賈 佳
(中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司,天津 塘沽 300452)
中海油山西致密氣區(qū)塊沉積條件復(fù)雜,具有儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng)、連續(xù)性差、具有低孔、低溫、低滲,低壓、自然產(chǎn)能低或基本無產(chǎn)能的特點(diǎn)[1-2]。目前使用的小井眼井身結(jié)構(gòu)為Ф215.9 mm井眼×Ф177.8 mm套管+Ф155.6 mm井眼×Ф114.3 mm套管,在固井過程中,存在固井井漏、固井質(zhì)量不合格的問題,由于目前致密氣處于大開發(fā)階段,小井眼井?dāng)?shù)量逐漸增多,有必要開展針對(duì)性研究,以提高小井眼井固井質(zhì)量,加快致密氣開發(fā)進(jìn)程。
致密氣區(qū)塊多口小井眼井在進(jìn)行二開固井作業(yè)時(shí),發(fā)生漏失(見表1),井口失返;為了提高固井質(zhì)量,部分井進(jìn)行擠水泥作業(yè),但效果不理想,檢測(cè)發(fā)現(xiàn),都未達(dá)到有效封固。
表1 已鉆小井眼井二開固井發(fā)生漏失
現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí),多口井的固井質(zhì)量不合格(見表2),部分井水泥未返至地面,部分井固井質(zhì)量間斷不合格,部分井全井段顯示多段不同程度膠結(jié)質(zhì)量不好。
小井眼井井徑為155.6 mm,生產(chǎn)套管外徑為114 mm,環(huán)空間隙較小,摩阻大,固井動(dòng)態(tài)當(dāng)量密度高,導(dǎo)致下部地層尤其是煤系地層,極易出現(xiàn)漏失;在注泥漿過程中,環(huán)空返速達(dá)到1.7 m/s,同時(shí)固井水泥漿失水較大,泥餅不斷被沖刷掉落,形成環(huán)空憋壓壓漏地層[3-4]。神府地區(qū)下石盒子、劉家溝屬于易漏地層,固井中上部直接壓裂地層,泥漿無法正常循環(huán),井口失返,形成長距離套管自由段;下部地層壓力高,形成局部地層漏失,失水過大,導(dǎo)致部分井段膠結(jié)質(zhì)量差。
表2 固井質(zhì)量不合格井統(tǒng)計(jì)
解決措施:優(yōu)化調(diào)整井身結(jié)構(gòu),開展井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究,將原小井眼井身結(jié)構(gòu)1(Ф215.9 mm×Ф177.8 mm+Ф155.6 mm×Ф114.3 mm)調(diào)整為目前井身結(jié)構(gòu)2(Ф241.5 mm×Ф193.7 mm+Ф165.1 mm×Ф114.3 mm)。根據(jù)軟件模擬計(jì)算,如圖1所示,在同等條件下,井身結(jié)構(gòu)1的ECD值>井身結(jié)構(gòu)2的ECD值,其中,井身結(jié)構(gòu)1進(jìn)行固井時(shí),井底ECD接近了1.88 g/cm3,井身結(jié)構(gòu)2的井底ECD為1.82 g/cm3??梢钥闯觯ㄟ^優(yōu)化調(diào)整井身結(jié)構(gòu),可以明顯降低固井井底ECD值。
目前,小井眼采用單級(jí)全封固井方式,采用兩段水泥漿體系進(jìn)行封固,領(lǐng)漿密度為1.90 g/cm3,尾漿密度為1.40 g/cm3。由于上部地層劉家溝地層破裂壓力當(dāng)量密度為1.25~1.30 g/cm3,所以當(dāng)使用1.40 g/cm3密度的尾漿進(jìn)行固井時(shí),容易將上部地層壓漏,導(dǎo)致固井質(zhì)量不合格。
解決措施:優(yōu)化漿柱結(jié)構(gòu),采用三段水泥漿密度體系降低井筒液柱壓力:尾漿采用常規(guī)密度1.90 g/cm3水泥漿體系封固下部氣層;中漿采用密度為1.35 g/cm3的低密高強(qiáng)水泥漿體系封固氣層上部石千峰組和劉家溝組,領(lǐng)漿采用1.25 g/cm3的低密高強(qiáng)水泥漿體系封固和尚溝組以上至地面的上部地層[5-6],改進(jìn)前后漿柱結(jié)構(gòu)對(duì)比如圖2所示。
固井施工時(shí)管內(nèi)外靜液柱壓差大,套管環(huán)空間隙小,流動(dòng)摩阻大,導(dǎo)致施工壓力高,影響頂替效率,并且劉家溝地層承壓能力低,頂替過程中易發(fā)生漏失,影響水泥漿返高[7-9]。
