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      “5+N”煤泥減量化工藝在臨沂礦業(yè)集團(tuán)選煤生產(chǎn)中的探索與實(shí)踐

      2021-05-24 06:36:50龍祿財(cái)
      選煤技術(shù) 2021年1期
      關(guān)鍵詞:熱值精煤粒級(jí)

      龍祿財(cái)

      (山東能源臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限公司,山東 兗州 272000)

      煤泥減量化生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)煤炭清潔高效利用的關(guān)鍵,也是山東能源臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱臨礦集團(tuán))對(duì)選煤綜合創(chuàng)效能力的創(chuàng)新探索。臨礦集團(tuán)現(xiàn)有12對(duì)生產(chǎn)礦井,均配套選煤廠。煤炭在分選過程中,不可避免地產(chǎn)生次生煤泥[1-3]。研究煤泥減量、降低生產(chǎn)成本,是煤炭企業(yè)創(chuàng)造效益的熱點(diǎn)之一。作為選煤廠的副產(chǎn)品,煤泥量的大小對(duì)選煤廠產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、節(jié)水降耗、經(jīng)濟(jì)效益均有一定影響[4-6]。結(jié)合當(dāng)前國(guó)家綠色開采、煤炭清潔高效利用政策要求,重點(diǎn)從降低選煤廠主選環(huán)節(jié)分選下限、優(yōu)化粗煤泥分選及細(xì)煤泥浮選回收工藝、浮精深度降水及均質(zhì)摻配工藝,優(yōu)化尾煤泥增效方案、動(dòng)力煤脫粉入選等方面攻關(guān),推進(jìn)煤泥減量化具有重要的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益[7-9]。

      1 問題分析

      近年來,臨礦集團(tuán)堅(jiān)持“三個(gè)最大化”原則——最大化地提高精煤回收率、最大化地對(duì)煤泥等副產(chǎn)品綜合回收利用、最大化地通過配選配銷提升產(chǎn)品價(jià)值,以銷售末端徹底消滅煤泥產(chǎn)品品種為目標(biāo),以煤泥分選回收至精煤、洗混煤、混煤為導(dǎo)向,每年組成技術(shù)團(tuán)隊(duì)對(duì)集團(tuán)所屬礦井定期開展選煤廠技術(shù)會(huì)診評(píng)價(jià),精準(zhǔn)定位各廠工藝流程、生產(chǎn)裝備和現(xiàn)場(chǎng)管理存在的問題及主要挖潛點(diǎn),聚焦制約煤泥減量化生產(chǎn)的難點(diǎn)、痛點(diǎn),主要有以下方面:

      (1)隨著礦井開采深度加大和機(jī)械化采煤的推廣應(yīng)用,選后煤泥的產(chǎn)量有增加的趨勢(shì)。

      (2)雖然各選煤廠都已配置細(xì)粒煤回收工藝,但實(shí)際運(yùn)行過程中仍存在分選回收不徹底的現(xiàn)象,存在“跑粗夾細(xì)”問題,導(dǎo)致粗精煤泥灰分不穩(wěn)定,回收率偏低。

      (3)部分選煤廠浮選工藝不完善,浮精灰分、水分偏高,且摻配難度大,影響運(yùn)行效果。

      (4)受國(guó)家環(huán)保政策限制,煤泥等副產(chǎn)品銷售壓力增大,個(gè)別礦井尾煤泥熱值偏高,影響整體效益。

      (5)褐煤水洗提質(zhì)做動(dòng)力煤,產(chǎn)生煤泥量較大,商品煤回收率偏低。

      基于上述分析,臨礦集團(tuán)瞄準(zhǔn)粗煤泥分選回收、煤泥浮選、尾煤泥截粗摻配、壓濾煤泥干燥破碎摻配、褐煤干選五大工藝環(huán)節(jié),引導(dǎo)各礦選煤廠管理由“能選煤”向“選好煤”轉(zhuǎn)變,一礦一策、因煤制宜、分類實(shí)施,創(chuàng)新衍生多重工藝,形成了“5+N”煤泥減量分選創(chuàng)效體系[10]。

