李朝波
(云南三環(huán)中化化肥有限公司,云南 昆明 650100)
云南三環(huán)中化化肥有限公司采用的是60t/a磷酸裝置,濃縮副產(chǎn)氟硅酸達(dá)到3.5萬t/a,為氟硅酸鈉生產(chǎn)提供了原料,質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制范圍11%~13%。2018年底,甕福云天化科技有限公司3萬噸氟化氫/氫氟酸項(xiàng)目建成后,為滿足生產(chǎn)無水氟化氫需求,裝置氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)由11%~13%提升至18%~20%,導(dǎo)致系統(tǒng)硅膠析出量增加,氟回收率大幅下降。為提升氟資源利用效率,提升裝置氟收率,對氟吸收系統(tǒng)進(jìn)行了改造,有效降低了系統(tǒng)堵塞,提高了濃縮氟回收率。
濕法磷酸生產(chǎn)過程中,在磷酸濃縮過程中溢出的四氟化硅和氟化氫氣體,經(jīng)氟吸收系統(tǒng)洗滌后,生成工業(yè)氟硅酸,并產(chǎn)生大量硅膠(SiO2·n H2O)。
硅膠沉淀會在系統(tǒng)中產(chǎn)生堵塞,給生產(chǎn)及操作帶來很大困難,導(dǎo)致氟吸收系統(tǒng)效果下降,氟回收率降低。
濕法磷酸生產(chǎn)過程中,磷酸濃縮過程采用強(qiáng)制循環(huán)、真空蒸發(fā)的工藝,經(jīng)石墨換熱器換熱后,經(jīng)過旋風(fēng)除沫器,分離蒸發(fā)出來的液體飛沫,氣相部分進(jìn)入氟吸收系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)洗滌,第一氟吸收洗滌系統(tǒng),由兩臺氟吸收循環(huán)泵、三組管道噴淋裝置、三層環(huán)形噴淋裝置組成;第二氟吸收洗滌系統(tǒng),由二臺氟吸收循環(huán)泵(一開一備)、六組管道噴淋裝置、兩層環(huán)形噴淋裝置組成,第二氟吸收塔頂部設(shè)置有除沫裝置,減少進(jìn)入大氣冷凝器含氟氣體。見圖1。
圖1 氧吸收工藝流程圖
濃縮磷酸過程中,磷酸溶液中的氟硅酸分解成SiF4和HF逸出,用水吸收后,又轉(zhuǎn)變?yōu)榉杷?。第一氟吸收塔循環(huán)槽的循環(huán)氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)為18%~20%,吸收所需的洗滌液為第二氟吸收塔循環(huán)槽槽頂補(bǔ)充的新鮮水。通過溢流方式進(jìn)入第一氟吸收塔循環(huán)槽內(nèi)循環(huán)洗滌,氟硅酸濃度滿足要求后,由氟硅酸輸送泵輸送至成品儲槽。
1)第一、二氟吸收洗滌系統(tǒng)水量分布不均,影響洗滌效果。
第一氟吸收循環(huán)泵共兩臺,每臺循環(huán)量800 m3/h。其中一臺泵供管道噴淋及一組塔噴淋。另一組泵供兩層塔噴淋。塔噴淋管徑DN150,設(shè)計(jì)流量60~80 m3/h,壓力0.05~0.08MPa,而管道噴淋管徑DN100,設(shè)計(jì)流量 40~50m3/h,壓力 0.05~0.08MPa。在運(yùn)行過程中,塔噴淋總水量接近1500m3/h,而管道噴淋總水量只有150 m3/h,管道噴淋水量不足,未發(fā)揮洗滌效率;第二氟吸收循環(huán)泵共兩臺,每臺循環(huán)量600 m3/h,其中一臺為備用泵,由一臺泵供6組管道噴淋及8組塔噴淋(其中管道噴淋管徑DN100,塔噴淋管徑150),總洗滌水量不足,洗滌效果較差。根據(jù)對循環(huán)洗滌水量及蒸發(fā)量進(jìn)行核算,濃縮一氟吸收塔液/汽比(質(zhì)量比)為0.007,而二氟塔液/汽比0.0027,據(jù)經(jīng)驗(yàn)液/汽比在0.004~0.005洗滌效果相對較好。