解決措施:對(duì)裸眼井段有針對(duì)性地安放套管扶正器,結(jié)合固井模擬分析軟件,根據(jù)井徑、全角變化率、巖性、目的層段、通井情況等因素綜合確定水泥漿封固井段套管扶正器的安放數(shù)量和間距,使套管居中度達(dá)到67%上,從而提高頂替效率和固井質(zhì)量。扶正器的合理加放原則為:直井段4根套管加一只彈性扶正器;斜井段2根套管加一只彈性扶正器,井斜較大井段井適量加入剛性扶正器;表套距離井口約10 m,加一只剛性扶正器;表層套管鞋內(nèi)10 m,加一只剛性扶正器。
依據(jù)SY/T 6544—2017《油井水泥漿性能要求》要求,對(duì)水泥漿基本性能提出如下要求(見表3),現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),部分水泥漿體系在水泥漿韌性、降失水、防氣竄等方面,有些未達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),直接影響了固井質(zhì)量。
解決措施:提高水泥漿的穩(wěn)定性,確保低濾失量、低游離水,以防止氣竄的發(fā)生;增強(qiáng)固井前置液對(duì)套管壁上的濾餅和套管環(huán)空虛泥餅以及殘余鉆井液的沖洗效果,減少混漿,提高頂替效率。同時(shí)在沖洗液中加入KCl抑制泥頁巖水化膨脹[10-11],防止頂替期間井壁坍塌,保障固井作業(yè)順利。同時(shí),為了解決沖洗液、鉆井液和水泥漿密度、黏度相差大,注替過程中極易出現(xiàn)“竄槽”或混竄、氣侵等情況,達(dá)不到有效封隔的效果,在沖洗液與水泥漿之間加入高密度隔離液。
表3 水泥漿性能要求
施工過程中,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際水泥漿密度控制、注替排量,碰壓操作等施工參數(shù)控制不夠合理,導(dǎo)致固井過程中,未能充分實(shí)現(xiàn)固井設(shè)計(jì)效果,影響固井質(zhì)量。
解決措施:為了充分保證固井作業(yè)效果,前置液與地層接觸時(shí)間要求大于10 min,保證水泥漿與地層的充分接觸;水泥漿密度波動(dòng)范圍控制在±0.02 g/cm3; 注替排量確保環(huán)空返速達(dá)到1.2 m/s,達(dá)到紊流頂替(排量控制在0.9~1.2 m3/min);替漿后期、碰壓前2 m3采取塞流頂替(排量控制在0.3~0.5 m3/min)[12-14]。
由于施工壓力高,有可能導(dǎo)致工具失效出現(xiàn)替空現(xiàn)象或因?yàn)楦邏乎勘谩⑺酀{倒返等情況造成井底產(chǎn)生水泥塞,由于套管內(nèi)部分井段存在水泥塞而無法壓裂或灌腸致使整個(gè)井筒報(bào)廢。
解決措施:為了保證固井結(jié)束浮箍以上套管內(nèi)不留水泥塞,選用帶膠塞碰壓裝置,確保在回壓凡爾不起作用的情況下,膠塞碰壓后也能完全起到封隔水泥漿的效果。橡膠密封元件回壓裝置采用耐高溫(26 0 ℃)的彈簧驅(qū)動(dòng)回壓橡膠自封圈,采用P110鋼級(jí)材質(zhì),承壓密封性能好,套管管串結(jié)構(gòu)最終設(shè)計(jì)組合為114.3 mm浮鞋+114.3 mm套管1根+114.3 mm強(qiáng)制復(fù)位可鉆式浮箍+114.3 mm套管1根+114.3 mm強(qiáng)制復(fù)位可鉆式浮箍+11.4 mm套管串[15]。
對(duì)小井眼井井身結(jié)構(gòu)、水泥漿體系、漿柱結(jié)構(gòu)、施工參數(shù)、固井工具進(jìn)行改進(jìn)后,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,小井眼井固井質(zhì)量合格率明顯提高,截止目前,山西致密氣區(qū)塊已鉆小井眼井超過50口,基本沒有發(fā)生固井漏失和固井不合格情況,固井合格率超過90%。
針對(duì)致密氣小井眼井固井易漏失、固井質(zhì)量不合格問題,開展了針對(duì)性的研究,對(duì)井身結(jié)構(gòu)、水泥漿體系、漿柱結(jié)構(gòu)、施工參數(shù)、固井工具進(jìn)行了改進(jìn),現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)表明,改進(jìn)后,小井眼井固井質(zhì)量合格率明顯提高,對(duì)后續(xù)致密氣小井眼井固井提供了一定的參考和借鑒。