周占懷
(蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 蘇州 215400)
在冷壓裝配過程中,要想實(shí)現(xiàn)優(yōu)越的過盈配合性能,除了要進(jìn)行合理的公差配合設(shè)計(jì)、選擇合理的壓裝工藝外,還需對(duì)壓裝參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,另外對(duì)壓裝過程的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢與管理也是非常有必要的。交流伺服電動(dòng)缸作為力與位移控制中高效的驅(qū)動(dòng)單元,由于其優(yōu)越的過程響應(yīng)特性、節(jié)能環(huán)保、維護(hù)成本低等特點(diǎn),已逐漸取代傳統(tǒng)的液壓缸壓裝系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于集成電路封裝、汽車、高鐵、風(fēng)電等現(xiàn)代制造業(yè)場(chǎng)景中。本文將結(jié)合實(shí)際的工程項(xiàng)目進(jìn)行基于PLC的伺服電動(dòng)缸監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)和研究,并提供經(jīng)過驗(yàn)證的系統(tǒng)解決方案。
伺服電動(dòng)缸將伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速和角位移轉(zhuǎn)換成直線運(yùn)動(dòng)的速度和位移,將扭矩轉(zhuǎn)換為壓裝力,從而完成軸承等的冷壓裝配工藝[1]。軸承壓裝后的結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中a為軸頸與軸承內(nèi)圈結(jié)合面的半徑;b為軸承外圈的半徑;p、p'為裝配后結(jié)合面的內(nèi)力,p與p'互為反作用力。
圖1 軸承壓裝后的結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)壓裝理論有[2]:
(1)
其中:E為材料的彈性模量;δ為過盈量。
根據(jù)力學(xué)基本原理,壓裝力F與內(nèi)應(yīng)力p、接觸面積s及摩擦因數(shù)μ的關(guān)系為:
F=psμ.
(2)
設(shè)位移為x,將接觸面積s=2πax和式(1)代入式(2),可得壓裝力與位移x的關(guān)系為:
(3)
由式(3)可知,在壓裝過程中,施加的壓裝力須隨著過盈量的增大而增加,另外,材料的摩擦因數(shù)對(duì)壓裝力的影響比較大,但呈現(xiàn)較好的線性關(guān)系[3]。如果施加的壓裝力過大,會(huì)造成包容件產(chǎn)生局部塑性變形,影響壓裝效果;反之,當(dāng)壓裝力不足時(shí),則零件壓裝不到位造成次品,從而影響生產(chǎn)效率。因此,對(duì)壓裝過程中多個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的壓裝力和位移進(jìn)行監(jiān)控,并以壓裝力—位移曲線作為壓裝工藝的檢測(cè)依據(jù),代替原有的以終點(diǎn)壓力作為檢驗(yàn)壓裝質(zhì)量依據(jù)的做法是比較理想的方法之一[4]。
本項(xiàng)目以汽車發(fā)動(dòng)機(jī)用軸承的壓裝為研究對(duì)象,由于所需的壓裝力相對(duì)較小,故選擇結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊的直線式電動(dòng)缸,通過更換不同的壓裝套筒(過渡件),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同規(guī)格軸承的壓裝需求。為了實(shí)現(xiàn)壓裝過程的精確控制、確保壓裝產(chǎn)品質(zhì)量,本項(xiàng)目將DoBoTech AG W500-P型壓力/位移監(jiān)控儀、PLC和觸摸屏等工控產(chǎn)品與伺服電動(dòng)缸集成在一起,系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖2所示。其中,監(jiān)控儀與PLC之間采用直接連接方式,壓力、位移信號(hào)等由PLC模擬量模塊進(jìn)行采集。
圖2 壓裝系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
