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      降低壓縮空氣電氣比的改造

      2020-07-19 09:31:00許德鵬楊文勇
      輪胎工業(yè) 2020年12期
      關(guān)鍵詞:儲氣罐中壓單臺

      許德鵬,楊文勇

      (貴州輪胎股份有限公司,貴州 貴陽 550008)

      輪胎制造是一個高耗能的過程,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,如何有效地開展節(jié)能工作是輪胎制造企業(yè)需長期持續(xù)研究的問題[1-2]。在輪胎制造中,幾乎每個生產(chǎn)工序都需要使用壓縮空氣,壓縮空氣的消耗量較大。同時,各生產(chǎn)車間的氣動元器件較多,對壓縮空氣含水量有嚴格的要求[3-4]。為此,我公司工程技術(shù)人員通過多次在輪胎生產(chǎn)現(xiàn)場摸底和評估分析及論證,進行了相關(guān)改造及控制優(yōu)化,降低了壓縮空氣電氣比,同時提高了壓縮空氣的質(zhì)量。

      1 可行性分析

      1.1 現(xiàn)狀調(diào)查

      (1)公用工程空氣壓縮站負責向整個廠區(qū)提供壓縮空氣。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的不同需求,需要供應(yīng)高壓、中壓、低壓3種不同壓力等級的壓縮空氣。原供氣方式為高壓空氣壓縮機(以下簡稱空壓機)供高壓空氣,低壓空氣由中壓空氣減壓而得,供氣方式不盡合理。高壓空壓機的產(chǎn)氣量與車間的用氣量不匹配,高壓空壓機卸載時間較長,電能消耗大。中壓空氣減壓至低壓空氣不經(jīng)濟。

      (2)空氣儲氣罐排水方式為利用時控開關(guān)實現(xiàn)定時排水,時控開關(guān)可設(shè)置開關(guān)時間最短為1 min。通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),儲氣罐排水時,約20 s就能將儲氣罐中的水排完,剩余時間排的大部分都是壓縮空氣,壓縮空氣的損耗較大。

      (3)離心空壓機原三段冷卻器排水方式為手動排水,為防止離心空壓機轉(zhuǎn)輪含水較多而發(fā)生銹蝕,離心空壓機三段冷卻器排水閥手動開啟一定角度排水,壓縮空氣損耗較多。

      (4)中壓空氣3臺冷干機為組合式干燥機,由冷干機和吸干機組成,二者可獨立開啟也可同時開啟。通過現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)對比,開啟吸干機時,吸干機吸附再生過程空氣損耗較大。

      1.2 改造可行性分析

      (1)公用工程空氣壓縮站所有空壓機均采用冷卻水冷卻方式,冷卻效果較為理想。通過單臺設(shè)備試驗證明,在保證冷卻水溫度和壓力達到要求及空壓機冷卻系統(tǒng)完好的情況下,空壓機可以長時間處于加載狀態(tài),不會出現(xiàn)設(shè)備溫度過高而導致停機現(xiàn)象。

      (2)通過現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),中壓空氣用氣量較大,而高壓空氣用氣量偏小,且波動較大,現(xiàn)有控制方式為:壓力達到設(shè)定上限空壓機卸載,壓力設(shè)定低于下限空壓機加載。空壓機加載、卸載比較頻繁,卸載時間較短時,空壓機電動機不停機,但不產(chǎn)氣,單臺設(shè)備電氣比高。通過現(xiàn)場論證,在高壓空氣管道與中壓空氣管道之間加裝調(diào)節(jié)閥,保證空壓機出口壓力介于空壓機設(shè)定上下限壓力之間,高壓空壓機一直處于加載狀態(tài),可降低單臺空壓機電氣比,提高空壓機效率。

      (3)通過現(xiàn)場單臺設(shè)備試驗表明,在不同空壓機出口壓力情況下,出口壓力偏低時設(shè)備的電能消耗低,效率高,電氣比低?,F(xiàn)場低壓空氣用量統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),開啟一臺空壓機不能滿足現(xiàn)場低壓空氣用氣量需求,而開啟兩臺則有剩余,因此,完全可以開啟一臺空壓機供低壓,不足部分再由中壓空氣減壓補充。

      (4)通過與其他企業(yè)交流得知,目前空氣儲氣罐排水系統(tǒng)已有較為先進的排水裝置,排水過程基本可以實現(xiàn)零氣耗,空氣的損耗率較低。

      2 方案實施

      為降低壓縮空氣的電能消耗及減少壓縮空氣的損耗,進行以下改造。

      2.1 優(yōu)化高壓、中壓、低壓壓縮空氣的供給方式及空壓機的控制方式

      2.1.1 在高壓空氣管道與中壓空氣管道之間加裝調(diào)節(jié)閥

      為提高高壓空壓機的工作效率,在高壓空氣管道與中壓空氣管道之間加裝調(diào)節(jié)閥,如圖1所示,優(yōu)先保證高壓空氣的使用,高壓空氣用量偏小時向中壓供氣,空壓機出口壓力基本穩(wěn)定,空壓機長時間處于加載狀態(tài),單臺設(shè)備電氣比較低。

