關(guān)運(yùn)生,劉思偉,鄭華兵,蘇志剛
(中廣核核電運(yùn)營有限公司,廣東深圳 518124)
某型號汽輪機(jī)自首臺首次低壓缸解體大修即發(fā)現(xiàn)其端部軸封底部汽封塊磨損嚴(yán)重,在后續(xù)同類型機(jī)組低壓缸全檢中均發(fā)現(xiàn)低壓軸封底部汽封塊磨損嚴(yán)重,確認(rèn)低壓軸封碰磨問題為該類型機(jī)組的共性問題。進(jìn)一步測量發(fā)現(xiàn),冷態(tài)下磨損后的底部間隙為安裝標(biāo)準(zhǔn)的3 倍左右,達(dá)2.0 mm 左右。磨損后的汽封塊厚度與未磨損汽封塊厚度進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn),底部最嚴(yán)重處汽封塊齒尖磨損量達(dá)1.4 mm。同時(shí)因軸封底部碰磨問題,導(dǎo)致多次啟機(jī)發(fā)生汽輪機(jī)振動問題,所以有必要對軸封碰磨的原因進(jìn)行分析、研究,給出改善措施。
該型號半速汽輪機(jī)由一個(gè)高中壓缸和兩個(gè)(或3 個(gè))低壓缸組成,其中低壓缸為內(nèi)外缸結(jié)構(gòu),外缸與冷凝器直接相連,內(nèi)缸直接支撐于汽機(jī)平臺基礎(chǔ)上,內(nèi)、外缸通過柔性密封連接。低壓軸承箱與低壓內(nèi)缸為一體結(jié)構(gòu),低壓轉(zhuǎn)子支撐于內(nèi)缸兩端的軸承上。低壓缸端部軸封通過垂直法蘭與低壓內(nèi)缸兩端的排汽錐體垂直面相連接。低壓缸在垂直方向是以內(nèi)缸支撐平臺為膨脹死點(diǎn)進(jìn)行膨脹、收縮。低壓內(nèi)缸三維結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 低壓內(nèi)缸三維結(jié)構(gòu)
為研究低壓缸軸封碰磨問題,對機(jī)組狀態(tài)變化情況下軸封的變化情況進(jìn)行跟蹤,同時(shí)結(jié)合數(shù)值模擬計(jì)算,對低壓內(nèi)缸進(jìn)行建模,并根據(jù)不同的機(jī)組狀態(tài)參數(shù)設(shè)定邊界條件,對軸封變形的原因進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)低壓軸封的投運(yùn)對低壓內(nèi)缸排汽錐體進(jìn)行加熱,從而使排汽錐體受熱向上膨脹,進(jìn)而帶著軸封體向上移動,導(dǎo)致底部間隙變小,發(fā)生碰磨。
對低壓缸投軸封后的排汽錐體溫度進(jìn)行測量,軸封投運(yùn)后通過傳熱對排汽錐體進(jìn)行加熱,達(dá)到穩(wěn)定后排汽錐體溫度分布如圖2 所示。測量低壓軸封投運(yùn)后汽缸排汽錐體溫度,結(jié)果見表1。
假設(shè)支撐臺板到軸封底部的排汽錐體溫度梯度按線性分布,根據(jù)測量數(shù)據(jù)擬合出排汽錐體溫升分布曲線如下:
其中,ΔT 表示排汽錐體溫升;H 表示排汽錐體相對于膨脹點(diǎn)高度位置;則內(nèi)缸排汽錐體軸封中心處向上膨脹量為:δ=通過計(jì)算可得排汽錐體受熱垂直向上的膨脹量為0.93 mm,而端部軸封是把合在排汽錐體上,所以會跟隨排汽錐體的向上膨脹而一起向上移動,低壓轉(zhuǎn)子是支撐在內(nèi)缸兩端的軸承上,軸封投運(yùn)過程中對軸承的溫度影響很小,軸承及轉(zhuǎn)子向上受熱膨脹量很小,因?yàn)檩S封上移量大,而轉(zhuǎn)子上移量很小,導(dǎo)致軸封底部間隙變小。軸封底部間隙安裝標(biāo)準(zhǔn)為(0.45~0.82)mm,正常安裝時(shí)按0.60 mm 左右控制,通過計(jì)算軸封底部會向上膨脹0.93 mm 以上,在此過程中軸封底部已經(jīng)與轉(zhuǎn)子碰上,發(fā)生摩擦,產(chǎn)生磨損。
