高姍姍,孟光敏
(神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 包頭 014010)
某煤基甲醇制烯烴聚乙烯裝置(簡稱聚乙烯裝置)采用低壓氣相流化床工藝,以乙烯(C2H4)為單體、1-丁烯(1-C4H8)為共聚單體生產(chǎn)線型低密度聚乙烯(LLDPE)。近年來,在運(yùn)轉(zhuǎn)率和負(fù)荷不斷提高的基礎(chǔ)上,在該聚乙烯裝置上陸續(xù)進(jìn)行了專用樹脂的開發(fā)工作,以提高產(chǎn)品附加值,滿足市場多樣化需要。本工作研究了從通用LLDPE DFDA-7042切換至高熔體流動(dòng)速率(MFR)LLDPE DNDA-8320的生產(chǎn)過程,分析并解決了生產(chǎn)中出現(xiàn)的粉料發(fā)黏,細(xì)粉含量增加,塊料量增加等問題,計(jì)算了DNDA-8320可控成本變化,為結(jié)合市場價(jià)格切換牌號(hào)提供科學(xué)依據(jù)。
C2H4,純度大于等于99.95%;1-C4H8,純度大于等于99.00%;H2,純度大于等于99.90%:市售。N2,純度大于等于99.99%,盈德氣體有限公司。異戊烷,純度大于等于95.00%,東營市良信石油技術(shù)開發(fā)有限公司。三乙基鋁(T2),純度大于等于95.00%,營口向陽催化劑有限公司。三正己基鋁(T3),使用時(shí)配成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%的礦物油溶液;一氯二乙基鋁(DC),使用時(shí)配成質(zhì)量分?jǐn)?shù)為13%的礦物油溶液:德國科聚亞公司。漿液聚合催化劑,由礦物油、四氫呋喃(THF)以及含有Ti等元素的化合物組成,市售。復(fù)配添加劑,江蘇漢光實(shí)業(yè)股份有限公司。
DH9M型循環(huán)氣壓縮機(jī),日本神戶制鋼所;CIM460型擠壓造粒機(jī),日本制鋼所;KS 15/8-S型粉料振動(dòng)篩,德國VIBRA公司。
1.2.1 切換過程
提高H2進(jìn)料量,降低n(DC)∶n(THF),根據(jù)粉料的密度分析結(jié)果,調(diào)整循環(huán)氣中n(1-C4H8)∶n(C2H4);打開反應(yīng)器排放閥,維持反應(yīng)器總壓穩(wěn)定;C2H4分壓、循環(huán)氣露點(diǎn)和反應(yīng)器溫度控制范圍不變;當(dāng)粒料MFR和密度滿足DNDA-8320質(zhì)量指標(biāo)后,停止加入DFDA-7042使用的復(fù)配添加劑,開始加入DNDA-8320使用的復(fù)配添加劑,并切換至新的摻混料倉。
1.2.2 DNDA-8320主要工藝參數(shù)
反應(yīng)溫度84~89 ℃,C2H4分壓(絕壓)650~750 kPa,反應(yīng)器總壓(表壓)2 000~2 200 kPa,n(H2)∶n(C2H4)為0.400~0.500,n(1-C4H8)∶n(C2H4)為0.250~0.350,n(T2)∶n(Ti)為40~45,n(DC)∶n(THF)為0.25~0.35,n(T3)∶n(THF)為0.25~0.35。
粉料粒徑分布采用德國Fritsch公司的Analysette 3型振動(dòng)篩分儀,按ASTM D 1921—2006測試。顆粒外觀按SH/T 1541—2006測試;MFR按GB/T 3682—2018測試;密度按GB/T 1033.2—2010測試;拉伸性能按GB/T 1040.2—2006測試;粉料堆密度按GB/T 1636—2008測試。
切換過程中,H2流量從5 kg/h逐漸提高至30 kg/h,從圖1看出:粉料的MFR隨著n(H2)∶n(C2H4)的提高而迅速增加。切換4 h時(shí),反應(yīng)器中n(H2)∶n(C2H4)達(dá)0.476,切換7 h時(shí)粉料MFR達(dá)18.97 g/10 min,滿足合格品指標(biāo)。切換11 h時(shí)粉料MFR達(dá)26.24 g/10 min,超過合格品上限。在擠壓造粒機(jī)負(fù)荷38 t/h時(shí),隨著粉料MFR的增加,從脫氣倉下落至粉料振動(dòng)篩的粉料在篩網(wǎng)上的停留面積明顯增加,部分粉料從振動(dòng)篩排塊料側(cè)溢出,造成粉料緩沖罐料位下降,擠壓造粒機(jī)被迫降負(fù)荷。因此,降低n(H2)∶n(C2H4)以調(diào)整粉料MFR。33 h時(shí)粉料發(fā)黏情況好轉(zhuǎn),此時(shí)開始提高n(H2)∶n(C2H4),粉料MFR逐漸趨于穩(wěn)定。最終粉料MFR控制在20.00~21.00 g/10 min時(shí),n(H2)∶n(C2H4)控制在0.460附近。因此,從DFDA-7042切換至DNDA-8320,應(yīng)避免超調(diào)粉料MFR,以降低粉料黏度。
