李東明 張秀成 荊海東 王長(zhǎng)海 朱磊
摘 要:本文著重介紹華能澠池電廠漿液循環(huán)泵永磁調(diào)速應(yīng)用情況,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題的解決方案,同時(shí)對(duì)其節(jié)能情況進(jìn)行了對(duì)比。結(jié)果表明:漿液循環(huán)泵永磁調(diào)速改造具有可操作性、可靠性高、節(jié)能效果顯著等特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:漿液循環(huán)泵;永磁調(diào)速器;安裝空間;節(jié)能;
1.項(xiàng)目介紹
我公司#1機(jī)組發(fā)電負(fù)荷年平均在60~80%,但脫硫系統(tǒng)是按照100%發(fā)電負(fù)荷設(shè)計(jì),并且泵出口由于設(shè)備特點(diǎn)原因沒(méi)有設(shè)置調(diào)節(jié)閥,能源浪費(fèi)非常嚴(yán)重,特將#1D漿液循環(huán)泵漿液循環(huán)泵新增永磁調(diào)速器,于2019年6月15日調(diào)試。
2.#1D漿液循環(huán)泵設(shè)備參數(shù)
3.采用調(diào)速節(jié)能方案簡(jiǎn)述
根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,脫硫裝置的吸收塔應(yīng)該根據(jù)發(fā)電負(fù)荷以及媒質(zhì)的含硫量情況調(diào)節(jié)漿液循環(huán)泵的流量,但是吸收塔每臺(tái)漿液循環(huán)泵的靜壓差非常大(占總揚(yáng)程的70%),必須克服這段阻力才能將漿液上塔,所以漿液循環(huán)泵做節(jié)能,降速空間不大,但流量變化很大,綜合來(lái)說(shuō)泵的節(jié)能空間還是非常大的。
由于靜壓(系統(tǒng)阻力曲線抬高)很大,流量降幅大,壓力降幅很小,所以無(wú)法采用傳統(tǒng)的相似定律去計(jì)算泵的節(jié)能,一般會(huì)根據(jù)泵的做工(輸出流量、壓力)來(lái)計(jì)算節(jié)能。
4.#1機(jī)組2019年歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),用做節(jié)能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
#1機(jī)組采集了2019年全年的運(yùn)行數(shù)據(jù),每個(gè)月給出了約2600組數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)間隔1000s,時(shí)間分布均勻,可按照每個(gè)月數(shù)據(jù)來(lái)統(tǒng)計(jì)平均值,統(tǒng)計(jì)表格也給出了如下數(shù)據(jù)。
可以看出#1爐全年運(yùn)行時(shí)間達(dá)到6000h,平均負(fù)荷率70.1%,塔出口SO2折算濃度全年平均為12.0 mg/Nm3,從運(yùn)行負(fù)荷和年運(yùn)行時(shí)間都是具有代表性的,以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真是有效,可作為#1D漿液循環(huán)的數(shù)據(jù)藍(lán)本。以上數(shù)據(jù)還反映出其含硫量遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),也低于其他電廠的35.0mg/Nm3的標(biāo)準(zhǔn)。
5.改造后照片
6.調(diào)試數(shù)據(jù)
從運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看,全部達(dá)到改造前預(yù)期。原工頻運(yùn)行電流為82.0A。目前平均負(fù)荷不高,#1D漿液泵將長(zhǎng)期運(yùn)行在1363rpm,電流為59.0A,節(jié)能率高達(dá)28.0%。振動(dòng)、運(yùn)行溫度數(shù)據(jù)表現(xiàn)都非常優(yōu)秀。
7.小結(jié)
目前來(lái)看,由于目前含硫量遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),所以永磁開(kāi)度可保持在55%長(zhǎng)期運(yùn)行,節(jié)能率為28.0%,每年節(jié)約電量 = (82.0-59.0)×1.732×6×0.87×6000h = 124.8萬(wàn)千瓦時(shí)。
新增永磁調(diào)速器既解決了脫硫系統(tǒng)根據(jù)發(fā)電負(fù)荷的調(diào)節(jié)問(wèn)題,又能減少脫硫系統(tǒng)的維護(hù),同時(shí)還降低廠用電,非常成功,值得推廣。