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      麻家梁4號煤層綜放開采放煤方法優(yōu)化研究

      2021-05-12 05:49:58
      2021年5期
      關(guān)鍵詞:尾梁單輪間隔

      張 騫

      (晉能控股集團(tuán),山西 大同 037003)

      麻家梁礦位于山西省朔南礦區(qū),是一座年產(chǎn)1 200萬t的特大型礦井,采用立井雙水平開拓方式,現(xiàn)開采一水平,開采煤層為4號煤層,煤層厚度約6.5~7.5 m,布置有兩個高產(chǎn)高效放頂煤工作面,年產(chǎn)達(dá)到了1 200萬t的能力。礦井自投產(chǎn)以來一直采用單輪順序放煤法,原煤含矸率普遍較高,最高達(dá)40%以上,在多出煤的同時,排矸量也顯著增加,致使礦井經(jīng)濟(jì)效益水平并不高,本文以橢球放礦理論為指導(dǎo),依據(jù)煤層參數(shù),對放煤方法進(jìn)行優(yōu)化[1-2]。

      1 工程概況

      麻家梁4號層一盤區(qū)14106綜放工作面,工作面傾向長280 m,煤厚6.5~7.5 m,開采深度為520.4~561.3 m,煤層f值為2.5。工作面選用ZF13000/25/38支撐掩護(hù)式放頂煤支架,工作面機(jī)采高為3.5 m,頂煤厚3~4 m,采放比為1∶0.86~1∶1.14。設(shè)計的放煤方法為單輪間隔放煤法,應(yīng)用此法發(fā)現(xiàn)頂煤中的含矸率較高,優(yōu)化為單輪分組間隔放煤法后,實(shí)現(xiàn)了頂煤回收率高、煤炭含矸率低的良好效果。

      2 單輪分組間隔放煤法

      依據(jù)放煤漏斗理論計算可知,在頂煤厚3~4 m,放煤漏斗線與水平方向夾角為52°時,形成兩個互不交叉的放煤漏斗,最小間隔3架支架?;诖?,沿著工作面每6架劃分為一個區(qū)段,其中1~3號架為一級,5號架為二級,4號、6號架為三級。為了減少放煤過程中的混矸率,應(yīng)盡量讓煤巖分界面均勻下降,具體放煤過程如圖1所示。

      圖1 放煤工藝示意(m)

      放煤步驟如下:

      步驟1:三個放煤工緊跟采煤機(jī)同時放一級支架(1~3號支架)頂煤。

      步驟2:一級支架放煤完成后,三個放煤工間隔三個支架同時再放相鄰的一級支架(7~9號支架)頂煤。

      步驟3:相鄰一級支架頂煤放完后,三個放煤工返回先放二級支(5號支架)頂煤。

      步驟4:二級支架頂煤放完后再放相鄰的三級支架(4號、6號支架)頂煤。

      之后,放煤作業(yè)重復(fù)2~4步驟的放煤過程。

      3 單輪分組間隔放煤工藝優(yōu)點(diǎn)

      單輪分組間隔放煤法與單輪間隔放煤法相比,不僅提高了頂煤的回收率,而且最大限度地降低了頂煤的含矸率。以3~4 m頂煤為例,單輪分組間隔放煤工藝每個循環(huán)6架支架只產(chǎn)生一個煤巖分界面,較單輪間隔放煤工藝(見圖2),煤巖分界面降低66%,減少了放煤過程中因相鄰支架矸石躥入而造成的提前見矸的情況。

      一級支架放煤過程中,不會有相鄰支架矸石的躥入,矸石主要產(chǎn)生于頂板。三級支架在放煤的過程中,隨時會有相鄰支架矸石的躥入。采用單輪間隔放煤工藝時:在“見矸關(guān)窗”的情況下,會導(dǎo)致圖2中間隔架上方的頂煤無法回收,完全不混矸石的情況下,頂煤的回收率約為50%;允許含矸率為17.5%的條件下,頂煤回收率為62.7%。采用單輪分組間隔放煤法:在“見矸關(guān)窗”完全不混矸石的情況下,頂煤的回收率約為75%;若允許含矸率為7.2%時,頂煤回收率可達(dá)到97%。

      圖2 單輪間隔放煤工藝示意(m)

      可見,放煤操作實(shí)現(xiàn)“見矸關(guān)窗”,關(guān)系到頂煤中含矸率的多少。因此將一級、二級、三級支架用綠、黃、紅三種顏色加以區(qū)分,以促進(jìn)操作工在放煤環(huán)節(jié)實(shí)施 “定量化”“見矸關(guān)窗”操作。

      4 放煤工藝“定量化”操作試驗(yàn)

      應(yīng)用單輪分組間隔放煤工藝時,為促進(jìn)操作工在放煤環(huán)節(jié)精確掌握各級支架放煤時的擺梁角度、放煤時間,進(jìn)而指導(dǎo)放煤工的現(xiàn)場實(shí)際操作,對放煤環(huán)節(jié)的操作進(jìn)行了“定量化”試驗(yàn)。試驗(yàn)地點(diǎn)頂煤的厚度為4 m,泵站壓力30 MPa,在移支架為6架,分為3組。

      試驗(yàn)結(jié)果顯示:一級支架總放煤時間平均為75 s時,尾梁最大擺動角度為24°;二級支架總放煤時間為48 s時,尾梁最大擺動角度為13°;三級支架總放煤時間為23 s時,不需擺動尾梁(各級支架放煤形態(tài)如圖3、圖4和圖5所示)。支架標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)時后擺梁與水平成38°,向上最大擺動20°,向下最大擺動39°,放煤口的最大寬度為1 048 mm。

      圖3 一級支架放煤示意(mm)

      圖4 二級支架放煤示意(mm)

      圖5 三級支架放煤示意(mm)

      通過現(xiàn)場試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):一級支架放煤時,若放煤口全部打開時,后溜煤量較大且煤塵較多,不易觀察見矸情況。當(dāng)放煤口開1/2時,大塊頂煤無法放下,將放煤口開至3/4(尾梁最大擺動角度24°)擺動兩次尾梁,有利于頂煤的下放。二級支架放煤時,頂煤量較少且破碎較充分,將放煤口開1/2(尾梁最大擺動角度13°),有利于頂煤的下放。三級支架放煤時,頂煤破碎充分,同時頂煤量少,只需收回插板即可。

      通過現(xiàn)場“定量化”操作試驗(yàn),精確確定了單輪分組間隔放煤工藝條件下,放煤時各類支架的擺梁角度、放煤作業(yè)時間,實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場放煤工實(shí)際操作的“定量化”。

      5 結(jié) 語

      1) 單輪分組間隔放煤法與單輪間隔放煤法相比,煤巖分離面更少,混矸率更低,煤炭回收率更高,在允許含矸率為7.2%的條件下,頂煤回收率可達(dá)到97%。

      2) 麻家梁礦全面應(yīng)用單輪分組間隔放煤工藝后,不僅技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果顯著,商品煤產(chǎn)率提高8%,每年還可減少排矸約80萬t,節(jié)約排矸費(fèi)用2 400萬元,增加商品煤產(chǎn)量80萬t,按噸煤400元計算增收32 000萬元。同時,減少了礦井各類生產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備的磨損,延長了設(shè)備的使用壽命,并大大降低了員工的勞動強(qiáng)度。

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