圖1 切換過程中粉料MFR與n(H2)∶n(C2H4)的變化趨勢Fig.1 MFR of powder product as a function of n(H2)∶n(C2H4)during transition process
從表1可以看出:0~9 h,反應(yīng)器中n(1-C4H8)∶n(C2H4)基本穩(wěn)定,粉料密度從0.920 5 g/cm3迅速上升至0.924 6 g/cm3,應(yīng)該是由于粉料MFR迅速上漲所致。12 h時(shí)粉料發(fā)黏嚴(yán)重,此時(shí)開始降低n(1-C4H8)∶n(C2H4)。12 h后,總體上隨著n(1-C4H8)∶n(C2H4)的下降,粉料密度提高;最終粉料密度控制在0.925 0~0.925 5 g/cm3,n(1-C4H8)∶n(C2H4)控制在0.290附近。
表1 切換過程中密度和n(1-C4H8)∶n(C2H4)的變化Tab.1 Changes of density and n(1-C4H8)∶n(C2H4) during transition
從DFDA-7042切換至DNDA-8320時(shí),反應(yīng)溫度波動(dòng)在1 ℃以內(nèi),反應(yīng)器靜電波動(dòng)在-10~0 V,因此反應(yīng)器溫度和靜電平穩(wěn)可控。在牌號(hào)切換過程中,循環(huán)氣表觀氣速為0.70~0.71 m/s,與生產(chǎn)DFDA-7042時(shí)相同。從圖2可以看出:反應(yīng)器上部流化松密度從220 kg/m3降至195 kg/m3,反應(yīng)器床重從81 t降至72 t。一方面是流化松密度下降,一方面是粉料堆密度上漲,兩者的比值從0.63降至0.51。流化松密度與粉料堆密度的比值應(yīng)不低于0.59,以保持良好的流化狀態(tài)[1]。因此,生產(chǎn)DNDA-8320時(shí)反應(yīng)器流化質(zhì)量下降。隨著床重的下降,在相同生產(chǎn)負(fù)荷情況下,催化劑停留時(shí)間縮短,不利于催化劑活性的釋放。
圖2 切換期間反應(yīng)器流化松密度和床重趨勢Fig.2 Trends of fluidized bulk density and bed weight during transition
從圖3可以看出:產(chǎn)品切換時(shí),在負(fù)荷均為41.0 t/h的情況下,催化劑活性從21 740 g/g降至14 490 g/g。一方面隨著循環(huán)氣中H2濃度的升高,H2對(duì)催化劑活性的抑制能力增強(qiáng);另一方面,隨著反應(yīng)器床重的下降,催化劑停留時(shí)間縮短。上述兩個(gè)因素導(dǎo)致催化劑活性下降。催化劑活性下降,催化劑和助催化劑的消耗增加,既增加了生產(chǎn)成本,又增加了產(chǎn)品灰分含量。為了保持較高的催化劑活性,需要維持較高的C2H4分壓,不利于降低C2H4單耗。
圖3 切換期間負(fù)荷和催化劑活性Fig.3 Load and catalyst activity during transition
從表2可以看出:與DFDA-7042相比,DNDA-8320粉料的平均粒徑下降,堆密度增加。這是因?yàn)殡S著粉料平均粒徑減小,顆粒間的空隙下降,導(dǎo)致堆密度升高。從表2還可以看出:與DFDA-7042粉料相比,粒徑在≥1 000~2 000 μm的DNDA-8320粉料顯著下降,≥250~500 μm的顯著增加。
表2 DNDA-8320和DFDA-7042粉料性質(zhì)對(duì)比Tab.2 Properties of DNDA-8320 and DFDA-7042 powders
