羅 鑄
(株洲湘火炬火花塞有限責(zé)任公司,湖南株洲 412000)
隨著汽車行業(yè)的不斷發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)火花塞的需求量激增,對(duì)火花塞產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越嚴(yán)格,火花塞掛鍍工藝因生產(chǎn)效率低、人工插掛的不可靠性、掛具的不穩(wěn)定以及鍍層的不均勻性的缺點(diǎn),嚴(yán)重制約著火花塞的發(fā)展,火花塞滾鍍工藝成為市場(chǎng)發(fā)展的主流,也是火花塞發(fā)展的必然之路。
火花塞是支持汽油發(fā)動(dòng)機(jī)工作的重要電器元件,它安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)一側(cè),作為發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)的終端部件?;鸹ㄈ慕Y(jié)構(gòu)主要有接線螺母、絕緣體(陶瓷體)、接線螺桿、中心電極、側(cè)電極以及金屬殼體組成,側(cè)電極焊接在外殼上[1-2]?;鸹ㄈ淖饔檬前迅邏簩?dǎo)線、頂置式點(diǎn)火圈送來的脈沖高壓電放電,擊穿火花塞兩電極間空氣,產(chǎn)生電火花,以此引燃?xì)飧變?nèi)的混合氣體,混合氣體燃燒做功。除此之外,火花塞還能保證可靠的冷啟動(dòng),確保車輛在加速時(shí)不出現(xiàn)失火[3-4],如果說發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的心臟,那么火花塞便是“心臟”的“起博器”。
火花塞殼體材質(zhì)為低碳鋼,其表面處理的目的是通過電鍍?cè)诮饘俦砻娓采w一層致密的保護(hù)層,起到防止金屬殼體部分銹蝕及外表美觀的作用。
火花塞殼體表面處理工藝,按照表面處理膜層種類的不同,可分為鍍鎳、鍍鋅、發(fā)黑等工藝。鍍鎳火花塞,是在火花塞殼體材質(zhì)表面進(jìn)行電鍍沉積一層鎳金屬層,該鍍鎳層為陰極性鍍層,電鍍完成后,火花塞必須加以輔助的涂油或者鈍化,達(dá)到封閉鎳層孔隙的作用,才能真正發(fā)揮出防腐的作用[5];鍍鋅火花塞,是在火花塞殼體材質(zhì)表面進(jìn)行電鍍沉積一層鋅金屬層,該鍍鋅層為陽極性鍍層,因鋅比鐵活潑,故該鍍鋅層能先與外界的物質(zhì)反應(yīng),當(dāng)鋅腐蝕完后,才腐蝕里面的鐵基體。鍍鋅完成后,火花塞需進(jìn)行鈍化及封閉處理,達(dá)到提升耐腐蝕的目的[6];發(fā)黑火花塞,是在火花塞殼體材質(zhì)表面經(jīng)過高溫及強(qiáng)氧化劑處理,在金屬表面產(chǎn)生一層Fe3O4的氧化膜,再經(jīng)過皂化及浸油處理,以達(dá)到防腐目的。
火花塞殼體表面處理工藝,按照電鍍方式的不同,分為掛鍍和滾鍍工藝。掛鍍也叫吊鍍,是將工件懸掛于用導(dǎo)電性能良好的材料制成的掛具上,然后浸沒于欲鍍金屬的電鍍?nèi)芤褐凶鳛殛帢O,在兩邊適當(dāng)?shù)木嚯x放置陽極,通電后使金屬離子在零件表面沉積。掛鍍的特點(diǎn)是:掛鍍適合面積大,數(shù)量少,形狀復(fù)雜,對(duì)鍍層厚度有較高要求的零件,鍍層厚度在10μm以上;電鍍時(shí)單件電流密度較高且不會(huì)隨時(shí)間而變化,槽電壓低,鍍液溫升慢,帶出量小,鍍件的均勻性好;但生產(chǎn)率低,設(shè)備和輔助用具維修量大[7];滾鍍是將欲鍍零件置于多角形的滾筒中,依靠工件自身的重量來接通陰極,在滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)的過程中實(shí)現(xiàn)金屬電沉積的方法。滾鍍的特點(diǎn)是適合批量生產(chǎn)且面積較小的零件,鍍層厚度在10μm以下;單件電流密度小,電流效率低,槽電壓高,槽液溫升快,鍍液帶出量大。與掛鍍相比,滾鍍最大的優(yōu)點(diǎn)是節(jié)省勞動(dòng)力,提高生產(chǎn)率,設(shè)備維修費(fèi)用少且占地面積小,鍍件鍍層的均勻性好。但是,滾鍍的使用范圍受到限制,鍍件不宜太大和太輕[8]。
