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      煤泥磨礦分級(jí)浮選及高嶺土回收試驗(yàn)研究

      2021-05-24 07:07:16田立新李守山任瑞晨
      選煤技術(shù) 2021年1期
      關(guān)鍵詞:高嶺土精煤旋流器

      田立新,李守山,任瑞晨

      (1.開灤集團(tuán)有限責(zé)任公司,河北 唐山 063000;2.遼寧工程技術(shù)大學(xué),遼寧 阜新 123000)

      目前煤泥回收主要采用浮選方法,由于與氣、肥、焦、瘦煤伴生的非金屬礦物主要為黏土類礦物,這類礦物遇水易泥化,嚴(yán)重影響浮選效果和精煤質(zhì)量。我國煉焦原煤可選性大多為難選或極難選,如何提高精煤質(zhì)量、產(chǎn)率,經(jīng)濟(jì)性回收伴生礦物一直是選煤領(lǐng)域長期關(guān)注和研究的關(guān)鍵技術(shù)問題[1]。開灤集團(tuán)林西礦選煤廠入選原煤為主焦煤,可選性為極難選,原煤煤泥含量高,煤泥粒度細(xì)、灰分高、浮選效果差[2],為提高煤泥浮選工藝效果和探索煤泥深度綜合利用工藝方法,對煤泥特性和分選工藝進(jìn)行研究非常必要。

      1 浮選入料粒度分析

      采用濕法篩分對林西礦浮選入料煤樣進(jìn)行小篩分試驗(yàn),取煤樣200 g,采用 0.50、0.25、0.125、0.075、0.045 mm套篩進(jìn)行小篩分試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表1。

      表1 浮選入料小篩分試驗(yàn)結(jié)果

      由表1可知:

      (1)隨著浮選入料粒度的變小,各粒級(jí)灰分先逐漸降低,當(dāng)粒級(jí)降到0.125~0.075 mm時(shí)灰分開始提高,至<0.045 mm粒級(jí)時(shí)灰分達(dá)到最大,為44.20 %。

      (2)>0.50 mm粒級(jí)的產(chǎn)率為2.30 %,灰分為22.43 %,高于0.50~0.125 mm粒級(jí)的灰分,說明在0.50~0.125 mm粒級(jí)中有未完全解離的煤,需要進(jìn)行磨礦處理。

      (3)<0.045 mm粒級(jí)的產(chǎn)率為21.86%,灰分為44.20 %,并且較0.075~0.045 mm粒級(jí)灰分大得多,說明浮選入料泥化較為嚴(yán)重,在浮選前需進(jìn)行預(yù)先脫泥處理[3]。

      2 浮選試驗(yàn)與浮選煤泥磨礦研究

      2.1 分步釋放浮選試驗(yàn)

      采用實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)浮選機(jī),對林西礦浮選入料進(jìn)行浮選試驗(yàn),第一、第二次攪拌刮泡的時(shí)間為0.5 min,第三次攪拌刮泡時(shí)間為1 min,第四次攪拌刮泡時(shí)間為3 min;充氣量為0.18 m3/(m2·min);捕收劑采用柴油,用量為184 g/t;起泡劑采用仲辛醇,用量為63 g/t;攪拌速度為1 600 r/min;礦漿濃度為100 g/L。試驗(yàn)結(jié)果見表2。

      表2 分步釋放浮選試驗(yàn)結(jié)果

      由表2可知:

      (1)第一次刮泡精煤的灰分高于第二次、第三次精煤灰分,原因在于灰分較高的細(xì)粒級(jí)煤吸附能力強(qiáng),浮選速度快,首先上浮,在浮選的過程中隨機(jī)械夾帶與煤粒一起被刮出[4],從而造成第一次刮泡精煤的灰分偏高。因此,為得到較低灰分的精煤,對入浮煤泥采取預(yù)脫泥工序是必要的。

      (2)當(dāng)精煤灰分為11.56 %時(shí),尾煤灰分為32.00 %,灰分較低,原因是尾煤中存在粗顆粒,一是有未能得到有效分選的>0.5 mm粒級(jí),二是尾煤中含有沒有解離的精煤-脈石成分。因此采用預(yù)磨礦浮選或中煤磨礦再選可提高精煤產(chǎn)率。