切換牌號(hào)過程中,粉料黏度增加,用手抓取粉料后松開,粉料類似“雪球”不能自然流動(dòng)。同時(shí)觀察到粉料在振動(dòng)篩上的停留面積增加,阻礙了塊料的正常排出,需要打開振動(dòng)篩蓋板并持續(xù)進(jìn)行人工清理塊料。粉料旋轉(zhuǎn)加料閥的填充率從生產(chǎn)DFDA-7042時(shí)的87%最低降至58%。上述兩個(gè)因素,導(dǎo)致脫氣倉至擠壓造粒機(jī)的粉料下料量下降,擠壓造粒機(jī)負(fù)荷最低降至16 t/h。
采取如下措施降低粉料黏度,改善其流動(dòng)性:將n(1-C4H8)∶n(C2H4)從0.300降至0.290,反應(yīng)器中1-C4H8摩爾分?jǐn)?shù)從9.2%降至8.9%;循環(huán)氣露點(diǎn)溫度從51 ℃降至48 ℃,異戊烷摩爾分?jǐn)?shù)從7.4%降至5.7%;反應(yīng)器溫度從87 ℃降至86 ℃;加強(qiáng)粉料MFR控制,將目標(biāo)值控制在19.00~21.00 g/10 min。此外,將循環(huán)氣流量從1 275 t/h提高到1 320 t/h,以滿足異戊烷濃度下降后的高負(fù)荷撤熱需要。鑒于催化劑活性低,沒有采取進(jìn)一步降低C2H4分壓的措施。建議在催化劑活性較高的情況下,可以降低C2H4分壓,以進(jìn)一步降低反應(yīng)器中1-C4H8濃度,減少粉料的黏度。上述措施實(shí)施后,粉料黏度下降,“雪球”現(xiàn)象消失,粉料振動(dòng)篩塊料排出順暢,旋轉(zhuǎn)加料閥填充率提高至70%,擠壓造粒機(jī)負(fù)荷為41 t/h時(shí),粉料下料系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。
綜合粉料MFR調(diào)節(jié)和粉料流動(dòng)性的分析,在DFDA-7042轉(zhuǎn)產(chǎn)DNDA-8320過程中,需要加強(qiáng)對(duì)粉料黏度的監(jiān)控。一方面,要優(yōu)化反應(yīng)器中n(1-C4H8)∶n(C2H4)、露點(diǎn)、反應(yīng)溫度、n(H2)∶n(C2H4)、C2H4分壓等工藝參數(shù);另一方面在粉料取樣時(shí)進(jìn)行“雪球”檢查,及早發(fā)現(xiàn)粉料發(fā)黏現(xiàn)象,查找原因并進(jìn)行針對(duì)性調(diào)整。
生產(chǎn)DNDA-8320期間,塊料生成量較大,約700 kg/d。塊料以薄片狀為主,可以看到有明顯的沖刷痕跡(見圖4a),且塊料較軟,受到粉料輸送過程中的擠壓作用,發(fā)生彎曲變形(見圖4b),曾導(dǎo)致脫氣倉音叉式料位開關(guān)誤報(bào)警,反應(yīng)器出料系統(tǒng)停止出料。采取提高循環(huán)氣流量,加強(qiáng)氣壁沖刷的措施后,塊料生成量降至約400 kg/d。因此,塊料的生成可能與粉料黏度增加,循環(huán)氣對(duì)吸附在反應(yīng)器壁的粉料和催化劑的沖刷效果下降有關(guān)。
圖4 塊料的數(shù)碼照片F(xiàn)ig.4 Digital photos of caking material
從表3可以看出:與DFDA-7042相比,生產(chǎn)DNDA-8320時(shí)混煉機(jī)電流和齒輪泵電流下降,有利于降低產(chǎn)品能耗;齒輪泵出口壓力、換網(wǎng)器壓差和進(jìn)入模板前樹脂壓力明顯下降;進(jìn)入模板前樹脂溫度下降,樹脂不易氧化,控制色粒數(shù)量的難度下降。上述變化表明,生產(chǎn)DNDA-8320時(shí),擠壓造粒機(jī)能耗和操作難度下降。
表3 擠壓造粒機(jī)主要參數(shù)對(duì)比Tab.3 Comparison of main parameters of extruder
鑒于生產(chǎn)DNDA-8320時(shí),粉料中細(xì)粉含量增加,并且要維持較高的循環(huán)氣速,有必要研究循環(huán)氣冷卻器結(jié)垢和分布板堵塞情況,以評(píng)估是否影響裝置長周期運(yùn)行。選擇循環(huán)氣冷卻器壓差和分布板壓差分別評(píng)價(jià)循環(huán)氣冷卻器結(jié)垢和分布板堵塞情況。從圖5可以看出:生產(chǎn)DNDA-8320期間,循環(huán)氣器冷卻器和分布板壓差均指示平穩(wěn),表明循環(huán)氣冷卻器結(jié)垢和分布板堵塞程度沒有明顯增加。
