楊云超
摘 要:梗絲加料機是梗絲生產的重要環(huán)節(jié)之一,但隨著設備長時間使用后性能下降,加料機內粘料量明顯增多,與“優(yōu)質、高效、低耗”的生產愿景相違背,所以,對梗絲加料機粘料量大進行了攻關。最終,通過“頭腦風暴”法進行全面診斷,對“加料噴嘴角度”以及“筒璧溫度”進行了調整、優(yōu)化,使粘料量得到了大幅下降,有效降低了生產過程消耗,提高了原料有效利用率。
關鍵詞:加料機;粘料;梗絲
梗絲加料機主要是對梗絲進行加料,以減輕梗絲刺激性,使煙氣和順,改進吸味,同時也是為了增加梗絲物理性能,減少梗絲在制絲過程中的損耗。目前,梗絲加料機主要生產牌號為黃金葉專用梗絲與普通梗絲,在生產過程中,由于料液和物料在加料機筒壁交匯,不可避免的會粘結部分物料,當粘接物料過多時,就會造成物料的過度浪費,同時阻礙物料充分吸收料液,對整個加料工序的產品質量造成嚴重影響。
1 現(xiàn)狀分析
1)對不同牌號梗絲在加料機內的粘料情況進行分析。制絲部梗絲線現(xiàn)生產黃金葉專用梗絲和普通梗絲兩種牌號,因此,對2019年9月-10月期間,梗絲線每周生產牌號、及其粘料量進行了統(tǒng)計稱重,粘料量平均值在18kg左右。同時,進一步通過方差分析,分析普通梗與專用梗在梗絲加料機內的粘料量差異是否顯著。最終,確定粘料量與牌號差異沒有直接關系。
2)對加料機內不同部位粘料情況進行分析。在確定了梗絲加料機粘料量大,與生產牌號無直接聯(lián)系后,又對生產結束后,梗絲加料機內各部位的粘料量進行統(tǒng)計。將梗絲加料機內分為前室、滾筒內壁、后室三部分,對30批次不同部位粘料量進行統(tǒng)計,得出平均粘料量分別為1.7kg/班次、15.4kg/班次、1.0kg/班次,即滾筒內壁粘料量最多,占全部粘料梗絲的85%。因此,確定粘料量大的主要癥結在滾筒內壁粘料。
2 癥結分析
針對梗絲加料機筒壁粘料量多的問題,通過“頭腦風暴”法,共找出8條末端因素,把分析結果進行了整理和分類匯總,并繪制了
樹圖:
隨后,對末端因素的逐一驗證,最終確定了2條末端因素為要因:1)加料機噴嘴安裝角度不合適;2)加料機筒壁溫度低。
3 改進措施
1)調整加料噴嘴角度。利用生產間歇,用廢料和霧化水進行現(xiàn)場試驗,計算并確定噴嘴的最佳安裝角度,使霧化的料液更好的覆蓋煙絲的運動軌跡。經試驗,發(fā)現(xiàn)當霧化料液噴射的中心落點距滾筒前端1.275米、最大落點距滾筒前端1.85米,即第一落點為0.6米時,基本覆蓋了煙絲的運動軌跡。此時,噴嘴距中心落點的水平距離為1.225米,豎直距離為0.84米。
依照以上數(shù)據(jù),計算出噴嘴與垂直面夾角a=arctan(0.84/1.225)≈40°,隨即對噴嘴噴射角度進行了調整。
2)增加補償蒸汽。(1)確認補償蒸汽點安裝位置。補償蒸汽的作用主要是適當提高筒壁溫度,解決物料遇到低溫筒壁粘料量多的問題,同時可以對滾筒內壁起到清吹作用,減少粘料量。通過試驗,在第一落料點、中心落料點、最大落料點方向添加補償蒸汽,統(tǒng)計在不同位置方向增加補償蒸汽時的粘料量,確認最佳安裝位置。最終,在中心落料點增加補償蒸汽時,可以最有效的減少粘料量,因此將補償蒸汽點添加至中心落料點噴射方向。(2)正交試驗法優(yōu)化補償蒸汽最佳參數(shù)組合。利用正交實驗,在中心落料點添加補償蒸汽時,分析補償蒸汽壓力大小、補償蒸汽閥門開度大小、筒壁溫度三個因素對筒壁粘料量的影響,通過“正交實驗法”對進行優(yōu)化設置,并統(tǒng)計滾筒內壁粘料量變化情況。最終確定最佳的組合條件為A2B1C2,即:補償蒸汽壓力大小為0.1Mpa、補償蒸汽閥門開度大小為55%、筒壁溫度為47℃。(3)效果驗證。實施改進后,對10批次梗絲加料機筒壁粘料量情況進行統(tǒng)計,筒壁粘料量均值由原先15.4kg/班次降至1.08kg/班次,粘料量減少明顯。
4 改進效果
得益于滾筒內壁粘料量大幅降低,經統(tǒng)計,梗絲加料機整體粘料量,由原先的18kg/班次下降至3.59kg/班次,措施實施后,效果顯著。
5 結束語
通過梗絲加料機的加料噴嘴及筒壁溫度的調整、優(yōu)化,有效降低了梗絲加料機粘料量,為梗絲提質降耗打下了堅實的基礎。同時,車間葉片松散回潮、葉片加料等工序也存在著粘料量大的問題。因此,在下一步工作中,將把這次的經驗措施進行整理總結,復制推廣到其他工序,為整體的“提質降耗”工作的提升添磚加瓦。
參考文獻
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