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      褐煤洗選加工降灰提質(zhì)研究現(xiàn)狀

      2021-05-24 06:36:42潔,趙
      選煤技術(shù) 2021年1期
      關(guān)鍵詞:泥化塊煤褐煤

      董 潔,趙 賀

      (內(nèi)蒙古煤礦設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010000)

      我國(guó)褐煤資源儲(chǔ)量豐富,占據(jù)全球煤炭?jī)?chǔ)量的40%,目前已探明的保有儲(chǔ)量為1.311×105Mt,在全國(guó)煤炭總儲(chǔ)量中約占13%[1],但多屬老年褐煤,具有高灰高水的特征,灰分一般為20%~40%,全水分一般為20%~50%[2-3],且揮發(fā)分高、熱值低、易自燃,使得褐煤進(jìn)一步深加工利用作為高附加值產(chǎn)品受到很大的制約[4]。隨著褐煤資源開發(fā)力度的加大,褐煤提質(zhì)的相關(guān)研究和實(shí)踐探索也越來(lái)越多,但是大部分提質(zhì)研究主要針對(duì)褐煤水分高而進(jìn)行的,例如褐煤脫水干燥、低溫?zé)峤獾燃夹g(shù)工藝[5]。同時(shí)從國(guó)內(nèi)現(xiàn)代化的褐煤干燥提質(zhì)、干餾提質(zhì)的運(yùn)行范例及試驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)看,其原煤為灰分較低的褐煤,或直接采用分選降灰后的褐煤,以保證提質(zhì)后產(chǎn)品的穩(wěn)定質(zhì)量。褐煤煤化程度低,塊末煤采用常規(guī)水介質(zhì)分選易泥化,加工成本高;干法分選對(duì)入選原煤性質(zhì)有一定的限制條件,且分選精度略低;細(xì)粒煤泥由于表面含氧官能團(tuán)較多,表面疏水性差,常規(guī)浮選藥耗大,分選效果差。因此降灰成為褐煤提質(zhì)和優(yōu)化利用亟待解決的問(wèn)題。

      1 褐煤脫灰必要性

      燃燒對(duì)煤的質(zhì)量要求較低,但是在煤的燃燒過(guò)程中礦物質(zhì)作為惰性稀釋物,對(duì)煤的反應(yīng)性、熱值、黏結(jié)性和膨脹性等工藝性能產(chǎn)生消極影響;燃燒后將增加飛灰和灰渣熱損失,影響傳熱和增大熱流阻力,加劇設(shè)備的磨損,擴(kuò)大環(huán)境污染。礦物質(zhì)的存在,除了可能產(chǎn)生的催化作用外,還會(huì)降低煤的燃燒效率和鍋爐的熱效率[6]。據(jù)統(tǒng)計(jì),發(fā)電用煤灰分每降低1個(gè)百分點(diǎn),每度電可減少2~5 g標(biāo)準(zhǔn)耗煤,全國(guó)每年則可減少CO2的排放量為1 500~3 750萬(wàn)t[7]。

      水煤漿作為重要的潔凈煤技術(shù),制漿用煤的灰分在原則上沒(méi)有什么嚴(yán)格限定,但是煤中礦物質(zhì)對(duì)水煤漿性質(zhì)的影響主要是其親水性和可溶離子的濃度,其影響是雙重的。煤灰分越低,越利于制漿濃度的提高,而灰分高,則影響煤的可磨性與粒度級(jí)配,降低煤中有效可燃組分的比例。而且,無(wú)論是氣化用水煤漿還是燃用水煤漿,灰分高都會(huì)增加設(shè)備噴嘴等易磨損件的磨損[8]。

      氣化用煤和燃煤一樣對(duì)煤的要求比較寬松,雖然灰分不直接參加氣化反應(yīng),卻會(huì)消耗煤在氧化反應(yīng)中產(chǎn)生的反應(yīng)熱,灰分高會(huì)增加氣化爐的比煤熱、比氧耗,對(duì)各種煤氣化技術(shù)都不利[9]。煤中礦物質(zhì)在多數(shù)的煤轉(zhuǎn)化工藝中,都是消極的因素,影響煤轉(zhuǎn)化的終端產(chǎn)品的質(zhì)量與過(guò)程效率,在褐煤直接液化中,要求灰分<5%,制活性炭則要求灰分<10%。而我國(guó)自然灰分低于10%的褐煤占很少數(shù),并且尚未發(fā)現(xiàn)類似澳大利亞等國(guó)家的灰分低于2%的超低灰褐煤,因此降灰提質(zhì)成為我國(guó)褐煤擴(kuò)大加工利用途徑的必經(jīng)之路[5]。

