劉志剛
(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)
中海石油化學(xué)股份有限公司化肥二部于2003年9月30日建成投產(chǎn),該項(xiàng)目年產(chǎn)450kt 合成氨、800kt 尿素,是海洋石油總公司實(shí)施開發(fā)天然氣下游產(chǎn)品戰(zhàn)略以來,自主新建的第一套大化肥裝置。甲烷化爐氨冷器是合成氨裝置冷凍系統(tǒng)的一臺(tái)換熱設(shè)備,它的作用是利用甲烷化爐殼程內(nèi)液氨的閃蒸將甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度降至3~5℃,此溫度不宜過高也不宜過低,若此溫度過高,工藝氣中的水將不能在甲烷化爐出口分離器中分離,工藝氣中的水很可能會(huì)穿透分子篩隨工藝氣進(jìn)入-178℃的冷箱,損壞冷箱設(shè)備,若此溫度過低,工藝氣中的水會(huì)在管壁上結(jié)冰,堵塞管道,將對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來極大的安全隱患。
2020年5月16 日甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度開始出現(xiàn)瞬間波動(dòng),溫度波動(dòng)范圍是3.5~5℃(正常生產(chǎn)時(shí)甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度短時(shí)間內(nèi)波動(dòng)范圍僅有0.2℃),隨著時(shí)間的推移,溫度波動(dòng)的次數(shù)越來越多,這是一種不正?,F(xiàn)象。圖1是甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度波動(dòng)趨勢(shì)圖。為此,對(duì)導(dǎo)致甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度波動(dòng)的原因進(jìn)行認(rèn)真的分析,并提出應(yīng)對(duì)措施。
圖1 甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度
為確定甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度是否失真,對(duì)甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度變送器及熱電偶進(jìn)行了全面檢查,確認(rèn)甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度變送器及熱電偶工作均正常,因此甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度失真因素可以排除。
通過查找DCS 操作畫面及歷史趨勢(shì)確認(rèn),前系統(tǒng)負(fù)荷控制在68000kg/h 且運(yùn)行穩(wěn)定,一段爐的水碳比及二段爐的空碳比均未做任何調(diào)整且運(yùn)行穩(wěn)定,高低變及脫碳系統(tǒng)未出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,整個(gè)工藝氣系統(tǒng)均無放空,系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,由此推斷通過甲烷化爐氨冷器管程的工藝氣流量未發(fā)生波動(dòng),因此甲烷化爐氨冷器管程工藝氣流量波動(dòng)的因素可以排除。
通過查找DCS 操作畫面及歷史趨勢(shì)確認(rèn),甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度波動(dòng)的同時(shí),甲烷化爐氨冷器殼程液氨的液位及殼程的壓力均波動(dòng)較大,氨冷器殼程液位會(huì)出現(xiàn)迅速下降,液位由70%下降至60%(氨冷器液位正常控制在70%),而氨冷器殼程的壓力會(huì)迅速上漲,壓力由0.340MPa 上漲至0.354MPa(氨冷器殼程壓力正??刂圃?.34MPa),通過給甲烷化爐氨冷器進(jìn)行排污后,上述現(xiàn)象立即消除,由此可推斷出冷凍系統(tǒng)進(jìn)水,因此冷凍系統(tǒng)進(jìn)水是甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度波動(dòng)的主要因素。
