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      張力減徑輥斷裂原因及改進(jìn)措施研究

      2020-09-02 03:54:34瞿海霞顧廷權(quán)韓建增
      鋼管 2020年2期
      關(guān)鍵詞:心部珠光體碳化物

      瞿海霞,顧廷權(quán),韓建增

      (寶山鋼鐵股份有限公司中央研究院,上海 201900)

      近年來,無縫鋼管產(chǎn)品體現(xiàn)需求更多、更個(gè)性化、更新越來越快的趨勢(shì),產(chǎn)品力學(xué)性能不斷提高[1-2],這就要求軋輥具有更高的高溫硬度、高溫強(qiáng)韌性、耐磨性、抗熱裂性、抗變形等力學(xué)性能。

      張力減徑機(jī)組是熱軋無縫鋼管生產(chǎn)中的最后一道荒管熱變形工序,其主要作用是完成空心體不帶芯棒的連軋過程,消除前道工序軋制過程中造成的荒管外徑不一,以提高熱軋成品管的外徑精度和圓度[3]。張力減徑機(jī)組軋制時(shí),軋輥將受到切向拉伸與徑向壓縮的復(fù)合應(yīng)力,軋輥孔型與鋼管之間產(chǎn)生相應(yīng)的滾動(dòng)和滑動(dòng)摩擦[4]。軋輥與灼熱的管坯接觸,使孔型表面溫度升高,與管坯脫離接觸后,軋輥隨即又在冷卻水作用下急劇冷卻,從而使孔型表面承受交變的熱應(yīng)力作用,特別是在軋制大直徑鋼管時(shí),易出現(xiàn)斷輥的現(xiàn)象[5-12]。因此,研究張力減徑輥斷裂的原因,減少張力減徑輥的斷裂,是亟待解決的問題。本文從斷口宏觀形貌、微觀組織、力學(xué)性能和使用過程等方面研究張力減徑輥的斷裂原因,并提出改進(jìn)措施。

      1 斷裂情況

      2019 年1 月,寶山鋼鐵股份有限公司Φ140 mm 浮動(dòng)芯棒連軋管生產(chǎn)線張力減徑機(jī)組5 號(hào)機(jī)架,在軋制Φ114.3 mm×25.2 mm 規(guī)格T91 材質(zhì)鋼管時(shí),發(fā)生張力減徑輥碎裂事故。事發(fā)時(shí)3 個(gè)減徑輥均在使用壽命內(nèi),A 輥由R15 新輥加工9 次,橫裂,槽面邊沿剝落,芯軸亦有部分破損;B 輥環(huán)裂,并有幾處磕傷、剝落;C 輥環(huán)裂長度達(dá)該輥周長的80%。該事故發(fā)生的同時(shí),有50 支鋼管報(bào)廢,生產(chǎn)線停機(jī)2 h,降低生產(chǎn)效率。5 號(hào)機(jī)架張力減徑輥分布及主要分析的橫裂A 輥如圖1 所示。

      圖1 5 號(hào)機(jī)架張力減徑輥分布及斷裂A 輥示意

      2 斷裂過程分析

      A 輥斷裂過程及體式顯微組織如圖2 所示。

      圖2 A 輥斷裂過程及體式顯微組織

      由圖2(a)所示斷裂宏觀形貌特征可知,輥面附近裂紋呈放射性分布,由此判定,收斂位置即為裂紋源。輥芯軸面附近,均為瞬時(shí)產(chǎn)生的斷裂紋特征,并未發(fā)現(xiàn)其他缺陷,因此確定輥環(huán)斷裂是由外表面向內(nèi)表面發(fā)展。

      軋制過程中,張力減徑輥受到軋制力FP及其產(chǎn)生的摩擦力FR,如圖1(a)所示。在輥面與鋼管接觸的某處,由于受到大于輥體屈服強(qiáng)度的應(yīng)力作用,裂紋萌生;起初階段,裂紋擴(kuò)展緩慢,斷口平坦,呈現(xiàn)光亮的顏色,如圖2(a)所示,該區(qū)域?yàn)榱鸭y源區(qū)。裂紋擴(kuò)展過程中,裂紋從兩個(gè)相對(duì)的邊上相向擴(kuò)展,并在不同的斷裂階段形成形貌不同的斷口區(qū),依次為灰色裂紋疲勞擴(kuò)展區(qū)和撕裂線顏色發(fā)暗的瞬時(shí)斷裂區(qū),最終導(dǎo)致斷裂。