      2 褐煤洗選加工現(xiàn)狀

      低階煤主要作為動(dòng)力煤使用,其洗選加工工藝主要著眼于塊煤的降灰和提高發(fā)熱量?jī)煞矫?。多?shù)褐煤生產(chǎn)煤礦在滿足市場(chǎng)客戶的需要下,對(duì)原煤進(jìn)行篩分破碎后,即可進(jìn)行分級(jí)銷售[10]。20世紀(jì)60年代,由于內(nèi)蒙古平莊西露天礦高灰劣質(zhì)褐煤數(shù)量多,因此建立了我國(guó)第一座褐煤選煤廠,生產(chǎn)實(shí)踐證明褐煤洗選可有效提高產(chǎn)品質(zhì)量,得到了滿足用戶需求的產(chǎn)品。平莊西露天礦選煤廠最初采用>50 mm塊煤重介排矸,<50 mm優(yōu)質(zhì)煤直銷,劣質(zhì)煤跳汰分選工藝流程[11-12]。在此基礎(chǔ)上平莊礦區(qū)又相繼建立了古山、紅廟、風(fēng)水溝礦等選煤廠。另外,我國(guó)東北還有伊敏河、霍林河等近十座選煤廠,大多采用塊煤洗選、末煤直銷、煤泥壓濾的工藝[13]。然而在多年的生產(chǎn)實(shí)踐中暴露出來(lái)的褐煤洗選加工的主要問(wèn)題則是褐煤易泥化。煤炭泥化會(huì)導(dǎo)致煤泥水處理困難、粉煤粘連溜槽倉(cāng)壁以及洗耗大。針對(duì)該問(wèn)題,關(guān)于褐煤洗選加工工藝的優(yōu)化與改造主要有以下兩種不同觀點(diǎn)。

      (1)褐煤易泥化,則減少或避免洗選加工數(shù)量。例如,合格原煤、<13 mm末煤直接銷售,但是這種做法僅在煤質(zhì)穩(wěn)定、用戶要求不高的情況下可行。另外則是褐煤采用干法分選的方式,從而避免泥化和煤泥水處理的問(wèn)題。例如60 t/h的復(fù)合式干選設(shè)備在平莊煤業(yè)六家礦應(yīng)用表明,選后塊煤發(fā)熱量提高了2.09~3.34 MJ/kg;平莊風(fēng)水溝礦在選用240 t/h復(fù)合干法分選機(jī)后,將原煤發(fā)熱量提高至14.63 MJ/kg,灰分降將至30.6%;內(nèi)蒙古霍林河寶發(fā)煤業(yè)原煤在干法分選后發(fā)熱量提高1.67 MJ/kg[13-14];霍林河南露天礦采用塊煤射線智能分選和混煤風(fēng)力分選生產(chǎn)工藝,取得了較好分選效果,環(huán)保效益和社會(huì)效益顯著[16]。而對(duì)于云南昭通年輕褐煤,戴少康提出“塊煤篩分、風(fēng)力排矸+混末煤機(jī)械脫水”的分選方案,推斷選后產(chǎn)品煤灰分可下降6個(gè)百分點(diǎn)左右[15]。

      在缺水的褐煤產(chǎn)區(qū)干法分選在節(jié)約用水方面有著重要的意義,但是干法分選精度相較傳統(tǒng)水介質(zhì)分選差,且要求混末煤外在水分在7%以下。

      (2)在洗選過(guò)程中褐煤易泥化,且主要發(fā)生在較高密度級(jí),因此泥化作用也可作為一種選煤方法[10]。鄧曉陽(yáng)[17]則認(rèn)為應(yīng)從褐煤本質(zhì)上深入研究,區(qū)分煤和矸石的泥化特性差異,利用這種差異進(jìn)行褐煤洗選加工,以具有我國(guó)高灰高水易泥化褐煤特征的內(nèi)蒙古錫林浩特4號(hào)煤為例,提出“重力分選+泥化分選過(guò)程”的洗選降灰新理念。

      王永田[18]提出一種褐煤泥化與洗選的工藝,采用一種泥化設(shè)備將褐煤進(jìn)行預(yù)先泥化,然后進(jìn)行50、0.5 mm篩分分級(jí),由淺槽重介系統(tǒng)分選>50 mm粒級(jí)物料,由跳汰系統(tǒng)分選50~0.5 mm粒級(jí)物料,分別得到不同粒級(jí)的精煤和矸石產(chǎn)品;煤泥水則作沉降處理。該工藝可有效解決褐煤易泥化的問(wèn)題。

