• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      濕法磷酸濃縮氟吸收系統(tǒng)的改造

      2020-11-02 11:51:38李朝波
      云南化工 2020年10期
      關(guān)鍵詞:氟硅酸吸收塔結(jié)垢

      李朝波

      (云南三環(huán)中化化肥有限公司,云南 昆明 650100)

      云南三環(huán)中化化肥有限公司采用的是60t/a磷酸裝置,濃縮副產(chǎn)氟硅酸達(dá)到3.5萬t/a,為氟硅酸鈉生產(chǎn)提供了原料,質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制范圍11%~13%。2018年底,甕福云天化科技有限公司3萬噸氟化氫/氫氟酸項(xiàng)目建成后,為滿足生產(chǎn)無水氟化氫需求,裝置氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)由11%~13%提升至18%~20%,導(dǎo)致系統(tǒng)硅膠析出量增加,氟回收率大幅下降。為提升氟資源利用效率,提升裝置氟收率,對氟吸收系統(tǒng)進(jìn)行了改造,有效降低了系統(tǒng)堵塞,提高了濃縮氟回收率。

      1 濕法磷酸濃縮氟吸收工藝

      1.1 吸收原理

      濕法磷酸生產(chǎn)過程中,在磷酸濃縮過程中溢出的四氟化硅和氟化氫氣體,經(jīng)氟吸收系統(tǒng)洗滌后,生成工業(yè)氟硅酸,并產(chǎn)生大量硅膠(SiO2·n H2O)。

      硅膠沉淀會在系統(tǒng)中產(chǎn)生堵塞,給生產(chǎn)及操作帶來很大困難,導(dǎo)致氟吸收系統(tǒng)效果下降,氟回收率降低。

      1.2 工藝流程

      濕法磷酸生產(chǎn)過程中,磷酸濃縮過程采用強(qiáng)制循環(huán)、真空蒸發(fā)的工藝,經(jīng)石墨換熱器換熱后,經(jīng)過旋風(fēng)除沫器,分離蒸發(fā)出來的液體飛沫,氣相部分進(jìn)入氟吸收系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)洗滌,第一氟吸收洗滌系統(tǒng),由兩臺氟吸收循環(huán)泵、三組管道噴淋裝置、三層環(huán)形噴淋裝置組成;第二氟吸收洗滌系統(tǒng),由二臺氟吸收循環(huán)泵(一開一備)、六組管道噴淋裝置、兩層環(huán)形噴淋裝置組成,第二氟吸收塔頂部設(shè)置有除沫裝置,減少進(jìn)入大氣冷凝器含氟氣體。見圖1。

      圖1 氧吸收工藝流程圖

      濃縮磷酸過程中,磷酸溶液中的氟硅酸分解成SiF4和HF逸出,用水吸收后,又轉(zhuǎn)變?yōu)榉杷?。第一氟吸收塔循環(huán)槽的循環(huán)氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)為18%~20%,吸收所需的洗滌液為第二氟吸收塔循環(huán)槽槽頂補(bǔ)充的新鮮水。通過溢流方式進(jìn)入第一氟吸收塔循環(huán)槽內(nèi)循環(huán)洗滌,氟硅酸濃度滿足要求后,由氟硅酸輸送泵輸送至成品儲槽。

      2 存在問題及措施

      1)第一、二氟吸收洗滌系統(tǒng)水量分布不均,影響洗滌效果。

      第一氟吸收循環(huán)泵共兩臺,每臺循環(huán)量800 m3/h。其中一臺泵供管道噴淋及一組塔噴淋。另一組泵供兩層塔噴淋。塔噴淋管徑DN150,設(shè)計(jì)流量60~80 m3/h,壓力0.05~0.08MPa,而管道噴淋管徑DN100,設(shè)計(jì)流量 40~50m3/h,壓力 0.05~0.08MPa。在運(yùn)行過程中,塔噴淋總水量接近1500m3/h,而管道噴淋總水量只有150 m3/h,管道噴淋水量不足,未發(fā)揮洗滌效率;第二氟吸收循環(huán)泵共兩臺,每臺循環(huán)量600 m3/h,其中一臺為備用泵,由一臺泵供6組管道噴淋及8組塔噴淋(其中管道噴淋管徑DN100,塔噴淋管徑150),總洗滌水量不足,洗滌效果較差。根據(jù)對循環(huán)洗滌水量及蒸發(fā)量進(jìn)行核算,濃縮一氟吸收塔液/汽比(質(zhì)量比)為0.007,而二氟塔液/汽比0.0027,據(jù)經(jīng)驗(yàn)液/汽比在0.004~0.005洗滌效果相對較好。

      因此,需對第一、二氟吸收洗滌系統(tǒng)水量進(jìn)行重新分布,加強(qiáng)第一氟吸收洗滌塔管道噴淋及第二氟吸收洗滌系統(tǒng)洗滌強(qiáng)度。

