張峰亮,王道斌,肖磊
以水泥窯窯尾收塵器回灰作為脫硫劑,采用傳統(tǒng)的石灰石(石灰)—石膏濕法脫硫工藝實(shí)現(xiàn)水泥窯窯尾煙氣脫硫是非常理想的脫硫方案。大冶尖峰水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大冶尖峰)5 000t/d水泥生產(chǎn)線高效煙氣脫硫工程于2018年5月完成,自投運(yùn)至今脫硫系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),脫硫效果及社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益顯著。該工程由天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)天津院)以EPC總承包方式實(shí)施。該項(xiàng)目是湖北省水泥企業(yè)第一個(gè)脫硫改造項(xiàng)目,具有重大示范意義。
本次技改采用的石灰-石膏濕法脫硫工藝,是目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛、運(yùn)行最穩(wěn)定的工業(yè)脫硫工藝。
本項(xiàng)目石灰石-石膏濕法脫硫工藝由煙氣非標(biāo)系統(tǒng)、脫硫劑制備系統(tǒng)、脫硫塔系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)等幾個(gè)主要的子系統(tǒng)構(gòu)成。圖1為大冶尖峰水泥生產(chǎn)線濕法脫硫工藝流程圖。
脫硫系統(tǒng)物料平衡計(jì)算見(jiàn)表1。
由表1可知,脫硫系統(tǒng)的耗水量為煙氣帶走的水量、脫硫石膏結(jié)合水、脫硫石膏游離水三部分的總和,總計(jì)21.205t/h。
脫硫系統(tǒng)中的Cl-主要來(lái)自于脫硫劑和工藝水。由于脫硫廢水在系統(tǒng)內(nèi)部循環(huán)使用,若無(wú)外排,Cl-將一直存在于水溶液中,持續(xù)積累最終達(dá)到>20 000ppm最高限值。
氯離子濃度過(guò)高給脫硫系統(tǒng)造成的影響主要包括以下幾個(gè)方面:
(1)反應(yīng)速率
脫硫漿液吸收SO2時(shí),溶液呈弱酸性,煙氣中氯離子的持續(xù)增加會(huì)導(dǎo)致漿液中的H+濃度增大,抑制SO2的吸收速率。
(2)脫硫石膏析出速率
高Cl-濃度漿液中,硫酸鹽的飽和濃度很低。隨著亞硫酸鹽的生成,漿液中相對(duì)過(guò)飽和石膏急劇增加,對(duì)石膏晶體的析出速率產(chǎn)生影響。特別要強(qiáng)調(diào)的是,在這種情況下,極大地增加了沉淀和結(jié)垢的危險(xiǎn)性。在實(shí)際操作過(guò)程中,當(dāng)系統(tǒng)關(guān)停后,從塔底部清理出了大量的沉淀物。
(3)設(shè)備選材
脫硫用金屬材質(zhì)的選取,將其耐受漿液中氯離子濃度高低作為一個(gè)重要的考量依據(jù),金屬材質(zhì)耐氯離子濃度越高,造價(jià)越高。脫硫系統(tǒng)需嚴(yán)格控制合金材料接觸介質(zhì)的氯離子含量,目前行業(yè)中普遍認(rèn)可的數(shù)值為20g/L。
(1)脫硫廢水水質(zhì)計(jì)算
圖1 大冶尖峰水泥生產(chǎn)線濕法脫硫工藝流程圖
表1 脫硫系統(tǒng)物料平衡計(jì)算表
脫硫系統(tǒng)運(yùn)行期間需定時(shí)外排一定量的廢水,嚴(yán)格控制系統(tǒng)漿液的Cl-含量<20 000ppm,系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),最好控制漿液中的Cl-含量<10 000ppm。廢水外排除了能夠保證漿液氯離子含量以外,也是去除廢水中重金屬和保證廢水pH值的重要手段,對(duì)于脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行意義重大。
大冶尖峰實(shí)測(cè)的窯尾收塵回灰里的Cl-含量為0.133%,工藝水中的Cl-濃度為210mg/L,水質(zhì)滿足FGD工藝水水質(zhì)要求,見(jiàn)表2。
按照前述的物料及水平衡表,脫硫塔進(jìn)口硫值為最高值時(shí),石膏產(chǎn)量7.942t/h(進(jìn)口硫值2 500mg/m3(標(biāo))),此時(shí)的游離水(相當(dāng)于外排廢水)為1.191t/h,氯離子含量穩(wěn)定在7 835ppm,此時(shí)脫硫系統(tǒng)無(wú)需再外排廢水。
表2 FGD工藝水水質(zhì)要求
脫硫系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),脫硫塔進(jìn)口硫值按平均值1 000m/m3(標(biāo))考慮,則需要的脫硫劑量為1 436kg/h,石膏產(chǎn)量為3.111t/h,此時(shí)的游離水為0.467t/h,脫硫廢水水質(zhì)計(jì)算見(jiàn)表3。
表3 脫硫廢水水質(zhì)計(jì)算表
由表3可知,若要保持脫硫系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,漿液的氯離子含量應(yīng)盡量控制在10 000ppm以下,脫硫廢水處理量需為613kg/h,考慮到脫硫石膏帶走的游離水(467kg/h)部分,仍需外排少量的廢水(146kg/h)才能保證水質(zhì)。
(2)脫硫廢水處置方案
本公司未設(shè)置廢水處理系統(tǒng),但為此單獨(dú)安裝運(yùn)行一套處理系統(tǒng)又很不經(jīng)濟(jì)。在與總承包方天津院研究后,我們提出了一套脫硫廢水處置方案,設(shè)置了脫硫廢水外排接口,排出的廢水作為篦冷機(jī)噴水內(nèi)部消化。篦冷機(jī)噴水根據(jù)生產(chǎn)情況可持續(xù)噴水,每小時(shí)約噴水1m3左右。
(3)實(shí)施效果
從兩年多的運(yùn)行效果來(lái)看,大冶尖峰的脫硫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了廢水零排放;廢水引入篦冷機(jī),既能為熟料降溫,也能為窯頭收塵器預(yù)降塵,且不會(huì)影響熟料質(zhì)量。該脫硫廢水處理方案妥善處理了脫硫廢水,不會(huì)造成二次污染,在維持脫硫系統(tǒng)高效運(yùn)行的同時(shí),節(jié)約了運(yùn)行成本。另外,窯尾廢氣經(jīng)脫硫后變?yōu)轱柡蜐駸煔?,濕煙囪運(yùn)行對(duì)煙囪防腐要求嚴(yán)格,據(jù)了解,多數(shù)濕法脫硫項(xiàng)目煙囪改造采用玻璃鱗片防腐,但效果并不理想。筆者認(rèn)為不銹鋼防腐煙囪應(yīng)為濕法脫硫系統(tǒng)煙囪的首選。
本文所述方案,在滿足大冶尖峰5 000t/d水泥生產(chǎn)線高硫原料硫排放達(dá)標(biāo)的同時(shí),解決了脫硫廢水排放的問(wèn)題。采用篦冷機(jī)噴水降溫的方式處理脫硫廢水,大幅節(jié)約了成本,并充分利用了水資源。該項(xiàng)目的廢水處理方案可廣泛應(yīng)用于其他水泥生產(chǎn)企業(yè)。