圖2 低壓軸封與低壓內(nèi)缸尺寸
表1 軸封投運(yùn)后排汽錐體溫度測量
正常運(yùn)行時(shí)因?yàn)榈蛪焊着牌麥囟群艿?,對排汽錐體進(jìn)行冷卻,排汽錐體的膨脹量很小,恢復(fù)到冷態(tài)位置,軸封體隨排汽錐體一起恢復(fù)到冷態(tài)位置,但是在軸封投運(yùn)后的盤車狀態(tài)軸封底部汽封塊已發(fā)生磨損,所以會在檢修狀態(tài)下發(fā)現(xiàn)汽封塊磨損且軸封底部間隙較安裝間隙增大很多。
針對該型號半速汽輪機(jī)自投運(yùn)以來就存在低壓軸封磨損和軸封間隙變大的現(xiàn)象,為研究軸封碰磨的原因,在大修啟停機(jī)階段對不同機(jī)組的低壓軸封變化情況及變化過程進(jìn)行監(jiān)測(表2),并對產(chǎn)生軸封碰磨的原因進(jìn)行分析。
表2 各大修啟機(jī)過程軸封變化情況
通過各機(jī)組監(jiān)測的數(shù)據(jù)可看出,當(dāng)軸封投運(yùn)后,隨著排汽錐體溫度的升高,軸封底部會有(0.73~1.25)mm 的上抬,當(dāng)機(jī)組沖轉(zhuǎn)到并網(wǎng)滿功率后,排汽錐體溫度降低,軸封底部基本恢復(fù)至冷態(tài)位置。
當(dāng)軸封投運(yùn)后,此時(shí)軸封供汽溫度較高,對軸封體進(jìn)行加熱,同時(shí)由于軸封體是通過法蘭連接在內(nèi)缸的排汽錐體上,軸封體通過傳熱和熱輻射對內(nèi)缸排汽錐體進(jìn)行加熱,而整個(gè)內(nèi)缸是通過下半的臺板支撐在16 m 基礎(chǔ)平臺上,排汽錐體受熱后會以支撐臺板為膨脹點(diǎn)向上膨脹,端部軸封把合在排汽錐體上,會跟隨排汽錐體一起向上移動,而低壓轉(zhuǎn)子是支撐在內(nèi)缸兩端的軸承上,軸封投運(yùn)過程中對軸承的溫度影響很小,軸承及轉(zhuǎn)子向上受熱膨脹量很小,因?yàn)檩S封上移量大,而轉(zhuǎn)子上移量很小,導(dǎo)致軸封底部間隙很小,沖轉(zhuǎn)過程很有可能發(fā)生碰磨。當(dāng)機(jī)組沖轉(zhuǎn)直到滿功率過程中,因?yàn)榈蛪号牌麥囟容^低,對內(nèi)缸排汽錐體進(jìn)行冷卻,排汽錐體的溫度降低到接近冷態(tài)水平,此時(shí)軸封又隨排汽錐體一起收縮到接近冷態(tài)位置。
通過軸封數(shù)據(jù)監(jiān)測分析,軸封體變形后底部間隙變小,為了進(jìn)一步研究低壓軸封變形的機(jī)理及可行的解決方案,并與現(xiàn)場監(jiān)測的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,相互驗(yàn)證,對低壓軸封的變形及碰磨問題進(jìn)行建模,并進(jìn)行有限元分析、計(jì)算,得出低壓軸封發(fā)生碰磨的原因,并提出可行的改進(jìn)方案。
詳細(xì)計(jì)算分析了排汽錐體溫升分別為10 ℃,30 ℃和50 ℃時(shí)軸封的變形量。表3 給出了排汽錐體溫升分別為10 ℃,30 ℃和50 ℃時(shí),軸封底部的上抬量。