因此,需對第一、二氟吸收洗滌系統(tǒng)水量進(jìn)行重新分布,加強(qiáng)第一氟吸收洗滌塔管道噴淋及第二氟吸收洗滌系統(tǒng)洗滌強(qiáng)度。
2)氟硅酸濃度提升后,系統(tǒng)硅膠增多,第二氟吸收洗滌塔下液管堵塞,形成液封。
第二氟吸收循環(huán)槽設(shè)計(jì)帶有液封擋板,系統(tǒng)流程為:氟吸收所需補(bǔ)水由第二氟吸收循環(huán)槽連續(xù)補(bǔ)水并溢流至第一氟吸收循環(huán)槽,在系統(tǒng)硅膠增加后,大量硅膠沉積擋板內(nèi),導(dǎo)致第二氟吸收塔下液管堵塞,造成二氟塔液封。
在生產(chǎn)低濃度氟硅酸時(shí),大部分含氟氣體由第一氟吸收洗滌塔吸收,部分溢出含氟氣體由第二氟吸收洗滌塔進(jìn)行洗滌。但在氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)提升至18%后,第一氟吸收塔未洗滌及氟硅酸二次蒸發(fā)后含氟氣體進(jìn)入第二氟吸收洗滌系統(tǒng)。由第二氟吸收洗滌塔繼續(xù)洗滌,導(dǎo)致第二氟吸收洗滌塔負(fù)荷增加,循環(huán)液濃度上升,同時(shí)硅膠析出量增加。但第二氟吸收槽未設(shè)攪拌裝置,并且采用槽頂補(bǔ)水直接溢流至第一氟吸收循環(huán)槽,導(dǎo)致一氟循環(huán)槽上、下分層、硅膠沉積。
因氟硅酸濃度提升,第一氟吸收洗滌系統(tǒng)氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)由11%~13%上升至在18~20%,第二氟循環(huán)洗滌液氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)由1%~2%上升至13%~15%,造成大量氟后移至循環(huán)水系統(tǒng)。循環(huán)水氟含量從500mg/kg上升至6000mg/kg。
3)系統(tǒng)硅膠增多,堵塞嚴(yán)重。
在對第一、二氟吸收洗滌系統(tǒng)進(jìn)行研究時(shí)發(fā)現(xiàn),同一組循環(huán)洗滌泵,開車過程中上、下層噴頭及循環(huán)管堵塞情況差異較大。對上、下層水量及水壓進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)上層水壓0.04MPa,下層環(huán)管壓力0.08 MPa,并且上層水量較小,霧化效果較差。同時(shí),各噴淋裝置進(jìn)口循環(huán)管,隨著噴淋口的遠(yuǎn)離,結(jié)垢逐步加重。以下以第一氟吸收塔循環(huán)管為例,其工藝流程如圖2。
圖2 第一氟洗滌塔塔噴環(huán)管流速及停留時(shí)間(V,S)
實(shí)際運(yùn)行過程中,管道結(jié)垢顯示1#、4#噴淋口前管道結(jié)垢較輕,2#、5#噴淋口前管道結(jié)垢重,3#、6#噴淋口進(jìn)口前后管道結(jié)垢較重。其原因主要是由于前面噴淋口的分流影響,在管徑不變的狀態(tài)下,后端洗滌液流速降低,停留時(shí)間延長,加劇了硅膠析出量。
裝置氟硅酸濃度未提濃前,單套氟硅酸輸送量15m3/h。質(zhì)量分?jǐn)?shù)提升至18%后,輸送量為6~8m3/h。管道流速下降一半,輸送管道硅膠沉積,導(dǎo)致輸送不暢。氟硅酸在系統(tǒng)一直循環(huán),造成氟后移嚴(yán)重,同時(shí)在循環(huán)過程中,循環(huán)液溫度升高,導(dǎo)致氟硅酸分解,含氟氣體后移,系統(tǒng)硅膠增多。
1)第一、二氟吸收洗滌系統(tǒng)進(jìn)行改造,提升洗滌效果。