W500-P除支持與PLC的直接信號(hào)連接方式外,還支持Profibus-DP和RS232通信方式,系統(tǒng)可由W500-P采集壓力、位移信號(hào),并將壓力、位移的實(shí)時(shí)信號(hào)和相關(guān)過程的I/O信號(hào)(如是否合格、報(bào)警等)通過通信數(shù)據(jù)塊傳送給PLC。
W500-P監(jiān)控儀可利用豐富的判斷窗口功能實(shí)現(xiàn)對(duì)壓裝過程的監(jiān)控,同時(shí)具備歷史曲線查詢功能,公差判據(jù)窗口軌跡和包絡(luò)線軌跡如圖3所示,可滿足不同場(chǎng)景下的壓裝要求。
圖3 壓裝參數(shù)設(shè)置方式
(1) 公差判據(jù)窗口軌跡是指在整個(gè)位移路徑上最多可設(shè)置4個(gè)窗口的公差判據(jù)以限定壓裝的過程值,窗口類型共有12種,可根據(jù)壓裝工藝進(jìn)行具體選擇,常用的5種公差判據(jù)窗口類型如圖4所示。其中OK為合格軌跡,NOK為不合格軌跡,窗口的虛線表示必須穿越的數(shù)值界限,而實(shí)線是不允許到達(dá)的數(shù)值。每個(gè)窗口均設(shè)置4個(gè)具體參數(shù),即位移的最大/最小值和壓力的最大/最小值。
圖4 常用的壓裝公差判據(jù)窗口類型
(2) 包絡(luò)線軌跡是指用上、下兩條包絡(luò)線限定壓裝過程的壓力和位移變化范圍,向上或向下超出范圍均為不合格,每條包絡(luò)線上最多可以設(shè)置10個(gè)點(diǎn),每個(gè)點(diǎn)設(shè)定對(duì)應(yīng)的位移與壓力值。
壓裝系統(tǒng)可將通過公差判據(jù)窗口或包絡(luò)線設(shè)置好的工藝數(shù)據(jù)保存在W500-P中,供壓裝不同產(chǎn)品時(shí)選用,壓裝時(shí)當(dāng)出現(xiàn)不符合窗口判據(jù)的要求或超出包絡(luò)線范圍時(shí),則給出不合格信號(hào)(NOK)。系統(tǒng)同時(shí)具備最高壓力和最大位移設(shè)定功能,用于超限報(bào)警。所以,只要根據(jù)實(shí)際工藝要求選擇合適的窗口數(shù)量、類型和公差值,就能保證壓裝產(chǎn)品的質(zhì)量,而不合格時(shí)則會(huì)給出報(bào)警信號(hào)并由人工或分揀單元自動(dòng)剔除。
根據(jù)本項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)裝配情況,壓裝過程共分為預(yù)壓裝、壓裝、保壓和返程四個(gè)階段。
預(yù)壓裝階段的位移量(x1)主要由裝配位置決定,確保從零點(diǎn)位置經(jīng)過此位移后壓頭能將被包容件頂至包容件的倒圓位置,且保證同軸度,此過程中的壓力較小。當(dāng)由于異物進(jìn)入、位置偏差或同軸度異常時(shí),均會(huì)出現(xiàn)壓力超出正常范圍,此時(shí)將形成接觸面損傷,控制系統(tǒng)也會(huì)因此給出預(yù)裝異常信號(hào),并執(zhí)行回零位動(dòng)作。
壓裝階段的位移量(x2)取決于工件的尺寸(如軸承內(nèi)圈的寬度等),當(dāng)所需位移量較小時(shí),可在2個(gè)~4個(gè)關(guān)鍵位置點(diǎn)設(shè)定公差判據(jù)窗口;當(dāng)位移量較大時(shí)可采用包絡(luò)線判定方式。各公差判據(jù)窗口或包絡(luò)線的參數(shù)值應(yīng)根據(jù)計(jì)算值進(jìn)行設(shè)定,以確保與工藝設(shè)計(jì)相吻合。
保壓階段采用定時(shí)控制方式,伺服控制器應(yīng)采用轉(zhuǎn)矩控制方式,以最終的壓力作用并保持一定時(shí)間,以消除工件內(nèi)部的應(yīng)力,保證裝配位置的精確性[5]。
返程階段的位移為x1+x2,移動(dòng)方向與壓裝階段相反,目的是使壓頭回到零位,準(zhǔn)備下一次壓裝。返程階段設(shè)有兩種工作模式,以達(dá)到目標(biāo)壓力即判定壓裝完成并返程的工藝稱為壓力返程模式;而以位移為目標(biāo)時(shí),稱為位移返程模式。
由于壓裝對(duì)象的結(jié)構(gòu)、材料和規(guī)格等不同,所需的壓裝力大小以及壓裝力隨著位移變化的規(guī)律都不相同,采用一般的人機(jī)界面很難滿足系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定與過程監(jiān)控要求,集成使用W500-P監(jiān)控儀后,壓力、位移的公差判據(jù)設(shè)置和過程數(shù)據(jù)曲線的保存與重現(xiàn)變得非常方便,使壓裝系統(tǒng)對(duì)工況的普適性得到了較大提升。