      裂紋擴(kuò)展按強(qiáng)度原則和應(yīng)力原則擴(kuò)展[13];張力減徑輥在受到大于輥體屈服強(qiáng)度的應(yīng)力產(chǎn)生裂紋源后,起初裂紋沿最大應(yīng)力方向擴(kuò)展,隨后,由于裂紋的擴(kuò)展使裂紋前沿應(yīng)力狀態(tài)分布發(fā)生變化,裂紋前沿最大應(yīng)力方向與整體應(yīng)力方向不一致;因此,裂紋沿裂紋前沿局部最大應(yīng)力方向擴(kuò)展而改變?cè)瓟U(kuò)展方向發(fā)生彎折,最終造成輥環(huán)槽面邊沿部位發(fā)生大片剝落。

      圖2(b)所示在次表面發(fā)現(xiàn)一處微裂紋;斷口附近輥面上觀察到眾多微裂紋,及沿?cái)嗔逊较虻囊婚L條微裂紋,可能是裂紋源,也可能是斷裂主裂紋的二次裂紋。因此,可推測該張力減徑輥在內(nèi)部殘余應(yīng)力及冷熱疲勞作用下,輥面產(chǎn)生疲勞微裂紋并進(jìn)一步擴(kuò)展,造成A 輥斷裂。

      3 檢驗(yàn)分析與討論

      張力減徑輥斷裂是內(nèi)外部因素綜合作用的結(jié)果。由于每個(gè)張力減徑輥的工況和受力相同;因此,重點(diǎn)從斷裂A 輥的材質(zhì)及力學(xué)性能本身分析其斷裂原因。

      3.1 化學(xué)成分分析

      張力減徑A 輥的化學(xué)成分實(shí)測值及標(biāo)準(zhǔn)要求值見表1。

      表1 張力減徑A 輥的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))實(shí)測值及標(biāo)準(zhǔn)要求值 %

      Si 為合金熔煉過程中的還原劑和脫氧劑,溶入奧氏體提高基體的屈服強(qiáng)度、彈性極限和抗氧化性,但Si 含量過量會(huì)降低基體淬透性。Mn 元素提高基體強(qiáng)度,降低斷輥風(fēng)險(xiǎn)。Cr 形成的M7C3型碳化物含量越高基體淬透性越好。Ni 元素降低馬氏體點(diǎn),使基體中保留一部分殘余奧氏體,顯著提高基體韌性、強(qiáng)度和回火穩(wěn)定性及耐磨性。Mo 元素提高奧氏體的穩(wěn)定性和基體的淬透性,防止第二類回火脆性。對(duì)比表1 中化學(xué)成分實(shí)測值與標(biāo)準(zhǔn)值可知,該批次張力減徑輥成分設(shè)計(jì)中,Si 含量較高,接近設(shè)計(jì)值上限;Cr、Mn 含量分別低于設(shè)計(jì)最低值;Ni、Mo 含量均為設(shè)計(jì)最低值。因此,張力減徑輥斷裂的原因,可能是Mn、Cr 含量偏低,使基體強(qiáng)度較低,且淬透性不足;Ni、Mo 含量較低,使基體的強(qiáng)韌性不足。

      3.2 微觀組織分析

      3.2.1 基體組織分析張力減徑A 輥是由離心鑄造方式制造的,其工作層、心部及二者結(jié)合層的微觀組織如圖3 所示,微觀組織的EDS 分析如圖4 所示。由圖4 可知,基體中黑色組織為石墨、亮灰色枝狀組織主要為Cr 的碳化物。