      2.2 磨礦脫泥浮選試驗(yàn)

      采用XMQφ150×50型錐形球磨機(jī)對林西礦浮選入料進(jìn)行磨礦處理,并進(jìn)行脫泥浮選試驗(yàn)研究。磨礦時(shí)給礦量每次為300 g,磨礦濃度為50%,磨礦時(shí)間為5 min。控制磨礦細(xì)度為>0.037 4 mm占60%,通過濕法篩分脫除<0.037 4 mm產(chǎn)物后進(jìn)行浮選試驗(yàn)[5]。浮選試驗(yàn)結(jié)果見表3。

      表3 脫泥浮選試驗(yàn)結(jié)果

      由表3可知:

      (1)浮選入料磨礦后采用濕法篩分脫除<0.037 4 mm產(chǎn)物后,浮選入料灰分降低了2.08個(gè)百分點(diǎn),可見磨礦后脫泥可有效降低浮選入料灰分。

      (2)當(dāng)精煤灰分為11.27 %時(shí),精煤產(chǎn)率為52.76 %,折合占全級(jí)產(chǎn)率為31.66 %,相比磨礦前(精煤灰分為11.34%時(shí),精煤產(chǎn)率為16.92%)精煤產(chǎn)率顯著增加,說明磨礦+脫泥浮選工藝效果顯著。

      3 磨礦分級(jí)浮選及高嶺土回收

      基于浮選入料磨礦脫泥浮選試驗(yàn)研究結(jié)果,制定了旨在提高浮選效果和回收煤系伴生高嶺土的“浮選入料磨礦+旋流器分級(jí)脫泥+旋流器底流浮選+旋流器溢流磁選”提純高嶺土的工藝試驗(yàn)流程,試驗(yàn)時(shí)將浮選入料磨礦細(xì)度控制在>0.037 4 mm占60%,利用小錐角旋流器進(jìn)行粒度分級(jí),以提高分級(jí)能力和分級(jí)效率[6]。工藝原則流程如圖1所示。

      圖1 磨礦分級(jí)浮選和高嶺土回收工藝原則流程

      3.1 小錐角旋流器組脫泥提純試驗(yàn)

      采用小錐角旋流器對浮選入料進(jìn)行分級(jí)試驗(yàn)研究。浮選入料經(jīng)過磨礦后給入旋流器攪拌桶,給礦濃度為15%;加入六偏磷酸鈉作為分散劑,用量為1.5 kg/t;攪拌15 min,各級(jí)旋流器溢流依次進(jìn)入下一級(jí)旋流器[7]。旋流器分級(jí)分選次序?yàn)棣?50、φ75、φ50、φ10 mm水力旋流器,入料壓力分別為0.1、0.2、0.3、0.8 MPa。對各級(jí)旋流器底流和溢流進(jìn)行采樣,然后對煤樣進(jìn)行產(chǎn)率、灰分、煅燒白度及化學(xué)成分分析,試驗(yàn)結(jié)果見表4。

      表4 旋流器溢流提純煅燒試驗(yàn)結(jié)果

      由表4可知:

      (1)小錐角旋流器不僅可以起到分級(jí)的作用,使黏土礦物在溢流中得到富集,而且可以起到脫泥的作用,實(shí)現(xiàn)窄粒級(jí)浮選,避免了細(xì)粒級(jí)物料對浮選精煤的污染[8]。精煤和尾煤高效分離和富集,既可以在低灰條件下得到盡可能高的精煤產(chǎn)率,又可以為尾煤中黏土礦物的分離和富集創(chuàng)造條件。

      (2)小錐角旋流器分級(jí)分選效果較好,底流灰分比溢流灰分提高0.65~3.37個(gè)百分點(diǎn),且隨著旋流器直徑的減小,灰分差值呈增加趨勢,這表明磨礦后容易污染精煤的細(xì)粒級(jí)黏土礦物(高嶺土、伊利石等)被有效分離富集在旋流器溢流中[9]。

