肖恒發(fā) 李祖全 潘建麗
摘 要:在會澤縣長箐水庫水庫工程施工過程中,利用灌漿技術將一定配比的漿液壓入到鉆孔的巖層裂隙中,當漿液膠結硬化后可以有效的提高水庫壩體的抗?jié)B性和整體性能,增強水庫基礎的承載力、密度和防滲性。本文將根據合理的固結、帷幕灌漿布置、灌漿壓力、最優(yōu)水灰比、漿液稠度、壓力與漿液變換等技術參數,推薦合理的施工方法、施工程序、工藝參數等。
關鍵詞:灌漿;試驗;質量
1 工程概況
會澤縣長箐水庫設計規(guī)模為?。ㄒ唬┬退畮?,水庫蓄水主要滿足灌溉、人畜飲水,兼顧下游防洪防汛及生態(tài)用水。水庫總庫容119.7萬m3,興利庫容93.8萬m3,主要建筑物由攔河壩、溢洪道、輸水(兼導流)隧洞 及引水管道組成。水庫建成后年供水103.5萬m3,可新增灌溉面積3730畝,解決及改善水庫下游4484人的飲水安全問題。
2 灌漿試驗區(qū)的選擇
為了使本灌漿工程設計所選用的各種參數更符合工程實際,根據設計要求,對長箐水庫進行灌漿試驗任務。根據壩體、壩基、壩肩地質條件,布置三個固結灌漿試驗區(qū),試驗一區(qū)為趾板左岸,樁號為0+060.0~0+078.0,試驗二區(qū)為趾板河床左岸部位,樁號為0+096.0~0+114.0。試驗三區(qū)趾板河床右岸部位,樁號為0+126.0~0+136.0。布置三個帷幕灌漿試驗區(qū),試驗一區(qū)位于左岸,灌漿里程0+150~0+162,布置高程位于趾板高程△2279.6~▽2284.2m。試驗二區(qū)位于河床位置,灌漿里程0+186~0+198,布置高程位于趾板高程2270.5m。試驗三區(qū)位于右岸,布置高程位于趾板高程△2303.06~▽2310.34m。
3 鉆孔施工
3.1 鉆進方向及方法
灌漿試驗分固結灌漿試驗和帷幕灌漿試驗,固結灌漿鉆孔同排孔距為4m,帷幕灌漿鉆孔孔距為1.5m。試驗段采用XY—2PC型液壓鉆機鉆進,開孔孔徑為Φ91~Φ110㎜,終孔孔徑為Φ91~Φ75㎜。
3.2 鉆孔沖洗
試驗采用清水脈沖式沖洗鉆孔沖,沖洗壓力為灌漿壓力的80%,沖洗時間一般10~20分鐘,直到孔口回水澄清5~10分鐘為止。沖洗結束后,下測繩二次探孔,試探孔底巖粉是否小于0.2米,若小于0.2米,則取鉆壓水灌漿;反之則下鉆沖洗或打撈淤積,直到淤積小于0.2米為止。
4 壓水試驗
施工中對I、II、III序孔所有孔段進行灌前簡易壓水試驗,取得巖層透水率情況資料,以便在施工中選擇起始水灰比或預測水泥用量。檢查孔壓水試驗按設計要求進行,采用三個壓力階段五點法進行。壓水壓力一般為灌漿壓力的80%,如該值大于1MPa采用1MPa。壓水試驗流量穩(wěn)定標準按規(guī)范相關要求執(zhí)行,取最后的流量值作為計算值,成果以透水率q表示。
5 灌漿施工工藝
5.1 施工順序
按照“先固結后帷幕,先下游排后上游排,先鉆灌I序孔,后鉆灌II序孔,再鉆灌III序孔,循序漸進,逐序加密”的原則施工。
5.2 灌漿壓力
固結灌漿壓力按0.15~0.3Mpa進行試驗,在灌漿過程中,多數孔當壓力還未達到0.2Mpa時,漿液從趾板上游混凝土與開挖基巖接縫處冒出,經過多次間隙灌漿后才能結束,所以固結灌漿壓力應在0.2Mpa左右,最大不得超過0.3Mpa。帷幕灌漿壓力第一段采用0.3Mpa,第二段采用0.4~0.5Mpa,以下每段增加0.3Mpa,最大不得超過2Mpa。
5.3 灌漿方法
按設計要求或灌漿實際情況,固結灌漿采用孔口封閉純壓式灌漿法,帷幕灌漿原則上采用自上而下循環(huán)式或孔口封閉循環(huán)式灌漿法。但在實際施工過程中多數孔內由于承壓水較大,畢漿后取鉆時漿液會被承壓水擠出孔內,灌漿效果較差,所以后期改為純壓式分段灌漿法,灌漿結束后可使?jié){液在孔內和裂隙中穩(wěn)固一段時間后在取出止?jié){塞。
5.4 灌漿段長
固結灌漿由于灌漿段長為5米,故采用全孔一次性灌漿法;帷幕灌漿在趾板與基巖結合段段長為2~3米,其余每個灌漿段長度原則上宜采用5米,特大吃漿和嚴重垮孔處可適當縮短灌漿段長;在遇透水性較微時可適當加長灌漿段長,但不宜大于10米。
5.5 灌漿材料及漿液的選定
水泥采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥,經出廠檢驗、進場復檢,水泥質量滿足設計及規(guī)范要求。進場水泥保持新鮮,做到先進庫先用,受潮結塊的不得使用。從出廠到使用時的存放時間要求少于3個月。漿液的濃度按水灰比(重量比)控制,固結灌漿選定為3:1、2:1、1:1、0.5:1等四個比級,帷幕灌漿選定為5:1、3:1、2:1、1:1、0.7:1、0.5:1等六個比級,由稀至稠逐級調配使用。用5:1、3:1引導,2:1、1:1主灌,0.7:1、0.5:1用于特殊情況處理及封孔。
