馬朝輝,王旭鵬,徐海東,高 鵬,王冬虎,王恒陽(yáng)
(寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司,陜西 寶雞 721008)
鋼管生產(chǎn)制造車間過(guò)去一直采用傳統(tǒng)的人工手寫(xiě)紙質(zhì)記錄來(lái)實(shí)現(xiàn)鋼管數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),這種記錄方式造成數(shù)據(jù)信息滯后,錯(cuò)誤率也很高。通過(guò)信息化改造,全面應(yīng)用MES(制造企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理,取消了紙張記錄,統(tǒng)一采用手工輸入計(jì)算機(jī)的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計(jì)整理[1-5]。但是人力資源浪費(fèi)還是存在,大量數(shù)據(jù)需通過(guò)人工輸入MES,而且由于人為因素,數(shù)據(jù)錄入不及時(shí)、準(zhǔn)確率低。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷發(fā)展,生產(chǎn)數(shù)據(jù)量不斷增加,數(shù)據(jù)的管理十分復(fù)雜和多樣化,傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集方式難以滿足生產(chǎn)管理快速、準(zhǔn)確的要求,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)運(yùn)行工作效率?;诖?,提出了采用RFID(射頻識(shí)別技術(shù))自動(dòng)讀取采集數(shù)據(jù)方式來(lái)解決問(wèn)題。RFID 設(shè)備具有遠(yuǎn)距離快速識(shí)別標(biāo)簽的特點(diǎn),應(yīng)用在鋼管生產(chǎn)環(huán)節(jié)中可以最大限度地提高生產(chǎn)效率和識(shí)別準(zhǔn)確性,彌補(bǔ)鋼管制造企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中存在鋼管信息滯后的短板,提高企業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)管理水平。鋼管制造中有些崗位工作人員需要頻繁對(duì)鋼管進(jìn)行清掃等,而采用手持機(jī)來(lái)讀取數(shù)據(jù),工作人員操作起來(lái)比較方便。但對(duì)于固定崗位(如水壓崗位),采用固定式讀寫(xiě)器和天線來(lái)讀取相關(guān)數(shù)據(jù),這樣只要鋼管經(jīng)過(guò)生產(chǎn)崗位,就可以自動(dòng)地將這根鋼管的信息導(dǎo)入到MES 系統(tǒng)中[6-15]。
在鋼管外表面人工寫(xiě)管號(hào),這種方式在鋼管生產(chǎn)線后續(xù)加工、檢驗(yàn)等過(guò)程中通過(guò)崗位操作人員目視進(jìn)行識(shí)別,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)距離輥道傳輸后人工手寫(xiě)管號(hào)容易被磨擦蹭掉,導(dǎo)致后續(xù)崗位無(wú)法清楚識(shí)別,同時(shí)崗位操作人員靠近鋼管查看管號(hào)具有一定的安全風(fēng)險(xiǎn),而且影響識(shí)別準(zhǔn)確性和工作效率。
對(duì)生產(chǎn)線上的鋼管編號(hào)采用自動(dòng)排序方式。因?yàn)樯a(chǎn)線無(wú)法保證鋼管按照編號(hào)傳輸,所以這種方式不具有識(shí)別的實(shí)時(shí)性,同時(shí)也不利于生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄的編寫(xiě),可操作性較差。