      2)氟硅酸濃度提升后,系統(tǒng)硅膠增多,第二氟吸收洗滌塔下液管堵塞,形成液封。

      第二氟吸收循環(huán)槽設(shè)計(jì)帶有液封擋板,系統(tǒng)流程為:氟吸收所需補(bǔ)水由第二氟吸收循環(huán)槽連續(xù)補(bǔ)水并溢流至第一氟吸收循環(huán)槽,在系統(tǒng)硅膠增加后,大量硅膠沉積擋板內(nèi),導(dǎo)致第二氟吸收塔下液管堵塞,造成二氟塔液封。

      在生產(chǎn)低濃度氟硅酸時(shí),大部分含氟氣體由第一氟吸收洗滌塔吸收,部分溢出含氟氣體由第二氟吸收洗滌塔進(jìn)行洗滌。但在氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)提升至18%后,第一氟吸收塔未洗滌及氟硅酸二次蒸發(fā)后含氟氣體進(jìn)入第二氟吸收洗滌系統(tǒng)。由第二氟吸收洗滌塔繼續(xù)洗滌,導(dǎo)致第二氟吸收洗滌塔負(fù)荷增加,循環(huán)液濃度上升,同時(shí)硅膠析出量增加。但第二氟吸收槽未設(shè)攪拌裝置,并且采用槽頂補(bǔ)水直接溢流至第一氟吸收循環(huán)槽,導(dǎo)致一氟循環(huán)槽上、下分層、硅膠沉積。

      因氟硅酸濃度提升,第一氟吸收洗滌系統(tǒng)氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)由11%~13%上升至在18~20%,第二氟循環(huán)洗滌液氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)由1%~2%上升至13%~15%,造成大量氟后移至循環(huán)水系統(tǒng)。循環(huán)水氟含量從500mg/kg上升至6000mg/kg。

      3)系統(tǒng)硅膠增多,堵塞嚴(yán)重。

      在對第一、二氟吸收洗滌系統(tǒng)進(jìn)行研究時(shí)發(fā)現(xiàn),同一組循環(huán)洗滌泵,開車過程中上、下層噴頭及循環(huán)管堵塞情況差異較大。對上、下層水量及水壓進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)上層水壓0.04MPa,下層環(huán)管壓力0.08 MPa,并且上層水量較小,霧化效果較差。同時(shí),各噴淋裝置進(jìn)口循環(huán)管,隨著噴淋口的遠(yuǎn)離,結(jié)垢逐步加重。以下以第一氟吸收塔循環(huán)管為例,其工藝流程如圖2。

      圖2 第一氟洗滌塔塔噴環(huán)管流速及停留時(shí)間(V,S)

      實(shí)際運(yùn)行過程中,管道結(jié)垢顯示1#、4#噴淋口前管道結(jié)垢較輕,2#、5#噴淋口前管道結(jié)垢重,3#、6#噴淋口進(jìn)口前后管道結(jié)垢較重。其原因主要是由于前面噴淋口的分流影響,在管徑不變的狀態(tài)下,后端洗滌液流速降低,停留時(shí)間延長,加劇了硅膠析出量。

      裝置氟硅酸濃度未提濃前,單套氟硅酸輸送量15m3/h。質(zhì)量分?jǐn)?shù)提升至18%后,輸送量為6~8m3/h。管道流速下降一半,輸送管道硅膠沉積,導(dǎo)致輸送不暢。氟硅酸在系統(tǒng)一直循環(huán),造成氟后移嚴(yán)重,同時(shí)在循環(huán)過程中,循環(huán)液溫度升高,導(dǎo)致氟硅酸分解,含氟氣體后移,系統(tǒng)硅膠增多。

      3 改造措施

      1)第一、二氟吸收洗滌系統(tǒng)進(jìn)行改造,提升洗滌效果。

      將第一氟吸收塔管道噴淋裝置管徑改為DN150,總洗滌水量提升至200 m3/h,噴淋角度90°~120°。加強(qiáng)了管道洗滌強(qiáng)度的同時(shí),第一氟吸收洗滌塔液/汽比維持在0.005左右,塔噴淋水量維持在 1400 m3/h。

      為提高二塔液氣比,增加洗滌水量,保證二塔洗滌吸收效果,采用雙臺串聯(lián)控制方式。將第二氟吸收循環(huán)泵總水量由600m3/h提升至1200m3/h,二氟塔汽液比由0.0027提升至0.005,確保二氟吸收循環(huán)塔系統(tǒng)吸收效果。

      同時(shí),為確保開車過程系統(tǒng)水量分布均勻,在每層噴淋裝置環(huán)管上加裝壓力表,對每層循環(huán)管道壓力進(jìn)行監(jiān)測,開車前對循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行水壓試壓,確保各噴淋裝置水量分布均勻。