圖5 循環(huán)氣冷卻器和反應(yīng)器分布板壓差趨勢Fig.5 Trends of pressure differential of cycle gas cooler and reactor distribution plate
本次生產(chǎn)的DNDA-8320質(zhì)量均滿足合格品以上等級(jí)的質(zhì)量控制指標(biāo)。中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司(簡稱鎮(zhèn)海煉化公司)的油基同牌號(hào)產(chǎn)品密度為0.924 0 g/cm3,MFR為21.00 g/10 min,拉伸屈服應(yīng)力為9.61 MPa,斷裂標(biāo)稱應(yīng)變?yōu)?40%,簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度為67 kJ/m2[2]。從表4可以看出:本次生產(chǎn)的DNDA-8320密度為0.926 0 g/cm3,MFR為19.20 g/10 min,拉伸屈服應(yīng)力為10.4 MPa,拉伸斷裂應(yīng)力為12.2 MPa,斷裂標(biāo)稱應(yīng)變?yōu)?81%。與鎮(zhèn)海煉化公司的DNDA-8320相比,本次生產(chǎn)的DNDA-8320的拉伸屈服應(yīng)力略高,而拉伸斷裂標(biāo)稱應(yīng)變和簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度略低,但性能總體相當(dāng)。
在上海市和安徽省兩家改性企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品試用。兩家公司使用DNDA-8320與其他樹脂混煉造粒后,進(jìn)行樹脂改性。試用結(jié)果表明,產(chǎn)品MFR穩(wěn)定,改性樹脂在最終客戶使用過程中未見異常,可以滿足使用要求。
DNDA-8320與DNDA-7042的噸產(chǎn)品物耗相同。前者的噸能耗略高于后者,主要原因是前者的最高生產(chǎn)負(fù)荷為41 t/h,后者的最高生產(chǎn)負(fù)荷為43 t/h,由于后者的平均負(fù)荷較高,因此核算到噸產(chǎn)品的能耗較低。生產(chǎn)DNDA-8320時(shí),催化劑活性下降,催化劑及烷基鋁的單耗增加,相應(yīng)使用成本上漲。從表5可以看出:兩者可控成本差異主要由三劑消耗成本決定,DNDA-8320噸產(chǎn)品可控成本較DNDA-7042噸產(chǎn)品可控成本增加30.24 元。
表4 DNDA-8320的性能Tab.4 Properties of DNDA-8320
表5 DNDA-8320和DNDA-7042產(chǎn)品單耗及可控成本對(duì)比Tab.5 Comparison of unit consumption and controllable cost of DNDA-8320 and DFDA-7042
a)從生產(chǎn)LLDPE DFDA-7042切換至DNDA-8320過程中,反應(yīng)器溫度和靜電平穩(wěn)可控,流化松密度、床重和催化劑活性下降。擠壓造粒機(jī)生產(chǎn)負(fù)荷需從43 t/h降低至41 t/h。生產(chǎn)DNDA-8320期間,循環(huán)氣冷卻器結(jié)垢和分布板堵塞程度沒有明顯增加。
b)生產(chǎn)DNDA-8320時(shí)粉料黏度增加,塊料生成量較大,容易出現(xiàn)粉料振動(dòng)篩粉料溢出和脫氣倉高料位開關(guān)報(bào)警觸發(fā)的問題。反應(yīng)器溫度86℃,循環(huán)氣露點(diǎn)48 ℃,循環(huán)氣流量1 320 t/h,粉料MFR為19.00~21.00 g/10 min以及密度0.926 0 g/cm3時(shí),粉料黏度下降,反應(yīng)器塊料量減少。
c)生產(chǎn)的煤基DNDA-8320產(chǎn)品力學(xué)性能與油基同牌號(hào)產(chǎn)品的性能相當(dāng),可以滿足樹脂改性需求。
d)DNDA-8320可控成本較DFDA-7042可控成本增加30.24 元/t。