      圖3 張力減徑輥的微觀組織

      圖4 張力減徑輥微觀組織的EDS 分析

      由圖3 可知,該張力減徑A 輥工作層組織由團(tuán)狀石墨、針狀貝氏體和碳化物組成,石墨球化率不高;結(jié)合層區(qū)域,存在0.2~0.3 mm 的石墨較少區(qū),碳化物仍保持工作層碳化物的形貌;心部組織由團(tuán)狀石墨、蠕蟲狀石墨、針狀貝氏體和碳化物組成,蠕蟲狀石墨增多,石墨球化率有所降低,可觀察到大量粗大魚骨狀和蜂窩狀碳化物及萊氏體組織。由圖3(b)所示,該斷裂張力減徑輥接近芯軸的心部組織中最終生成了珠光體,同時(shí)出現(xiàn)鐵素體,并分布在石墨周圍,形成牛眼狀石墨。

      正常張力減徑輥的組織應(yīng)為貝氏體+石墨+碳化物。由圖3~4 可知,該斷裂張力減徑輥工作層和結(jié)合層微觀組織均正常;僅在心部出現(xiàn)珠光體和牛眼狀石墨,為異?,F(xiàn)象。張力減徑輥熱處理過程中,要將基體控制為貝氏體,需合理控制等溫淬火和回火溫度,同時(shí)在冷卻過程中,合理控制冷卻速度,使開始冷卻速度足夠大,不至于生成珠光體,同時(shí),溫度降低至300~350 ℃時(shí),降低冷卻速度,或進(jìn)行短時(shí)保溫,以進(jìn)行貝氏體轉(zhuǎn)變,獲得下貝氏體組織,并避免馬氏體的產(chǎn)生。這樣基體才兼具高耐磨性和高韌性。

      由此可知,張力減徑輥心部組織出現(xiàn)珠光體和牛眼狀石墨,可能是張力減徑輥制造過程中熱處理工藝出現(xiàn)問題。

      3.2.2 石墨和碳化物評(píng)級(jí)

      對(duì)斷裂的張力減徑A 輥微觀組織中石墨和碳化物進(jìn)行觀察并評(píng)級(jí)。工作層、結(jié)合層和心部石墨形貌及分布情況如圖5 所示。工作層中石墨大部分為團(tuán)絮狀和團(tuán)狀,有少量球狀石墨。結(jié)合層處有0.2~0.3 mm 的無石墨區(qū),由此向里石墨形態(tài)變化不大,蠕蟲狀石墨稍有增加。根據(jù)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[14],工作層及心部石墨球化率均為4 級(jí),團(tuán)狀石墨尺寸小于1.5 mm,評(píng)級(jí)均為8 級(jí)。另外,可觀察到工作層的石墨數(shù)量較心部石墨含量少。正常張力減徑輥石墨球化率應(yīng)達(dá)到3 級(jí)及以上級(jí)別。由石墨球形貌可知,該張力減徑輥球化率不高,球化質(zhì)量不佳。

      圖5 石墨形貌、分布及評(píng)級(jí)

      工作層、結(jié)合層和心部碳化物形貌及分布情況如圖6 所示;由圖6(a)可知,工作層碳化物為10級(jí);如圖6(b)所示結(jié)合層,在無石墨區(qū),碳化物仍保持工作層的形貌,接著向里,碳化物形貌變?yōu)榇执蟮聂~骨狀和蜂窩狀;圖6(c)所示心部存在大量尺寸較大的碳化物,評(píng)級(jí)為20 級(jí)。

      圖6 碳化物形貌及分布情況

      3.3 力學(xué)性能分析

      張力減徑機(jī)組A 輥硬度分布如圖7 所示。由圖7 可知,由槽底至心部方向,硬度分布在45.5~49.7 HRC;由輥面至心部方向,工作層硬度分布在47.3~49.4 HRC;在距輥面約45 mm 處,硬度開始下降;在距心部內(nèi)部約15 mm 處,硬度達(dá)到最低值26.6 HRC。這是由于該張力減徑輥由離心復(fù)合鑄造,心部組織與工作層組織存在差異造成的。張力減徑輥工作層正常硬度為45~50 HRC,因此該張力減徑輥工作層的硬度正常。對(duì)張力減徑輥拉伸、沖擊性能進(jìn)行檢測,試樣在屈服前斷裂,斷后伸長率和斷面收縮率均為0,抗拉強(qiáng)度為293 MPa,沖擊功為2.83 J。