通過(guò)條形碼或二維碼識(shí)別等技術(shù)進(jìn)行識(shí)別。但是,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于鋼管在輥道上傳輸及在旋轉(zhuǎn)輥上轉(zhuǎn)動(dòng),條形碼被磨損掉的情況較為普遍,使得正常流程無(wú)法順利進(jìn)行。如果將條碼或二維碼粘貼在鋼管內(nèi)壁,鋼管內(nèi)焊渣粉塵較多,嚴(yán)重影響粘貼的牢靠度,條碼或二維碼在運(yùn)行中途丟失情況較為普遍,并且當(dāng)鋼管運(yùn)行經(jīng)過(guò)水壓試驗(yàn)工序后,條碼或二維碼幾乎都被高壓水沖刷掉或者被水浸濕撕爛,造成后續(xù)崗位無(wú)法讀取數(shù)據(jù)。此外,讀取條形碼或二維碼數(shù)據(jù)時(shí),需要將掃描器貼近掃描,工作人員需手持掃描器靠近鋼管掃碼,人員安全性難以控制。基于以上方法試驗(yàn)驗(yàn)證,條形碼或二維碼在鋼管制造流程中信息讀取無(wú)法順利完成。二維碼識(shí)別如圖1 所示。
圖1 二維碼識(shí)別
在整個(gè)鋼管制造流程中,螺旋縫埋弧焊管機(jī)組飛剪崗位產(chǎn)生鋼管管號(hào),崗位工作人員通過(guò)發(fā)卡器將管號(hào)寫(xiě)入RFID 標(biāo)簽,同時(shí)相應(yīng)的管號(hào)信息由RFID 中央信息系統(tǒng)遵循分廠MES 的OPC 協(xié)議上傳至MES 服務(wù)器中,MES 服務(wù)器系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)后將鋼管管號(hào)傳送至飛剪崗位云終端客戶機(jī),崗位人員在該鋼管管號(hào)下輸入鋼管其他工藝參數(shù)信息。當(dāng)鋼管順流程至后續(xù)崗位,RFID 標(biāo)簽進(jìn)入磁場(chǎng)后,固定式RFID 識(shí)別設(shè)備或手持式RFID 標(biāo)簽接收器發(fā)出的射頻信號(hào),無(wú)源標(biāo)簽或被動(dòng)標(biāo)簽憑借感應(yīng)電流所獲得的能量發(fā)送出存儲(chǔ)在芯片中的鋼管編號(hào),有源標(biāo)簽或主動(dòng)標(biāo)簽主動(dòng)發(fā)送存儲(chǔ)在芯片中的鋼管編號(hào)(采用的為無(wú)源RFID 標(biāo)簽),接收器讀取到信息并解碼后,發(fā)送至RFID 中央信息系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理后。繼續(xù)遵循分廠MES 的OPC 協(xié)議上傳至MES 的OPC 服務(wù)器中,后續(xù)崗位的MES 云終端界面自動(dòng)顯示掃描到的鋼管管號(hào),而且該鋼管的所有信息對(duì)應(yīng)顯示出來(lái)。至此一根鋼管在每一個(gè)崗位的數(shù)據(jù)信息采集工作完成。
以上四種識(shí)別方式中,前三種都無(wú)法滿足現(xiàn)階段鋼管生產(chǎn)、防腐、倉(cāng)儲(chǔ)、物流的耐高溫、耐靜態(tài)高水壓、防水、自動(dòng)識(shí)別管理等方面發(fā)展要求,同時(shí)隨著公司MES 在制管、防腐生產(chǎn)線上的全面應(yīng)用,MES 系統(tǒng)迫切需要一種能自動(dòng)、實(shí)時(shí)識(shí)別方式對(duì)鋼管管號(hào)進(jìn)行識(shí)別,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程控制。因此,寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱寶雞鋼管公司)提出使用RFID 電子標(biāo)簽識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離、及時(shí)、準(zhǔn)確和全自動(dòng)方式對(duì)鋼管進(jìn)行識(shí)別跟蹤和智能管理。
RFID 是一種無(wú)線通信技術(shù),可以通過(guò)無(wú)線電信號(hào)識(shí)別特定目標(biāo)并讀寫(xiě)相關(guān)數(shù)據(jù),而無(wú)需識(shí)別系統(tǒng)與特定目標(biāo)之間建立機(jī)械或者光學(xué)接觸。無(wú)線電的信號(hào)是通過(guò)調(diào)成無(wú)線電頻率的電磁場(chǎng),把數(shù)據(jù)從附著在物品上的標(biāo)簽上傳送出去,以自動(dòng)辨識(shí)與追蹤該物品。某些標(biāo)簽在識(shí)別時(shí)從識(shí)別器發(fā)出的電磁場(chǎng)中就可以得到能量,并不需要電池;也有標(biāo)簽本身?yè)碛须娫?,并可以主?dòng)發(fā)出無(wú)線電波(調(diào)成無(wú)線電頻率的電磁場(chǎng))。標(biāo)簽包含了電子存儲(chǔ)的信息,數(shù)米之內(nèi)都可以識(shí)別。與條形碼或二維碼不同的是,射頻標(biāo)簽不需要處在識(shí)別器視線之內(nèi),也可以嵌入被追蹤物體之內(nèi)。
