摘 要:根據(jù)火電廠不投油最低穩(wěn)燃負(fù)荷試驗(yàn)對泰州電廠二次再熱火力發(fā)電機(jī)組深度調(diào)峰技術(shù)進(jìn)行了研究,剖析了影響二次再熱火電機(jī)組深度調(diào)峰的主要因素以及機(jī)組在低負(fù)荷運(yùn)行時容易出現(xiàn)的問題,通過鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃、環(huán)保指標(biāo)優(yōu)化控制、汽輪機(jī)裕度、軸封控制等手段,保證了深度調(diào)峰過程中機(jī)組的安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:超超臨界;二次再熱;深度調(diào)峰;汽輪機(jī)裕度;軸封;低負(fù)荷穩(wěn)燃
引言
隨著電力系統(tǒng)迅速發(fā)展,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的變化,電網(wǎng)峰谷差愈來愈大,電網(wǎng)調(diào)峰壓力加劇。隨著電改的不斷推進(jìn),并且為適應(yīng)電量變化,大型火電機(jī)組深度調(diào)峰勢在必行。
機(jī)組概況:泰州電廠#4機(jī)組鍋爐選用超超臨界、中間二次再熱、變壓運(yùn)行直流爐,型號為SG-2710/33.03-M7050。汽輪機(jī)選用超超臨界二次再熱凝汽式、單軸、五缸四排汽汽輪機(jī),型號為N1000-31/600/610/610。泰州電廠鍋爐以神華煤為設(shè)計(jì)煤種、以同忻煤和兗州煤為校核煤種進(jìn)行設(shè)計(jì)和校核。
一.試驗(yàn)準(zhǔn)備階段
(一)煤種選擇
煤種整體選用低硫煤,目的是減少高粘度物質(zhì)硫酸氫銨的生成,防止空預(yù)器及脫硝系統(tǒng)催化劑局部堵塞[1-2]。煤種的平均熱值接近設(shè)計(jì)煤種,便于低負(fù)荷時鍋爐燃燒穩(wěn)定。
(二)深度調(diào)峰前的相關(guān)操作
進(jìn)行等離子試?yán)?,B/C/D層油槍試點(diǎn),便于在機(jī)組低負(fù)荷燃燒不穩(wěn)時投油穩(wěn)燃。鍋爐對相關(guān)受熱面吹灰,防止低負(fù)荷時掉大焦塊而使?fàn)t膛滅火。高、低加危急疏水調(diào)閥的活動性試驗(yàn)合格,檢查各重要設(shè)備穩(wěn)定可靠,沒有影響深度調(diào)峰的缺陷。
二.低負(fù)荷穩(wěn)燃
(一)風(fēng)壓控制
深度調(diào)峰時,要維持鍋爐燃燒工況,風(fēng)壓是其中比較關(guān)鍵的因素。煤層油層二次風(fēng)門具有增加啟旋的作用,在控制二次風(fēng)壓時,適當(dāng)收小B/C/D磨油層、煤層風(fēng)門進(jìn)行憋壓控制,關(guān)小之后可使火焰更加集中,貼壁情況減少。在低負(fù)荷時控制二次風(fēng)母管壓力在0.5~0.8kpa,維持二次風(fēng)壓的穩(wěn)定,防止出現(xiàn)風(fēng)壓低導(dǎo)致風(fēng)量晃動而使鍋爐MFT。
(二)制粉系統(tǒng)調(diào)整
在深度調(diào)峰階段,維持B/C/D磨煤機(jī)運(yùn)行,控制磨煤機(jī)風(fēng)量,風(fēng)量過大易吹滅火焰,過小則導(dǎo)致出粉不暢,影響燃燒,維持風(fēng)量在130~140t/h較為合適。根據(jù)相應(yīng)煤種設(shè)定合理的分離器轉(zhuǎn)速(520rpm~600rpm)和加載壓力,保證爐膛火焰充滿度,使燃燒穩(wěn)定。禁止進(jìn)行制粉系統(tǒng)切換和鍋爐吹灰等對燃燒的穩(wěn)定性有較大影響的工作。在排煙溫度加送風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)溫度<135℃時開啟送風(fēng)再循環(huán),防止空預(yù)器冷端腐蝕。
(三)給水系統(tǒng)側(cè)調(diào)節(jié)
機(jī)組負(fù)荷500WM以下減負(fù)荷過程中,控制給水流量穩(wěn)定、水煤比正常,保持兩臺給水泵轉(zhuǎn)速3180rpm。通過手動方式開啟給水泵再循環(huán)調(diào)閥,以免在自動方式下再循環(huán)閥晃動過大,出現(xiàn)汽泵給水不穩(wěn)定、流量波動、搶水等事故的發(fā)生。同時保正A/B汽泵進(jìn)口流量不低于600t/h,維持給水泵轉(zhuǎn)速對應(yīng)的最小流量,防止發(fā)生汽蝕現(xiàn)象。流量降低后,A/B小機(jī)的排汽溫度進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,溫度升高后及時開啟小機(jī)排汽減溫水。負(fù)荷400WM時,五抽至給水泵的壓力為0.44Mpa,小機(jī)A/B低壓調(diào)閥的開度為30%/39%,A/B汽泵運(yùn)行情況正常,確認(rèn)抽汽滿足汽泵的要求。