      圖7 張力減徑A 輥硬度分布

      3.4 軋制工況分析

      張力減徑機(jī)組A 輥斷裂前,5 號(hào)機(jī)架的峰值電流為1 500 A,隨后電流持續(xù)上升,最高接近2 100 A。鋼管開始進(jìn)再加熱爐時(shí),再加熱爐溫度為980℃,符合軋制規(guī)程;鋼管自進(jìn)爐到出爐,加熱時(shí)間為22 min,滿足速度≥25 s/根,在爐時(shí)間≥19 min的軋制節(jié)奏要求。從光柵信號(hào)看,鋼管在進(jìn)張力減徑機(jī)前,沒有因輥道輸送不暢或碰撞以及高壓水除鱗導(dǎo)致的異常停頓,排除了鋼管因異常停頓導(dǎo)致的局部過冷。因此,軋制過程中,僅軋制電流有異常升高,這可能對(duì)張力減徑輥帶來較大的熱沖擊[15],這與根據(jù)斷口形貌所推測的張力減徑輥可能受到大于本體強(qiáng)度的異常應(yīng)力的結(jié)果一致。

      4 改進(jìn)措施

      綜合以上分析,制定張力減徑輥制造和使用過程中的改進(jìn)措施。

      成分方面,Cr、Mn 等元素含量偏低;制定改進(jìn)措施為嚴(yán)格控制鐵水澆注前成分、澆注溫度,并對(duì)成品張力減徑輥化學(xué)成分進(jìn)行抽檢。熱處理工藝方面,可能是回火溫度較高或冷卻速度太慢,達(dá)到珠光體轉(zhuǎn)變開始溫度,且部分碳化物分解為鐵素體和石墨,導(dǎo)致基體心部存在珠光體和牛眼狀石墨。因此,嚴(yán)格控制張力減徑輥淬火、回火溫度及冷卻速度,控制基體最終組織為貝氏體,避免珠光體、鐵素體和牛眼狀石墨的出現(xiàn)。由此亦可提高基體的強(qiáng)韌性,提高抵御應(yīng)力突增等帶來的斷輥風(fēng)險(xiǎn)。另外,加強(qiáng)出廠檢測,新輥石墨球化質(zhì)量、超聲波探傷、殘余應(yīng)力需按10%抽檢;孔型、表面粗糙度、硬度、工作層厚度逐支檢驗(yàn)。以上措施的實(shí)施,確保了輥體內(nèi)不存在微裂紋、砂眼、氣孔、縮松和夾渣等異常鑄造缺陷。

      使用過程嚴(yán)格控制再加熱爐溫度、在爐時(shí)間、鋼管軋制溫度,確保軸承等相關(guān)部件正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保軋制電流等保持合理范圍。跟蹤張力減徑輥使用過程,掌握軋制工藝、軋制溫度、鋼管種類、冷卻水等情況與輥裂的關(guān)系,形成張力減徑輥使用技術(shù)、維護(hù)技術(shù),并最終固化為使用、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

      經(jīng)過以上的改進(jìn)措施和軋制過程中精確的控制措施,新制造的張力減徑輥在半年使用考核期內(nèi),未出現(xiàn)異常斷裂現(xiàn)象。

      5 結(jié) 論

      (1) Mn、Cr、Ni 和Mo 元素含量偏低,基體抗拉強(qiáng)度不足,可能是引起斷裂的內(nèi)部原因之一;后續(xù)改進(jìn)中從熔煉至成品,均加強(qiáng)化學(xué)成分監(jiān)測。

      (2) 工作層及結(jié)合層微觀組織正常,但球化率偏低;心部出現(xiàn)珠光體和牛眼狀石墨,是熱處理溫度和冷卻速度控制不當(dāng)?shù)慕Y(jié)果;珠光體及牛眼狀石墨的出現(xiàn)是基體強(qiáng)度降低的原因之一。

      (3) 軋制電流突然增加,說明張力減徑輥受到異常較大應(yīng)力,是張力減徑輥斷裂的直接原因。

      (4) 將改進(jìn)措施固化為制造、使用、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn),從而避免了斷裂的再次發(fā)生。

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