3.1.1 產(chǎn)品鍍層均勻性改善
采用掛鍍鎳工藝,產(chǎn)品鍍層厚度均勻性在12μm±8μm;掛鍍生產(chǎn)過程中為保證低電流區(qū)域鍍層控制在3μm以上,掛具四個(gè)角(高電流區(qū))鍍層厚度可達(dá)到20μm,存在極大的鍍層極差,鎳材有效利用率低下;采用滾鍍鎳工藝后,產(chǎn)品鍍層厚度均勻性可控制在5.5μm±1.5μm;鍍層區(qū)波動(dòng)區(qū)間小,可調(diào)整性大,能根據(jù)不同客戶的要求,提供靈活的鍍層控制區(qū)間,鎳材利用率高。
3.1.2 產(chǎn)品側(cè)電極起皮改善
掛鍍鎳工藝因電流存在高低區(qū),導(dǎo)致側(cè)電極鍍層上鍍厚度不均勻,同時(shí)因?yàn)閭?cè)電極的高區(qū)尖端放電效應(yīng),鍍層厚度極差更加明顯,導(dǎo)致側(cè)電極彎曲后容易起皮;側(cè)電極酸洗活化過程同樣存在類似問題,導(dǎo)致側(cè)電極表面酸洗活化不充分,起皮風(fēng)險(xiǎn)大,無法從根本上解決側(cè)電極鍍層起皮問題;采用滾鍍鎳工藝后,因?yàn)殄儗泳鶆蛐缘玫綐O大的提升,消除了側(cè)電極尖端放電效應(yīng),側(cè)電極鍍層厚度均勻,酸洗活化因滾鍍過程的轉(zhuǎn)動(dòng)變得更加均勻,側(cè)電極表面活化充分,從根本上解決了側(cè)電極起皮的問題。
3.1.3 產(chǎn)品鉚邊口起皮改善
掛鍍工藝采用掛具導(dǎo)電,一槽有6附掛具,每附掛具上有144個(gè)銅導(dǎo)電端,任何一掛具出現(xiàn)導(dǎo)電不良或者144只導(dǎo)電端接觸不良,都將導(dǎo)致電鍍電解除油或者電鍍過程斷電,且不易建立斷電電流檢測(cè);掛鍍除油采用靜止除油,殼體無法轉(zhuǎn)動(dòng),除油不充分徹底;掛鍍酸洗過程存在高低區(qū),酸洗不均勻不充分;采用滾鍍鎳工藝后,滾筒轉(zhuǎn)動(dòng),提升殼體除油效果;導(dǎo)電采用單一的導(dǎo)電線與工件接觸,可通過電鍍電解整流機(jī)和電鍍整流機(jī),直接監(jiān)控電流通斷,可有效地監(jiān)控殼體導(dǎo)電情況,酸洗活化因滾鍍過程的轉(zhuǎn)動(dòng)變得更加均勻,殼體表面活化充分,從根本上解決鉚邊起皮的問題。
3.1.4 產(chǎn)品螺紋尺寸改善
掛鍍工藝鍍層均勻性差,螺紋尺寸隨之變化,極差位置的殼體存在螺紋牙型角電鍍后變化,導(dǎo)致殼體螺紋通、止規(guī)不合格;采用滾鍍工藝,因鍍層均勻性的極大提升,殼體螺紋尺寸穩(wěn)定可靠。電鍍后QH216殼體螺紋尺寸CPK達(dá)到2.0以上。
3.1.5 產(chǎn)品外觀一致性改善
掛鍍工藝因?qū)щ娺^程的掛具不可靠,殼體存在外觀差異,因存在電流高低區(qū),殼體外觀亮度存在明顯的差異,高區(qū)殼體亮度好,低區(qū)殼體外觀亮度差;電鍍過程陰陽兩極可能存在的溫度差異,殼體存在陰陽面缺陷,即半邊光亮半邊昏暗;滾鍍工藝由于滾筒轉(zhuǎn)動(dòng),提升了殼體一致性,電流密度均勻,無高低區(qū)差異,陰陽極間因滾筒的轉(zhuǎn)動(dòng),溫度均勻,外觀一致性良好。
3.2.1 生產(chǎn)工人減少
掛鍍工藝,殼體電鍍前需要人工上掛具,效率低,一條500萬只/月產(chǎn)能的掛鍍工藝生產(chǎn)線,需配備插掛工9人才能保證正常生產(chǎn)進(jìn)行;滾鍍工藝,取消插掛工序,殼體直接進(jìn)滾筒生產(chǎn),無須插掛人員。采用滾鍍工藝后,電鍍車間3條電鍍生產(chǎn)線共節(jié)約插掛工27人,生產(chǎn)工人由原來的45人減少至18人。