(四)環(huán)保參數(shù)優(yōu)化
泰州電廠#4機(jī)組脫硝入口煙氣溫度控制范圍為303℃至420℃,隨著深度調(diào)峰的進(jìn)行,爐膛煙氣溫度會逐步降低。400WM時維持B/C/D三臺磨煤機(jī)運(yùn)行,能夠有效控制NOx。根據(jù)相
應(yīng)加倉煤種,盡量提高磨煤機(jī)出口溫度,同時控制鍋爐總風(fēng)量和總煤量,防止因風(fēng)量過大而使?fàn)t膛煙溫過低,從而導(dǎo)致脫硝催化劑失效,影響環(huán)保指標(biāo)。本次試驗(yàn)脫硝入口煙氣溫度最低至310℃,若煙溫低于300℃時,及時停止減負(fù)荷。脫硝系統(tǒng)由于存在大延遲大慣性,PID控制回路很難解決這種系統(tǒng),尤其是在負(fù)荷波動大的時候,噴氨調(diào)門往往大幅波動而出口NOx依然超標(biāo)[5-6],所以在深度調(diào)峰過程中要嚴(yán)格控制關(guān)注凈煙氣NOx參數(shù)不超限。負(fù)荷過低時,有可能發(fā)生原煙氣NOx含量與凈煙氣NOx含量不相匹配,需及時進(jìn)行表計(jì)校驗(yàn)。
三.汽輪機(jī)軸封控制
泰州電廠輔汽采用母管聯(lián)絡(luò)方式,每臺機(jī)設(shè)有一個母管,4臺機(jī)母管可互相聯(lián)絡(luò)供汽。由于在深度調(diào)峰時,汽機(jī)自密封已經(jīng)不能完全滿足軸封壓力需求,需要輔汽進(jìn)行軸封供汽。為防止軸封溫度突降而使汽輪機(jī)進(jìn)冷汽,提高輔汽溫度成為一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),泰州電廠采取了以下措施來提高輔汽溫度:在隔離#4機(jī)二次冷再至輔汽管路后,打開輔汽母管疏水閥、輔汽至主機(jī)軸封調(diào)節(jié)站前主、旁路節(jié)流孔板疏水閥;空預(yù)器連續(xù)吹灰汽源由一次冷再切至輔汽供汽;提高相鄰#3機(jī)組輔汽母管溫度;投運(yùn)一組輔汽供軸封電加熱器。在采取措施后,輔汽母管溫度能夠維持在285℃~290℃,汽封供汽閥后溫度由290℃上漲至350℃,能夠滿足汽輪機(jī)軸封溫度的要求。
在負(fù)荷由500WM向400WM減的過程中,由自密封供汽變?yōu)檩o汽、漏氣混合供汽,軸封壓力也出現(xiàn)一定幅度波動。軸封溢流主、副閥調(diào)節(jié)特性較遲緩,在軸封壓力大幅度波動時,將溢流副調(diào)手動緩慢關(guān)小,維持軸封壓力3.5kpa穩(wěn)定。
四.裕度控制策略
西門子汽輪機(jī)使用TSE裕度限制減負(fù)荷速率,保證汽輪機(jī)的安全。在深度調(diào)峰時,由于減負(fù)荷速度較快,當(dāng)著重注意汽輪機(jī)裕度>10℃。當(dāng)裕度<10℃時,要降低減負(fù)荷速度,當(dāng)裕度<5℃時,則停止減負(fù)荷,維持機(jī)組負(fù)荷,待裕度回頭后再繼續(xù)降負(fù)荷[7-8]。本次深度調(diào)峰VHP CV裕度最低低至6.5。原因?yàn)?E磨停運(yùn)后,主汽溫下跌較快,順勢快速減負(fù)荷所致。超高調(diào)由30%關(guān)至24.7%,裕度較小。裕度較低后,采取適度加煤、穩(wěn)定主參數(shù)、停止減負(fù)荷、使超高壓調(diào)門開大等措施,使裕度回升,能夠有效地控制裕度變化情況。
五.結(jié)語
本文通過對泰州電廠#4機(jī)組深度調(diào)峰試驗(yàn)危險點(diǎn)的分析,結(jié)合二次再熱機(jī)組實(shí)際運(yùn)行中遇到的問題,成功實(shí)現(xiàn)了機(jī)組在低負(fù)荷400WM時的穩(wěn)定燃燒,同時確保氮氧化物排放達(dá)到要求。在機(jī)組快速減負(fù)荷的過程中有效的控制了汽輪機(jī)裕度,通過一些可行方法維持了汽輪機(jī)軸封壓力和溫度,保證了汽輪機(jī)安全有效的運(yùn)行。節(jié)假日期間的負(fù)荷特性和日電量曲線變化幅度較大,大型機(jī)組調(diào)峰將趨于常態(tài)化,泰州電廠將在現(xiàn)有的成果上向更低的負(fù)荷進(jìn)行探索。
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作者簡介;
李澤亮(1989-),男,江蘇人,本科,技師,從事火力發(fā)電廠集控運(yùn)行工作。