      2 “5+N”煤泥減量化攻關(guān)措施

      2.1 粗煤泥分選回收系統(tǒng)升級(jí)改造

      各選煤廠受主選跑粗、粗煤泥分選設(shè)備入料截粗脫泥工藝不完善、分選設(shè)備工況控制不佳等因素影響,粗煤泥分選回收環(huán)節(jié)普遍存在一些“短板”,為此在精準(zhǔn)分析各廠粗煤泥分選回收環(huán)節(jié)存在的問題的基礎(chǔ)上,精準(zhǔn)施策,積極優(yōu)化工藝及推廣應(yīng)用新型高效分選設(shè)備,重點(diǎn)在以下幾方面進(jìn)行了攻關(guān):①采用大直徑水力旋流器替代傳統(tǒng)水力旋流器組,提高分級(jí)效率;②優(yōu)化粗煤泥分選機(jī)入料截粗工藝,增設(shè)截粗篩將較粗物料提前分級(jí)回收,嚴(yán)控入料粒度,有效避免了底流跑煤現(xiàn)象,提高了分選效果;③升級(jí)應(yīng)用自動(dòng)化程度較高的CSS分選機(jī)進(jìn)行粗煤泥分選,并采用自動(dòng)控制閥等來調(diào)節(jié)頂水,確保頂水壓力和流量的穩(wěn)定,使得粗煤泥達(dá)到最佳回收狀態(tài);④采用新型的EPS脫泥篩或智能振網(wǎng)弧形篩進(jìn)行粗精煤脫泥處理,利于脫除粗粒精煤中夾帶的高灰細(xì)泥。通過入料粒度控制、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品精細(xì)脫泥相結(jié)合的措施,使得粗精煤泥灰分穩(wěn)定控制在9%以內(nèi),尾礦灰分穩(wěn)定在40%~60%之間,滿足摻入中煤的需要。其中:郭屯礦選煤廠采用了“分級(jí)旋流器+CSS分選機(jī)+EPS脫泥篩”工藝(圖1);王樓礦選煤廠采用“大直徑分級(jí)旋流器+截粗篩+CSS分選機(jī)+智能振網(wǎng)篩”工藝,替代了原來的“分級(jí)旋流器組+TBS分選機(jī)+弧形篩+高頻篩脫泥”的傳統(tǒng)分選工藝,使粗煤泥得到了有效地分選和回收,解決了粗煤泥灰分偏高、主選精煤“背灰”問題,提高了精煤產(chǎn)率。

      圖1 郭屯選煤廠升級(jí)后的粗煤泥分選回收工藝原則流程

      郭屯礦選煤廠通過優(yōu)化粗煤泥分選回收工藝,使最終粗精煤泥產(chǎn)品灰分由11%降低到9%以內(nèi)、水分由13%以上降至了9%以內(nèi),保障了精煤的灰分、水分指標(biāo),提高了1.5~0.25 mm粒級(jí)粗煤泥的分選和脫水降灰效果,使粗精煤泥得到有效回收。

      2.2 浮選系統(tǒng)工藝革新

      臨礦集團(tuán)精煤指標(biāo)為:灰分<9%,水分<9%,但在浮選系統(tǒng)運(yùn)行過程中,浮精灰分時(shí)有超過10%,導(dǎo)致主選精煤“背灰”,且浮精水分在30%左右,存在浮精水分高、難以摻配的問題。針對(duì)浮精指標(biāo)不穩(wěn)定的問題,集團(tuán)重點(diǎn)從“降灰、脫水、摻配”三個(gè)方面攻關(guān):

      (1)采用脫泥入浮工藝,入浮前采用脫泥池預(yù)先脫泥,能夠脫除高灰細(xì)泥,有利于降低浮選精煤的灰分,減少高灰細(xì)泥對(duì)浮精的污染。

      (2)優(yōu)化浮選工藝,推廣應(yīng)用“主、再浮兩級(jí)浮選”工藝,使浮選精煤灰分降至9%以下,解決了主選精煤“背灰”的問題,提高了精煤產(chǎn)率。

      (3)重點(diǎn)攻關(guān)浮精脫水摻配難題,對(duì)浮精壓濾機(jī)供風(fēng)設(shè)備進(jìn)行了適應(yīng)性配套。根據(jù)壓濾機(jī)型號(hào)提高壓風(fēng)機(jī)能力和儲(chǔ)氣罐的容量,保障了整個(gè)吹風(fēng)過程中壓力的穩(wěn)定,達(dá)到了浮精降水的目標(biāo),改造應(yīng)用隔膜快開壓濾機(jī)“兩端入料+兩端吹風(fēng)+多次壓榨”的浮選精煤脫水方式。

