路亞輝
摘要:鍋爐燃燒時(shí),由于調(diào)峰會(huì)導(dǎo)致火電機(jī)組工況發(fā)生變化,若是脫硫系統(tǒng)入口煙氣參數(shù)出現(xiàn)變化,脫硝反應(yīng)會(huì)被干擾,傳統(tǒng)控制方法效果不佳,需要進(jìn)一步完善脫銷系統(tǒng)?;诖?,本文就電廠鍋爐煙氣脫硝系統(tǒng)噴氨展開研究,首先闡述了該系統(tǒng),其次對(duì)噴氨提出了優(yōu)化方案,租后進(jìn)行了方針試驗(yàn),希望能夠降低氨氣溢出量。
關(guān)鍵詞:電廠鍋爐;煙氣脫硝系統(tǒng);噴氨方案
電廠鍋爐燃燒會(huì)產(chǎn)生大量的氮氧化物,其是大氣污染的主要來(lái)源。近些年,隨著電力生產(chǎn)的的增加,我國(guó)對(duì)氮氧化物排放量要求逐漸提高,當(dāng)前國(guó)內(nèi)普遍選用選擇性催化還原反應(yīng)進(jìn)行煙氣脫硝處理,但是該脫銷系統(tǒng)具有延遲性、非線性特征,脫硝極易受到噴氨量、煙氣流場(chǎng)分布影響。機(jī)組由于電網(wǎng)深度調(diào)整在工況變化時(shí),要根據(jù)濃度、煙氣流量等參數(shù)變化對(duì)噴氨量進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,由于控制方式效果不理想,導(dǎo)致氮氧化物濃度排放無(wú)法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),影響運(yùn)行。因此,需要對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),建立科學(xué)準(zhǔn)確的脫硝模型,并實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制,構(gòu)建動(dòng)態(tài)模型,通過(guò)遺傳算法優(yōu)化計(jì)算,提高預(yù)測(cè)精確性以及泛化能力。
一、電廠鍋爐煙氣脫硝系統(tǒng)
基于動(dòng)態(tài)矩陣控制法,本文在此基礎(chǔ)上設(shè)置了一種算法,即為SCR脫硫系統(tǒng)算法,并采用差分進(jìn)化算法對(duì)控制器參數(shù)進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,建立了DE-DMC基礎(chǔ)上的SCR脫硫系統(tǒng)智控策略,同時(shí)優(yōu)化調(diào)整了噴氨量,其對(duì)比傳統(tǒng)控制策略效果更好[1]。
核偏最小二乘法(KPLS)建模是使非線性自變量樣本映射另一高位特征空間內(nèi),如果已知映射函數(shù)顯示表達(dá)式,在高位線性空間內(nèi)可以通過(guò)線性偏最小二乘法建模分析準(zhǔn)則函數(shù)。另外,采用核函數(shù)以及特征空間點(diǎn)積進(jìn)行計(jì)算能夠提高計(jì)算效率。本文采用的是高斯徑向基核函數(shù),該函數(shù)表達(dá)式具體如下:
基于KPLS建立了SCR推銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型,具體計(jì)算時(shí),需要先篩選輸入變量集,再進(jìn)行初始化向量、計(jì)算歸一輸入變量得分向量、計(jì)算載荷向量、更新歸一得分向量、迭代計(jì)算直到收斂得分向量、縮減矩陣并提取主成分等一系列計(jì)算,進(jìn)而最終得到結(jié)果。
本研究將660MW超臨界機(jī)組作為研究對(duì)象,通過(guò)測(cè)試歷史數(shù)據(jù),并以500組數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練模板,400組據(jù)作為測(cè)試依據(jù),測(cè)試時(shí)間選擇為1min。同時(shí),該模型的輸入量選擇的是氮氧化物濃度SCR反應(yīng)器的入口參數(shù)。另外,因?yàn)闄C(jī)組負(fù)荷能夠?qū)C(jī)組整體情況反映出來(lái),因此需要在其中納入?yún)?shù)。通過(guò)平方根誤差與平均絕對(duì)值誤差評(píng)價(jià)模型計(jì)算效果[2]。如圖1、2,分別為模型訓(xùn)練圖和預(yù)測(cè)效果圖,可知該模型具有較高的計(jì)算準(zhǔn)確度,結(jié)果與系統(tǒng)實(shí)際輸出之間具有跟蹤功能性,誤差可以將模型泛化能力和機(jī)組功能變化適應(yīng)反應(yīng)能力表現(xiàn)出來(lái)。可以得到該模型計(jì)算準(zhǔn)確性較高,結(jié)果能夠跟蹤系統(tǒng)實(shí)際輸出,誤差計(jì)算結(jié)果能夠反映模型泛化能力,與機(jī)組工況變化適應(yīng),反映系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行。
二、噴氨優(yōu)化方案
1.動(dòng)態(tài)矩陣控制
該控制算法是當(dāng)前應(yīng)用十分廣泛的一種算法,其是在系統(tǒng)階躍響應(yīng)增量算法基礎(chǔ)上進(jìn)行的,可以將穩(wěn)態(tài)誤差消除。