      2)對第一氟洗滌塔洗滌液進(jìn)行分級利用。

      為提升系統(tǒng)氟硅酸濃度梯度,降低第二氟吸收循環(huán)洗滌液濃度,對第二吸收循環(huán)槽補(bǔ)水方式進(jìn)行改進(jìn)。由槽頂補(bǔ)水溢流方式改為承插至循環(huán)槽底部補(bǔ)水,取消第二氟吸收循環(huán)槽下液管液封擋板,同時(shí)在第二氟吸收循環(huán)槽內(nèi)增加壓縮空氣管,提高氟循環(huán)槽液體流動性,實(shí)現(xiàn)第二氟吸收循環(huán)槽攪拌功能,使二氟循環(huán)槽內(nèi)高濃度氟硅酸及硅膠連續(xù)溢流至一氟循環(huán)槽。

      3)提高管道流速,降低系統(tǒng)堵塞。

      ①循環(huán)管道采用逐級變徑方式,保證各點(diǎn)管道流速,避免循環(huán)管道堵塞。

      為減少環(huán)管結(jié)垢,噴淋裝置環(huán)管采用變徑設(shè)計(jì),以保證洗滌液在分流后有足夠的流速。以第一氟吸收塔環(huán)管為例,改進(jìn)后的環(huán)管管徑及流速分布圖如圖3所示。

      圖3 第一氟洗滌塔塔噴環(huán)管流量、流速及停留時(shí)間(Q,V,S)

      ②采用氟硅酸串聯(lián)出酸、間斷出酸方式,提高氟硅酸輸送流速,保證出酸暢通,氟硅酸輸送管道采用一開一備方式,定期清理備用管線,避免因輸送不暢,導(dǎo)致氟硅酸在系統(tǒng)循環(huán)。

      4 改造效果

      1)濃縮氟吸收系統(tǒng)水量分布均勻,氟吸收效果明顯提升。

      經(jīng)過改造后,第一、二氟吸收洗滌系統(tǒng)各噴淋裝置,液/汽均能維持在0.004~0.005,各噴淋裝置水量在60~80m3/h,水壓0.05~0.08 MPa,水量分布均勻,氟吸收效果明顯提升。

      2)第二氟吸收洗滌系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,氟后移明顯下降。

      第二氟吸收槽氟硅酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)從13%~15%降低至4%~5%,二氟循環(huán)系統(tǒng)硅膠明顯降低;第二氟吸收塔下液管未發(fā)生堵塞、形成液封現(xiàn)象,循環(huán)水氟含量降低至1500mg/kg以下

      3)系統(tǒng)結(jié)垢速率下降,運(yùn)行周期延長。

      系統(tǒng)循環(huán)管道硅膠明顯降低,循環(huán)管道及噴淋裝置堵塞情況明顯好轉(zhuǎn),因輸送不暢造成的氟后移及損失現(xiàn)象明顯改善。經(jīng)過對濃縮氟吸收系統(tǒng)的研究與改造,有效降低了系統(tǒng)堵塞,濃縮氟回收率(按P2O5計(jì))從42kg/t提升至55 kg/t,在減少磷礦制酸過程中氟對環(huán)境污染的同時(shí),保證了下游生產(chǎn)供應(yīng)。

      猜你喜歡
      氟硅酸吸收塔結(jié)垢
      氟硅酸電化學(xué)除氯實(shí)驗(yàn)研究
      浙江化工(2021年12期)2022-01-07 10:41:48
      氟硅酸輸送管堵塞原因和改進(jìn)措施
      云南化工(2021年8期)2021-12-21 06:38:00
      油田采出水結(jié)垢影響因素分析
      低溫甲醇洗H2S吸收塔和CO2吸收塔流程模擬
      山東化工(2019年8期)2019-05-13 09:44:20
      Study on Scaling Law of Oilfield Produced Water with High Ca2+ and Ba2+
      電廠脫硫吸收塔漿液循環(huán)泵振動問題的治理
      電子測試(2018年9期)2018-06-26 06:46:20
      催化裂化裝置脫硫脫硝單元急冷吸收塔水珠分離器兩種組裝工藝的介紹
      氫氧化鈉-氟硅酸銨改性HZSM-5催化甲醇制丙烯
      氟硅酸鉀法測定水泥中二氧化硅的誤差分析
      河南科技(2014年1期)2014-02-27 14:04:15
      天東90井氣田水管線結(jié)垢原因分析
      大名县| 广河县| 永宁县| 福海县| 三穗县| 九龙县| 长武县| 三原县| 保康县| 涿州市| 余干县| 海原县| 柘荣县| 双江| 屏山县| 遂平县| 太康县| 和顺县| 汽车| 辉南县| 普宁市| 特克斯县| 华坪县| 扬中市| 万盛区| 新疆| 介休市| 香格里拉县| 嘉义县| 湘乡市| 彩票| 军事| 西平县| 理塘县| 西贡区| 南平市| 巴彦淖尔市| 玛纳斯县| 黄冈市| 和平区| 云南省|