      (3)從化學(xué)成分分析結(jié)果來看,φ10 mm旋流器的溢流所含高嶺土最高,其Al2O3含量為36.34%,4項(xiàng)化學(xué)成分合計(jì)為89.85%,折合Al2O3的實(shí)際含量為36.34%×89.85%=32.65%,折合成高嶺土含量為32.65÷39.5=82.66%(39.5%為高嶺土理論上含Al2O3的量),其產(chǎn)率為26.00 %×18.15%=4.72 %。說明高嶺土在溢流中富集效果顯著,旋流器起到了富集高嶺土的作用。

      3.2 煤泥小錐角旋流器組底流浮選試驗(yàn)

      為考察浮選入料經(jīng)磨礦和分級(jí)旋流器脫泥后的浮選效果,將分級(jí)旋流器底流混合,按照圖1所示浮選流程進(jìn)行浮選試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表5。

      表5 分級(jí)旋流器底流浮選試驗(yàn)結(jié)果

      由表5可知:當(dāng)精煤灰分為10.72%時(shí),本級(jí)精煤產(chǎn)率為49.44 %,全級(jí)精煤產(chǎn)率為49.44%×81.85%=40.47%,達(dá)到了降低浮選精煤灰分和提高浮選精煤產(chǎn)率的效果;此時(shí)尾煤產(chǎn)率為11.84 %,灰分為65.23 %,灰分較高。浮選入料磨礦后,采用旋流器分級(jí),旋流器底流進(jìn)行浮選的工藝流程可明顯改善浮選效果[10]。

      3.3 φ10 mm旋流器溢流高嶺土回收試驗(yàn)

      用磁感應(yīng)強(qiáng)度為1.3 T的高梯度磁選機(jī)對浮選入料磨礦后分級(jí)的小錐角旋流器組中φ10 mm旋流器溢流產(chǎn)品進(jìn)行磁選[11],磁選濃度為10 %。通過高梯度磁選,脫除高嶺土中的鐵、鈦礦物,可提高高嶺土的純度[12]。實(shí)驗(yàn)室采用煅燒和化學(xué)漂白方法對高梯度磁選回收的高嶺土進(jìn)行增白,煅燒工藝技術(shù)參數(shù)為:煅燒溫度為980 ℃[13],恒溫時(shí)間為2.5 h。煅燒后高嶺土白度達(dá)到71.54%,達(dá)到了工業(yè)產(chǎn)品要求。試驗(yàn)結(jié)果見表6。

      表6 高梯度磁選試驗(yàn)結(jié)果

      由表6可知:磁選后Al2O3降低值較小,F(xiàn)e2O3與TiO2的含量都所有降低,說明通過磁選可以脫除部分磁性鐵、鈦礦物。由于大部分鐵、鈦弱磁性礦物呈分散狀黏附于高嶺土表面,更有極少量以離子狀態(tài)存在于高嶺土的晶格中,采取物理方法難于除去,因此Fe2O3與TiO2的含量下降較小,還需要采用化學(xué)漂白的方法處理[14]。在實(shí)驗(yàn)室對經(jīng)過高梯度磁選提純后的高嶺土進(jìn)行化學(xué)漂白試驗(yàn),當(dāng)采用連二亞硫酸鈉用量為4%、草酸用量為2%方案進(jìn)行化學(xué)漂白后[15],高嶺土煅燒白度達(dá)到最佳值,白度達(dá)到82.36%。試驗(yàn)結(jié)果表明:高梯度磁選+化學(xué)漂白+煅燒的工藝技術(shù),對煤系伴生高嶺土提高白度效果明顯。

      4 結(jié)語

      該研究是對解決浮選入料高灰細(xì)泥污染和煤泥深度綜合利用而進(jìn)行的有益嘗試,采用“浮選入料磨礦+旋流器分級(jí)脫泥+旋流器底流浮選+旋流器溢流磁選”提純高嶺土的聯(lián)合工藝流程將浮選入料磨礦至合適粒度,使精煤和煤矸石有效解離;再利用小錐角旋流器,實(shí)現(xiàn)細(xì)粒級(jí)黏土類礦物(高嶺土等)與精煤的有效分離,旋流器底流入浮選系統(tǒng),脫泥后浮選,可提高浮選效率和精煤質(zhì)量;旋流器溢流作為提取煤系伴生礦物高嶺土的原料,經(jīng)磁選、漂白和煅燒,可獲得白度大于82.36%的優(yōu)質(zhì)高嶺土。

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