      通過以上改造,使浮選精煤濾餅水分降低了5個(gè)百分點(diǎn),采用“圓盤給料機(jī)+煤泥破碎機(jī)+精煤混料機(jī)”多級(jí)摻配系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了浮選精煤的均質(zhì)摻配。通過采取以上措施穩(wěn)定了浮精指標(biāo),解決了主選精煤“背灰”問題,降低了浮精水分,保障了浮精的良好摻配,提高了精煤綜合產(chǎn)率。鼓莊選煤廠浮選升級(jí)后的工藝原則流程如圖2所示。

      圖2 彭莊選煤廠煤泥浮選優(yōu)化工藝原則流程

      通過優(yōu)化升級(jí),采用脫泥池預(yù)先脫除5%以上的高灰細(xì)泥,有利于降低浮選精煤的灰分。通過創(chuàng)新“兩端入料+兩端吹風(fēng)+多次壓榨”的浮選精煤脫水工藝及優(yōu)化三級(jí)破碎摻配工藝,使精煤產(chǎn)率提高了3個(gè)百分點(diǎn)。

      2.3 優(yōu)化尾礦截粗回收摻配工藝

      臨礦集團(tuán)各礦井生產(chǎn)的煤泥發(fā)熱量不均衡,直接作為煤泥產(chǎn)品銷售售價(jià)低、環(huán)保壓力大,影響整體效益。為進(jìn)一步減少煤泥量,隨時(shí)跟蹤和分析各選煤廠煤泥指標(biāo)變化,綜合分析了尾煤泥粒度組成指標(biāo)發(fā)現(xiàn),個(gè)別礦井尾煤泥中0.5~0.25 mm粒級(jí)顆粒含量在10%以上且熱值偏高。為挖潛該部分尾煤泥價(jià)值,通過水力分級(jí)旋流器濃縮分級(jí)或者直接采用篩分設(shè)備截粗回收后,將之摻配進(jìn)洗混煤中,作為動(dòng)力煤銷售。為此,完善煤泥水兩段濃縮回收工藝,選用煤泥沉降過濾離心機(jī)回收尾煤泥中的粗顆粒摻入洗混煤,通過優(yōu)化尾煤泥截粗摻配工藝,有效降低了煤泥熱值和產(chǎn)量,新驛選煤廠煤泥截粗摻配優(yōu)化工藝原則流程如圖3所示。

      圖3 新驛選煤廠煤泥截粗摻配優(yōu)化工藝原則流程

      通過工藝優(yōu)化,進(jìn)行尾煤截粗,成功將煤泥水分由25%降至15%左右,滿足直接摻配做動(dòng)力煤銷售的條件,改造后尾煤泥量減少了20%,推進(jìn)了煤泥減量化生產(chǎn)。

      2.4 壓濾煤泥多元摻配創(chuàng)效

      為從銷售末端消滅煤泥,在優(yōu)化分選回收工藝的基礎(chǔ)上,借助封閉式煤泥棚及完備配煤系統(tǒng)的有利條件,將無(wú)法從系統(tǒng)直接回收的尾煤泥經(jīng)壓濾機(jī)回收后,晾曬破碎與洗混煤或外購(gòu)的中硫高熱值煤進(jìn)行摻配銷售,實(shí)現(xiàn)了銷售末端無(wú)泥化。尾煤泥摻配做動(dòng)力煤銷售,既保證了電煤供應(yīng)量,也挖潛了煤泥價(jià)值,形成了全流程煤泥減量化生產(chǎn)新思路。

      2.5 褐煤干法無(wú)煤泥分選

      針對(duì)上海廟礦區(qū)褐煤煤化程度低、內(nèi)水高、發(fā)熱量低、易風(fēng)化、矸石易泥化的特點(diǎn),結(jié)合礦井原煤產(chǎn)能、熱值提升的現(xiàn)狀,主打動(dòng)力煤品牌,推進(jìn)復(fù)合干選工藝,找到了煤質(zhì)與市場(chǎng)的最佳效益契合點(diǎn)。榆樹井煤礦選煤廠率先引進(jìn)復(fù)合干法分選工藝,同時(shí)升級(jí)改造了<80 mm全粒級(jí)干選+中煤二次干選聯(lián)合工藝(圖4),選后塊煤熱值提升4.19 MJ/kg以上,末煤熱值提升2.09~2.93 MJ/kg,且矸石熱值控制在2.51 MJ/kg以下,提高了商品煤產(chǎn)率,實(shí)現(xiàn)了無(wú)煤泥化分選。