將第一氟吸收塔管道噴淋裝置管徑改為DN150,總洗滌水量提升至200 m3/h,噴淋角度90°~120°。加強(qiáng)了管道洗滌強(qiáng)度的同時(shí),第一氟吸收洗滌塔液/汽比維持在0.005左右,塔噴淋水量維持在 1400 m3/h。
為提高二塔液氣比,增加洗滌水量,保證二塔洗滌吸收效果,采用雙臺串聯(lián)控制方式。將第二氟吸收循環(huán)泵總水量由600m3/h提升至1200m3/h,二氟塔汽液比由0.0027提升至0.005,確保二氟吸收循環(huán)塔系統(tǒng)吸收效果。
同時(shí),為確保開車過程系統(tǒng)水量分布均勻,在每層噴淋裝置環(huán)管上加裝壓力表,對每層循環(huán)管道壓力進(jìn)行監(jiān)測,開車前對循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行水壓試壓,確保各噴淋裝置水量分布均勻。
2)對第一氟洗滌塔洗滌液進(jìn)行分級利用。
為提升系統(tǒng)氟硅酸濃度梯度,降低第二氟吸收循環(huán)洗滌液濃度,對第二吸收循環(huán)槽補(bǔ)水方式進(jìn)行改進(jìn)。由槽頂補(bǔ)水溢流方式改為承插至循環(huán)槽底部補(bǔ)水,取消第二氟吸收循環(huán)槽下液管液封擋板,同時(shí)在第二氟吸收循環(huán)槽內(nèi)增加壓縮空氣管,提高氟循環(huán)槽液體流動性,實(shí)現(xiàn)第二氟吸收循環(huán)槽攪拌功能,使二氟循環(huán)槽內(nèi)高濃度氟硅酸及硅膠連續(xù)溢流至一氟循環(huán)槽。
3)提高管道流速,降低系統(tǒng)堵塞。
①循環(huán)管道采用逐級變徑方式,保證各點(diǎn)管道流速,避免循環(huán)管道堵塞。
為減少環(huán)管結(jié)垢,噴淋裝置環(huán)管采用變徑設(shè)計(jì),以保證洗滌液在分流后有足夠的流速。以第一氟吸收塔環(huán)管為例,改進(jìn)后的環(huán)管管徑及流速分布圖如圖3所示。
圖3 第一氟洗滌塔塔噴環(huán)管流量、流速及停留時(shí)間(Q,V,S)
②采用氟硅酸串聯(lián)出酸、間斷出酸方式,提高氟硅酸輸送流速,保證出酸暢通,氟硅酸輸送管道采用一開一備方式,定期清理備用管線,避免因輸送不暢,導(dǎo)致氟硅酸在系統(tǒng)循環(huán)。
1)濃縮氟吸收系統(tǒng)水量分布均勻,氟吸收效果明顯提升。
經(jīng)過改造后,第一、二氟吸收洗滌系統(tǒng)各噴淋裝置,液/汽均能維持在0.004~0.005,各噴淋裝置水量在60~80m3/h,水壓0.05~0.08 MPa,水量分布均勻,氟吸收效果明顯提升。
2)第二氟吸收洗滌系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,氟后移明顯下降。
第二氟吸收槽氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)從13%~15%降低至4%~5%,二氟循環(huán)系統(tǒng)硅膠明顯降低;第二氟吸收塔下液管未發(fā)生堵塞、形成液封現(xiàn)象,循環(huán)水氟含量降低至1500mg/kg以下
3)系統(tǒng)結(jié)垢速率下降,運(yùn)行周期延長。
系統(tǒng)循環(huán)管道硅膠明顯降低,循環(huán)管道及噴淋裝置堵塞情況明顯好轉(zhuǎn),因輸送不暢造成的氟后移及損失現(xiàn)象明顯改善。經(jīng)過對濃縮氟吸收系統(tǒng)的研究與改造,有效降低了系統(tǒng)堵塞,濃縮氟回收率(按P2O5計(jì))從42kg/t提升至55 kg/t,在減少磷礦制酸過程中氟對環(huán)境污染的同時(shí),保證了下游生產(chǎn)供應(yīng)。