5.6 灌漿的施工控制
5.6.1 非特殊情況,應保持灌漿進程連續(xù)不中斷地灌注。
5.6.2 不合格或已損壞的壓力表嚴禁使用,壓力表和管路之間設置隔漿裝置。
5.6.3 灌漿栓塞應具有良好的膨脹性和耐壓性能。
5.6.4 灌漿過程中嚴密監(jiān)測抬動變形情況。
5.6.5 漿液變化。當灌漿壓力保持不變,注入率持續(xù)減少時,或注入率不變而壓力持續(xù)升高時,不得改變水灰比;當每級漿液注入量已達300L以上,或灌漿時間已達30min,而灌漿壓力和注入率均無改變或變化不顯著時,應改濃一級水灰比;當注入率大于30L/ min時,根據具體情況越級變濃。灌漿段在最大設計壓力下,當注入率不大于1L/min后,繼續(xù)灌注30min,灌漿工作方可結束。
5.7 封孔
鉆孔終孔段灌漿結束后,根據基巖灌漿段數多少采用“自下而上分段壓力灌漿法”進行封孔。每段長10~15米,灌漿壓力采用栓塞所在段的壓力值,漿液濃度用0.5:1的水泥漿液,鉆孔非灌段未封滿部分,應采用“置換法”封孔,即下入鉆桿距未封滿的孔底0.5m處利用機械進行壓力封孔,讓孔內清水清漿排除,濃漿溢出方能結束封孔,若漿液下沉應繼續(xù)補漿封填,直至全孔封滿不再下沉為止。封孔結束后在孔口留注標記,以備查考。
6 質量控制及效果
6.1 灌漿試驗實施過程中,嚴格按照規(guī)范及設計要求進行,各道工序嚴格把關,按“三檢制”要求檢查。
6.2 直觀效果:固結灌漿結束后,孔距為4m時檢查孔壓水試驗結果不達到設計要求,孔距調整為2m并重新補灌后開展帷幕灌漿施工,帷幕灌漿的第一、二段也可作為固結灌漿的補強,灌漿過程中漿液已不再從趾板與巖層接縫處冒出。
6.3 檢查孔檢查:綜合固結、帷幕檢查孔壓水試驗成果資料可看出,當固結灌漿孔孔距4m,排距2.4m時,檢查結果達不到設計要求,當固結灌漿孔孔距2m,排距2.4m時,在不做帷幕灌漿的情況下,也未能達到設計要求,最終經過帷幕灌漿后,實際形成了3排固結孔,排距為1.2m,固結灌漿檢查孔壓水試驗結果合格,防滲效果滿足設計要求。帷幕灌漿采用全孔封閉灌漿法實施時,由于承壓水壓力較大,最大反向壓力實測為1.0Mpa,檢查孔壓水試驗結果不滿足設計要求,灌漿效果較差,經參建各方共同研究調整為純壓試分段灌漿法,并適當加大灌漿壓力后,檢查孔壓水試驗結果滿足設計要求。
6.4 檢查孔巖芯觀察:由于本工程壩址區(qū)巖層為泥質白云巖與內碎屑白云巖夾藻類白云巖,強度較低,鉆孔取芯相當困難,采取巖樣均為碎屑砂礫,無柱狀體,采取率較低,對質量評價無實際價值。但根據鉆孔情況,檢查孔鉆進速度明顯慢于試驗孔,說明巖體經過灌漿充填和擠壓后得到了明顯改善。
7 結語
7.1 開孔孔徑為Φ91~Φ110mm,終孔孔徑為Φ75~Φ91mm,可滿足本工程的灌漿質量要求。
7.2 固結灌漿壓力采用0.15~0.3Mpa,最大不得超過0.3Mpa;帷幕灌漿壓力第一段采用0.3Mpa,第二段采用0.4~0.5Mpa,以下每段增加0.3Mpa,最大不得超過2.0Mpa,可滿足本工程的灌漿施工質量要求。
7.3 水泥采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥,灌注純水泥漿,漿液的濃度按設計技術要求實施,可滿足本工程的灌漿質量要求。
7.4 固結灌漿采用孔口封閉純壓式灌漿法,帷幕灌漿采用自上而下分段純壓式灌漿法灌注,可滿足本工程的灌漿質量要求。
7.5 固結灌漿孔采用全孔一次性灌漿法;帷幕灌漿在趾板與基巖結合段段長為2m,第二段段長為3m,其余每個灌漿段長為5m,特大吃漿和嚴重垮孔處適當縮短灌漿段長,可滿足本工程的灌漿質量要求。
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作者簡介:李祖全(1981年10月—),男,漢族,云南省曲靖市麒麟區(qū)人,本科,工程師,國家注冊監(jiān)理工程師、水利造價工程師、二級建造師,從事水利工程監(jiān)理工作。
作者簡介:肖恒發(fā)(1986年5月—),男,漢族,云南省昭通市巧家縣人,本科,工程師,從事水利工程勘察設計與施工管理等相關工作,于2013、2018、2019年年度考核為優(yōu)秀并評為先進工作者。
作者簡介:潘建麗(1977年4月—),女,漢族,云南省曲靖市會澤人,本科,工程師,從事水利工程管理工作。