(1) RFID 抗金屬電子標(biāo)簽。
選用RFID 抗金屬電子標(biāo)簽。RFID 抗金屬電子標(biāo)簽使用無(wú)源技術(shù),在整個(gè)生命周期期間免維護(hù),在標(biāo)簽封裝外安裝磁鐵,使標(biāo)簽緊貼在鋼管內(nèi)壁。RFID 標(biāo)簽記錄了鋼管的管號(hào)信息,管號(hào)信息應(yīng)用到MES 數(shù)據(jù)庫(kù)中就可以比對(duì)出鋼管的工藝參數(shù)。也就是說(shuō),鋼管在經(jīng)過(guò)某個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)時(shí),RFID讀寫(xiě)器或手持機(jī)只要能準(zhǔn)確地讀到標(biāo)簽就能將該鋼管的生產(chǎn)工藝流程信息準(zhǔn)確無(wú)誤地上報(bào)給MES。
RFID 抗金屬電子標(biāo)簽線路板使用PCB 材料,具有耐高溫(工作溫度230 ℃,工作時(shí)間10 min)、抗靜態(tài)高水壓(工作水壓20 MPa,工作時(shí)間20 s)特點(diǎn)??梢詫?shí)現(xiàn)多角度、遠(yuǎn)距離進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別,完全滿足鋼管生產(chǎn)線多鐵粉、高溫度、高濕度等復(fù)雜環(huán)境。
(2) 固定式RFID 識(shí)別設(shè)備。
固定式RFID 識(shí)別設(shè)備安裝在相對(duì)固定的崗位上(如水壓試驗(yàn)崗位),當(dāng)鋼管經(jīng)過(guò)該設(shè)備的讀寫(xiě)區(qū)域,就能自動(dòng)識(shí)別到該鋼管內(nèi)的RFID 標(biāo)簽,固定式RFID 識(shí)別設(shè)備由固定式RFID 讀寫(xiě)器和5 DBI天線組成。固定式讀寫(xiě)器及天線如圖2 所示。
圖2 固定式讀寫(xiě)器及天線
(3) 手持式RFID 標(biāo)簽接收器。
手持式RFID 標(biāo)簽接收器作為鋼管生產(chǎn)流程中移動(dòng)采集設(shè)備的形式出現(xiàn)。該手持機(jī)可讀取鋼管上的RFID 標(biāo)簽,并通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)與中心數(shù)據(jù)庫(kù)通信將管號(hào)上傳至服務(wù)器。手持式標(biāo)簽接收器如圖3 所示。
RFID 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采用RS485 通信及WI-FI方式實(shí)現(xiàn)通信,并遵循分廠MES 的OPC 協(xié)議與MES 連接,實(shí)現(xiàn)崗位鋼管工藝數(shù)據(jù)上傳及處理。RFID 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖4 所示。
圖3 手持式標(biāo)簽接收器
圖4 RFID 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
經(jīng)過(guò)近幾年的使用,寶雞鋼管公司對(duì)RFID 標(biāo)簽進(jìn)行了改進(jìn)。原來(lái)使用的標(biāo)簽線路板通過(guò)非磁性螺絲將兩塊強(qiáng)力磁鐵固定在一起,兩塊磁鐵外漏,在運(yùn)行過(guò)程中鐵屑黏在磁鐵上,很難清理掉。標(biāo)簽外觀形狀復(fù)雜,固定磁鐵的螺絲松動(dòng),造成標(biāo)簽丟失,在水壓試驗(yàn)中也經(jīng)常會(huì)被高壓水沖出管外丟失?;谝陨蠁?wèn)題,對(duì)標(biāo)簽進(jìn)行了改造,將兩塊磁鐵封閉在標(biāo)簽里,標(biāo)簽上黏的鐵屑很容易清理,并且將標(biāo)簽外觀設(shè)計(jì)為流線型,很好地避免了水壓試驗(yàn)高壓水沖刷。確保每個(gè)鋼管經(jīng)過(guò)水壓試驗(yàn)工位后標(biāo)簽的存在。