冷凍系統(tǒng)帶水原因如下:冷凍系統(tǒng)內(nèi)介質(zhì)為液氨產(chǎn)品,液氨主要來自三個(gè)方面,分別是氨分離器分離下來的氨經(jīng)過減壓進(jìn)入冷凍系統(tǒng)(合成塔產(chǎn)氨)、氨回收單元蒸氨塔汽提出來的氨進(jìn)入冷凍系統(tǒng)及尿素裝置返回的氨進(jìn)入冷凍系統(tǒng),對(duì)以上三個(gè)方面分析發(fā)現(xiàn)氨分離器分離下來的氨和尿素裝置返回的氨均沒有問題,只有氨回收單元蒸氨塔存在異常狀況。
通過查找DCS 操作畫面及歷史趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)蒸氨塔液位在37%~98%劇烈波動(dòng),塔頂壓力在1.805~1.908MPa 波動(dòng)(塔頂壓力正??刂圃?.84MPa),塔頂溫度在51~89.7℃波動(dòng)(塔頂溫度正常控制在65℃),且蒸氨塔塔底和塔中的溫度均有3℃的波動(dòng),蒸氨塔再沸器中壓蒸汽流量很穩(wěn)定,并沒有發(fā)生波動(dòng),綜合以上情況可判斷為進(jìn)氨回收單元的馳放氣中可能攜帶催化劑粉塵、鐵銹等雜質(zhì),這些雜質(zhì)附著于蒸氨塔填料表面并在填料表面結(jié)垢,垢層達(dá)到一定程度時(shí)造成蒸氨塔內(nèi)氣液接觸不好,蒸氨塔汽提氨帶水進(jìn)入冷凍系統(tǒng),帶入冷凍系統(tǒng)的水最終在甲烷化爐氨冷器內(nèi)不斷累積,引起液氨大量揮發(fā),甲烷化爐氨冷器換熱效果差,造成甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度波動(dòng)。
本廠氨升壓機(jī)(氨升壓機(jī)為離心式壓縮機(jī),由功率為630kW 的電機(jī)驅(qū)動(dòng))和冷氨產(chǎn)品泵在生產(chǎn)裝置正常運(yùn)行期間均處于備用狀態(tài),只有在尿素裝置停車、尿素用氨量小于合成產(chǎn)氨量或合成裝置遇到緊急情況時(shí)才會(huì)啟動(dòng)。為了解決冷凍系統(tǒng)帶水問題,啟動(dòng)氨升壓機(jī)和冷氨產(chǎn)品泵,并打開甲烷化爐氨冷器的排污閥對(duì)甲烷化爐氨冷器進(jìn)行連續(xù)排污,通過冷氨產(chǎn)品泵將冷凍系統(tǒng)內(nèi)含水的氨送至氨罐,采取啟動(dòng)氨升壓機(jī)和冷氨產(chǎn)品泵的方法來暫時(shí)解決冷凍系統(tǒng)帶水問題。
為了徹底解決冷凍系統(tǒng)帶水的問題,也為了保證合成裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行,決定對(duì)氨回收單元進(jìn)行停車,切除氨回收單元后對(duì)蒸氨塔內(nèi)的填料用115℃的脫鹽水進(jìn)行了三次沖洗排污至清潔,通過對(duì)蒸氨塔填料沖洗確認(rèn),蒸氨塔內(nèi)填料確實(shí)很臟,且沖洗出的污垢經(jīng)確定大部分是合成塔催化劑粉塵,蒸氨塔填料沖洗合格后,重新投用氨回收單元。
通過對(duì)甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度波動(dòng)的原因進(jìn)行分析,找出了冷凍系統(tǒng)帶水的原因,采取啟動(dòng)氨升壓機(jī)和冷氨產(chǎn)品泵的方法對(duì)甲烷化爐氨冷器進(jìn)行連續(xù)排污,暫時(shí)解決了冷凍系統(tǒng)帶水,通過切除氨回收單元,對(duì)蒸氨塔填料進(jìn)行沖洗并重新投用氨回收單元后,蒸氨塔的液位、塔頂壓力及塔頂溫度均穩(wěn)定運(yùn)行。將氨升壓機(jī)和冷氨產(chǎn)品泵停運(yùn)備用,甲烷化爐氨冷器排污關(guān)閉后,甲烷化爐氨冷器出口工藝氣溫度未再出現(xiàn)波動(dòng),合成氨冷凍系統(tǒng)帶水的原因徹底得到解決。