除監(jiān)控儀外,控制系統(tǒng)其他的硬件根據(jù)客戶需要進(jìn)行相應(yīng)選型即可,但要注意以下兩點(diǎn):①伺服控制器應(yīng)選用帶有位置和轉(zhuǎn)矩控制的外部切換功能;②如系統(tǒng)采用通信方式構(gòu)建時(shí),需要選擇支持相應(yīng)通信協(xié)議的PLC并配置相關(guān)通信模塊。以下著重進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)。
(1) 控制流程:根據(jù)實(shí)際工藝要求,設(shè)計(jì)的控制流程如圖5所示。系統(tǒng)啟動(dòng)后判斷壓力頭是否在零位,否則便自動(dòng)回零。此時(shí)可通過HMI進(jìn)行手動(dòng)或自動(dòng)模式的選擇,如選擇自動(dòng)模式,按雙手啟動(dòng)按鈕或HMI上的自動(dòng)啟動(dòng)按鈕,系統(tǒng)按前述壓裝工藝要求進(jìn)入自動(dòng)壓裝過程,完成返程后自動(dòng)校驗(yàn)零位。工作中如在預(yù)壓裝階段出現(xiàn)異常壓力,或在壓裝階段出現(xiàn)超出最大壓力或最大位移、由公差判據(jù)窗口給出不合格信號(hào)、觸動(dòng)了安全模式或人為停機(jī)等,系統(tǒng)均結(jié)束本次壓裝并執(zhí)行回零位操作。
圖5 控制流程
(2) 基本參數(shù)設(shè)置:不同返程模式需要設(shè)置的參數(shù)稍有不同,如圖6所示。分別可以設(shè)置第一段位移x1和速度v1,第二段位移x2(或終點(diǎn)壓力F返)和速度v2;以及保壓時(shí)長(zhǎng)Keep,返程速度v返和最大壓力Fmax。修改好相應(yīng)參數(shù)后,點(diǎn)擊“確認(rèn)”后保存參數(shù)。
圖6 不同返程模式的參數(shù)設(shè)置窗口
(3) 返程模式的實(shí)現(xiàn)程序:如圖7所示,在壓裝定位階段(M104=1)中,如選擇位移返程模式(M120=0),當(dāng)位移量對(duì)應(yīng)的脈沖結(jié)束標(biāo)志M8029置1時(shí),進(jìn)入保壓階段;而當(dāng)選擇壓力返程模式(M120=1)時(shí),當(dāng)工件壓力(D50)大于設(shè)定壓力(D540)時(shí),壓裝階段結(jié)束進(jìn)入保壓階段。
圖7 不同返程模式的控制程序
(4) 脈沖定位程序:如圖8所示,手動(dòng)操作與自動(dòng)操作共用一條相對(duì)定位指令(DDRVI),手動(dòng)上升與下降,自動(dòng)時(shí)的預(yù)壓裝定位、壓裝定位、返程定位以及自動(dòng)回零等各項(xiàng)操作,均按程序中提前對(duì)脈沖量(D0)和脈沖頻率(D6)的賦值,完成相應(yīng)定位功能,當(dāng)遇到限位條件或緊急停止時(shí)停止脈沖輸出。
圖8 脈沖定位程序
(5) 安全功能:壓裝設(shè)備要求操作者有較高的安全意識(shí),同時(shí)系統(tǒng)設(shè)有安全光柵、緊急停止按鈕等觸發(fā)進(jìn)入安全模式的信號(hào),同時(shí),在壓機(jī)操作臺(tái)上需要雙手同時(shí)按下才可啟動(dòng)設(shè)備,以確保人身安全。
(1) 本項(xiàng)目采用的是冷壓工藝,主要適用于工件尺寸較小,以及所需的過盈量較小的場(chǎng)合,其他場(chǎng)合有可能需要采用變溫壓裝法,即通過對(duì)包容件加熱或?qū)Ρ话菁鋮s后進(jìn)行壓裝,以免造成較大的應(yīng)力集中或嚴(yán)重的工件損傷。
(2) 以壓裝過程中多個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的力與位移數(shù)據(jù)作為壓裝質(zhì)量的判斷標(biāo)準(zhǔn),雖具有廣泛的適應(yīng)性,但在壓裝過程中的不當(dāng)操作,可能形成應(yīng)力分布不均或疲勞裂紋。當(dāng)此類缺陷較輕時(shí)系統(tǒng)并不能有效識(shí)別,實(shí)際的調(diào)試結(jié)果表明,采用一定的圓弧倒角、定期對(duì)壓裝頭與待裝工件的同軸度進(jìn)行校驗(yàn)、定期對(duì)位移和速度采集通道進(jìn)行標(biāo)定、以及選擇合理的壓裝速度,均可有效地減少以上缺陷的形成幾率。
(3) 將智能監(jiān)控儀集成到控制系統(tǒng)中,可以方便地對(duì)壓裝過程的質(zhì)量判定方式進(jìn)行選擇,提高了系統(tǒng)的普適性,且有利于實(shí)現(xiàn)過程參數(shù)的可視化及歷史數(shù)據(jù)查詢等管理功能,但也增加了系統(tǒng)的配置成本。