在原有的RFID 標(biāo)簽發(fā)卡系統(tǒng)中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)重復(fù)發(fā)卡現(xiàn)象,當(dāng)待寫(xiě)號(hào)標(biāo)簽離發(fā)卡器較近,會(huì)誤將正在寫(xiě)的號(hào)碼寫(xiě)入周圍多個(gè)標(biāo)簽里,造成多個(gè)標(biāo)簽同號(hào)現(xiàn)象發(fā)生。在改進(jìn)系統(tǒng)中將發(fā)卡器功率進(jìn)行多次驗(yàn)證試驗(yàn),確保只能給發(fā)卡器上放置的標(biāo)簽寫(xiě)入管號(hào),同時(shí)做好其他待用標(biāo)簽的屏蔽措施。
在鋼管制造流程中,會(huì)出現(xiàn)一個(gè)崗位鋼管數(shù)量較多現(xiàn)象,在原有系統(tǒng)中出現(xiàn)了同時(shí)讀取到多個(gè)標(biāo)簽信息的現(xiàn)象發(fā)生,造成崗位人員無(wú)法識(shí)別正確管號(hào)。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)驗(yàn)證,以識(shí)別到固定位鋼管內(nèi)標(biāo)簽為基準(zhǔn),同時(shí)在每一個(gè)崗位加裝LED 顯示屏,方便崗位人員及時(shí)查看。調(diào)整標(biāo)簽識(shí)別設(shè)備天線功率,同時(shí)調(diào)整天線角度和位置,修改系統(tǒng)程序?yàn)樽R(shí)別到一個(gè)標(biāo)簽一定時(shí)間后才能識(shí)別下一根鋼管標(biāo)簽。具體時(shí)間長(zhǎng)度根據(jù)本崗位流程時(shí)間而定。
在原有系統(tǒng)中,標(biāo)簽管理混亂,無(wú)法統(tǒng)計(jì)標(biāo)簽使用數(shù)量,對(duì)丟失標(biāo)簽及損壞標(biāo)簽的無(wú)法管理,導(dǎo)致標(biāo)簽數(shù)量越來(lái)越少,增加了鋼管生產(chǎn)成本。對(duì)此問(wèn)題,通過(guò)制作標(biāo)簽管理軟件,對(duì)標(biāo)簽的使用數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量、報(bào)廢數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控??梢詫?shí)時(shí)查詢每一個(gè)標(biāo)簽的狀態(tài)以及丟失標(biāo)簽位置。使標(biāo)簽管理水平大幅提升,同時(shí)減少標(biāo)簽丟失,降低成本。RFID 標(biāo)簽管理系統(tǒng)如圖5 所示。
圖5 RFID 標(biāo)簽管理系統(tǒng)
隨著鋼管制造行業(yè)自動(dòng)化及信息化水平大幅度提升,工藝流程中各崗位工作人員繼續(xù)使用記號(hào)筆在鋼管表面書(shū)寫(xiě)管號(hào)及通過(guò)肉眼觀察管號(hào)后手動(dòng)輸入至MES 系統(tǒng)等阻礙信息化發(fā)展的工作方式將會(huì)被淘汰,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并準(zhǔn)確定位解決方式。目前,RFID 技術(shù)已在寶雞鋼管公司鋼管制造中使用了近5 年,應(yīng)用于20 多種規(guī)格鋼管的生產(chǎn)中,已累計(jì)服務(wù)鋼管生產(chǎn)50 多萬(wàn)t。通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間使用證明,RFID為鋼管制造信息化提升起到了很強(qiáng)的推動(dòng)作用。將為鋼管制造業(yè)帶來(lái)以下效益:節(jié)省人工采集數(shù)據(jù)成本;采用自動(dòng)化的數(shù)據(jù)采集管理作業(yè),提高工作效率;減少管理成本和人為錯(cuò)誤,提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;進(jìn)行更精確的進(jìn),銷、存控制;降低了工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度、增強(qiáng)了安全性;快速響應(yīng)顧客需求,做到及時(shí)分析數(shù)據(jù)。