3.2.2 生產(chǎn)效率提高
掛鍍工藝生產(chǎn)線,生產(chǎn)節(jié)拍為430s,每周期生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量144×6=864只;產(chǎn)品節(jié)拍2只/s,需生產(chǎn)工人15人;滾鍍工藝生產(chǎn)線,生產(chǎn)節(jié)拍為450s,每周期生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量2 250只;產(chǎn)品節(jié)拍5只/s,只需生產(chǎn)工人6人,與掛鍍工藝相比,滾鍍工藝生產(chǎn)線生產(chǎn)效率提高2.5倍,生產(chǎn)工人減少60%。
3.3.1 鎳材消耗降低滾鍍工藝,鍍層鎳材不同系列鍍層平均消耗基本一致,鍍層平均消耗約為0.02g/μm,按5.5μm鍍層厚度控制,鎳材消耗約1.1kg/萬只,掛鍍工藝鎳材消耗達(dá)到1.7kg/萬只,采用滾鍍工藝,每萬只可節(jié)約鎳材0.6kg,鎳的價(jià)格為110元/kg;按公司年產(chǎn)15 000萬只鍍鎳火花塞計(jì)算,每年可節(jié)約鎳材成本為0.6kg×110元/kg×15 000=99萬元。
3.3.2 掛具消耗節(jié)約
滾鍍工藝無須消耗掛具,掛鍍工藝每年掛具成本約32元/萬只,按公司年產(chǎn)15 000萬只鍍鎳火花塞計(jì)算,采用滾鍍工藝,每年可節(jié)約掛具成本為32元/萬只×15 000萬只=48萬元。
3.3.3 人工成本節(jié)約
掛鍍工藝,插掛工人人均人力成本約4.5萬元/a,按公司年產(chǎn)15 000萬只鍍鎳火花塞計(jì)算,采用滾鍍工藝,每年可節(jié)約插掛工人27人,每年節(jié)約人工成本:4.5×27=121.5萬元。
3.3.4 燃動(dòng)消耗降低
滾鍍工藝替代掛鍍工藝后,火花塞生產(chǎn)線槽液總體積縮小60%,自來水消耗由14t/萬只下降至5.5t/萬只,蒸汽消耗由45m3/萬只下降至32m3/萬只,電消耗由75kW·h/萬只下降至40kW·h/萬只,綜合燃動(dòng)成本下降約98元/萬只,按公司年產(chǎn)15 000萬只鍍鎳火花塞計(jì)算,每年節(jié)約燃動(dòng)成本為98× 15 000=147萬元。
3.3.5 產(chǎn)品廢損下降
滾鍍工藝替代掛鍍工藝后,火花塞殼體廢損由15元/萬只下降至4元/萬只,按公司年產(chǎn)15 000萬只鍍鎳火花塞計(jì)算,采用滾鍍工藝,每年產(chǎn)品廢損下降為11×15 000=16.5萬元。
按公司年產(chǎn)15 000萬只鍍鎳火花塞計(jì)算,采用滾鍍工藝后,年經(jīng)濟(jì)效益提高:99+48+121.5+147+16.5=432萬元?;鸹ㄈ婂兂杀?,掛鍍工藝為0.113元/只,滾鍍工藝為0.07元/只,因此,采用滾鍍工藝,火花塞成本下降了38%左右。
火花塞殼體表面處理工藝,按照表面處理膜層種類的不同,可分為鍍鎳、鍍鋅、發(fā)黑等工藝;按照電鍍方式的不同,分為掛鍍和滾鍍工藝?;鸹ㄈ麙戾児に囈蛏a(chǎn)效率低,人工插掛的不可靠性,掛具的不穩(wěn)定以及鍍層的不均勻性的缺點(diǎn),嚴(yán)重制約著火花塞的發(fā)展,火花塞滾鍍工藝成為市場(chǎng)發(fā)展的主流。滾鍍工藝在火花塞生產(chǎn)中的應(yīng)用效果很好,主要表現(xiàn)為產(chǎn)品質(zhì)量大為改善,勞動(dòng)效率大幅提高,經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。