由表3 可以看出,當(dāng)排汽錐體溫升分別為10 ℃,30 ℃和50 ℃時(shí),軸封處變形趨勢基本一致,軸封整體上浮,頂部和底部上浮量基本相同,且溫升越大,變形量越大。軸封上抬量越大,當(dāng)排汽錐體溫升為50 ℃時(shí),軸封底部模擬計(jì)算上抬量為1.15 mm 左右,與現(xiàn)場實(shí)際監(jiān)測數(shù)據(jù)基本吻合。以U2 機(jī)組現(xiàn)場實(shí)測的啟機(jī)不同階段數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬計(jì)算,得出在不同階段軸封的變化趨勢?,F(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)見表4。
表3 不同排汽錐體溫升下軸封底部上抬量模擬計(jì)算結(jié)果
表4 U2 機(jī)組現(xiàn)場實(shí)測啟機(jī)過程排汽錐體溫度 ℃
從表4 中可以看出整個(gè)機(jī)組啟動過程中軸封溫度從35 ℃上升到100 ℃左右,并在軸封投運(yùn)后32 h 達(dá)到最大,之后穩(wěn)定在100 ℃左右。排汽錐體溫度在軸封投運(yùn)后有一個(gè)明顯的上升,從35 ℃一直上升到100 ℃左右。沖轉(zhuǎn)后排汽錐體溫度有逐漸下降到40 ℃左右。
根據(jù)U2 號機(jī)組現(xiàn)場實(shí)測的不同狀態(tài)下排汽錐體溫度設(shè)置計(jì)算條件,對軸封的變化情況進(jìn)行模擬(模擬計(jì)算時(shí)未考慮排汽錐體在整個(gè)面上的溫度梯度分布,是按照整個(gè)排汽錐體為同一溫度進(jìn)行計(jì)算),給出低壓缸軸封在啟機(jī)過程不同狀態(tài)下的間隙變化情況。U2 號機(jī)組啟機(jī)過程不同狀態(tài)下的間隙變化情況如圖3 所示。
圖3 U2 號機(jī)組啟機(jī)過程不同狀態(tài)下的間隙變化情況
從計(jì)算結(jié)果可看出,機(jī)組啟動過程中,軸封底部間隙先減小后增大,而頂部間隙先增大后減小。這一變化規(guī)律與軸封投運(yùn)后軸封水平中心位置顯著高于軸封投運(yùn)前和100%功率時(shí)又降至冷態(tài)位置相符。軸封水平間隙變化量不大,在水平方向上發(fā)生碰摩的可能性較低。軸封投運(yùn)后,軸封底部間隙明顯減小。軸封投運(yùn)后0.5 h 相對于軸封投運(yùn)前,底部間隙減小了1.365 8 mm。整個(gè)軸封投運(yùn)過程中,底部間隙的減小量接近1.8 mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于底部間隙安裝參考值0.54 mm。所以軸封底部在軸封投運(yùn)后到滿功率過程中會發(fā)生碰摩,且發(fā)生碰磨的主要階段是軸封投運(yùn)后至機(jī)組沖轉(zhuǎn)至空載狀態(tài),所以在機(jī)組沖轉(zhuǎn)過程中易發(fā)生低壓軸封碰磨導(dǎo)致的振動問題。
基于上述理論計(jì)算、運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)及數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果分析,認(rèn)為因?yàn)樵擃愋推啓C(jī)低壓軸封與內(nèi)缸排汽錐體是直接通過法蘭把合連接,無膨脹補(bǔ)償結(jié)構(gòu)。而低壓軸封投運(yùn)后,軸封蒸汽溫度較高,能直接對內(nèi)缸排汽錐體進(jìn)行加熱,在盤車、啟機(jī)階段容易發(fā)生因排汽錐體溫度高而向上膨脹,導(dǎo)致軸封體上移變形,底部間隙變小而產(chǎn)生動靜摩擦問題。排汽錐體溫度升高是導(dǎo)致軸封體變形和產(chǎn)生動靜碰磨的根本原因。