      代志偉[19]針對(duì)勝利褐煤泥化特點(diǎn),通過(guò)分選試驗(yàn)驗(yàn)證了預(yù)先泥化工藝的可行性,提出了“>3 mm預(yù)先泥化脫泥跳汰分選、<3 mm不分選工藝”,跳汰試驗(yàn)表明:預(yù)先泥化后的褐煤泥化程度明顯降低,分選指標(biāo)較優(yōu),產(chǎn)生的煤泥水濃度小,在分選密度為1.6 g/cm3時(shí),精煤灰分為17.57%,預(yù)測(cè)產(chǎn)率為51.21%。

      我國(guó)褐煤選煤廠主要是露天礦的配套工程,因此選煤設(shè)備一般大型化,可以減少褐煤在各個(gè)選煤環(huán)節(jié)的滯留時(shí)間,避免引起褐煤的破碎及泥化[11]。盡管褐煤洗選加工具有特殊性,但是目前并沒(méi)專門針對(duì)褐煤研發(fā)的分選設(shè)備。

      褐煤本身高灰高水煤質(zhì)特性的限制,其商品煤價(jià)格較低,多數(shù)褐煤生產(chǎn)煤礦僅對(duì)原煤進(jìn)行篩分破碎后即分級(jí)銷售;在分選加工工藝的選擇上應(yīng)力求工藝簡(jiǎn)潔、加工成本低,塊煤洗選+末煤直銷+煤泥壓濾工藝以及塊煤射線智能分選+末煤復(fù)合干法分選工藝是當(dāng)前褐煤分選加工較多采用的。

      3 國(guó)內(nèi)外細(xì)粒褐煤浮選降灰研究

      褐煤煤泥變質(zhì)程度低,含氧官能團(tuán)較多,表面疏水性較差,易造成油類捕收劑在其表面鋪展困難,因而常規(guī)浮選藥耗大、分選效果差[20-21],但是關(guān)于褐煤浮選的研究卻從沒(méi)有停止過(guò)。

      3.1 熱處理浮選

      土耳其研究人員認(rèn)為不同的煤種在受熱處理后,疏水性的改變是不同的,為此分別對(duì)三種煤質(zhì)特性不同的褐煤采用微浮選和測(cè)定Zeta電位的方法[22-23]進(jìn)行研究,觀察熱處理后研究對(duì)象的可浮性的變化。對(duì)于含氧基少且灰分高的褐煤,可浮性無(wú)改變,其他褐煤的Zeta電位有了很大變化,可浮性得到改善。熱處理后疏水性的改變?cè)谟诿罕砻娼Y(jié)合水分子的含氧基[24]。

      土耳其的SOYAK對(duì)褐煤進(jìn)行不同時(shí)長(zhǎng)的熱處理后,分別進(jìn)行浮選試驗(yàn),煤樣可選性與加熱時(shí)間呈正相關(guān),其中可燃體回收率由11%增加至83.4%,灰分由7.5%降到5.74%,硫分由2.5%降到1.52%;未經(jīng)熱處理煤樣與在105 ℃熱處理4 h的煤樣親水性指數(shù)分別為17.25和2.87,熱處理后煤樣的紅外光圖譜表明,表面羥基官能團(tuán)的吸收峰明顯減弱,即經(jīng)過(guò)熱處理后的褐煤浮選性可以得到顯著的改善[25]。

      3.2 油團(tuán)聚浮選

      油團(tuán)聚浮選法是在20世紀(jì)初期的油團(tuán)聚法的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái),是選擇絮凝和浮選相結(jié)合的分選方法[26]。日本學(xué)者村田逞詮指出煤的潤(rùn)濕性與煤質(zhì)和造粒(油團(tuán)聚)存在關(guān)系。對(duì)于羧基含量超過(guò)一定限度的褐煤,其油團(tuán)聚性能較差。研究試驗(yàn)將烷醇酰胺型非離子表面活性劑N-24添加在非造粒性的美國(guó)貝爾艾爾褐煤上,試驗(yàn)煤樣在造粒性提高的同時(shí),黏結(jié)劑油用量降低;預(yù)先采用NaOH處理的試驗(yàn)煤樣,則可以得到進(jìn)一步的灰分降低[27]。