      圖4 榆樹井選煤廠干選原則工藝流程

      上海廟一號(hào)選煤廠針對(duì)水洗后末煤水分升高,灰水相抵,產(chǎn)品質(zhì)量提高不明顯,煤泥難以合理利用的現(xiàn)狀,并結(jié)合榆樹井煤礦選煤廠干選系統(tǒng)應(yīng)用情況,綜合考慮熱值回收及煤泥減量化等問題,探索出“塊煤濕法+末煤干法”相結(jié)合的最優(yōu)原煤分選提質(zhì)方案:原煤脫泥后,>30 mm大塊煤濕法分選,提高分選效率;<30 mm末煤干法分選,降低煤泥含量。通過兩種工藝取長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)揮不同粒級(jí)分選工藝的特長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)了全粒級(jí)分選,既能回收優(yōu)質(zhì)煤炭資源,又能降低分選成本,利于挖潛增效。

      3 應(yīng)用效果

      臨礦集團(tuán)各選煤廠結(jié)合自身煤質(zhì)特點(diǎn),在粗煤泥分選回收,浮選系統(tǒng)優(yōu)化、尾煤泥摻配回收和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面不斷探索創(chuàng)新,加大新技術(shù)、新工藝、新裝備、新管理的應(yīng)用力度,持續(xù)完善“5+N”煤泥精回收創(chuàng)效體系,推進(jìn)煤泥減量化工作,實(shí)現(xiàn)了“全流程、全粒級(jí)”精益高效選煤,具體實(shí)施內(nèi)容包括:①引進(jìn)高效設(shè)備,提高粗精煤煤泥產(chǎn)品質(zhì)量,粗精煤煤泥產(chǎn)品灰分由11%降低到9%以內(nèi),水分由13%以上降至了9%以內(nèi),保障了精煤的灰分、水分指標(biāo),提高了1.5~0.25 mm粒級(jí)粗煤泥的分選和脫水降灰效果,實(shí)現(xiàn)了粗精煤泥有效回收;②優(yōu)化升級(jí)預(yù)脫泥+粗精兩級(jí)浮選+浮精多級(jí)摻配回收工藝,脫泥池預(yù)先脫泥能夠脫除5%以上的高灰細(xì)泥,浮選精煤灰分由原來的11%降至目前的9%左右,解決了重選系統(tǒng)精煤背灰問題;③尾煤截粗摻配優(yōu)化升級(jí),回收煤泥水處理系統(tǒng)中>0.3 mm顆粒,成功將粗顆粒水分由25%降至15%左右,可直接摻入洗混煤中,煤泥熱值降低到8.38 MJ/kg以下;④通過尾煤泥晾曬干燥摻配工藝,煤泥、洗混煤合理?yè)脚溆脕肀WC電煤供應(yīng),部分月份煤泥銷售占比降低到0.92%以下,較好地實(shí)現(xiàn)了煤泥減量化;⑤褐煤干選提質(zhì)實(shí)現(xiàn)無(wú)煤泥化分選,商品煤率達(dá)到90%以上。

      臨礦集團(tuán)因煤制宜,分廠施策,通過完善優(yōu)化各礦選煤廠工藝配置,實(shí)現(xiàn)了原煤入選率及精煤產(chǎn)率提高、煤泥產(chǎn)量及質(zhì)量降低的“雙升雙降”,取得了分選效益最大化和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

      4 結(jié)語(yǔ)

      “5+N”煤泥精回收減量化創(chuàng)效體系在臨礦集團(tuán)各選煤廠的推廣與實(shí)踐取得了良好效果,通過持續(xù)優(yōu)化粗煤泥分選、細(xì)煤泥浮選、尾煤摻配回收工藝,創(chuàng)新浮精降水及均質(zhì)化摻配工藝,升級(jí)褐煤復(fù)合干選工藝,達(dá)到了煤泥產(chǎn)量和質(zhì)量的雙降,帶來商品煤產(chǎn)率和企業(yè)效益的同步提升,實(shí)現(xiàn)了對(duì)煤炭資源的“吃干榨凈,顆粒歸倉(cāng)”。

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