因?yàn)檩S封磨損的主要原因是排汽錐體的溫度升高、膨脹導(dǎo)致,所以避免軸封磨損的根本手段就是控制排汽錐體溫度。
為驗(yàn)證降低排汽錐體溫度對軸封上抬改善的效果,數(shù)值模擬計(jì)算方法,分別計(jì)算低壓內(nèi)缸排汽錐體溫度較最高溫度降低10 ℃,20 ℃和30 ℃時(shí),低壓軸封間隙的變化量。
從表5 計(jì)算結(jié)果可看出,與排汽錐體未降溫時(shí)軸封間隙相比,當(dāng)對排汽錐體進(jìn)行降溫時(shí),軸封整體呈下沉趨勢,且降溫幅度越大,軸封下沉量越大,改善效果越明顯。當(dāng)排汽錐體降溫10 ℃和20 ℃時(shí),軸封頂部平均下沉0.287 6 mm(10 ℃)、0.575 2 mm(20 ℃),底部平均下沉0.241 5 mm(10 ℃)、0.483 1 mm(20 ℃),底部間隙有改善,但相比較于軸封的原始上抬量(0.73~1.25)mm,軸封底部還是會發(fā)生摩擦。當(dāng)排汽錐體降溫30 ℃時(shí),軸封整體下沉量較大,頂部平均下沉0.826 7 mm,底部平均下沉0.724 6 mm。相比較軸封的原始上抬量(0.73~1.25)mm,底部的安裝冷態(tài)間隙0.60 mm 已經(jīng)能保證軸封與轉(zhuǎn)子有間隙,軸封碰摩得到了改善。通過對排汽錐體分別降溫10 ℃,20 ℃和30 ℃的計(jì)算分析可知,通過降低排汽錐體的溫度可以有效地緩解軸封的碰摩故障。
表5 排汽錐體降溫后軸封間隙模擬計(jì)算結(jié)果
由于現(xiàn)場條件限制,軸封投運(yùn)后降低內(nèi)缸排汽錐體的溫度能采取的措施較少,現(xiàn)在是通過修改低壓噴淋水的投運(yùn)邏輯來實(shí)現(xiàn)排汽錐體降溫。原噴淋水投運(yùn)邏輯為機(jī)組啟機(jī)掛閘沖轉(zhuǎn)時(shí)投運(yùn),現(xiàn)修改為軸封投運(yùn)后即投運(yùn)噴淋水,對排汽錐體進(jìn)行降溫。
在低壓缸噴淋水投運(yùn)邏輯修改后,對排汽錐體溫度進(jìn)行測量發(fā)現(xiàn)軸封投運(yùn)后排汽錐體最高溫度穩(wěn)定在81 ℃左右,較之前未投噴淋水的最高溫度103 ℃降低了22 ℃左右,較要求的30 ℃還有些偏差,在實(shí)際檢修過程中低壓軸封的底部間隙基本控制在1.0 mm 以上,較標(biāo)準(zhǔn)也增大了0.40 mm 以上,彌補(bǔ)了降溫不足帶來的碰磨風(fēng)險(xiǎn),避免了低壓軸封的碰磨。
通過理論計(jì)算、運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)及數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果分析,認(rèn)為某類型汽輪機(jī)低壓軸封因結(jié)構(gòu)形式原因,低壓軸封投運(yùn)后,排汽錐體溫度升高是導(dǎo)致軸封體變形和產(chǎn)生動靜碰磨的根本原因。同時(shí)通過數(shù)值模擬計(jì)算和現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果證明軸封投運(yùn)后對排汽錐體進(jìn)行降溫是改善軸封碰磨的主要手段,同時(shí)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況提出了修改低壓缸噴淋水投運(yùn)邏輯來實(shí)現(xiàn)軸封投運(yùn)后排汽錐體降溫、避免軸封碰磨的方法,為該類型汽輪機(jī)的此類共性問題提供了處理方法,也為其他類型汽輪機(jī)同類問題的處理提供了借鑒。