      羅道成等對(duì)大同褐煤油團(tuán)聚浮選影響因素進(jìn)行研究表明,在8%(占煤重)的NaOH電解質(zhì)溶液預(yù)處理60 min后的褐煤煤樣中添加0.04%(占煤重)的非離子表面活性劑(甲基二乙醇酰胺)和20%(占煤重)的黏結(jié)劑油(C重油)后,在起泡劑(仲庚醇)用量為150 g/t的條件下進(jìn)行浮選,獲得了較好的效果[28]。

      3.3 添加表面活性劑浮選

      VAMVUKA D和AGRIDIOTIS V重點(diǎn)研究了表面活性劑添加對(duì)提高褐煤可浮性的影響,試驗(yàn)分別在添加陽(yáng)離子表面活性劑(十四烷基三甲基溴化銨,TTAB)、十二烷胺(DDA)、陰離子表面活性劑(十二烷基磺酸鈉,SDS)以及非離子表面活性劑(二乙基己醇)的條件下進(jìn)行,結(jié)果表明添加陽(yáng)離子表面活性劑的煤樣浮選效果優(yōu)于其他,與煤油聯(lián)合使用后的試驗(yàn)效果更佳[29]。

      YAKUP CEBECI對(duì)不同藥劑制度下的Yozgat Ayridam褐煤進(jìn)行了浮選試驗(yàn)研究,在煤油作為捕收劑的條件下,進(jìn)行空白試驗(yàn)、添加乳化劑Acorga M5640(AC)以及添加乳化劑(AC)+表面活性劑(Flotigol CS,CS)試驗(yàn),浮選精煤的回收率分別為32.03%、54.38%以及89.45%。試驗(yàn)結(jié)果表明,乳化劑和表面活性劑的加入均使得煤油的分散度提高,加快了煤油在煤表面的鋪展速度[30]。

      KELEBEK S[31]進(jìn)行了褐煤浮選藥劑之間的相互作用的析因試驗(yàn)研究。將表面活性劑(十二烷胺,DDA)、捕收劑(煤油)、浮選pH值作為影響精煤可燃體回收率和灰分的三個(gè)考察因素,結(jié)果表明對(duì)精煤可燃體回收率影響較大的是捕收劑(煤油)和表面活性劑(DDA),其次是pH值。其中藥劑在煤表面的吸附位置、表面活性劑與煤油的競(jìng)爭(zhēng)配合關(guān)系以及起泡劑的選用是影響試驗(yàn)結(jié)果的重要因素。

      3.4 褐煤反浮選

      另外,研究人員對(duì)褐煤進(jìn)行了反浮選研究。寧可佳[32]以內(nèi)蒙古寶日希勒褐煤為研究對(duì)象,試驗(yàn)表明,十二胺對(duì)褐煤的反浮選效果優(yōu)于十八胺和十六烷基三甲基溴化銨,進(jìn)行連續(xù)多次的反浮選可以得到低灰分(10.20%)、高回收率(70%以上)的精煤,分選效果較好。

      褐煤的煤質(zhì)特性是導(dǎo)致其浮選分選效果遠(yuǎn)不如煙煤,且浮選成本較高,但褐煤的可浮性又與矸石存在本質(zhì)的不同,通過(guò)熱處理、浮選環(huán)境調(diào)節(jié)、添加表面活性劑,均可使褐煤的可浮性得到改善。

      4 細(xì)粒褐煤油泡浮選

      中國(guó)礦業(yè)大學(xué)王永田教授把油泡浮選技術(shù)引入低階煤浮選,將油泡浮選技術(shù)與柱浮選技術(shù)有機(jī)結(jié)合,以內(nèi)蒙古東部白音華礦區(qū)褐煤為研究對(duì)象進(jìn)行了低階煤浮選探索試驗(yàn)。試驗(yàn)分別以原煤和在干燥提質(zhì)過(guò)程中產(chǎn)生的粉煤作為試驗(yàn)對(duì)象,通過(guò)煤樣基本性質(zhì)分析確定試驗(yàn)煤樣具有浮選降灰的可行性,同時(shí)進(jìn)行藥劑乳化浮選、微泡浮選以及油泡柱浮選等不同的探索研究,以實(shí)現(xiàn)降低藥耗和褐煤提質(zhì)的雙重目標(biāo)。