若是被控對(duì)象單位階躍響應(yīng)數(shù)據(jù)是a,可控基礎(chǔ)是系統(tǒng)漸進(jìn)穩(wěn)定,此時(shí)的被控對(duì)象動(dòng)態(tài)情況描述方式可以用有限項(xiàng)實(shí)現(xiàn)。按照線性疊加原理可得系統(tǒng)預(yù)測(cè)模型。由于模型失配合外界干擾等影響,可以利用預(yù)測(cè)模型對(duì)其數(shù)值進(jìn)行相應(yīng)的校正。
2.噴氨量控制
該系統(tǒng)中,噴氨量可以由DMC進(jìn)行優(yōu)化控制,采用DMC控制器將PID回路主控器替代掉,其能夠?qū)ζ焚|(zhì)產(chǎn)生影響。對(duì)此,采用全局搜索能力可以使計(jì)算能力參數(shù)優(yōu)化,隨著工況變化也能夠讓控制器參數(shù)發(fā)生變化[3]。
基于DMC算法,進(jìn)行噴氨量的智能控制設(shè)計(jì)。首先,在DPLS模型噴氨量中添加階躍輸入,同時(shí)采樣得到預(yù)測(cè)模型、采樣時(shí)間、步長(zhǎng)。其次,在預(yù)測(cè)補(bǔ)償和設(shè)置控制補(bǔ)償時(shí),需要設(shè)置相關(guān)參數(shù)以及初始值等,并將參考值設(shè)置出來(lái)。再次,初始化控制增量以及輸出量,并對(duì)模型預(yù)測(cè)的輸出值進(jìn)行計(jì)算。還需要對(duì)預(yù)測(cè)誤差和控制增量進(jìn)行計(jì)算,同時(shí)控制對(duì)象被作用在第一個(gè)控制增量[4]。最后,將系統(tǒng)輸出誤差計(jì)算出來(lái),按照誤差和DE優(yōu)化算法優(yōu)化計(jì)算控制器的參數(shù),最終獲得最優(yōu)參數(shù)。
三、仿真試驗(yàn)
基于SCI脫硫系統(tǒng)建立了KPLS這一模型,選擇的控制器為DMC。同時(shí)在MATLAB/Simulink平臺(tái)對(duì)噴氨量進(jìn)行了優(yōu)化控制設(shè)置,仿真驗(yàn)證DE-DMC智能控制器,如圖3為該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
本文以660MW超臨界機(jī)組為對(duì)象進(jìn)行研究,通過(guò)其運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)控制器進(jìn)行仿真驗(yàn)證,通過(guò)對(duì)該數(shù)據(jù)和PID串聯(lián)控制效果進(jìn)行比較,得到了結(jié)果如圖4,其中,在激素負(fù)荷運(yùn)行出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)測(cè)PID控制策略不能夠達(dá)到預(yù)期效果。若是SCI的出口濃度超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)則需要適當(dāng)增加調(diào)節(jié)時(shí)間。就PID控制效果來(lái)說(shuō),DE-DMC智能系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)更加明顯。工況出現(xiàn)變化調(diào)整噴氨量,氮氧化物濃度的超調(diào)量會(huì)大量下降,控制也更加穩(wěn)定,調(diào)節(jié)時(shí)間也有所降低,這就說(shuō)明通過(guò)優(yōu)化調(diào)整后,系統(tǒng)的噴氨量有所提升,同時(shí)準(zhǔn)確性也有所上升,整個(gè)系統(tǒng)和機(jī)組運(yùn)行更加具有經(jīng)濟(jì)性[5]。
四、結(jié)語(yǔ):
綜上所述,在KPLS建模理論基礎(chǔ)上建立的SCR系統(tǒng)模型,以660MW機(jī)組為研究對(duì)象展開研究,對(duì)其運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練和仿真測(cè)試,最終得到KPLS模型的計(jì)算進(jìn)度較高,泛化能力也比較強(qiáng)。同時(shí),在DCM算法模型預(yù)測(cè)控制中應(yīng)用KPLS模型,將其作為被控對(duì)象,圍繞DMC主控制器算法對(duì)噴氨量進(jìn)行智能控制,使控制系統(tǒng)負(fù)荷適應(yīng)性更好,可以按照工況變化優(yōu)化調(diào)整系統(tǒng)噴氨量,通過(guò)DE智能算法實(shí)時(shí)修正主控制器參數(shù)。此外,通過(guò)仿真試驗(yàn)得到,智能控制氣筒相對(duì)于PID串聯(lián)控制而言控制效果更佳,工況出現(xiàn)變化時(shí),需要確保氮氧化合物的排放濃度與標(biāo)準(zhǔn)相符,并在此情況下適當(dāng)減少噴氨量,提高機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
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