      圖1 高壓空氣管道與中壓空氣管道之間的調(diào)節(jié)閥

      2.1.2 選擇能耗偏高的中壓空壓機供低壓空氣

      對中壓空壓機的出口管路進行優(yōu)化,如圖2所示,中壓空壓機既能供中壓空氣也能供低壓空氣。選擇能耗偏高的中壓空壓機優(yōu)先供低壓空氣,如圖3所示,不足部分再由中壓空氣通過調(diào)節(jié)閥補充,保證低壓空氣壓力穩(wěn)定。改造完成后,空氣壓縮站高壓、中壓、低壓空氣供氣原理如圖4所示。

      圖2 中壓空壓機出口管道

      圖3 中壓空壓機供低壓空氣控制臺

      圖4 空氣壓縮站高壓、中壓、低壓空氣供氣原理

      2.1.3 選擇性能穩(wěn)定的中壓空壓機采用變頻控制實現(xiàn)恒壓供氣

      中壓空氣用量偏大,大部分直接供現(xiàn)場各區(qū)域使用,小部分向低壓補充。由于現(xiàn)場用氣量波動較大,為保證中壓空氣壓力滿足生產(chǎn)需求,需額外加開一臺中壓空壓機,加開的設(shè)備加載、卸載次數(shù)較為頻繁,單臺設(shè)備的能耗較高。為提高中壓空氣的穩(wěn)定性及降低設(shè)備的能耗,選擇性能較為穩(wěn)定的設(shè)備,利用從老廠搬遷的舊變頻器(見圖5)進行改造,實現(xiàn)恒壓供氣功能,如圖6所示,既提高了中壓空氣系統(tǒng)的穩(wěn)定性,同時可降低單臺設(shè)備的能耗。

      圖5 空壓機變頻器控制面板

      圖6 空壓機恒壓供氣控制面板

      2.2 減少壓縮空氣的損耗

      2.2.1 優(yōu)化空氣儲氣罐的排水系統(tǒng)

      在離心空壓機三級冷卻器排水管路上安裝新型的冷凝液自動排除器(見圖7),替代手動排水球閥(見圖8);在儲氣罐底部安裝零氣耗無堵塞自動排水裝置(見圖9),替代傳統(tǒng)的定時排水電磁閥(見圖10),根據(jù)液位實現(xiàn)自動排水,減少壓縮空氣的損耗。

      圖8 手動排水球閥

      圖9 零氣耗無堵塞自動排水裝置

      圖10 定時排水電磁閥

      2.2.2 選擇組合式干燥機除水

      中壓空氣采用組合式干燥機(見圖11)進行除水,室外氣溫高于15 ℃時,可同時開啟冷干機和吸干機,也可單獨開啟冷干機或吸干機;室外氣溫低于15 ℃時,為防止壓縮機結(jié)冰導致管路堵塞現(xiàn)象,只能開啟吸干機,吸干機運行時空氣損耗量較大。現(xiàn)場試驗發(fā)現(xiàn),只開啟冷干機時,處理后的空氣露點溫度達到現(xiàn)場使用需求(≤15 ℃),如圖12所示。

      圖11 組合式干燥機面板

      圖12 壓縮空氣露點控制面板

      因此,室外氣溫高于15 ℃時開啟冷干機,低于15 ℃時開啟吸干機,可最大限度減小空氣損耗。

      3 實施效果

      降低壓縮空氣電氣比的改造工作于2019年6月完成,統(tǒng)計改造方案實施前后的壓縮空氣電氣比,結(jié)果如表1所示。

      表1 改造前后壓縮空氣電氣比統(tǒng)計結(jié)果

      從表1可以看出,改造后壓縮空氣電氣比明顯下降,節(jié)能效果顯著。

      4 經(jīng)濟效益

      改造前(2018年7月至2019年6月)壓縮空氣電氣比的平均值為0.120 7 kW·h·Nm-3,改造后(2019年7—12月)的平均值則為0.116 2 kW·h·Nm-3,達 到 了 電 氣 比 為0.120 0 kW·h·Nm-3的改造目標。改造后壓縮空氣節(jié)約的電能為0.004 5 kW·h·Nm-3,以2019年總用氣量為146 567 389 Nm3計算,一年可節(jié)約電能659 553.250 5 kW·h,以電價為0.60元計算,一年可節(jié)約電能成本約為395 732元。

      5 結(jié)語

      通過進行相關(guān)改造,降低了空氣壓縮機的電能消耗,減少了壓縮空氣的損耗量,降低了壓縮空氣電氣比,實現(xiàn)了節(jié)能降耗的目標。采用零氣耗無堵塞自動排水裝置替代定時排水電磁閥后,現(xiàn)場的噪聲及工作環(huán)境有了較大改善,達到一次投入、長期節(jié)能的目的,同時對公司異地建廠降低壓縮空氣能耗具有一定的借鑒作用。

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