所需主筋條,立面焊接部位打45度剖口,用507焊條焊接并篩板下方加固筋板,兩主筋板中小加強(qiáng)筋板按右側(cè)的間距,采用上述相同方法焊接。篩板修復(fù)使用五個(gè)月使用后檢查效果如下圖所示:
四、效果檢查
1、經(jīng)過(guò)半年的運(yùn)行,修補(bǔ)的筋板焊接情況良好。
2、工期由原來(lái)的一周縮短到3天,提高了上煤系統(tǒng)安全可靠性。
3、減少了因大塊煤進(jìn)入除細(xì)木器,造成除細(xì)木器卡阻跳停,系統(tǒng)實(shí)載頻繁重啟現(xiàn)象。
4、破碎后的煤炭顆粒達(dá)到了要求,提高了破碎設(shè)備的工作效率,減少了磨煤設(shè)備部件的磨損。
5、減少了檢修、運(yùn)行人員的工作量,改善了輸煤系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行環(huán)境。
6、延長(zhǎng)了篩板使用周期,節(jié)約資金約6500元左右。
五、結(jié)束語(yǔ):
總之,碎煤機(jī)是對(duì)來(lái)煤不符合鍋爐用煤顆粒要求,破碎效果最好的設(shè)備。因此,在日常工作中,我們要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)檢查,及時(shí)消除設(shè)備隱患和缺陷,提高日常檢修質(zhì)量,確保篩碎設(shè)備的投用率和篩碎效果。
參考文獻(xiàn):
1、《燃料設(shè)備檢修》? ? ?中國(guó)電力出版社
2、《燃料管理及設(shè)備》? ?中國(guó)電力出版社
3、《燃料設(shè)備運(yùn)行》? ? ?中國(guó)電力出版社
4、《焊接方法與工藝》? ?機(jī)械工業(yè)出版社
5、《燃料設(shè)備檢修技術(shù)》 水利電力出版社
6、《金屬材料及熱處理》 機(jī)械工業(yè)出版社
江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司 225000