      通過(guò)對(duì)煤樣基本性質(zhì)進(jìn)行試驗(yàn)分析可知,褐煤浮選降灰具有可行性,但常規(guī)浮選藥劑消耗過(guò)大。褐煤浮選藥耗大的主要原因:一是表面含氧官能團(tuán)多,易與水分子之間形成氫鍵,使得水化膜排列緊密,烴類油則不易在煤粒表面鋪展開,而是以油滴形式存在;二是褐煤孔隙度發(fā)達(dá),毛細(xì)現(xiàn)象顯著,孔隙吸水吸油均會(huì)造成藥劑消耗大;三是烴類油在水中不易分散。

      試驗(yàn)將烴類油加熱氣化和旋流-靜態(tài)微泡浮選柱射流吸氣有機(jī)結(jié)合在一起的。烴類油通過(guò)加熱氣化成粒徑<2 μm的霧珠,與空氣一同吸入氣泡發(fā)生器中,由噴嘴噴出形成高速流體,在沖擊和壓縮的過(guò)程中,由于氣-油界面張力小于氣-水的界面張力,氣泡表面更易鋪展為油膜而非水化膜,形成帶有油膜的氣泡進(jìn)入浮選柱中。

      試驗(yàn)以煤油泡作為捕收劑,采用實(shí)驗(yàn)室旋流-靜態(tài)微泡浮選柱對(duì)煤樣進(jìn)行藥劑量探索試驗(yàn)。藥劑用量對(duì)油泡浮選柱浮選效果的影響如圖1所示。

      圖1 藥劑用量對(duì)浮選效果的影響

      由圖1可知:油泡浮選柱浮選可以降低微泡浮選中細(xì)泥機(jī)械夾帶對(duì)浮選結(jié)果的影響,捕收劑藥劑消耗可降至4 kg/t,將入料灰分為27.50%的褐煤降灰至15.64%,與添加表面活性劑的乳化藥劑柱浮選試驗(yàn)結(jié)果相當(dāng)。

      試驗(yàn)還對(duì)使用不同浮選方式處理過(guò)的煤樣進(jìn)行潤(rùn)濕性和表面Zeta電位分析,結(jié)果如圖2所示。

      圖2 不同藥劑處理對(duì)煤樣表面Zeta電位的影響

      由圖2可知:乳化藥劑可以改善褐煤表面的疏水性,而油泡浮選基本不改變煤粒表面疏水性,卻得到與浮選柱乳化浮選相當(dāng)?shù)母∵x效果,證明了油泡柱浮選對(duì)于疏水性差、細(xì)粒含量大的褐煤分選的高效性[33]。

      油泡浮選技術(shù)與柱浮選技術(shù)的有機(jī)結(jié)合,是細(xì)粒褐煤浮選獲得較低的精煤灰分和較好的浮選效果的關(guān)鍵。分析認(rèn)為,柱浮選產(chǎn)生的微泡提高了細(xì)粒物料的分選效率,油泡浮選加快了浮選速度,有效降低了細(xì)粒分選中的細(xì)泥夾帶,并且烴類油通過(guò)附著在氣泡上而被高度分散,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了藥耗的降低。

      5 結(jié)論

      (1)我國(guó)褐煤資源豐富,多屬年老褐煤,其高灰分高水分的特性,是造成褐煤利用途徑單一的主要因素。降灰提質(zhì)是我國(guó)褐煤擴(kuò)大加工利用途徑的必經(jīng)之路。

      (2)我國(guó)褐煤主要用于燃燒,洗選加工比例較低,當(dāng)前褐煤分選加工較多采用塊煤洗選+末煤直銷+煤泥壓濾工藝以及塊煤射線智能分選+末煤復(fù)合干法分選工藝。

      (3)褐煤變質(zhì)程度低,含氧官能團(tuán)較多,表面疏水性較差,易造成油類捕收劑在其表面鋪展困難,但褐煤的可浮性與矸石存在本質(zhì)的不同,通過(guò)熱處理、浮選環(huán)境調(diào)節(jié)、添加表面活性劑,均可使褐煤的浮選性得到改善。

      (4)細(xì)粒褐煤的油泡柱浮選探索試驗(yàn)展現(xiàn)了兩種技術(shù)的結(jié)合對(duì)于細(xì)粒物料高效分選的優(yōu)勢(shì),為其他低階煤、氧化煤和氧化礦物的分選提供了參考和新的思路。

      (5)在全球能源日趨緊張的形勢(shì)下,褐煤資源開發(fā)強(qiáng)度加大,隨著煤炭潔凈、高效利用技術(shù)的推廣,褐煤的經(jīng)濟(jì)價(jià)值以及加工技術(shù)會(huì)越來(lái)越受到重視,降灰脫水后的優(yōu)質(zhì)褐煤的優(yōu)化利用前景將更加寬廣。

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