李洋
摘要:本文從飛機(jī)液壓系統(tǒng)管路中氣體對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響出發(fā),研究系統(tǒng)裝配后管路中存在氣體的排除方法并進(jìn)行試驗(yàn)。根據(jù)對某型機(jī)手搖泵系統(tǒng)排氣工藝方法的研究,針對不同排氣方法的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行比較,合理優(yōu)化排氣工藝方法。提高系統(tǒng)裝配后排氣的工藝性,降低操作過程中系統(tǒng)及環(huán)境污染,減輕操作者操縱負(fù)擔(dān)。
關(guān)鍵詞:液壓;排氣;活塞;壓力;手搖泵
1 系統(tǒng)工作原理
手搖泵的工作原理如圖1所示,當(dāng)活塞(7)向上運(yùn)動(dòng)時(shí),液壓油從進(jìn)油腔(8)出來,克服球形活門的阻力后,進(jìn)入處于真空狀態(tài)下的圓筒的工作腔(6)和(4)中。當(dāng)活塞停在上極限位置時(shí),球形活門在彈簧的作用下將進(jìn)油孔關(guān)閉。在活塞(7)向上運(yùn)動(dòng)的同時(shí),活塞(10)向下運(yùn)動(dòng)。此時(shí),工作腔(6)和(4)內(nèi)的油液經(jīng)過單向活門排入增壓油路(14)。為了用較小的力搖動(dòng)手柄就能使泵產(chǎn)生高壓,當(dāng)壓力達(dá)到一定值時(shí),就將油泵的第一級斷開。此時(shí)油泵用帶有小面積的活塞的第二級進(jìn)行工作。分油活門(12)和(13)可斷開第一級。活門(13)下端的工作室(1)和增壓油路(14)相通。當(dāng)油路(14)內(nèi)的壓力升高時(shí),活門(13)開始上升,而壓縮其上的彈簧。當(dāng)達(dá)到規(guī)定的壓力值時(shí),活門(13)使工作室(1)通過孔與油路(2)相通,這樣,液壓油便沿著油路(2)進(jìn)入工作室(3),擠壓微弱彈簧(9),將活門(12)推到上部位置。
2 某型機(jī)手搖泵排氣方法簡介
某型飛機(jī)在進(jìn)行手搖泵排氣時(shí),通過將手搖泵高壓油腔的堵塞螺栓拆除(圖2所示位置),使高壓油腔(圖1中5、11)與大氣連通后進(jìn)行系統(tǒng)裝配后管路中空氣的排除。分別拆除兩個(gè)高壓油腔的堵塞螺栓,搖動(dòng)手搖泵反復(fù)堵塞、松開該孔將系統(tǒng)管路及活塞腔中的空氣排出機(jī)外,排完一個(gè)油腔后,重新安裝堵塞螺栓,松開另一個(gè)螺栓重復(fù)上述步驟重新排氣。
采用這種排氣方法的優(yōu)點(diǎn)為高壓油腔直接接通大氣,系統(tǒng)管路內(nèi)的空氣可快速的排出機(jī)外,排氣效果明顯。但此種排氣方法也有明顯的缺點(diǎn),主要有以下幾個(gè)方面:
2.1由于打開泵殼體高壓油腔進(jìn)行排氣,排氣過程中容易造成油液污染;
2.2打開泵殼體高壓油腔堵塞,破壞成品的完整性,容易引起產(chǎn)品滲漏問題,該產(chǎn)品上曾多次出現(xiàn)此部位滲漏,對產(chǎn)品質(zhì)量無法保證;
2.3通過此種方法排氣時(shí),油液收集不便,容易造成機(jī)上污染
3 排氣方法工藝改進(jìn)
3.1 改進(jìn)思路
某型機(jī)手搖泵系統(tǒng)在機(jī)上可構(gòu)成完整的液壓回路,因此考慮可通過使用手搖泵驅(qū)動(dòng)工作元件運(yùn)動(dòng)的方式,將系統(tǒng)管路及手搖泵殼體內(nèi)的空氣排入液壓油箱后排出機(jī)外。通過這種排氣方法可避免破壞成品液壓泵原有密封性,且不會(huì)造成液壓油及機(jī)上污染。
3.2 存在問題及原因分析
經(jīng)機(jī)上驗(yàn)證后,發(fā)現(xiàn)搖動(dòng)手搖泵時(shí),手搖泵搖動(dòng)無力,持續(xù)搖動(dòng)手搖泵現(xiàn)象依舊存在,手搖泵無法吸油,系統(tǒng)無法建壓,排氣過程無法進(jìn)行。分析手搖泵工作過程如圖3所示,活塞上移,造成壓油腔內(nèi)壓力降低,近似真空狀態(tài),油液在壓力作用下打開活塞上的單向活門進(jìn)入壓油腔;活塞向下移動(dòng)時(shí),活塞上單向活門在彈簧力作用力關(guān)閉,壓油腔內(nèi)空間變小,油液在壓力作用下打開殼體上單向活門進(jìn)入系統(tǒng)管路。
3.3 改進(jìn)措施
經(jīng)上述分析認(rèn)為,造成手搖泵無法進(jìn)行排氣的原因?yàn)椋謸u泵工作過程中僅對活塞腔內(nèi)的空氣進(jìn)行反復(fù)壓縮,活塞兩端的壓差不足以打開活塞上的單向活門,導(dǎo)致排氣失敗。因此,可將手搖泵吸油腔的壓力提高,增加活塞兩端的壓力差,以改善手搖泵的吸油性能,完成手搖泵系統(tǒng)中空氣的排除工作。參考某型機(jī)主液壓泵對吸油壓力的要求,向手搖泵吸油端增加P=0.12±0.01MPa的壓力進(jìn)行排氣試驗(yàn)。
3.4 改進(jìn)效果檢查
通過在系統(tǒng)油箱上增壓后,搖動(dòng)手搖泵進(jìn)行試驗(yàn)的過程中,手搖泵手柄受力明顯,系統(tǒng)壓力顯著提升,證明手搖泵已正常工作。然后通過系統(tǒng)操縱開關(guān)將液壓壓力接通至油箱,將氣體排至油箱,排除系統(tǒng)管路及液壓泵中的空氣,反復(fù)多次操作,直至手搖泵搖動(dòng)過程中無空行程現(xiàn)象即完成系統(tǒng)排氣工作。通過多架飛機(jī)在機(jī)上的反復(fù)試驗(yàn),證明使用該種工藝方法進(jìn)行系統(tǒng)排氣切實(shí)可行。
4 結(jié)論
通過本次工藝方法改進(jìn),對手搖泵排氣過程進(jìn)行優(yōu)化,此種工藝方法進(jìn)行系統(tǒng)排氣的優(yōu)點(diǎn)主要為:
4.1無需拆除成品手搖泵上的螺栓,破壞成品的密封性,對產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性有了顯著的提高;
4.2避免系統(tǒng)油液的污染;
4.3避免油液對機(jī)上環(huán)境的污染;
4.4極大減輕排氣工作量,操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度顯著降低,工作效率明顯提高。